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脫硝出口矩陣式分區(qū)同步測量裝置的開發(fā)與研究

2021-06-09 01:33中電華創(chuàng)蘇州電力技術研究有限公司顧滌楓陳小強王德華陶小宇吳成年
電力設備管理 2021年5期
關鍵詞:滑軌煙道分區(qū)

中電華創(chuàng)(蘇州)電力技術研究有限公司 顧滌楓 陳小強 王德華 陶小宇 吳成年

我國經濟在過去幾十年取得了飛速的發(fā)展,但與之同時也帶來了許多問題,其中包括氮氧化物(NOx)排放引起的環(huán)境污染問題。目前我國燃煤電廠的發(fā)電量仍約占國內發(fā)電總量的75%,因此燃煤電廠產生的NOx排放量在我國NOx排放總量中仍占比很大,嚴格控制燃煤電廠的NOx排放勢在必行,也正是基于此我國近年來不斷提高燃煤電廠NOx的排放標準。中國對燃煤電廠的超低排放限值與美國(2011年5月3日后新、擴建)、歐盟燃煤電廠最嚴格的排放限值(mg/m3)分別為:顆粒物(煙塵)10或5/12.3/10;SO235/136.1/150;NOx50/95.3/150。

可以看出,與美國《新建污染源的性能標準》(NSPS,New Source Performance Standard)中最嚴排放限值(適用于2011年5月3日以后新、擴建機組,美國排放標準中以單位發(fā)電量的污染物排放水平表示,為便于比較將其進行了折算)相比,中國超低排放限值更加嚴格,其中NOx限值僅為美國排放標準52%。與歐盟2010/75/EU《工業(yè)排放綜合污染預防與控制指令》(Directive on industrial emissions(integrated pollution prevention and control))中最嚴排放限值(適用于300MW以上新建機組)相比,其中NOx僅為歐盟排放標準的33%??梢娭袊壳皩嵤┑某团欧畔拗得黠@嚴于美國、歐盟現行排放標準限值。并且,中國超低排放限值符合率的評判標準為小時濃度,而美國排放標準限值的評判標準為30天滾動平均值,歐盟排放標準限值的評判標準為日歷月均值。因此,從評判方法來說中國的標準也比美國和歐盟的都要更苛刻。

1 現狀分析

目前火電廠脫硝的方式一般都采用SCR方式,即選擇性催化還原反應法,SCR脫硝系統(tǒng)是在省煤器出口催化劑入口前噴入氨氣、利用催化劑將煙氣中的NOx轉化為氮氣和水。由于煙道的截面積大,煙氣分布與噴氨之間的比例不均而使催化劑層入口處的氨氮摩爾比不均勻,SCR系統(tǒng)NOx脫除效率通常很高,噴入到煙氣中的氨幾乎完全和NOx反應。由于目前執(zhí)行的是超凈排放的標準,脫硝的標準為50mg/m3,在煙氣的NOx氣體中主要包含95%的NO及5%NO2,在通常的設計中,使用液態(tài)無水氨或尿素水解后產生的氨氣,然后氨和稀釋空氣或煙氣混合,最后利用噴氨格柵將其噴入SCR反應器上游的煙氣中[1]。

在SCR反應器內,NO通過以下反應被還原:4NO+4NH3+O2→3N2+6H2O;6NO+ 4NH3→5N2+6H2O,當煙氣中有氧氣時反應第一式優(yōu)先進行,因此氨消耗量與NO還原量有一對一的關系。同時在鍋爐的煙氣中,NO2一般約占總NOx濃度的5%,NO2參與的反應為:2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O;6NO2+8NH3→7N2+12H2O。

SCR系統(tǒng)NOx脫除效率通常很高,噴入到煙氣中的氨幾乎完全和NOx反應。如果煙道內總體或局部的氨氮摩爾比不均勻,氨濃度過高時則會導致小部分氨不反應而是作為氨逃逸離開了反應器。逃逸的氨氣和通過催化劑層的層后的SO3發(fā)生反應產生硫酸氫銨反應方程式為SO3+H2O+NH3→NH4HSO4,硫酸氫銨在空預器的低溫段長期沉積,會造成空預器的堵塞,輕則會提高空預器的阻力、降低機組的效率,嚴重時甚至會造成機組停運。

