楊益芬,張寶輝,周 尚,徐小艷
(楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司,云南楚雄675000)
有色冶金廢水外排將造成重金屬及鹽類對(duì)水體的污染,所以廢水循環(huán)利用零外排放已成為發(fā)展趨勢(shì)。反滲透工藝是實(shí)現(xiàn)廢水零外排中應(yīng)用較為成功的工藝。銅、鋅、鉛冶煉以硫化礦為原料,在煙氣制酸過程中,采用稀酸洗滌凈化工藝產(chǎn)生污酸。污酸中ρ(H2SO4)60~100 g/L,ρ(As)2~5 g/L,采用硫化鈉法、中和鐵鹽法等處理工藝。中和鐵鹽法會(huì)產(chǎn)生的高硬度廢水,需處理后才能回用。針對(duì)中和鐵鹽法產(chǎn)生高硬度廢水,云南某銅冶煉企業(yè)采用反滲透處理工藝,具體流程為除鈣預(yù)處理+超濾+一級(jí)反滲透(RO1)+二級(jí)反滲透(RO2)+濃水反滲透(RO3),產(chǎn)水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)及低壓鍋爐用水。一級(jí)、二級(jí)反滲透系統(tǒng)對(duì)進(jìn)水控制指標(biāo)要求較高,其中一級(jí)反滲透要求電導(dǎo)率小于等于6 000 μs/cm,當(dāng)電導(dǎo)率大于6 000 μs/cm時(shí),一級(jí)反滲透就不能正常過流,甚至?xí)?dǎo)致一級(jí)反滲膜堵塞或損壞,降低反滲透膜的使用壽命。
由于原料資源日益緊缺,原料品質(zhì)波動(dòng)大,導(dǎo)致工業(yè)廢水中的成分也會(huì)產(chǎn)生較大的波動(dòng),引起電導(dǎo)率波動(dòng)較大,污水處理出水口電導(dǎo)率指標(biāo)經(jīng)常性超出控制范圍,最高值時(shí)達(dá)21 920 μs/cm,嚴(yán)重影響生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行。為延長反滲透膜使用壽命,降低膜污堵現(xiàn)象發(fā)生的頻次,穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水零外排,經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員多次研究、探討,決定對(duì)現(xiàn)有深度水處理工藝進(jìn)行改造,以適應(yīng)高電導(dǎo)率生產(chǎn)廢水的處理要求,并能實(shí)現(xiàn)原有低電導(dǎo)率深度水處理流程與改造后高電導(dǎo)率生產(chǎn)廢水處理流程的靈活切換。
污酸處理采用中和鐵鹽法,污酸用電石渣中和,加絮凝劑澄清分離,上清液溢流入氧化桶,同時(shí)投加硫酸亞鐵,鼓風(fēng)氧化,使Fe2+氧化成Fe3+,砷酸鹽、亞砷酸鹽與鐵離子反應(yīng)形成穩(wěn)定的砷酸鐵、亞砷酸鐵,并被氫氧化鐵吸附而共沉淀。
污酸處理主要的反應(yīng)方程式如下:
云南某銅冶煉企業(yè)建有2套600 m3/d深度水處理系統(tǒng),可獨(dú)立或同步運(yùn)行,處理能力為1 200 m3/d。主要工藝流程為:廢水用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH值后加入純堿溶液使廢水中鈣、鎂、銅、鋅、鐵等離子發(fā)生沉淀反應(yīng),再加入PAC,PAM進(jìn)行絮凝沉淀[1],上清液經(jīng)超濾、一級(jí)反滲透(RO1)、二級(jí)反滲透(RO2)及濃水反滲透(RO3)處理,產(chǎn)水回用,濃水用于渣緩冷。絮凝沉淀的污泥經(jīng)壓濾后返回污酸處理作為中和劑使用。
深度水處理系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 現(xiàn)有深度水處理工藝流程
