高永永
(山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦,山西 呂梁 033602)
由于低透氣性采煤工作面瓦斯抽采效率低,導(dǎo)致鉆孔施工量大、抽采達標時間長,對采煤工作面安全產(chǎn)生了嚴重的威脅,甚至引發(fā)礦井采掘銜接失衡。為了解決低透氣性采煤工作面瓦斯治理壓力大的難題,各個煤炭集團引入水力割縫卸壓增透技術(shù),水力割縫技術(shù)可明顯改善煤層透氣性,達到強化瓦斯抽采的目的[1-4]。
最近幾年,伴隨著國家科技的發(fā)展,高壓水射流擴孔及割縫技術(shù)也得到迅猛發(fā)展,促使超高壓(100 MPa)水力鉆割一體化卸壓增透技術(shù)逐漸在各大煤炭集團開始推廣使用,其原理主要是通過向鉆孔內(nèi)注入100 MPa的高壓水介質(zhì),迫使鉆孔周圍煤體不斷被剝離、破碎,煤層內(nèi)原始應(yīng)力也得到重新分布,達到改變煤層物理力學(xué)性質(zhì)的目的,實現(xiàn)卸壓增透的目標[5-8],此技術(shù)已經(jīng)在淮河能源集團、四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團、焦作煤業(yè)集團、貴州盤江煤電集團等地區(qū)開展了試驗并獲得良好效果。
為此,科研工作者開展了大量的研究,常宗旭等[9]通過逾滲理論得到煤巖體破壞準則及計算得到水射流破碎非均質(zhì)煤巖體的臨界壓力;盧義玉等[10]通過從應(yīng)力波傳播和損傷等不同方向研究了水射流破巖機理;孫清德等[11]通過研究提出水射流破巖過程中有兩個臨界壓力,破巖機理主要體現(xiàn)在沖蝕破碎和錘沖破碎;廖華林等[12]通過理論分析和現(xiàn)場試驗,研究高壓水射流以不同速度沖擊破碎巖石過程的流場規(guī)律及應(yīng)力分布規(guī)律。
超高壓水力鉆割一體化割縫增透效果主要跟三個因素有關(guān):割縫壓力、單刀出煤量和割縫時間[13-14],如果割縫鉆孔出煤量過多,會破壞煤層結(jié)構(gòu),導(dǎo)致鉆孔發(fā)生噴孔、塌孔,瓦斯流量衰減系數(shù)增大,增加鉆孔施工量;如果單刀出煤量太少,會引發(fā)煤層增透效果不佳,很難實現(xiàn)煤層卸壓增透和減少瓦斯涌出的目的[15]。所以通過現(xiàn)場試驗,得到適合斜溝煤礦8號煤層的超高壓水力鉆割一體化卸壓增透技術(shù)的最佳參數(shù)。
斜溝煤礦位于山西省呂梁市興縣,井田南北長約22 km,東西寬約4.5 km,面積為82.647 7 km2,采用斜井開拓方式。超高壓水力鉆割一體化卸壓增透試驗地點選在18205膠帶巷的8號煤,煤厚4.7 m,傾角9°,堅固性系數(shù)0.47~0.57,瓦斯含量7.36 m3/t,煤層透氣性系數(shù)為0.014 16 m2/(MPa2·d),為低透性煤層。
18205膠帶巷斷面為矩形,高度為3.8 m,寬度為5.4 m,根據(jù)抽采設(shè)計,采用順層長鉆孔的方式提前預(yù)抽煤層瓦斯,減少回采期間的瓦斯涌出,實現(xiàn)安全高效生產(chǎn)。
試驗地點選在斜溝煤礦8號煤層18205工作面,第一步研究工作面實施超高壓水力鉆割一體化增透技術(shù)后的最佳割縫壓力,接著分析在割縫時間和鉆孔出煤量不同時,瓦斯抽采濃度和純量的變化情況,最終得到實施超高壓水力鉆割一體化增透技術(shù)后,工作面的最佳單刀割縫時間和最佳單刀出煤量,同時在獲得超高壓水力鉆割一體化增透技術(shù)最佳參數(shù)基礎(chǔ)上計算確定割縫半徑。具體試驗地點為18205工作面的膠帶巷,施工本煤層鉆孔共計18個,鉆孔之間距離保證在4 m,并對鉆孔進行編號管路,劃分I~Ⅴ試驗組,每個試驗組之間的距離控制在8 m,鉆孔具體布置情況如圖1所示。
圖1 18205工作面鉆孔布置
試驗組Ⅰ共施工2個鉆孔,研究超高壓水力鉆割一體化最佳壓力;在確定最佳的割縫壓力基礎(chǔ)上,分別在試驗組Ⅱ~Ⅴ施工4個鉆孔,每個鉆孔深度為100 m,設(shè)計每間隔4 m割1刀,共計劃割縫20刀,分別研究割縫時間為5 min、7 min、10 min及12 min時的單刀出煤量。試驗結(jié)束后立即對鉆孔聯(lián)網(wǎng)預(yù)抽,測定Ⅱ~Ⅴ試驗組中各個鉆孔的平均瓦斯抽采純量。