湖北大別山電廠一期2×640MW工程2005年開工建設,2008年投入運行。電廠位于麻城市西南面中館驛鎮(zhèn)四化崗,距麻城市區(qū)約13.5km,東距京九鐵路麻城站約8km。麻城市位于湖北省東北部的大別山中段南麓,京九鐵路的中段,西南距武漢市131km,地處鄂、豫、皖三省交界處,地跨東經114°40’~115°28’,北緯30°52’~31°36’。省內東南西三面接羅田縣、黃州市、新洲縣和紅安縣。脫硝系統(tǒng)自機組投產以來使用效果一直欠佳,經調研分析,燃煤電廠脫硝系統(tǒng)普遍存在以下問題:SCR出口NO數據波動較大,以NO3監(jiān)測數據為依據進行噴氨調節(jié),調節(jié)性能差且氨逃逸率高,易引起空預器堵塞,同時SCR出口NOx和總排口NOx數據差別較大,影響環(huán)保數據上傳。

基于以上問題,脫硝系統(tǒng)存在著以下優(yōu)化方向:通過流場測試和流場優(yōu)化,改善煙道出口流場的不均勻的問題;增加對煙道出口NOx區(qū)域截面的測量手段,根據測量結果,通過調平各區(qū)域內氨氮摩爾比,確保各煙道出口分區(qū)NOx的均勻,以達到減少氨逃逸量的目的;優(yōu)化噴氨自動控制的策略,提高脫硝控制自動的精準性和可靠性。其中,為保障煙道內各區(qū)域的氨氮摩爾比能夠調整均勻,必須要掌握煙道內的NOx的分布情況

隨著逐年提高的NOx排放標準,原有單點CEMS測量和粗放式的噴氨控制方式已越來越難以滿足需求。為達到嚴格的排放標準電廠往往會過量噴氨,而過量噴氨導致氨逃逸量不斷增加,進而帶來了硫酸氫銨在空預器中、低溫段的大量生成,進而造成空預器阻力過快增大的問題。這輕則導致空預器的吹掃頻次增加、風機電耗增加等問題;對于一些煙氣含硫量高的電廠則更會造成跳機的嚴重安全事故。正是意識到的這一問題,近年來一些廠家和科研院所開始研究和推廣分區(qū)NOx測量和精細化的噴氨控制技術。

在項目之初實地調研了目前市場上應用較多的幾種NOx分區(qū)測量技術的實施案例。總體來說,這些廠家通過幾年的積累、改進和優(yōu)化,目前在NOx分區(qū)測量上都有獨到的見解和可取之處,但問題依然存在,如分區(qū)的合理性、測量的準確性和長期運行的穩(wěn)定性方面或多或少的存在著問題。

2 項目意義

通過項目前期的調研和研究發(fā)現,雖然近年投運了一些NOx分區(qū)測量系統(tǒng),但尚未有哪款產品真正能達到較好的實際投運效果,甚至很多分區(qū)測量系統(tǒng)在投運后就因這種那種的故障無法正常運行。另一方面,隨著日益提高的氮化物排放標準而產生的日益嚴重的氨逃逸問題,又讓我們迫切需要有一個方案合理、長期穩(wěn)定可靠的NOx分區(qū)測量系統(tǒng)。

2.1 存在問題

面對國家越來越嚴格的氮化物排放標準,最初單純通過低氮燃燒技術已不能滿足要求,煙氣脫硝成為氮化物控制的關鍵技術,其中又以選擇性催化還原法(SCR)在大型燃煤電廠應用最為廣泛。

當前脫硝控制仍以噴氨總量控制為主。而SCR入口和出口NOx濃度具有非線性、時滯性和變化快的特點,在粗獷型的噴氨總量控制手段下出口NOx濃度波動很大,為保證NOx不超限,往往會按低于環(huán)保標準較大的安全余量來控制噴氨,這就造成了很多時候噴氨量過大,浪費了大量的氨,更導致了很高的氨逃逸濃度。噴氨總量控制只有一個調節(jié)閥,在SCR入口NOx濃度分布不均、催化劑性能偏差較大或導流板布置不合理導致流場不均時,會造成出口NOx濃度分布偏差大,這進一步造成了氨逃逸量的增加。

