崔 鵬
(山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責任公司,山西 晉城 048000)
煤炭資源是我國整個能源結(jié)構(gòu)體系中重要的構(gòu)成部分,煤炭在礦井中被開采出來后還需要通過選煤廠選煤處理,可見選煤技術(shù)對煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要[1-2]。經(jīng)過多年發(fā)展,當代選煤技術(shù)呈現(xiàn)出多樣化趨勢,但在眾多選煤技術(shù)中,傳統(tǒng)的重介質(zhì)選煤方法表現(xiàn)出了很多優(yōu)勢,比如選煤過程簡單、效率高、設(shè)備整體體積小等,在選煤廠中得到了非常廣泛的應(yīng)用[3-4]。重介質(zhì)旋流器是重介質(zhì)選煤技術(shù)中的關(guān)鍵設(shè)備[5],然而受到其結(jié)構(gòu)制約,在實踐中也存在一些問題。這些問題對選煤過程產(chǎn)生了不良影響,使得設(shè)備能源消耗增高,選煤精度降低[6]。因此,有必要對傳統(tǒng)的重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)進行針對性的改進設(shè)計。
圖1為重介質(zhì)旋流器分選基本工作原理圖。重介質(zhì)旋流器工作時,煤礦物料及懸浮液從入料口進入,沿旋流器內(nèi)壁作切線運動。在重力以及離心力的綜合作用下,在旋流器外側(cè)形成明顯的外螺旋流,而在旋流器中心部位形成內(nèi)螺旋流,其中外螺旋流向下運動,而內(nèi)螺旋流向上運動。煤礦物料進入外螺旋流還是內(nèi)螺旋流,主要取決于物料本身的密度與懸浮液密度之間的差值。如果煤礦物料密度比懸浮液密度大,則在離心力作用下進入外螺旋流。相反,如果煤礦物料密度比懸浮液密度小,則其離心力也相對較小,此時會進入內(nèi)螺旋流。精煤密度相對較小會進入內(nèi)螺旋流,從溢流口流出;矸石密度相對較大會進入外螺旋流從底流口流出。經(jīng)由上述過程,采用重介質(zhì)旋流器分選可達到選煤的目的?;谏鲜鲈砜梢钥闯觯瑧腋∫好芏葘ψ罱K的分選效果有直接影響。
圖1 重介質(zhì)旋流器分選基本工作原理圖
受重介質(zhì)旋流器傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的影響,在對煤礦懸浮液進行分選時容易在內(nèi)部形成空氣柱。雖然部分學(xué)者認為空氣柱不會對分選過程產(chǎn)生顯著的影響,但不可忽略的事實是,空氣柱的形成過程需要消耗一定的能量。已有研究表明:空氣柱在形成過程中需要消耗大約一半的流場能量,而能量的損耗會使重介質(zhì)旋流器的能耗增加;溢流口部位存在空氣柱會導(dǎo)致溢流口部位精煤的流動空間被壓縮;空氣柱的位置、形狀、大小會隨機擺動,而隨意移動的空氣柱會導(dǎo)致旋流器內(nèi)部的流場不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)紊流問題,會在一定程度上影響分選質(zhì)量和效果。
在新型重介質(zhì)旋流器中,煤礦物料及懸浮液從方形入料口切入旋流器內(nèi)部,在離心力、重力、湍流擴散力等多個力的綜合作用下,按照密度大小沿徑向方向進行分離?;谶@種工作流程,通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化,盡可能避免形成空氣柱或者空氣柱的擺動,防止空氣柱造成的能量消耗及其對流場造成的不良影響。
根據(jù)選煤廠實際情況,將新型旋流器直徑大小設(shè)置為300 mm。由于旋鈕器上部區(qū)域為圓柱體,因此物料進入旋流器內(nèi)部后開始做螺旋線運動,這種運動形式能有效避免空氣柱的擺動問題,保障旋流器流場的穩(wěn)定性,從而提升煤礦物料的分選質(zhì)量。入料口結(jié)構(gòu)尺寸非常重要,該尺寸會影響物料及懸浮液進入旋流器內(nèi)部時的速度,進而影響分選效果。在傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計中,入料口為圓柱體且其直徑為旋流器直徑的0.08~0.25倍。根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)驗,將方形進料口尺寸確定為45 mm×45 mm。
