周慶廣
(國能電力技術(shù)工程有限公司,濟南 250001)
目前,火力發(fā)電廠設(shè)備自動化水平高,但依舊存在電量不平衡狀況。因此,有必要對機組電能平衡情況進行排查,核算電能利用率?;鹆Πl(fā)電廠電能平衡工作是查清發(fā)、供、用電量體系的電量平衡關(guān)系,找出主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)能潛力,為提高電能利用率、確定節(jié)能降耗方向以及實施節(jié)能技術(shù)改造提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
電能的輸入、輸出和損失之間的數(shù)量關(guān)系構(gòu)成了全廠電能平衡關(guān)系。發(fā)電量、外購電量構(gòu)成全廠電能平衡的輸入部分,外供電量、總用電量構(gòu)成輸出部分。變壓器損耗電量、電動機損耗電量以及線損電量等構(gòu)成損失部分。
國神集團各電廠的發(fā)變組系統(tǒng)都安裝精度不低于0.5級的電能表。電能采集系統(tǒng)精度高,能正確反映出平衡情況。廠用電系統(tǒng)的電能采集方式、精度各不相同,為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計精準,全廠電能平衡分解為兩個核心——發(fā)變組平衡體系和廠用電平衡體系。
采集發(fā)電機出口、主變壓器高壓側(cè)、高廠變高壓側(cè)以及其他發(fā)變組變壓器的高壓側(cè)電量,采集廠用電母線各負載、工作及備用進線電量,以此部分電量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行分析。測試期間,用電體系在正常運行方式下進行,選擇機組負荷100%、75%、50%的額定工況分別進行測試。建議在測試前對相關(guān)表記進行精度核查:測試儀表選用有功電能表和無功電能表,要求精度等級不低于1.0級;未加裝計量表計的用電設(shè)備,應(yīng)加裝臨時功率表等計量設(shè)備。
發(fā)變組平衡體系的設(shè)備輸入、輸出電量大,需在電能表/功率表采集的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上乘以倍率進行轉(zhuǎn)算。倍率由電流互感器和電壓互感器的變比相乘得到[1],因此各設(shè)備倍率不同,且倍率本身極大。
以A電廠為例,發(fā)電機的倍率為550萬,主變壓器的倍率為600萬,高廠變的倍率為55萬,勵磁變的倍率6.6萬,脫硫變的倍率13.2萬。在A電廠架設(shè)5臺0.1級的功率表與發(fā)電機、主變壓器、高廠變、勵磁變、脫硫變的電能表同時采集數(shù)據(jù)。單元機組調(diào)整多種負荷工況,每工況2 h,在50%、75%負荷工況下曾出現(xiàn)不平衡率為負值的情況,在100%負荷工況下不平衡率為正值。由此可見,短時間內(nèi)的不平衡率不具代表性。同樣,倍率的存在導(dǎo)致按平均瞬時功率計算發(fā)變組不平衡率也不精確。
以月度、年度為平衡期,可系統(tǒng)分析發(fā)變組平衡體系的不平衡情況,參見表1。
表1 A電廠1號機組發(fā)變組平衡體系不平衡率
該機組發(fā)變組平衡體系12個月不平衡率均在±1%之內(nèi),符合《火力發(fā)電廠電能平衡導(dǎo)則》要求。
出現(xiàn)不平衡電量的主要原因涉及3個方面[2]。
(1)電能計量系統(tǒng)的誤差。每臺設(shè)備的計量電流互感器、計量電壓互感器以及電能表均存在系統(tǒng)誤差,且計量電壓互感器的二次回路存在壓降,不可避免會導(dǎo)致計量表計產(chǎn)生數(shù)據(jù)誤差。此外,電能計量系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在傳輸過程中也可能出現(xiàn)誤差。