以上原因造成目前國內機組普遍過量噴氨。HJ 562-2010《火電廠煙氣脫硝工程技術規(guī)范 選擇性催化還原法》中建議氨逃逸濃度小于2.5mg/Nm3,而在當下超低排放的要求下,根據實測有些機組的實際氨逃逸量已經到達了10mg/Nm3。過量噴氨導致高濃度的氨逃逸會與反應器后部煙道內工藝流程中產生的SO3發(fā)生反應,形成大量的硫酸氫銨等鹽類沉淀在鍋爐尾部更遠區(qū)域,這已經越來越嚴重到了一些機組的正常運行。

2.2 解決方案

上述問題,嚴格的超低排放要求只是誘因,歸根結底是落后的測量技術導致的結果。目前,雖然很多電廠在SCR出口安裝了NOx的CEMS系統(tǒng)(單點連續(xù)測量系統(tǒng)),但單點測量不能反映煙道上NOx濃度的分布、及濃度分布的較大差異,因此無法實現精準有效的噴氨控制。這幾年逐步有科研院所和一些廠家提出了NOx分區(qū)測量的方案,但高精度、高可靠性、且采樣點有實用價值的NOx分區(qū)測量系統(tǒng)的實現遠比單點NOx測量復雜,它涉及到很多技術上的難點,截至目前尚未發(fā)現哪家的方案能很好的克服這些難點。

為推動更先進的NOx分區(qū)測量,針對NOx分區(qū)測量技術做了重點技術攻關,以期能實實現一種更好的NOx分區(qū)測量系統(tǒng)。這個系統(tǒng)需達到以下要求:科學的分區(qū)劃分、更具代表性的采樣點布置;更穩(wěn)健、可靠的實現NOx濃度的實時分區(qū)測量;測量結果準確、及時,能為分區(qū)噴氨提供可靠而具時效性的后饋依據;自我監(jiān)控功能,出現異常能發(fā)出報警,以免造成錯誤的噴氨指導;系統(tǒng)的整體造價、施工難度控制在一個合理范圍內;在分區(qū)測量系統(tǒng),但是要實現系統(tǒng)的低維護量和易維護性。從目前投運狀況來看,我們的NOx分區(qū)測量系統(tǒng)達到了預期的設計目標、很多方面填補了行業(yè)的空白。

2.3 方案確立

通過項目前期的信息收集、現場調研和與眾多專家、廠家的技術研討,最終逐步確立了系統(tǒng)需要實現的目標和各部分的技術細節(jié):采樣方式。單煙道9點矩陣分區(qū)采樣;實時/不實時測量。實現分區(qū)樣氣的實時測量;分析儀表選擇?;诨瘜W發(fā)光法儀表;樣氣處理方式。音速小孔恒流稀釋。

3 系統(tǒng)介紹

系統(tǒng)架構與組成。本NOx矩陣分區(qū)同步測量系統(tǒng)可分為以下組成部分:矩陣網格采樣裝置、樣氣處理系統(tǒng)、系統(tǒng)控制、人機操作界面、零氣發(fā)生裝置。

3.1 系統(tǒng)運行邏輯

我們的NOx矩陣分區(qū)同步測量系統(tǒng)有測量、反吹、標定和調試四種模式。

測量&反吹。系統(tǒng)啟動測量程序后,會根據系統(tǒng)的設置自動完成測量和反吹程序。在操作界面內可設置反吹的頻次,即完成多少次巡測周期后進行一次反吹。反吹完成后系統(tǒng)又繼續(xù)進行測量;在處于測量狀態(tài)下,當一側在進行混合或逐點巡測時,另一側處于混合置換模式。這樣在完成一側的測量后,另一側管路內的樣氣處于完成置換狀態(tài),可以立即開始測量;混合和單點測量時長可在系統(tǒng)操作界面內設置,一般建議設置25~45s;反吹時,雙側同時進行。順序依次是混合反吹、A+B側逐點分區(qū)反吹。反吹的時長、模式也可通過操作界面對應的參數進行設置。

標定模式。通過操作界面可進行標定操作。標定開始后將停止測量,標定完成后重新啟動測量程序開始測量。關于標定的操作和設置等,詳見操作界面章節(jié)。

調試模式。系統(tǒng)提供調試模式,以方便在設備調試、維護和故障檢查時提供更多的管理手段。調試模式下操作人員可實現點動測量、點動反吹、甚至控制每個執(zhí)行元件的獨立或組合運行。

