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降低煉鋼鋼鐵料消耗的生產(chǎn)實踐

2021-06-28 01:31:22王立杰
天津冶金 2021年3期
關鍵詞:渣量煉鋼堿度

王立杰

(河鋼集團唐山鋼鐵集團有限責任公司,河北,063016)

0 引言

鋼鐵料消耗是衡量煉鋼生產(chǎn)最重要、最關鍵的一項綜合性的經(jīng)濟技術指標,它與原材料條件、設備狀況和操作水平有直接關系[1,2]。鋼鐵料成本占煉鋼總成本的80%以上[3],降低鋼鐵料消耗,意味著原料投入減少,成本和能耗降低,具有明顯的經(jīng)濟效益。因此抓好鋼鐵料消耗是控制煉鋼成本的關鍵,同時也是衡量一個煉鋼廠競爭力和管理水平的重要標志[4-7]。

2019年上半年,唐山不銹鋼有限公司煉鋼鋼鐵料消耗控制在1 080 kg/t左右,和國內(nèi)先進企業(yè)對比存在較大差距。對此,本文對轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗高的影響因素進行了分析,提出了降低鋼鐵料消耗的改進措施,2020年至今煉鋼鋼鐵料消耗降低至1 045 kg/t,鋼鐵料降耗工作取得了初步成效。

1 影響轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗的因素分析

影響轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗的因素是多樣的,本文結合唐山不銹鋼公司煉鋼生產(chǎn)實際,認為轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗高的原因主要包括以下幾個方面:

(1)轉(zhuǎn)爐冶煉輔料質(zhì)量的影響。輔料質(zhì)量差,用量多,造成轉(zhuǎn)爐渣量大,爐渣帶走的鐵量高。

(2)鐵水帶渣量影響。鐵水包帶渣量大,兌入轉(zhuǎn)爐的鐵渣就多。一是造成轉(zhuǎn)爐渣量大,二是由于鐵渣堿度低,又會造成轉(zhuǎn)爐造渣材料的增加。

(3)轉(zhuǎn)爐冶煉操作水平的影響??刂坪棉D(zhuǎn)爐留渣操作,可有效降低轉(zhuǎn)爐造渣材料的消耗,降低轉(zhuǎn)爐渣量,降低鋼鐵料消耗。

(4)轉(zhuǎn)爐冶煉終渣氧化性的影響。降低轉(zhuǎn)爐冶煉終渣氧化度,可有效提高鋼鐵料回收率。

(5)轉(zhuǎn)爐冶煉循環(huán)料回收使用水平的影響。提高轉(zhuǎn)爐工序自循環(huán)料的使用水平,可有效降低鋼鐵料消耗。

(6)連鑄工序操作的影響。提高連鑄機連澆時間、爐次,減少火焰切割縫隙,可有效提高鋼鐵料回收率。

2 降低鋼鐵料消耗的措施

鋼鐵料消耗是轉(zhuǎn)爐裝入量與合格鋼坯產(chǎn)量之比。全部鋼鐵料消耗主要有轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗和連鑄鋼鐵料消耗構成,前者是裝入量與轉(zhuǎn)爐合格鋼水之比,后者是連鑄合格鋼水與合格坯產(chǎn)量之比。

以物質(zhì)守恒原理為基礎,分析煉鋼全流程鋼鐵料消耗的構成及影響因素。通過推行提高轉(zhuǎn)爐輔料質(zhì)量、減少鐵水帶渣量、強化轉(zhuǎn)爐留渣操作頻次、廢棄物與循環(huán)料有效利用、降低終渣全鐵含量、減少轉(zhuǎn)爐剩鋼水、提高中包連澆爐數(shù)、減少大包剩水、澆余鋼回吃、減少連鑄坯割縫損失等工藝技術研究,有效減少各工序金屬Fe損失,提高金屬利用率。

2.1 減少輔料消耗使用量,降低轉(zhuǎn)爐渣量

2019年下半年唐山不銹鋼公司轉(zhuǎn)爐石灰消耗完成51.2 kg/t,輕燒白云石消耗完成28.2 kg/t(見圖1),較國內(nèi)同行業(yè)轉(zhuǎn)爐輔料消耗水平有差距,因此,針對轉(zhuǎn)爐輔料消耗高的問題制定了以下改進措施:

圖1 2019年下半年煉鋼工序輔料消耗情況

2.1.1 提高石灰、輕燒白云石料質(zhì)量

煉鋼石灰、輕燒白云石質(zhì)量指標主要包括有效CaO、MgO含量、硫含量、灼減、活性度、雜質(zhì)含量等。石灰、輕燒白云石料質(zhì)量直接關系到煉鋼的成渣速度、能源消耗、冶煉時間、鋼水收得率、脫硫效率、輔料消耗、和爐襯壽命等指標。為此,煉鋼廠制定了定期對煉鋼輔料進行抽查的管理制度,確保入爐輔料質(zhì)量。

2.1.2 引進鐵水聚渣劑,提高鐵水除渣效果

引進鐵水聚渣劑后,可以縮短鐵水撈渣時間、提高鐵水撈渣效率,鐵水撈渣亮面由70%提高至85%,可有效降低入爐鐵水帶渣量,降低轉(zhuǎn)爐冶煉石灰消耗。

2.1.3 通過理論測算,優(yōu)化分鋼種堿度控制

計算出不同溫度下CaO-SiO2-FeO渣系的理論脫磷能力,并與實際脫磷情況進行對比,修正理論計算模型。根據(jù)不同鋼種的終點溫度、磷含量的要求,在綜合考慮爐襯侵蝕的情況下,建立了不同鋼種的堿度控制目標,降低了爐渣堿度過剩和渣量過大現(xiàn)象。優(yōu)化前后的目標轉(zhuǎn)爐渣堿度的對比情況見圖2所示。