在18205膠帶巷試驗組Ⅰ區(qū)域?qū)?號和2號本煤層鉆孔實施水力割縫卸壓增透試驗,結(jié)合試驗現(xiàn)場煤層鉆孔出水情況、出渣流暢程度及塌孔噴孔等研究最佳割縫壓力。
試驗期間,每間隔3~5 m割縫1次,由鉆孔底部一直割縫到孔口20 m,單刀割縫時逐步增大割縫壓力,從30 MPa逐步升高到100 MPa,每刀割縫時間控制在5 min。在超高壓水力割縫作用下,煤體被粉碎成2~10 mm粒度的小顆粒,受到水和螺旋鉆桿的驅(qū)逐影響,由孔內(nèi)流至孔口,在整個割縫階段沒有發(fā)生堵孔、噴孔及瓦斯涌出異常等情況??紤]到鉆割一體化設(shè)備的額定壓力為100 MPa,為確保現(xiàn)場安全,留一定的富裕系數(shù)(10%),得到8號煤層的最佳割縫壓力為90 MPa。
8號煤層割縫鉆孔孔深為100 m,在90 MPa的割縫壓力、20刀的割縫刀數(shù)作用下,現(xiàn)場實測Ⅱ~Ⅴ試驗組各鉆孔在割縫時間為3 min、5 min、7 min、10 min時單刀出煤量,見表1。
表1 各割縫鉆孔單刀出煤量情況
各試驗組的割縫鉆孔完成試驗后立刻封孔聯(lián)網(wǎng)抽采,每天測定每個鉆孔的瓦斯抽采純量,并核算各試驗組的單孔平均瓦斯抽采純量,獲得隨著抽采時間的延長,單刀出煤量不一致時各鉆孔的瓦斯抽采純量變化情況見圖2。
圖2 隨著抽采時間的延長瓦斯抽采純量變化
從圖2可知,開始抽采的一個月內(nèi),單刀出煤量不同的4個試驗區(qū)的鉆孔瓦斯抽采純量不穩(wěn)定,起伏較大;當(dāng)抽采一個月之后至兩個月內(nèi),鉆孔瓦斯抽采純量變化趨勢逐漸呈現(xiàn)平穩(wěn)狀態(tài)。
試驗Ⅱ區(qū)的各割縫鉆孔平均單刀出煤量為0.17 t時,平均瓦斯抽采純量穩(wěn)定在0.017 m3/min;試驗Ⅲ區(qū)的各割縫鉆孔平均單刀出煤量為0.22 t時,平均瓦斯抽采純量穩(wěn)定在0.019 m3/min;試驗Ⅳ區(qū)的各割縫鉆孔平均單刀出煤量為0.46 t時,平均瓦斯抽采純量穩(wěn)定在0.047 m3/min;試驗Ⅴ區(qū)的各割縫鉆孔平均單刀出煤量為0.32 t時,平均瓦斯抽采純量穩(wěn)定在0.049 m3/min。
抽采60 d時瓦斯抽采純量與單刀出煤量之間的關(guān)系如圖3所示。從圖3可知:單刀出煤量由0.17 t增加到0.32 t時,煤層瓦斯抽采純量在不斷升高,由0.024 m3/min升至0.055 m3/min,當(dāng)單刀出煤量為0.32 t時,煤層瓦斯抽采純量最高,達到0.055 m3/min;而單刀出煤量達到0.46 t時,煤層瓦斯抽采純量發(fā)生小幅度的降低,相比單刀出煤量為0.32 t時,其瓦斯抽采純量下降9%.
圖3 抽采60 d時瓦斯抽采純量與單刀 出煤量之間的關(guān)系
通過以上分析可知:8號煤層最佳的割縫壓力為90 MPa,割縫時間為7 min,單刀出煤量為0.32 t,煤層瓦斯抽采效率最高。
假定實施水力割縫增透技術(shù)之后,煤層中所形成的孔洞為1個均勻的圓形孔洞,鉆割一體化技術(shù)的擴孔效果可通過等效孔徑來表達,割縫半徑可用式(1)來計算:
M=πr2hKγ
(1)
式中:M為割縫后煤體排出的煤屑量,t;r為割縫后縫隙的半徑,m;h為割縫后縫隙的高度,m;K為煤量損失不均衡系數(shù);γ為煤的密度,取1.38 t/m3。
結(jié)合礦井現(xiàn)場實際:3號煤層超高壓水力割縫鉆孔長度100 m,傾角為+2°,施工時有可能發(fā)生掉鉆風(fēng)險,最終影響終孔傾角,所以煤量損失不均衡系數(shù)值選定為0.70;由于水力割縫所產(chǎn)生的縫槽是外寬內(nèi)窄的不規(guī)則槽形,現(xiàn)場試驗得到當(dāng)割縫壓力為90 MPa時割縫后縫隙的平均寬度為0.04~0.05 m。將相關(guān)數(shù)據(jù)代入式(1)得到每刀從煤體中擠出的煤屑量為0.32 t時,水力割縫所產(chǎn)生的縫槽半徑r為1.45~1.62 m。
1) 在斜溝煤礦實施超高壓水力鉆割一體化增透技術(shù),得到8號煤層的最佳割縫壓力為90 MPa,單刀出煤量隨著割縫時間的增加而增加。
2) 割縫壓力為90 MPa,割縫時間為7 min,單刀出煤量為0.32 t,割縫半徑達到1.45~1.62 m,“超高壓水力鉆割一體化卸壓增透技術(shù)”煤層瓦斯抽采效率最高。