超濾膜孔徑 0.001~0.05 μm[2],超濾對(duì)水中的懸浮物、膠體、大分子物質(zhì)、細(xì)菌等幾乎可以完全截留,對(duì)BOD和COD的去除率在20%~60%,對(duì)小分子有機(jī)物和無機(jī)離子幾乎不截留。反滲透膜是利用壓力差為動(dòng)力的膜分離過濾技術(shù),其孔徑小至納米級(jí),在一定的壓力下,H2O分子可以通過RO膜,而原水中的無機(jī)鹽、重金屬離子、有機(jī)物、膠體、細(xì)菌、病毒等雜質(zhì)無法透過RO膜,從而使可以透過的純水和無法透過的濃縮水分離。用反滲透系統(tǒng)進(jìn)一步處理超濾裝置的產(chǎn)水,截留97%的溶解鹽及分子量大于100的有機(jī)物,同時(shí)允許水分子通過。 RO2系統(tǒng)進(jìn)一步處理RO1系統(tǒng)的產(chǎn)水,截留大于97%的溶解鹽分,為產(chǎn)區(qū)提供優(yōu)質(zhì)回用水,RO3系統(tǒng)進(jìn)一步處理RO1系統(tǒng)產(chǎn)出的濃水,提高水處理的利用率。
現(xiàn)有濃水反滲透膜抗污堵能力強(qiáng),可處理高電導(dǎo)率濃水,但現(xiàn)有流程中電導(dǎo)率偏高的廢水只能先進(jìn)入RO1系統(tǒng),不能直接進(jìn)入RO3系統(tǒng),且RO3系統(tǒng)最大處理能力為20~24 m3/h,而雨季產(chǎn)生的電導(dǎo)率偏高的廢水約800 m3/d,管線流程及處理能力不能滿足要求。本著經(jīng)濟(jì)、高效的原則,決定對(duì)原有工藝進(jìn)行改造,經(jīng)工藝改造后可將電導(dǎo)率偏高的廢水經(jīng)超濾系統(tǒng)處理后直接進(jìn)入改造后的RO3系統(tǒng),新的處理工藝流程為:預(yù)處理+多介質(zhì)過濾+超濾+濃水反滲透(RO3)+二級(jí)反滲透(RO2)。經(jīng)過改造后RO3系統(tǒng)的處理能力不低于800 m3/d,改造前后不改變現(xiàn)有工藝流程及處理效率。新流程關(guān)鍵在RO3系統(tǒng),而要確保RO3系統(tǒng)的效果,就必須確保其進(jìn)水壓力和流速。確定改造方向后,進(jìn)一步精確計(jì)算出廢水電導(dǎo)率大于等于6 000 μs/cm時(shí)進(jìn)入RO3系統(tǒng)所需的壓力,而后在原有流程上進(jìn)行改進(jìn)。
RO3系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),進(jìn)水電導(dǎo)率常規(guī)指標(biāo)控制在 24 000~28 000 μs/cm,RO3 系統(tǒng)處理的廢水電導(dǎo)率遠(yuǎn)大于原水電導(dǎo)率歷史記錄的最大值,所以當(dāng)原水電導(dǎo)率超標(biāo)時(shí),可將超濾系統(tǒng)處理后的產(chǎn)水直接進(jìn)入RO3系統(tǒng)進(jìn)行處理。經(jīng)設(shè)計(jì)軟件計(jì)算,在原水異常進(jìn)水電導(dǎo)率為18 000 μs/cm的情況下,RO3系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率約為420 μs/cm,RO3系統(tǒng)產(chǎn)水再進(jìn)入二級(jí)反滲透處理后產(chǎn)水電導(dǎo)率小于或等于20 μs/cm,完全能夠滿足出水技術(shù)指標(biāo)電導(dǎo)率小于或等于100 μs/cm的要求,經(jīng)過技改后可以確保處理后的水質(zhì)達(dá)到原流程產(chǎn)水回用標(biāo)準(zhǔn)。