3.2 矩陣網格采樣裝置

本系統(tǒng)的矩陣分區(qū)采樣裝置的安裝位置如圖1所示。采樣裝置包含預裝在煙道內的多組滑軌總成及其固定吊裝支架與前后端固定支架、多組可抽出帶前置非對稱慣性過濾器的集成采樣管、多組采樣盒等。圖2為一組采樣裝置的結構示意圖(1采樣管總成,2滑軌總成,3吊裝支架,4斜面支架,5煙道固定端支架,6采樣盒)。

圖1 矩陣網格采樣裝置安裝 位置圖

圖2 采樣裝置示意圖(其中1組)

為實現單煙道9點矩陣分區(qū)(3×3布置),并獲得的分區(qū)樣氣能真正反映SCR出口位置NOx在二維分布上的分布情況,同時考慮后期使用過程中的低維護量和易維護性,本系統(tǒng)的采樣裝置在設計、制造、驗證等過程中都進行了全面而充分的考慮。

3.2.1 實現大跨度上的采樣

利用最下層的SCR催化劑結構作為滑軌吊裝支架的固定點,實現了在煙道內不額外架設結構件即可為滑軌在中間提供多個托舉點,因此能實現大跨度煙道截面上的分區(qū)采樣(本次實施項目煙道跨度10米,按此設計能勝任更大跨度煙道的分區(qū)采樣)。組合拼接式的采樣管通過幾處C型的槽位限制其與滑軌上下與左右自由度,但不限制前后,因此可在滑軌上自由滑動,同時滑軌亦能為其提供支撐,使其能實現煙道深處的采樣。同時組合拼接的采樣管和滑軌結構也大大降低了施工難度&工作量,并減少了所需操作的平臺空間。另外,考慮大跨度結構在巨大溫差下的冷、熱收縮/膨脹,滑軌和采樣管都只在煙道壁一側固定,另一側與中間僅做托舉和限制左右限位。

3.2.2 低維護量設計

不同于以往NOx單點測量系統(tǒng),多分區(qū)、尤其是矩陣分區(qū)的系統(tǒng)結構和控制系統(tǒng)的復雜程度都大大增加,從而如何降低在日常運行過程的維護量是必須考慮的因素之一。項目前期的調研顯示,通過架設粗鋼管、利用煙道自然壓差的方式進行大跨度分區(qū)取樣時,因為鋼管水平段的傾角有限,取樣管堵塞嚴重,因此無法滿足長期運行的需要,因此該方案不予考慮。采用的方案為使用采樣管前置過濾器來對煙氣進行一次過濾,以避免煙氣中的粉塵顆粒進入樣氣管路而造成堵塞。

傳統(tǒng)帶前置過濾器的采樣桿一般使用死端過濾的方式,細小的粉塵顆粒隨煙氣的流動方向與過濾表面成法向,運行過程中顆粒物會慢慢進入過濾層內部進而造成堵塞。為改善堵塞的問題,目前更常見的做法是在過濾器的煙氣上游方向加遮罩結構,該結構大部分情況下能延緩堵塞的趨勢,但有時反而會造成遮罩下粉塵的積聚,且一段時間后完全結垢固化。另外,傳統(tǒng)的前置過濾器需要配合反吹程序來減緩堵塞的趨勢,且探桿需定期從煙道抽出去除過濾器的結垢并做清洗[3]。

分區(qū)測量的采樣點是以往單點測量的許多倍(如本項目雙側煙道18個采樣點、而傳統(tǒng)CEMS僅一個采樣點),因此如果使用傳統(tǒng)前置過濾器結構,采樣裝置定期維護的工裝量非常巨大。為此借鑒其它行業(yè)的成功經驗,使用慣性過濾的過濾器結構,并采用非對稱濾芯技術。

3.2.3 易維護性設計

雖然在采樣裝置的低維護量、甚至希望達到免維護做了很多工作和努力,但對本系統(tǒng)采樣管的易維護性仍做了充分考慮,做到了機組運行過程中仍能對采樣管部分抽出維護和重新安裝。對于跨煙道的分區(qū)采樣目前僅我們能做到,并且實際投運后操作效果很好。

