劉 穎,隆 崗,溫建波
(中礦金業(yè)股份有限公司技術(shù)中心,山東 煙臺(tái) 264010)
某金礦選廠原東系列為MQG1530和MQG2130球磨機(jī)2臺(tái),分別與FG-15單螺旋分級(jí)機(jī)和FG-20單螺旋分級(jí)機(jī)組成閉路磨礦,因設(shè)備老舊、處理量低、成本高和工藝參數(shù)達(dá)不到技術(shù)要求等原因,于2017年底-2018年初完成了磨浮東系列技改[1]。其中,磨礦系統(tǒng)更換為MQY2740球磨機(jī)和FX500×2旋流器組(即1#磨)。自2018年4月份投入生產(chǎn)使用后,磨浮技術(shù)指標(biāo)明顯改善,尾礦“跑高”現(xiàn)象極少發(fā)生。但磨礦系統(tǒng)還存在以下問(wèn)題:
處理量維持在1000t/d左右,處理量偏低。為了滿足細(xì)度(-200目)44%~50%的工藝參數(shù)要求,并使旋流器給礦壓力值達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)范圍,現(xiàn)場(chǎng)分級(jí)泵池和球磨前加水量偏多,導(dǎo)致返砂量偏多,磨礦新給礦量偏低。
球磨出料端吐石子嚴(yán)重。球磨磨前補(bǔ)水、分級(jí)泵池補(bǔ)水和返砂量偏多,同時(shí)粉料倉(cāng)給礦偏粗,導(dǎo)致偏粗礦石磨礦時(shí)間短,粗粒礦石易被礦漿帶出,表現(xiàn)為“吐石子”現(xiàn)象。另外,吐出的粗粒礦石經(jīng)分級(jí)泵打入旋流器組中,也加重了旋流器筒體和返砂溜槽的磨損程度。
外部給入循環(huán)水不穩(wěn)定,導(dǎo)致自動(dòng)化控制系統(tǒng)不穩(wěn)定,進(jìn)而影響工藝流程穩(wěn)定[2]。分級(jí)泵池加水量一般在33m3/h以上,外部給入的循環(huán)水來(lái)自選廠高位水池,但高位水池液位波動(dòng)較大,導(dǎo)致加水量出現(xiàn)頻繁的驟減,表現(xiàn)為旋流器溢流濃度和流量驟然變化,進(jìn)一步造成浮選液面波動(dòng),從而影響浮選指標(biāo)。
為了解決以上問(wèn)題,經(jīng)過(guò)研究,圍繞1#球磨產(chǎn)能提升進(jìn)行了以下試驗(yàn)探索和優(yōu)化[3]。
降低入磨粉礦的粒度。按照磨礦原理,降低入磨粒度可有效提升磨礦設(shè)備處理能力。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)狀,將破碎系統(tǒng)閉路篩下層中間位置的11.5*27mm篩網(wǎng)(2#、3#、4#行共6塊)更換為10*15mm篩網(wǎng)。
圖1 球磨出料端
圖2 球磨吐出的石子
優(yōu)化旋流器溢流濃度和細(xì)度兩項(xiàng)關(guān)鍵工藝參數(shù):將溢流細(xì)度44%~50%下調(diào)至41%左右,濃度48%~52%上調(diào)至52%左右。阜山選廠破碎流程零點(diǎn)班開車8小時(shí)打滿粉料倉(cāng),由于物料在料倉(cāng)內(nèi)存在粒度偏析現(xiàn)象,故入磨物料的粒度大小呈現(xiàn)出“0點(diǎn)班<8點(diǎn)班<4點(diǎn)”,8點(diǎn)班粒度上午偏細(xì)、下午偏粗,4點(diǎn)班最粗的規(guī)律。所以生產(chǎn)過(guò)程中,要求球磨工根據(jù)以上粒度變化規(guī)律,觀察皮帶給礦粒度大小變化和濕式篩分旋流器溢流細(xì)度相結(jié)合,在滿足工藝參數(shù)的前提下,合理調(diào)節(jié)給礦量;降低球磨前加水量(9-11m3/h至8-10m3/h)和分級(jí)泵池加水量(33-40m3/h至30-34m3/h);同時(shí)保障分級(jí)泵池液位在0.7m以上,管路滿管,旋流器壓力穩(wěn)定,確保旋流器分級(jí)效果[4]。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝參數(shù)的調(diào)整和破碎系統(tǒng)振動(dòng)篩篩板尺寸的降低,球磨出料端吐石子現(xiàn)象明顯減輕,同時(shí)又在出料端防護(hù)罩下端開口,將吐出的石子和小鋼球分離出來(lái),吐出的石子運(yùn)到球磨給料皮帶上。
