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頁(yè)巖氣田鉆井含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理的優(yōu)化與應(yīng)用研究

2021-06-16 06:13陸振波中石化江漢石油工程有限公司環(huán)保技術(shù)服務(wù)公司湖北潛江433123
化工管理 2021年12期
關(guān)鍵詞:危廢含油冷凝

陸振波(中石化江漢石油工程有限公司環(huán)保技術(shù)服務(wù)公司,湖北 潛江 433123)

0 引言

頁(yè)巖氣開采鉆井過(guò)程中危險(xiǎn)廢物以含油危廢為主,主要來(lái)源于鉆井、設(shè)備檢修維護(hù)及清場(chǎng)作業(yè)等環(huán)節(jié),含油危廢的組成較為復(fù)雜,既有伴隨鉆井三開過(guò)程中產(chǎn)生的含油鉆屑,也有固洗井過(guò)程中產(chǎn)生的前(后)置液、鉆井作業(yè)過(guò)程中因設(shè)備“跑、冒、滴、漏”產(chǎn)生的含油浸染物,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含油包裝物、含油容器等[1]。據(jù)估算,目前每口井的含油危廢產(chǎn)生量一般在500 t左右。2013年,某環(huán)保科技公司在西南某頁(yè)巖氣田建成了一座含油鉆屑回收利用站,采用熱脫附處理工藝回收處理井場(chǎng)回收的含油鉆屑。因工藝設(shè)計(jì)原因,該熱脫附裝置無(wú)法處理粒徑≥8 mm的含油鉆屑、前(后)置液、含油浸染物等含油垃圾,上述含油危廢經(jīng)井場(chǎng)回收至該站后,臨時(shí)貯存于站內(nèi),存在著極大的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)調(diào)研,上述含油危廢可通過(guò)熱解炭化式旋轉(zhuǎn)爐進(jìn)行無(wú)害化處置,但市面上的旋轉(zhuǎn)爐裝置存在自動(dòng)化程度較低、人工勞動(dòng)強(qiáng)度大、檢維修頻次較高、裝置利用率較低等問題,因此,在該地區(qū)開展含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理裝置優(yōu)化及應(yīng)用試驗(yàn),旨在提高含油危廢的處理能力,同時(shí)降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

1 含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理裝置優(yōu)化研究

1.1 旋轉(zhuǎn)爐進(jìn)料系統(tǒng)優(yōu)化研究

由調(diào)研分析可知,旋轉(zhuǎn)爐采用的喂料機(jī)的主要技術(shù)瓶頸在于無(wú)法做到連續(xù)傳輸液相含量較高的含油危廢,進(jìn)而影響了進(jìn)料效率。因此,從進(jìn)料工藝路線的角度而言,優(yōu)選出能夠連續(xù)穩(wěn)定傳輸液相含量較高的進(jìn)料設(shè)備具有重要意義。前期,為滿足含油鉆屑熱餾處理的工藝需求,優(yōu)選出了含油鉆屑輸送柱塞泵作為進(jìn)料系統(tǒng)的主要設(shè)備,能夠滿足液相含量較高的含油鉆屑連續(xù)進(jìn)料的需求,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:含油鉆屑輸送柱塞泵由YB系列柱塞泵改造而成,由液壓驅(qū)動(dòng),其柱塞由耐腐蝕耐磨的氧化鋁陶瓷制成。泵體根據(jù)含油鉆屑粘度高且具有一定腐蝕性的特點(diǎn)要求,選用不銹鋼材料[2]。同時(shí),為滿足含油鉆屑輸送過(guò)程中進(jìn)料量可調(diào)的特點(diǎn),選擇該柱塞泵的形式為變量泵,配套旋轉(zhuǎn)爐使用,泵會(huì)隨著含油鉆屑密度的增加自動(dòng)使壓力提高,流量可調(diào)。

