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計量泵振動消除研究

2021-06-08 08:34:42馬建偉舒忠杰黃學(xué)忠周金兵
浙江化工 2021年5期
關(guān)鍵詞:計量泵汽蝕柱塞

馬建偉,舒忠杰,黃學(xué)忠,周金兵

(中化藍(lán)天氟材料有限公司,浙江 紹興 312300)

計量泵也稱為定量泵或者比例泵,屬于往復(fù)式容積泵,主要應(yīng)用于需要精確計量的工況[1]。該類型泵由泵缸、柱塞和進(jìn)出口閥構(gòu)成(隔膜式計量泵具有隔膜結(jié)構(gòu))。柱塞在外部傳動機(jī)構(gòu)的推動下做往復(fù)運動,伴隨著進(jìn)出口閥門的開啟和關(guān)閉,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為被輸送介質(zhì)的動能及內(nèi)能,達(dá)到輸送液體的目的[2]。由于柱塞的周期性往復(fù)運動是由曲軸機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換而來,其速度變化服從正弦曲線,這也是引起計量泵振動的根源[3]。另外,由于計量泵瞬時流量是脈動的,管道內(nèi)的介質(zhì)不斷地加速和減速帶來管道內(nèi)部的壓力脈動,繼而引起管道振動[3-4]。在實際生產(chǎn)過程中,管道在超過合理范圍內(nèi)的振動會帶來難以忍受的噪音,更會影響泵正常運行,甚至?xí)构艿榔屏?,給生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行帶來很大的安全隱患,因此研究消除計量泵振動具有重要意義[5-6]。

1 生產(chǎn)實例分析

在實際生產(chǎn)過程中,消除計量泵振動主要有以下幾種常用方法:(1)通過縮短計量泵支座間距,減少計量泵進(jìn)出口管道中的彎頭,加固進(jìn)出口管道等措施解決計量泵振動問題[6];(2)在計量泵進(jìn)口增加囊式蓄能器、背壓閥和出口增加囊式緩沖罐來減緩管路系統(tǒng)內(nèi)的液流激振力,從而降低計量泵的振動[7-8];(3)通過提高隔膜計量泵汽蝕性能,來消除計量泵振動[9]。由于在實際生產(chǎn)過程中成本和經(jīng)濟(jì)效益問題以及現(xiàn)場條件和工藝條件的限制,本研究通過第三種方法來消除計量泵的振動問題,在實施過程中取得了較好的效果。

1.1 生產(chǎn)過程問題描述

隔膜計量泵工藝流程、電機(jī)型號及參數(shù)分別見圖1 和表1。

圖1 計量泵管道布置圖

表1 電機(jī)型號及參數(shù)

計量泵將物料從儲槽送至換熱器,經(jīng)實際測量,儲槽的壓力介于0.03~0.16 MPa,泵出口壓力為1.2 MPa,管道均為DN50 碳鋼管。儲槽與泵進(jìn)口高度差為7 m,水平方向距離為3 m。裝置初次開車運行后,該計量泵的進(jìn)出口管路振動劇烈,入口處單向閥撞擊聲過大,且實際工作流量低于設(shè)計流量。

1.2 理論分析計算

該計量泵在前期運行中,振動劇烈,同時伴有較大的噪聲,這會給生產(chǎn)帶來較大風(fēng)險。如前文所述,計量泵通過電機(jī)的圓周運動,利用曲軸帶動柱塞進(jìn)行往復(fù)運動,這種往復(fù)運動使得進(jìn)料管道內(nèi)液體流動也呈脈沖式急加速和急減速,造成泵管道振動。該泵在運行過程中實際流量一直不足,初步猜測是由于管路的安裝不合理,使得泵產(chǎn)生了汽蝕,導(dǎo)致吸液量不足從而造成該計量泵管道劇烈振動。參考API675 標(biāo)準(zhǔn)以及HG/T 20570 — 95 標(biāo)準(zhǔn)中的計算公式(1),考察該泵是否存在汽蝕導(dǎo)致的吸液量不足情況。

式(1)中:NPSHa為泵的有效凈吸入壓頭,m;P1為泵入口側(cè)儲槽最低工作壓力,kPa;Pv為泵進(jìn)口條件下液體飽和蒸汽壓,kPa;ρ 為輸送物質(zhì)的密度;H1為吸入液面與泵基礎(chǔ)頂面的垂直高度,吸上取負(fù)值,灌注取正值,m;△P1為管道引起的壓力損失,kPa;△Pe1為設(shè)備引起的壓力損失,kPa;Kacc為往復(fù)泵脈沖損失系數(shù);H1acc為吸入管線加速度損失,m;L1為泵吸入管道直線長度,m;Vd為泵的設(shè)計流量,m3/h;R 為泵往復(fù)次數(shù),min-1;C為泵型系數(shù);D1為吸入管徑內(nèi)徑,mm;Kl為液體校正系數(shù);K 為泵流量安全系數(shù),為泵的設(shè)計流量與正常流量之比。