改造方案實(shí)施后使用RO3系統(tǒng)處理超濾系統(tǒng)產(chǎn)水,可以確保深度水處理站原水電導(dǎo)率超標(biāo)時(shí)仍然保持正常、穩(wěn)定運(yùn)行,產(chǎn)水能得到有效回用。
新增1臺(tái)高壓泵和反滲透元件,確保濃水反滲透膜進(jìn)水壓力的同時(shí)增加流速,提升處理量。在超濾裝置產(chǎn)水管道上安裝切換閥門,當(dāng)污水原水電導(dǎo)率大于等于6 000 μs/cm時(shí),直接將超濾產(chǎn)水切換至新流程,即超濾系統(tǒng)產(chǎn)水直接進(jìn)入RO3系統(tǒng)處理,RO3系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)入二級(jí)反滲透系統(tǒng)處理,RO3系統(tǒng)濃水直接回用于渣緩冷。采用新的流程,高電導(dǎo)率的廢水系統(tǒng)回收率達(dá)到48%以上,高電導(dǎo)的水質(zhì)處理能力大于等于800 m3/d。根據(jù)原有高壓泵性能曲線可查,Q=15 m3/h,H=180 m 的高壓泵在流量Q=20 m3/h時(shí),水泵揚(yáng)程約為162 m,而實(shí)際運(yùn)行需要240 m揚(yáng)程,因此需要額外增加1臺(tái)Q=20 m3/h,H=80 m的高壓泵。新增高壓泵安裝于保安過濾器與現(xiàn)有高壓泵之間。改造后需要的設(shè)備配置見表1。
表1 改造需要的設(shè)備配置表
在超濾裝置產(chǎn)水管道上安裝切換閥門,當(dāng)污水原水電導(dǎo)率大于或等于6 000 μs/cm時(shí),直接將超濾產(chǎn)水切換連接至RO1系統(tǒng)濃水箱,投用改造流程,將超濾系統(tǒng)產(chǎn)水直接進(jìn)入RO3系統(tǒng)處理,RO1系統(tǒng)保養(yǎng)停用,后續(xù)流程不變,RO3系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)入RO1系統(tǒng)產(chǎn)水箱后再進(jìn)入RO2系統(tǒng)處理,RO3系統(tǒng)濃水直接回用于渣緩冷。改造后的工藝流程見圖2。
確認(rèn)滿足現(xiàn)場工作條件后,停運(yùn)深度水處理系統(tǒng),并關(guān)閉超濾產(chǎn)水箱和RO1系統(tǒng)濃水箱出口閥門,排盡管道內(nèi)積水。然后進(jìn)行管道、閥門安裝工作,敷設(shè)PE管,在超濾系統(tǒng)產(chǎn)水箱出口管處由DN150變徑為DN100,與RO1系統(tǒng)濃水箱出口管處連通,在安裝的PE管段安裝DN100切換閥。
改造前后運(yùn)行參數(shù)見表2。
表2 改造前后運(yùn)行參數(shù)表
改造后RO3系統(tǒng)運(yùn)行正常,進(jìn)水電導(dǎo)率、產(chǎn)水電導(dǎo)率、脫鹽率、進(jìn)水壓力、濃水壓力、膜壓差等各項(xiàng)工藝控制關(guān)鍵指標(biāo)與改造前一致,在工藝控制指標(biāo)范圍。產(chǎn)水流量提升,達(dá)到15~18 m3/h,產(chǎn)水率提升,達(dá)到48%~57%,均高于改造前。處理水量達(dá)840 m3/d,高于預(yù)期目標(biāo)800 m3/d,改造后成效明顯。
圖2 改造后的工藝流程
通過改造,解決了有色冶金廢水電導(dǎo)率波動(dòng)大,廢水電導(dǎo)率超標(biāo)時(shí)現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的難題,實(shí)現(xiàn)了同一套生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)可靈活處理不同電導(dǎo)率廢水。改造后由于增加了濃水處理系統(tǒng)的處理量,深度水處理系統(tǒng)總的處理能力增加。