(天辰化工有限公司,新疆石河子市,832000)滕永戰(zhàn) 孫旺盛 王各義
在我國,約80%氯乙烯單體采用電石法生產(chǎn),由于我國的特殊能源結(jié)構(gòu),以煤炭資源為依托的電石法聚氯乙烯(簡稱PVC)生產(chǎn)工藝是中國聚氯乙烯行業(yè)的主流工藝。近年來,國內(nèi)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)迅猛發(fā)展,隨著國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能的迅速提升,聚氯乙烯安全生產(chǎn)已成為PVC行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問題。2018年11月28日凌晨,河北盛華化工有限公司氯乙烯泄漏擴(kuò)散至廠外區(qū)域,遇火源發(fā)生爆燃。2019年4月24日,內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司氯乙烯氣柜泄漏,擴(kuò)散至電石冷卻車間遇火源發(fā)生燃爆事,這兩起事故直接原因是氯乙烯氣柜出現(xiàn)卡頓、傾斜導(dǎo)致大量氯乙烯氣體沖破氣柜水封泄漏擴(kuò)散,遇火源發(fā)生閃燃,造成人員傷亡和設(shè)備損害,給社會(huì)帶來惡劣的影響。因此,隨著國內(nèi)PVC行業(yè)氯乙烯氣柜泄漏事故頻發(fā),一次次的對(duì)全國PVC行業(yè)安全生產(chǎn)敲響了警鐘。氯乙烯壓縮精餾過程作為聚氯乙烯生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié),起到承上啟下的重要作用。在氯乙烯生產(chǎn)中的安全問題越來越成為人們關(guān)注的問題。
氯乙烯合成中,水洗和堿洗是必不可少的工序,而且目前沒有有效的氯乙烯連續(xù)生產(chǎn)緩沖裝置,而濕式氣柜作為緩沖裝置又使用水封鐘罩結(jié)構(gòu),難以避免氯乙烯氣體含水。
氯乙烯中水分的存在,可水解低分子過氧化物(由氧與氯乙烯生成的)而產(chǎn)生氯化氫(遇水變鹽酸)、甲酸、甲醛等酸性物質(zhì);副反應(yīng)速度呈幾何增長,鹽酸和鐵離子含量幾乎與水含量成正比關(guān)系;這些酸性物質(zhì)將使設(shè)備腐蝕,并生成鐵離子Fe3+,后者將容易使聚合后的樹脂色澤變黃或成為黑點(diǎn)。
酸性物質(zhì)含量過高會(huì)破壞聚乙烯醇分散體系,消耗大部分分散劑,造成顆粒變粗,影響產(chǎn)品顆粒形態(tài);使PVC大分子中存在過氧化物鏈,使其分解溫度降低,在精餾系統(tǒng)中易分解為氯化氫、甲醛、一氧化碳,并降低VCM的PH值。
鐵離子的存在,將促進(jìn)氧與氯乙烯生成過氧化物,過氧化物在重復(fù)上述過程的同時(shí),在鐵離子和酸的存在下還會(huì)引發(fā)氯乙烯的聚合,生成聚合度較低的聚氯乙烯(易造成管道設(shè)備堵塞,主要是精餾系統(tǒng)設(shè)備、管線);會(huì)延長反應(yīng)的誘導(dǎo)期,減慢反應(yīng)速度,使PVC熱穩(wěn)定性變差、降低產(chǎn)品介電性能;還會(huì)參與有機(jī)過氧化物引發(fā)劑的反應(yīng),消耗一部分引發(fā)劑,影響聚合反應(yīng)速度。
容易導(dǎo)致自聚物的增加,從而堵塞精餾設(shè)備和管線,需要檢修才能清理,影響正常生產(chǎn)。
容易形成酸性物質(zhì),腐蝕設(shè)備管道,影響設(shè)備使用周期,還會(huì)造成安全隱患。
精餾尾氣冷凝器易結(jié)冰,影響換熱效果,增加成本和能耗。
氯乙烯氣柜設(shè)有三個(gè)水封,其中兩個(gè)合成系統(tǒng)水封,一個(gè)精餾系統(tǒng)水封,操作工每小時(shí)對(duì)水封罐進(jìn)行排水,由于水封罐未設(shè)置液位計(jì),操作工只能使用木榔頭敲擊判斷液位,且因人而異,有時(shí)會(huì)將氯乙烯氣體排出,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致氯乙烯泄漏,存在人員中毒及火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)。(工藝流程如圖1所示)
圖1 氯乙烯氣柜工藝流程簡圖
