丘明 秦海洋
摘要:結(jié)合空調(diào)發(fā)電車燃油系統(tǒng)結(jié)構(gòu),針對現(xiàn)有燃油系統(tǒng)中車上油箱內(nèi)憋氣、泵油、排油慢等問題,提出優(yōu)化燃油管路連接結(jié)構(gòu)的方案,并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,優(yōu)化后相關(guān)成本未增加、同時(shí)安全性能得到提高,有效解決了燃油系統(tǒng)中存在的問題。
關(guān)鍵詞:發(fā)電車;車上油箱;燃油管路
中圖分類號:U273.95 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-957X(2021)09-0023-03
1 ?現(xiàn)狀分析
1.1 結(jié)構(gòu)分析
燃油系統(tǒng)作為發(fā)電裝置的重要附屬裝置,系統(tǒng)內(nèi)部因憋氣造成內(nèi)部空氣及燃油的流通不良,嚴(yán)重影響著機(jī)組的使用效果。圖1所示即為現(xiàn)有發(fā)電車的燃油系統(tǒng)的主要管路結(jié)構(gòu),圖中箭頭所示燃油系統(tǒng)中燃油流向,系統(tǒng)運(yùn)行原理如圖2所示。
1.2 存在問題
分析燃油系統(tǒng)管路結(jié)構(gòu)后,選取5輛帶有相同容積的車上油箱(容積為322L)的發(fā)電車進(jìn)行泵油、排油試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果如表1所示,經(jīng)數(shù)據(jù)分析得出的主要問題如下所示:
①燃油系統(tǒng)中泵、排油速度均較慢;②排油管管徑為DN25,吸油管管徑為DN20,但是排油速度明顯比泵油速度小太多;③相同車車上油箱泵、排油速度也存在一定差距。
打開車上油箱頂部管座上堵頭后,重新進(jìn)行泵油、排油試驗(yàn)。
通過表2所示,說明在車上油箱處于非完全密閉環(huán)境的情況下,泵油速度在原有基礎(chǔ)上略有加快、而排油速度明顯加快許多,且同一油箱泵、排油耗時(shí)差明顯縮小,且觀察泵、排油過程開口管座明顯有呼、吸氣情況,說明發(fā)電車現(xiàn)有燃油系統(tǒng)中車上油箱內(nèi)空氣不夠流通,存在一定的車上油箱憋氣情況,導(dǎo)致了泵油及排油慢的問題。
2 ?改進(jìn)方案
綜上所述,要解決燃油系統(tǒng)中車上油箱憋氣的問題,須改變車車上油箱現(xiàn)有進(jìn)排氣結(jié)構(gòu)。燃油系統(tǒng)中唯一的進(jìn)排氣裝置位于下油箱頂部,通過圖1、圖2燃油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理所示,車上油箱唯一的進(jìn)排氣裝置為上下油箱之間的溢油管(進(jìn)排氣管)。然而車上油箱排油管及溢油管共用一根管路,存在溢油管被燃油堵塞,導(dǎo)致車上油箱內(nèi)空氣無足夠流通量的問題。因此現(xiàn)有燃油管路結(jié)構(gòu)需做出相應(yīng)改造,以解決問題。
2.1 方案1:在車上油箱上增加一根呼吸管
如圖3所示,在原5輛試驗(yàn)發(fā)電車車上油箱頂部連接1根管路作為呼吸管(圖中序號1),同時(shí)在呼吸管上的方便操作位置加1個(gè)球芯閥(圖中序號2)。在車上油箱泵、排油時(shí)打開球芯閥。管路加裝完成后進(jìn)行泵油、排油試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示,泵、排油時(shí)間縮短、速度加快。
2.2 方案2:將排油管與溢油管分開后與一位吸油管連接
將原5輛試驗(yàn)發(fā)電車車上油箱排油管單獨(dú)引至下油箱至單筒濾油器的一位吸油管上,即為排油管與吸油管連接,如圖4所示。
在圖4中序號1、序號2的排油管位置上各加上1個(gè)球芯閥,這樣既不會對一位吸油管泵油造成影響,也能保證立式排油管不會處于長期存積油的狀態(tài),以減少漏油的風(fēng)險(xiǎn),而且還能保證其中1個(gè)排油閥故障無法使用情況下,也不影響機(jī)組及車輛的正常使用。按此結(jié)構(gòu)變更后燃油系統(tǒng)運(yùn)行原理如圖5所示,進(jìn)行泵、排油試驗(yàn),結(jié)果如表4所示,泵、排油時(shí)間縮短、速度加快。
2.3 將排油管與溢油管分開后直接與下油箱連接
將原5輛試驗(yàn)發(fā)電車車上油箱排油管與上油箱溢油管分隔開,分別直接與下油箱連接。確保上油箱排油管、溢油管為獨(dú)立管路,管路連接如圖6所示,按此結(jié)構(gòu)變更后燃油系統(tǒng)運(yùn)行原理如圖7所示,管路安裝完后進(jìn)行泵、排油試驗(yàn),結(jié)果如表5所示,泵、排油時(shí)間縮短、速度加快。
3 ?優(yōu)化方案選擇
通過表1、2、3、4、5比對,以及平均速度匯總表6進(jìn)行比對,說明三種方案皆能保證車上油箱有單獨(dú)的空氣流通路,確保車上油箱內(nèi)空氣壓力、下油箱內(nèi)空氣壓力與外界大氣壓力基本保持一致,解決車上油箱憋氣問題,泵油及排油速度都明顯加快。因此現(xiàn)需將三種方案進(jìn)行比對,選擇最優(yōu)方案對后續(xù)發(fā)電車燃油系統(tǒng)管路結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
方案2、方案3對比方案1的優(yōu)勢主要在于車上開口油管路不會增多,降低車上漏油等安全隱患;車輛運(yùn)行過程中無需在泵油時(shí),無需頻繁操作,操作簡便。
方案2對比方案3優(yōu)勢主要在于可以在現(xiàn)有燃油系統(tǒng)基礎(chǔ)上不增加管座及少量增加管路,同時(shí)無需在狹小空間內(nèi)在下油箱上增加管座及對油泵接油盤改造,降低了檢修成本,降低空洞封堵防火難度的同時(shí),極大地簡化了操作難度。
通過以上3種方案的試驗(yàn)和論證,方案2在檢修成本最低的情況下,還具有施工改造簡單、操作簡便、安全系數(shù)高、能適用所有車型的優(yōu)點(diǎn),改造后可以達(dá)到預(yù)期的效果。因此方案2總體來說為三種方案的最優(yōu)方案。
4 ?結(jié)束語
確定可行性的改造方案后,2018年以來已按照方案要求對超過100輛發(fā)電車進(jìn)行燃油系統(tǒng)管路改造,通過各型不同發(fā)電車的試驗(yàn)驗(yàn)證,以及后期運(yùn)行效果,證明改造后的燃油系統(tǒng),可以同時(shí)解決燃油系統(tǒng)中車上油箱憋氣而造成車上油箱泵油、排油慢的問題,極大的提高了發(fā)電車使用效率。
參考文獻(xiàn):
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[3]TB/T 2396-2017,鐵路客車發(fā)電車[S].北京:中國國家鐵路集團(tuán)有限公司.
作者簡介:丘明(1988-),男,福建龍巖人,工程師,工學(xué)學(xué)位,從事修理鐵路客車的工藝設(shè)計(jì)工作。