高位水池加裝液位檢測(cè)與控制裝置,實(shí)現(xiàn)回水系統(tǒng)自動(dòng)化,循環(huán)水池液位高度能夠持續(xù)穩(wěn)定在2.3m以上,水壓值得以保證,分級(jí)泵池的補(bǔ)加水量趨于穩(wěn)定,對(duì)磨礦分級(jí)閉路的系統(tǒng)穩(wěn)定性產(chǎn)生裨益。
圖3 循環(huán)水自動(dòng)化控制系統(tǒng)圖
技術(shù)試驗(yàn)評(píng)價(jià)分析:
(1)旋流器返砂比校核:旋流器返砂量的大小及其粒度,不僅關(guān)系著分級(jí)過(guò)程的質(zhì)量,也直接影響磨機(jī)的生產(chǎn)能力及工作狀況[5]。在實(shí)際操作中,返砂比通常為150%~600%,為了探究工藝參數(shù)調(diào)整對(duì)旋流器返砂比的影響,進(jìn)行了取樣分析計(jì)算,結(jié)果見表1。
表1 旋流器返砂比取樣數(shù)據(jù)
據(jù)表1知,將旋流器溢流細(xì)度調(diào)整為41%左右時(shí),旋流器返砂比為372%,處于正常值范圍內(nèi)。
(2)浮選指標(biāo)對(duì)比及浮尾粒級(jí)分析。
為了直觀的了解1#球磨產(chǎn)能優(yōu)化前后對(duì)后續(xù)浮選的影響,分別進(jìn)行了浮選指標(biāo)對(duì)比和浮尾粒級(jí)分析(包括金的分布率)。浮選指標(biāo)對(duì)比見表2,浮尾粒級(jí)和金的分布率分析見表3。
表2 產(chǎn)能提升前后浮選對(duì)比情況
據(jù)表2知,產(chǎn)能提升后,旋流器溢流細(xì)度平均為41%左右,尾礦品位可維持在0.06g/t;同時(shí)在原礦品位降低的情況下,富集比提高了2.70%。
據(jù)表3可知:產(chǎn)能提升前尾礦中-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率為47.61%,產(chǎn)能提升后為41.8%,減少5.81%(其中,-0.038mm粒級(jí)減少1.97%);但+0.25mm粒級(jí)僅增加了0.60%;從金的分布率來(lái)看,產(chǎn)能提升后+0.25mm粒級(jí)增加11.49%,-0.038mm粒級(jí)減少10.75%。故結(jié)合計(jì)算的樣品綜合品位看,產(chǎn)能提升調(diào)整使+25mm粗粒級(jí)增加的同時(shí),-0.038mm難選粒級(jí)也相應(yīng)減少,有利于整體浮選指標(biāo)的改善。
表3 產(chǎn)能提升前后浮尾粒級(jí)和金的分布率對(duì)比表
另外,技術(shù)試驗(yàn)分析的旋流器返砂比和現(xiàn)場(chǎng)給礦壓力、球磨磨音及電流數(shù)值的整體狀態(tài)來(lái)看,以上調(diào)整措施使旋流器和球磨機(jī)更趨于最佳工作狀態(tài)[6]。
(1)通過(guò)試驗(yàn)探索和優(yōu)化,1#球磨產(chǎn)能穩(wěn)定在1100t/d以上,處理能力提高了近10%,增產(chǎn)增效效果明顯。
(2)通過(guò)技術(shù)試驗(yàn)分析和浮選指標(biāo)對(duì)比,產(chǎn)能優(yōu)化提升后,旋流器和球磨機(jī)更趨于最佳工作狀態(tài),對(duì)后續(xù)浮選指標(biāo)穩(wěn)定和改善起到積極作用。
(3)設(shè)備優(yōu)化使球磨出料端幾乎不吐大粒礦石,回水壓力和流量顯著改善,影響自動(dòng)化控制系統(tǒng)穩(wěn)定性因素得以消除。