氯乙烯精餾工段現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線,一二期各有86m3油水分離器及48m3分水槽各1臺(tái),由于液體氯乙烯的密度為947.1kg/m3,水的密度為1 000kg/m3,氯乙烯在水中的溶解度不大,可借助密度差進(jìn)行分層,通過操作工手動(dòng)操作,每小時(shí)對(duì)油水分離器及分水槽進(jìn)行排水,排放后的水進(jìn)入氯乙烯集水槽,集水槽夾套間通97℃水加熱回收水中的氯乙烯,排水時(shí)一只手操作閥門,另一只手放在排水管線上感知管線溫度,當(dāng)有液態(tài)氯乙烯排出時(shí),管線溫度會(huì)急劇下降,此時(shí)認(rèn)為水已排干凈,操作工迅速關(guān)閉閥門。此排水方法對(duì)操作工要求較高,且因人員感知不同,排水量也不同,排水較少時(shí)造成氯乙烯單體含游離水,進(jìn)入低塔后會(huì)造成塔盤自聚堵塞,設(shè)備管線腐蝕等。改造前工藝流程簡圖2。
圖2 氯乙烯精餾系統(tǒng)改造前工藝流程圖
對(duì)氯乙烯氣柜水封加裝液位計(jì),實(shí)時(shí)監(jiān)控氣柜水封液位,避免液位過高造成氯乙烯氣柜進(jìn)口管線造成液封,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)口管線抽負(fù)壓。將現(xiàn)有水封排污接至低位槽,水封排污閥常開,通過液位控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。當(dāng)液位達(dá)到50cm時(shí)打開低位槽排污閥,排污至低位槽液位達(dá)到20cm時(shí)關(guān)閉低位槽排污閥。低位槽采用97℃熱水夾套升溫的方式回收排污水中溶解的氯乙烯。如水封液位上升則可能是水封排污有堵塞現(xiàn)象,通過疏通排污的方式保證水封中不存水。這樣既避免了員工操作失誤可能導(dǎo)致的氯乙烯泄漏造成中毒、火災(zāi)爆炸現(xiàn)象,也能從一定程度上減輕氯乙烯對(duì)人體的毒害,降低了罹患職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)。改造后的工藝流程簡圖見圖4。
圖3 氯乙烯氣柜改造后工藝流程圖
對(duì)精餾現(xiàn)有排水系統(tǒng)進(jìn)行改造,將油水分離器及分水槽現(xiàn)有排污手閥更改為氣動(dòng)閥,設(shè)置排污時(shí)間間隔為1h,油水分離器與分水槽排污先后差30min,這樣既保證每小時(shí)排污一次頻次要求,也能保證分水槽與油水分離器按順序及頻次進(jìn)行排污。油水分離器及分水槽通過液位及壓力控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排污。排污時(shí),當(dāng)集水槽壓力上升至0.1Mpa時(shí)即可認(rèn)為分水槽或者油水分離器水已排完,此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉排污氣動(dòng)閥。當(dāng)集水槽液位達(dá)到70cm且集水槽壓力小于0.02Kpa時(shí),即可認(rèn)為集水槽中氯乙烯回收完畢,此時(shí)打開集水槽外排閥進(jìn)行排水,當(dāng)液位排至10cm時(shí),排水完成,系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉集水槽排污閥。改造前全部為手動(dòng)控制,排污時(shí)長及集水槽外排全部靠操作工進(jìn)行,排污過多會(huì)造成排污管線凍堵。改造后加裝了氣動(dòng)閥且在氣動(dòng)閥后加裝了溫度計(jì)。當(dāng)排污時(shí)間過長時(shí)中控DCS畫面提示“排污凍堵,請(qǐng)檢查”字樣。防止因排污量大造成管線凍堵現(xiàn)象。改造后工藝流程如圖4。
圖4 氯乙烯精餾系統(tǒng)改造后工藝流程圖
從長遠(yuǎn)來看,結(jié)合我國富煤少油的資源特點(diǎn),電石法PVC生產(chǎn)將長期存在。近年來氯乙烯生產(chǎn)事故頻發(fā),對(duì)電石法生產(chǎn)PVC影響巨大。因此,為了電石法PVC持續(xù)發(fā)展,增強(qiáng)電石法PVC的產(chǎn)品競爭力。提高電石法生產(chǎn)PVC過程自動(dòng)化控制,是企業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。電石法PVC生產(chǎn)廠家必須加快自動(dòng)化改造才能在未來越發(fā)嚴(yán)峻的安全環(huán)保形勢下站穩(wěn)腳跟。