最遠端的采樣點位置距SCR出口平臺煙道壁8.3米,為實現采樣探桿能在機組運行條件下仍能進行抽出和插入操作,創(chuàng)造性地設計了滑軌結構。滑軌采用模塊化拼接式設計,方便安裝和調整并具有足夠的結構強度?;壴诎惭b完成后,為同樣是模塊拼接式的采樣桿提供滑槽結構進行限位、同時起支撐作用,因此輕量化的采樣管總成便可以實現機組運行時的插入或抽出操作。為使插拔采樣桿的操作更簡單、易操作,在采樣管總成的設計上也進行了充分考慮。

3.2.4 采樣管總成的設計理念

因為有滑軌做支撐,在考慮長期耐用性的前提下對采樣管進行了輕量化的設計。單組采樣管重量<80kg(8.5米,含3個取樣點),使得操作起來更輕巧;煙道內環(huán)境苛刻,SCR出口位置溫度高達300多度。為避免滑軌或采樣管因高溫產生變形或扭矩后難以拔出或插入,把拼接式的采樣管設計成柔性連接,這樣即使變形產生,也不會造成采樣管與滑軌卡槽卡死現象。

為避免滑軌上積灰后采樣管滑動困難,把滑軌和采樣管總成的接觸做成了棱邊與棱邊法向接觸,即滑軌滑槽兩條凸起的棱邊和采樣管連接法蘭上的凸起棱邊接觸;線性分區(qū)測量僅能獲得煙道壁附近點的NOx濃度,而煙道壁和煙道中心區(qū)域NOx濃度本身就存在很大差異,因此采用矩陣網格的分區(qū)劃分。

3.2.5 采樣截面位置的選擇

煙道在SCR出口位置后都會收縮截面,為更好反映出分區(qū)上NOx濃度的分布,采樣截面需盡可能的貼近SCR最下一層的催化劑層,即避免后段截面收縮后煙氣混合導致分區(qū)的測量結果和分區(qū)噴氨的聯(lián)動性下降。

圖3為一種典型的SCR煙道結構(也是本項目實施的SCR煙道結構),通常采用網格采樣的廠家為減小采樣裝置(不可維護的固定采樣管)在煙道內的跨度,會把采樣管布置在位置2(SCR出口后盡量向下的位置)、甚至有的會在位置1位置布置。這兩個位置上從催化劑層出來的煙氣因煙道截面收縮,會部分或完全混合,因此造成測量分區(qū)上的煙氣和噴氨分區(qū)的聯(lián)動性變差。

圖3 SCR煙道結構及采樣裝置布置截面

圖4 基于CFD的單分區(qū)噴氨模擬

為最大程度的避免以上問題,我們的采樣裝置做到了盡可能貼近最下一層SCR催化劑層(距催化劑底面僅0.8米,在10米跨度的煙道上采樣裝置跨度做到9.8米)。這也是得益于采樣裝置的固定方式(滑軌通過吊裝支架固定與催化劑層橫梁)。

3.2.6 分區(qū)的劃分

在確定完分區(qū)方式(矩陣網格)和采樣截面位置后,下一步是如何在該截面上合理劃分分區(qū)和確定采樣點的具體位置?;趦?yōu)化后的分區(qū)噴氨格柵的布置,通過CFD軟件模擬單區(qū)噴氨后通過導流板、多層催化劑層后在NH3在NOx采樣截面上的濃度分布狀況,從而可獲得與噴氨分區(qū)聯(lián)動性最佳的NOx分區(qū)劃分?;谏厦鍯FD分析,獲得了合理的分區(qū)劃分[2]。

3.2.7 采樣點的布置

在確定各分區(qū)采樣點的位置上主要考慮因素如下:采樣點位于與對應噴氨分區(qū)聯(lián)動性最強區(qū)域,即單區(qū)噴氨模擬中NH3濃度最高區(qū)域;同組的三個采樣點處于同一直線上,以便同組采樣點公用一組采樣結構;考慮煙道內、外已有設施和結構的避讓,且因靠近最下一層催化劑層,采樣口避免在催化劑層橫梁正下方。最終的各分區(qū)采樣點布置如圖5。本系統(tǒng)的矩陣網格采樣裝置具有多項獨創(chuàng)設計,具有很高的創(chuàng)新性和實用性,已提交知識產權申報4項,并且安裝和實際投運效果各方面都取得了很好的反饋。

圖5 各分區(qū)采樣點位置

3.3 樣氣處理系統(tǒng)

本系統(tǒng)的樣氣處理系統(tǒng)是指從采樣裝置樣氣管路出口至樣氣進入儀器分析之前的所有管路和處理部件的統(tǒng)稱,其中包括高溫伴熱管路、樣氣高溫輪切閥、樣氣稀釋單元三大部分。