圖2 目標轉(zhuǎn)爐渣堿度的對比情況

轉(zhuǎn)爐執(zhí)行動態(tài)堿度控制,以往堿度模型考慮低硅鐵水渣量小,對脫磷效果及終點溫度影響較大,因此低硅鐵水堿度設定偏高。根據(jù)目前轉(zhuǎn)爐實際情況,例如廢鋼結構以渣鋼為主,以及留渣操作等,可以對堿度模型進行優(yōu)化控制,整體堿度降低0.4,低硅鐵水堿度下調(diào)0.5。

2.1.4 強化轉(zhuǎn)爐留渣操作

建立轉(zhuǎn)爐留渣操作計算機模型,實現(xiàn)留渣操作自動冶煉。不銹鋼公司煉鋼留渣研究與應用項目,從2019年9月份開始進行實驗測試,通過幾個月的不斷優(yōu)化,2020年1月份建立了6套轉(zhuǎn)爐留渣模型,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐留渣工藝逐步推廣與應用,實現(xiàn)二級系統(tǒng)自動計算與一級系統(tǒng)自動加料。二級系統(tǒng)留渣模型開發(fā)如表1所示。

表1 自動化煉鋼新建留渣模型

留渣操作原則:由于留渣、雙渣操作對生產(chǎn)節(jié)奏影響較大,需結合現(xiàn)場生產(chǎn)節(jié)奏進行規(guī)范。鐵水Si含量低于0.50%可全部留渣操作;鐵水Si含量0.50~0.75%,由于渣量大冶煉過程易發(fā)生噴濺,在節(jié)奏允許的情況下可以執(zhí)行留渣+雙渣操作,如果節(jié)奏不允許則不進行留渣操作;鐵水Si≥0.75%時,不允許執(zhí)行留渣操作,執(zhí)行雙渣操作。

通過以上措施,轉(zhuǎn)爐平均堿度降低了0.4,石灰消耗降低了26 kg/t,輕燒白云石消耗降低了15 kg/t,渣量降低50 kg/t以上,鋼鐵料消耗可降低了9 kg/t以上。

2.2 改善轉(zhuǎn)爐底吹效果

對轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)進行優(yōu)化、改進強化轉(zhuǎn)爐底吹效果,降低轉(zhuǎn)爐終渣全鐵。

(1)大修期間對底吹效果進行保壓試驗,確保底吹系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

(2)對轉(zhuǎn)爐底眼分布進行重新布置(見圖3),優(yōu)化熔池流場。

圖3 轉(zhuǎn)爐底吹位置的優(yōu)化

(3)重新計算轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)最低壓力,調(diào)節(jié)旁通流量,確保底吹元件不堵塞。底吹元件最低壓強=ρg h+大氣壓=7.8 g/cm3×9.8 N/kg×120 cm+0.1 Mpa=0.19 Mpa,因此吹煉時底吹壓力應≥0.19 Mpa以上才能保證不堵塞。

(4)定期測量爐底厚度(見圖4),防止因爐底侵蝕嚴重底吹系統(tǒng)關閉。

圖4 轉(zhuǎn)爐測厚數(shù)據(jù)跟蹤

通過以上措施,轉(zhuǎn)爐底吹效果明顯改善,轉(zhuǎn)爐終渣全鐵由20.71%降低至17.87%,降低鋼鐵料消耗3.6 kg/t。

2.3 提高含鐵循環(huán)料使用量

(1)對煉鐵、煉鋼所有污泥、除塵灰等含鐵循環(huán)料的含鐵量進行化驗,要求TFe>40%的循環(huán)料全部進入轉(zhuǎn)爐使用,降低鋼鐵料消耗。使用方式有:加工成球入爐和直接入爐。

(2)將煉鋼產(chǎn)生的鐵包包沿、鋼包包沿、連鑄機鑄余、爐嘴渣等含鐵料進行入爐使用。

2.4 提高連鑄機連澆時間和連澆爐次

因煉鋼3號轉(zhuǎn)爐主要以冶煉品種鋼為主,要對連鑄機在線調(diào)寬次數(shù)進行攻關。通過對現(xiàn)場管理、工藝優(yōu)化以及設備功能精度進行改進提升,單澆次在線調(diào)寬次數(shù)由7~8次提高至162次,單澆次在線調(diào)寬次數(shù)實現(xiàn)了國內(nèi)先進水平,有效提高了鑄機連澆時間和連澆爐次,降低了連鑄機因拉下產(chǎn)生的坯頭、坯尾和中間包余鋼。

2.5 減少連鑄坯切割縫,提高鑄坯收得率

對連鑄在線火焰切割機割槍進行優(yōu)化改進,連鑄坯切割縫隙由8 mm降低至3~4 mm,降低鋼鐵料損耗0.34 kg/t。

3 結語

唐山不銹鋼有限公司從自身的實際情況出發(fā),經(jīng)過全面的梳理和分析,找出了影響企業(yè)鋼鐵料消耗的主要原因,并制定了降低鋼鐵料消耗的相應措施。通過降低轉(zhuǎn)爐冶煉渣量、降低轉(zhuǎn)爐終渣全鐵含量、提高含鐵循環(huán)料使用量、提高鑄機連澆爐次和減少鑄坯切損等措施的嚴格實施,鋼鐵料消耗從原來的1 080 kg/t降低到1 045 kg/t,取得了良好的經(jīng)濟效益。

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