在該裝置中,計量泵輸送量為1 m3/h,吸入側(cè)儲槽的壓力為101 kPa,管損△P1=0.41 kPa,,NPSHr=8 m。結(jié)合實際運行情況和查閱相關(guān)數(shù)據(jù),計算得到進(jìn)口管路NPSHa=6.7 m <NPSHr=8 m,無法滿足NPSHa>NPSHr,表明該泵發(fā)生汽蝕。在管損,△P1=0.41 kPa,計算出吸入管線的加速度損失H1acc達(dá)到了5.44 m,從而可知該計量泵的NPSHa值偏小主要是由于加速度損失H1acc偏大造成。

1.3 改造方案

1.3.1 柱塞往復(fù)速度對實際流量的影響

根據(jù)上文理論分析,該計量泵的劇烈振動可能與計量泵汽蝕余量不足有關(guān),泵進(jìn)口長期處于吸液量不足進(jìn)而引起管線劇烈振動。因此可通過研究降低泵的汽蝕,使泵進(jìn)口管路的NPSHa>NPSHr,以解決泵的振動問題。結(jié)合公式(1)可知,NPSHa與H1acc有較大關(guān)聯(lián),而加速度損失H1acc與入口管線長度L1、泵的往復(fù)速度R 成正比,且與入口管徑D12成反比。由于現(xiàn)場條件和工藝條件的限制,綜合考慮改造方案更傾向于通過降低泵的往復(fù)速度來降低加速度損失,降低泵的汽蝕,從而消除計量泵的振動。

為了保證輸送流量在正常生產(chǎn)的水平,調(diào)整計量泵柱塞往復(fù)速度,同時調(diào)節(jié)柱塞行程,具體操作結(jié)果如表2 所示。

表2 實際流量隨計量泵往復(fù)速度的變化

從表2 中數(shù)據(jù)可知,當(dāng)泵的往復(fù)速度在132 min-1以上時,實際流量明顯低于理論流量,而在132 min-1以下,實際流量與理論流量的偏差隨著往復(fù)速度的下降而減小。這也證實了上文理論分析結(jié)果,該計量泵產(chǎn)生了汽蝕,造成了進(jìn)口處吸液量不足。試驗過程中,該計量泵的實際流量一直低于理論流量,可能是泵的單向閥出現(xiàn)泄漏或者存在死區(qū)導(dǎo)致的。在計量泵往復(fù)速度為92 min-1,柱塞行程為71%時,重新進(jìn)行核算,NPSHa達(dá)到了9.47 m,成功解決了泵的汽蝕余量不足問題。

1.3.2 計量泵往復(fù)速度對振動幅度的影響

測試該計量泵在不同的往復(fù)速度下泵進(jìn)口管路的振動幅度,管路的振動數(shù)據(jù)收集均在電機(jī)調(diào)速完成5 min 之后進(jìn)行,測量三次取平均值,測試結(jié)果如圖2 所示。從圖2 可知,隨著計量泵往復(fù)速度的不斷降低,泵進(jìn)口管道的振動幅度不斷降低。在往復(fù)速度降至92 min-1后,振幅明顯降低,同時計量泵進(jìn)口單向閥的撞擊噪音也明顯減弱。最后,選取計量泵的最優(yōu)運行條件為往復(fù)速度92 min-1,柱塞行程71%,測得泵的實際輸送流量為1200 kg/h,且管道振動幅度降低至1.2 mm/s[10],滿足生產(chǎn)需要,使裝置運行更加平穩(wěn)。

圖2 進(jìn)口管路振幅隨計量泵往復(fù)速度的變化

2 總結(jié)

本文通過理論計算與實驗探究,確定了計量泵振動幅度過大是由于該泵產(chǎn)生了汽蝕,且由于進(jìn)口管路過長,彎頭過多,導(dǎo)致加速度損失偏大,從而使得計量泵振動劇烈。并結(jié)合實際改造難度和經(jīng)濟(jì)成本條件,探究得出在計量泵柱塞往復(fù)速度為92 min-1,柱塞行程為71%,測得泵管道振動幅度降低至1.2 mm/s,且泵的實際輸送流量達(dá)到1200 kg/h,解決了該泵振動問題,使得裝置平穩(wěn)運行。

改造后的計量泵管道系統(tǒng)能夠長時間平穩(wěn)運行。通過本案例可以發(fā)現(xiàn),計量泵進(jìn)口管路的加速度損失在于管道過長,不可輕視。在項目初期設(shè)計泵入口管路時應(yīng)當(dāng)注意這一點,盡量選擇較大管徑的管路,減少管道的彎頭閥門數(shù)量,能夠有效降低以上問題出現(xiàn)的概率。

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