3.3.1 高溫伴熱管路

在本系統(tǒng)中,高溫伴熱管路把樣氣從采樣裝置出口輸送至高溫輪切閥前端的管路,同時其也是作為實時分區(qū)測量各個分區(qū)樣氣暫存的空間。通過計算和實測,本項目設計的各分區(qū)在伴熱帶中暫存的樣氣體積為1.7L~2.3L,可滿足單點測量時長1.5分鐘左右的用氣量。高溫伴熱管路用以暫存樣氣的設計具有以下優(yōu)勢:

NOx分析儀表位于控制小室,從采樣點至小室天然具有一定長度。把高溫伴熱管路用作樣氣暫存,剛好可以把輪切閥和稀釋單元置于分析儀表附近,這樣大大縮短了稀釋混合氣至儀表的距離,進而縮短了分區(qū)巡測所需的時間;高溫伴熱管內的樣氣管等徑,樣氣進入后具有先進先出特性,因此不需額外的樣氣置換時間,也縮短了分區(qū)巡測的時間。另外不需要額外的盤管用于暫存樣氣,也就不需增加額外的加熱和溫控器件來對這些盤管進行加熱和溫度控制,降低了系統(tǒng)的復雜程度。

此外,因為雙側煙道共分18個分區(qū),如采用標準伴熱帶(單根伴熱帶只有一根樣氣管路)則有18根伴熱管路,不但成本高而且會有18路加熱和溫控,這大大增加了系統(tǒng)的復雜程度和失效的可能性,為此開發(fā)了一種集成式的高溫伴熱管路,該方案使用集成式高溫伴熱管,單側煙道的9路樣氣管路集成于一根伴熱帶內。內置兩根60W/m的恒功率加熱帶做冗余,即一根出現故障時另一根仍可滿足溫度要求,因此壽命更持久、維護量更小。同時集成的設計還簡化了施工和使得現場更簡潔整齊。在本系統(tǒng)中伴熱帶的設定溫度為150℃,較高的伴熱溫度可避免硫酸氫銨的形成進而堵塞管路、同時可以防止被測NOx的析出而影響測量的準確性。

3.3.2 樣氣高溫輪切閥

對于NOx的分區(qū)測量系統(tǒng),各分區(qū)樣氣需通過某種輪切裝置依次輸送給儀表進行測量。為不影響測量精度和提高巡測速度,輪切裝置需要滿足兩點:切換后盡可能少的死區(qū)空間。切換后如果存在較大的死區(qū)空間,死區(qū)中殘存的其它樣氣會污染當前分區(qū)的樣氣。置換掉這些殘存的樣氣需要時間和一定量的暫存樣氣,這增加了單點測量的時間,同時也會增加了對暫存樣氣體積的要求;耐高溫、耐腐蝕、耐長期使用。樣氣在被稀釋之前,為避免硫酸氫銨的產生造成管路堵塞和水氣冷凝造成NOx濃度變化,所有樣氣經過的管路需做到全程伴熱,因此輪切閥需滿足在此溫度下長期使用。另外,系統(tǒng)投運后輪切閥需頻繁運行來切換分區(qū)樣氣,因此其需具有足夠耐磨性和長期使用的可靠性。

為滿足以上要求開發(fā)了一種新型無切換死區(qū)且耐高溫的樣氣輪切閥。該輪切閥的核心部件為緊貼配合的兩塊上下閥芯。下閥芯為氧化鋁陶瓷材質,配合面經過高精度拋光以減少對上閥芯的磨損。上閥芯材質為石墨耐磨&減摩強化PEEK(PEEK具有耐高溫、自潤滑,并且耐腐蝕、耐老化特性;石墨的添加更提高了其耐溫性能,并且石墨是天然的固體潤滑劑,可進一步提高PEEK的耐磨性和降低其摩擦系數)。輪切閥閥體外圍帶鋁伴熱罐,可對閥芯和閥內部的氣路進行加熱和溫度控制。