煤礦物料及懸浮液進入旋流器內(nèi)部的速度,除受到入料口尺寸影響外,還會受到注入壓力的影響。當需要分離的顆粒尺寸越小時,就需要提供更大的離心力,也就需要更大的注入壓力。結(jié)合選煤廠實際情況,確定煤礦物料及懸浮液注入壓力為0.025 MPa以上。
在旋流器直徑及入口速度確定的情況下,旋流器筒體高度是另外一個影響分選效果的關(guān)鍵因素,直接決定分選時間。待分選的顆粒直徑越小則需要的分離時間越長。尤其是當顆粒尺寸在0.35 mm以下時,曳力會顯著上升,因此必須預(yù)留足夠的分離時間,才可達到預(yù)期的分選效果。但是分離時間過長會導(dǎo)致精煤密度過低,影響生產(chǎn)效率。所以必須科學(xué)設(shè)定分離時間,即需要合理設(shè)計旋流器筒體的高度。為了確定最優(yōu)的旋流器筒體高度,利用FLUENT軟件建立了旋鈕器的模型,對分選過程進行了模擬仿真,并確定了入料顆粒直徑與旋流器筒體高度之間的關(guān)系,結(jié)果如圖2所示。從圖中數(shù)據(jù)變化趨勢可以看出,旋鈕器筒體高度主要受分離密度、入料顆粒直徑的影響,但前者影響相對較小,后者影響相對較大。由于選煤廠中入料顆粒大小為0.21 mm,所以確定的旋流器筒體高度為850 mm。
根據(jù)上文設(shè)計研究的新型重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù),搭建了現(xiàn)場實物,結(jié)果如圖3所示。在設(shè)備調(diào)試階段,研究了旋流器循環(huán)量對入口壓力及內(nèi)部流場穩(wěn)定性的影響規(guī)律。結(jié)果發(fā)現(xiàn),旋流器的循環(huán)量越小,則入口壓力越小。當循環(huán)量不超過35 m3/h、入口壓力不超過0.026 MPa時,由于壓力太小無法在旋流器內(nèi)部建立穩(wěn)定的流場。當循環(huán)量提升到35~50 m3/h時,對應(yīng)的入口壓力在0.026~0.056 MPa,此時壓力比較合適,能夠在旋流器內(nèi)部形成相對穩(wěn)定的流場。但是當循環(huán)量進一步增大超過50 m3/h時,入口壓力相應(yīng)增加,又無法在旋流器內(nèi)部形成穩(wěn)定流場,不利于分選過程。
圖2 不同入料直徑對應(yīng)的旋流器筒體高度大小
圖3 新型重介質(zhì)旋流器的現(xiàn)場圖
表1為新舊兩種重介質(zhì)旋流器的實踐應(yīng)用效果對比分析。表中所示數(shù)據(jù)是在完全相同的參數(shù)條件下測量得到的,可以明顯看出,在其他技術(shù)條件相同的情況下,新型重介質(zhì)旋流器的入口流量與舊設(shè)備相比較有了一定程度的提升,提升量大約為5.15%。而溢流口和底流口的流量卻出現(xiàn)了非常顯著的變化,此變化充分說明了通過對重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改進,改變了旋流器內(nèi)部的流場結(jié)構(gòu),從而影響最終的分選效果。在能量損失方面,新型結(jié)構(gòu)的能量損失有了一定程度的降低,降低程度約為17.6%??梢?,新型重介質(zhì)旋流器具有很好的節(jié)能效果。
表1 新舊旋流器的應(yīng)用效果對比分析
結(jié)合選煤廠實際情況,對重介質(zhì)旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計。新型重介質(zhì)旋流器的入口流量提升了約5.15%,能量損失降低了約17.6%,可見新型旋流器具有更好的分選效果,能源損耗更低。