1.2 旋轉(zhuǎn)爐燃動(dòng)系統(tǒng)優(yōu)化研究

現(xiàn)有的旋轉(zhuǎn)爐燃燒采用矩形分區(qū),將爐內(nèi)分成若干個(gè)控溫區(qū),交錯(cuò)分布的相鄰多個(gè)燒嘴劃分為一個(gè)控制區(qū),設(shè)一個(gè)采溫點(diǎn),各區(qū)進(jìn)行集中控制,這也是目前旋轉(zhuǎn)爐熱處理過(guò)程中溫度控制大多采用的分區(qū)形式。在優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程中,為提高加熱效率并確保爐內(nèi)溫度分布的均勻性,對(duì)每個(gè)燒嘴單獨(dú)分區(qū)或控制,燒嘴交錯(cuò)布置于爐子兩側(cè)的底部,溫度檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置于燒嘴對(duì)面爐側(cè)面。每個(gè)燒嘴單獨(dú)分區(qū)控制,這樣爐內(nèi)相當(dāng)于劃分為5個(gè)控溫區(qū),劃分更細(xì),使控制溫度均勻性更好,保證含油危廢在爐內(nèi)可以均勻受熱,防止結(jié)焦。同時(shí),對(duì)點(diǎn)火裝置可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)控制,對(duì)溫度進(jìn)行微調(diào)。

1.3 旋轉(zhuǎn)爐油氣系統(tǒng)優(yōu)化研究

針對(duì)現(xiàn)有旋轉(zhuǎn)爐油氣冷凝系統(tǒng)采用單一冷凝法存在的技術(shù)缺陷,考慮利用活性炭吸附+冷凝綜合技術(shù)對(duì)油氣進(jìn)行了回收,在油氣排放出口設(shè)置兩級(jí)溫度相對(duì)較高的低溫冷凝裝置[3]。通過(guò)對(duì)油氣中組分常壓條件下的沸點(diǎn)和分壓的綜合考慮設(shè)置冷凝溫度,使大部分油氣被冷凝回收,在冷凝管出口設(shè)置活性炭吸附裝置綜合了冷凝法與吸附法的優(yōu)勢(shì),降低回收成本,提高運(yùn)行周期。

2 含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn)

2.1 旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢的應(yīng)用情況及效果評(píng)價(jià)

2.1.1 旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢生產(chǎn)情況

根據(jù)旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢的生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì),聯(lián)機(jī)試運(yùn)行共歷時(shí)40 d,分為兩個(gè)試生產(chǎn)周期,第一個(gè)試生產(chǎn)周期為11月19日至12月13日,停產(chǎn)檢維修7 d。第二個(gè)周期為12月20日至28日試生產(chǎn)期間含油鉆屑處理量穩(wěn)定在30~35 m3/d,天然氣量單耗為52~65 m3,電量單耗為73~80 kW·h,水量單耗為0.7 m3左右。經(jīng)過(guò)檢測(cè),旋轉(zhuǎn)爐處理后的含油危廢產(chǎn)生的殘?jiān)吐剩?.3%,達(dá)到了GB 4284—2018《農(nóng)用污泥污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》中的相關(guān)要求。而旋轉(zhuǎn)爐處理后回收的礦物油,依據(jù)GB 19147—2016《車用柴油》,部分檢測(cè)結(jié)果超出限值,但總體來(lái)看,回收油品質(zhì)較好,可作為原料油進(jìn)一步提純精制工業(yè)用柴油或用于配漿基礎(chǔ)油。

2.1.2 旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢的效果評(píng)價(jià)

從旋轉(zhuǎn)爐近40 d運(yùn)行的情況來(lái)看,經(jīng)過(guò)研制優(yōu)化后的旋轉(zhuǎn)爐各個(gè)大系統(tǒng)及整個(gè)裝置運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,得到的產(chǎn)物各項(xiàng)指標(biāo)也均達(dá)到了相關(guān)要求。

2.2 旋轉(zhuǎn)爐應(yīng)用優(yōu)化研究

旋轉(zhuǎn)爐經(jīng)過(guò)40 d兩個(gè)生產(chǎn)周期的生產(chǎn)運(yùn)行,基本達(dá)到了井場(chǎng)含油危廢的處理需求,但在生產(chǎn)過(guò)程中未對(duì)含油危廢進(jìn)行分類處置,造成旋轉(zhuǎn)爐的能耗較高、處理效率未達(dá)到最優(yōu),為此,進(jìn)一步開展了不同類型的含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理的應(yīng)用研究,期望達(dá)到旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢進(jìn)料配比的最優(yōu)方案。