該高溫輪切閥的上下閥芯配合和相互關系:下閥芯加工有一半圓槽;上閥芯圓心處和外圍共加工有10個通孔,外圍的9個通孔為各分區(qū)樣氣入口,中心處孔為樣氣通過輪切后至下游管路的出口。當下閥芯在伺服電機轉動的作用下把半圓槽導通上閥芯的任意兩個孔,則對應分區(qū)的樣氣導通;當下閥芯的半圓槽一端處于上閥芯外圍無孔位置,則對應全關閉狀態(tài);氣缸在電磁閥作用下拉下連動軸,則上下閥芯脫開,這時候輪切閥處于所有分區(qū)導通狀態(tài),即樣氣混合狀態(tài)。在投運之前,兩組輪切閥在伴熱150℃條件下,獨立進行了10萬次循環(huán)(2年實際使用)的加速耐久測試,測試完氣密性測試顯示其仍能滿足實際使用要求。

3.3.3 稀釋單元總成

經過伴熱管路暫存、輪切閥切換后,指定分區(qū)的樣氣被抽入稀釋單元和零氣進行恒定比例的稀釋,稀釋后的樣氣至分析儀進行測量。稀釋單元是采用稀釋法測量最為核心的部件,其稀釋精度和穩(wěn)定性很大程度上決定了整個系統(tǒng)的測量精度和穩(wěn)定性。稀釋單元總成包括過濾組件和限流&稀釋組件,以及周邊接頭等元件。其中關鍵的限流&稀釋組件包括兩部分組成:

音速小孔。又叫音速臨界小孔。它的原理是當壓差超過某一數值(稱為臨界壓差,煙氣臨界壓差為43.6kPa)時,流體通過孔板縮孔處的流速達到音速,這時無論壓差如何增加,流經孔板的流量將維持在恒定數值而不再增加。稀釋法的樣氣處理方式正是基于以上原理,通過零氣壓力的穩(wěn)壓控制,即可實現被抽取樣氣與稀釋氣(零氣)以固有比例的稀釋。本系統(tǒng)采用石英材質的音速小孔,它具有耐高溫、耐磨損、光潔不易沾污的優(yōu)點,且錐形漸變內孔能在高速、高熱樣氣通過時避免擾流的產生而加速磨損小孔端口,進而影響稀釋比精度和穩(wěn)定性。

稀釋射流泵。稀釋法是基于音速小孔的原理,而實現恒比例稀釋的前提是小孔兩側壓差>43.6kPa。因此稀釋單元射流泵抽樣的真空度表征著稀釋單元性能優(yōu)劣和長期可靠性的重要指標。真空度越高,在抵消一定的煙道負壓后,稀釋單元仍有較大的余量去避免過濾器阻力、樣氣管路管阻等造成稀釋比的變化。

經過多代稀釋單元的改進和優(yōu)化設計,目前的稀釋單元在實現1:100稀釋下抽樣負壓能普遍達到-50.8kPa,相比賽默飛的PRO2001WHP稀釋探頭達到的-47kPa具有接近4kPa的負壓優(yōu)勢,這對于前端管路很長的NOx分區(qū)測量意義尤為重大。

3.4 系統(tǒng)控制

本系統(tǒng)控制部分基于西門子1200系列PLC為控制核心,包括了為實現測量、反吹、標定和調試所有的對底層控制元器件和傳感器的控制、同NOx分析儀Thermo 42i的通訊以進行測量值的讀取和儀表參數的修改、與基于Window開發(fā)的操作界面的通訊和基于ModBus協(xié)議與DCS通訊等。

本系統(tǒng)控制部分的核心部分在于實現對樣氣準確、可靠的分區(qū)測量的控制和監(jiān)控,包括對樣氣管路的溫度控制、壓力監(jiān)控(抽樣負壓監(jiān)控、稀釋負壓監(jiān)控、零氣壓力監(jiān)控等)、樣氣引流流量控制、分區(qū)樣氣的輪切控制等,它的合理、有效并且長期穩(wěn)定是決定系統(tǒng)是否能精確、長期穩(wěn)定工作的基礎。

3.5 零氣發(fā)生器

對于氣體分析系統(tǒng),零氣是進入分析儀后測量值為零的氣體,零氣不能含有待測成分或干擾待測成分濃度的物質。稀釋法NOx測量系統(tǒng)的零氣發(fā)生器用以產生不影響NOx測量濃度的零氣,一是做為稀釋單元的稀釋氣,此外標定時作為零點標定氣體直接進入儀表。為配套NOx分區(qū)測量系統(tǒng)開發(fā)了一款插箱上架式的NOx零氣發(fā)生器(AT 2075S-N),如圖6。

圖6 零氣發(fā)生器內部結構圖

零氣發(fā)生器具有以下特點:內置一款無熱膜式干燥機,輸出零氣露點可低至-60℃,且無氟、無振動和排熱問題。全進口干燥機,性能穩(wěn)定可靠且維護周期長(5年更換);通過分級過濾,前端+精濾+油霧去除提高輸入氣源的氣體質量并保護干燥機,成分去除罐后端再次精濾從而實現最終高潔凈零氣的輸出;配置NOx去除劑,有效去除大氣中的NOx對測量產生的背景誤差;插箱上架式結構可集成于系統(tǒng)控制柜內,節(jié)約了控制小室有限的空間;面板帶露點指示和壓力顯示,對系統(tǒng)狀態(tài)一目了然。且設計細節(jié)充分考慮易維護性,如插箱免拔管和上蓋快拆設計;自有開發(fā)產品,可大大降低后期電廠配件和維護費用。

4 實施效果

本NOx矩陣分區(qū)測量系統(tǒng)于2020年5月在大別山電廠#2機組完成安裝和調試工作,并投入實際的運行。NOx矩陣分區(qū)測量系統(tǒng)的正常投運解決了煙道內無法對各區(qū)域出口的NOx分布情況進行有效地監(jiān)控。在測量系統(tǒng)初始投入時,測得的分區(qū)數據見圖7。分別截取不同時間段的各分區(qū)測量狀況,可得出以下結論:各分區(qū)之間確實存在區(qū)域間不平均的情況,而A側分區(qū)的不平均度比較明顯;不同工況及負荷段時各區(qū)域之間雖然不平均度有所變化,但各區(qū)域測量值不平均的情況基本不變,NOx大的區(qū)域一直偏大,說明測量值的真實性,也反映了工況在大幅變動時體現出同步測量的效果。

圖7 NOx矩陣分區(qū)測量系統(tǒng)分區(qū)調整前數據

根據分區(qū)測量的結果簡單對手動噴氨調閥進行調節(jié)后,各區(qū)域的不平均度有了大幅的下降(圖8)。調整后A/B側各分區(qū)的不平均度均大幅下降。A側不平均度由調整前最高的0.92降為0.25,B側的不平均度由調整前的1.21降低為0.28。煙道內各區(qū)域的不平均度大大降低。

圖8 NOx矩陣分區(qū)測量系統(tǒng)分區(qū)調整后數據

5 結語

本次開發(fā)的NOx分區(qū)測量裝置,既滿足了對煙道網格式的測量,同時也保證測量的煙氣是機組運行中相同時間段的數據。該測量裝置運行穩(wěn)定可靠、測量數據準確、維護量小。該裝置的投用作為煙道分區(qū)噴氨調整的依據,配合分區(qū)手動或自動噴氨閥的調整,有效保證了煙道內的均勻噴氨,從而降低了氨逃逸和硫酸氫銨的產生,提高了機組運行的經濟性和安全性。

由于此次分區(qū)測量裝置的開發(fā)是華創(chuàng)作為設備的設計和開發(fā),在安裝和調試過程中不斷地進行優(yōu)化和改進提高,目前該裝置已正常投用3個多月,測量的精確度和可靠性得到了驗證。由于是首次開發(fā),因此也存在安裝構建的設計過于保守、安裝件過于龐大的問題,不利于結構和成本的優(yōu)化,因此在后續(xù)的裝置開發(fā)和改進中會不斷地進行優(yōu)化和改進工作。

后續(xù)展望:由于本次的分區(qū)測量裝置只限于出口NOx的分區(qū)測量,而在實際的脫硝運行中也存在這樣一種情況,就是脫硝催化劑層的失效問題,如果該區(qū)域內的催化劑層失效,則該區(qū)域的出口NOx會大幅增加,同時也伴隨該區(qū)域的氨逃逸量大幅增加。如果只測量該區(qū)域的NOx,就無法準確判斷該區(qū)域的催化劑層的完好程度,基于該問題的思考,提出了在區(qū)域NOx測量的同時也對該區(qū)域的氨逃逸量進行測量,通過NOx含量與氨逃逸量的對應關系表征該區(qū)域的催化劑層的健康狀況,從而最大程度上保證脫硝系統(tǒng)安全經濟的投入使用。

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