2.2.1 旋轉(zhuǎn)爐處理前置液的應(yīng)用情況分析

表1為旋轉(zhuǎn)爐處理前置液的情況統(tǒng)計(jì),對(duì)比可知,旋轉(zhuǎn)爐單獨(dú)處理前置液相較于處理混合型的含油危廢而言,處理過(guò)程中的天然氣、電量消耗均提升了30%以上,處理時(shí)間延長(zhǎng)了6.5 h以上。

表1 前置液處理情況

分析可知,前置液中的液相含量較高,尤其是液相中的水含量達(dá)到了90%以上,而水的汽化潛熱遠(yuǎn)高于油性物料和其他固體危廢的汽化潛熱,導(dǎo)致需要供給更多的熱量完成無(wú)害化熱處理的過(guò)程,造成旋轉(zhuǎn)爐在處理前置液時(shí)的能耗增加,處理時(shí)間增長(zhǎng)。

2.2.2 旋轉(zhuǎn)爐處理含油浸染物的應(yīng)用情況分析

表2為旋轉(zhuǎn)爐處理含油侵染物的情況統(tǒng)計(jì),對(duì)比可知,旋轉(zhuǎn)爐單獨(dú)處理含油侵染物相較于處理混合型的含油危廢而言,處理過(guò)程中的天然氣、電量消耗均降低了15%以上,處理時(shí)間縮短了4.5 h以上。

表2 含油侵染物處理情況

分析可知,含油侵染物中的液相含量較低,而其他固體危廢的汽化潛熱較水和油均較低,供給較少的熱量即可完成無(wú)害化熱處理的過(guò)程,旋轉(zhuǎn)爐在處理含油浸染物的能耗降低,處理時(shí)間縮短。

2.2.3 旋轉(zhuǎn)爐處理粒徑≥8 mm含油鉆屑的應(yīng)用情況分析

表3為旋轉(zhuǎn)爐處理粒徑≥8 mm含油鉆屑的情況統(tǒng)計(jì),對(duì)比可知,旋轉(zhuǎn)爐單獨(dú)處理含油侵染物相較于處理混合型的含油危廢而言,處理過(guò)程中的天然氣、電量消耗均降低了8%以上,處理時(shí)間縮短了3 h以上。

表3 粒徑≥8 mm含油鉆屑處理情況

分析可知,粒徑≥8 mm含油鉆屑中液相含量較低,汽化潛熱高于含油侵染物,但低于前置液,所以供給的熱量較前置液偏少,較含油侵染物偏高。

2.2.4 含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理的推薦做法

由旋轉(zhuǎn)爐在處理前置液、含油侵染物、粒徑≥8 mm的含油鉆屑的情況統(tǒng)計(jì)分析可知,在相同處理價(jià)格的前提下,處理含油侵染物的經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)于處理粒徑大于8 mm的含油鉆屑,優(yōu)于處理前置液。但考慮到井場(chǎng)前置液產(chǎn)生量遠(yuǎn)大于含油侵染物(大致為3:1),并且含油垃圾在現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)貯存較為便利,綜合考慮能耗、處理時(shí)間建議旋轉(zhuǎn)爐處理含油危廢的最佳進(jìn)料比范圍為:50%~60%前置液+20%~30%含油侵染物+20%粒徑大于8 mm的含油鉆屑。

3 結(jié)論與建議

3.1 結(jié)論

(1)通過(guò)旋轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵系統(tǒng)的優(yōu)化研究以及井場(chǎng)含油危廢處理的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,提高了旋轉(zhuǎn)爐裝置的運(yùn)行效率,降低了運(yùn)行成本,形成了含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理的技術(shù)方法;(2)含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理裝置在該地區(qū)的成功研制與應(yīng)用,為其他頁(yè)巖氣田含油危廢的處理提供了成功的工程案例樣板,為該技術(shù)的推廣創(chuàng)造了有利條件。

3.2 建議

(1)含油危廢旋轉(zhuǎn)爐處理尾氣凈化裝置的優(yōu)化還不夠充分還有待深入研究,以滿足不同地區(qū)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);(2)旋轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定性相比于熱脫附裝置還有所欠缺,有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。

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