(2)主變壓器的損耗。主變壓器的總損耗,可根據(jù)變壓器理論計算損耗公式求得:
式中:ΔWb為變壓器損耗電量;ΔPo為變壓器空載損耗功率;ΔPk為變壓器短路損耗功率;β為變壓器平均負荷率;T為變壓器運行時間;t為變壓器負荷時間;Wg為變壓器輸入電量;Se為變壓器額定容量;cosφ為變壓器平均功率因數(shù)。
依據(jù)機組的并網(wǎng)、解列時間得到負荷時間推算出負載率,即可計算出負載損耗,再加上空載損耗,即為總損耗。以筆者計算國神集團數(shù)家電廠的主變壓器數(shù)據(jù)為例,這部分損耗占主變壓器輸入電量的0.05%~0.25%。
(3)封閉母線的損耗等。受集膚效應(yīng)影響,封閉母線不能按截面積、長度計算電阻,需根據(jù)出廠報告或技術(shù)規(guī)范查找電阻率計算。以筆者統(tǒng)計,這部分電量占發(fā)電量不足0.001%。其他部分的損耗幾乎可以忽略。
3.3.1 不平衡電量為負值
以A電廠1號機組為例,主變壓器額定容量750 MVA,空載損耗379.47 kW,負載損耗1 054.02 kW。經(jīng)計算,某月負載率0.58%,故主變壓器理論計算損耗約占主變壓器輸入電量的0.18%。這部分電量占比小,若電能計量系統(tǒng)誤差偏大,則當(dāng)月出現(xiàn)發(fā)變組不平衡率為負值的現(xiàn)象。
3.3.2 不平衡率超±1%
以B電廠1號機組為例,某段時期出現(xiàn)了主變壓器損耗大的問題。筆者排查1號機主變壓器各項歷史運行數(shù)據(jù),如高低壓側(cè)電流、溫度等,均無異常,其且噪聲在正常范圍內(nèi)。該主變壓器額定容量為240 MVA,空載損耗130.42 kW,負載損耗486.75 kW。經(jīng)計算,“問題月”負載率0.59%,故主變壓器理論計算損耗約占主變壓器輸入電量的0.22%。計算發(fā)變組封閉母線的損耗電量,這部分電量占發(fā)電量的0.000 6%,推斷主變壓器損耗正常,造成不平衡電量的關(guān)鍵在于電能計量系統(tǒng)的誤差。
筆者對該機組發(fā)變組電能計量系統(tǒng)進行試驗的范圍為與電能計量有關(guān)的發(fā)電機、主變壓器、高廠變、勵磁變電流互感器及其二次回路,發(fā)電機電壓互感器及其二次回路,發(fā)電機、主變壓器、高廠變以及勵磁變電能表,包括電流互感器比差角差、電壓互感器精度測試、二次回路通流通壓測試以及電能表精度測試等。試驗結(jié)果表明,以上裝置誤差均在標準范圍內(nèi),且對發(fā)變組平衡體系電量不平衡無明顯影響。
最終查出異常狀況的原因在于電量自動采集裝置的通信過程中,從電能表到電量自動采集裝置的信號傳輸使用RS-485屏蔽電纜,而該通信線采用多對雙腳屏蔽電纜,其內(nèi)屏蔽層和外屏蔽層一起引出后在盤柜內(nèi)接地,且兩端接地。金屬屏蔽層受干擾磁通影響,產(chǎn)生屏蔽環(huán)流。通信線接地點分別在B電廠和升壓站,但兩個接地網(wǎng)不連通,電勢不相等,從而形成電勢環(huán)流。環(huán)流對信號產(chǎn)生抵消衰減效果,造成電量自動采集裝置的數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差,使得報表電量不準確。
經(jīng)整改后,B電廠1號機組發(fā)變組平衡體系不平衡率正常。
將高廠變高壓側(cè)電量、工作及備用進線電量、廠用母線各負荷累計電量進行比對,計算廠用電平衡體系不平衡率。但是,各電廠廠用電系統(tǒng)配置不盡相同,相關(guān)電能計量系統(tǒng)也不相同,或取自綜合測控裝置,或取自電能表,甚至老舊機組仍由運行人員定期抄錄,造成廠用電平衡體系數(shù)據(jù)難處理。
筆者用三相電能表現(xiàn)場校驗儀與現(xiàn)場綜合測控裝置進行功率比對(或電能表進行精度核查),排查現(xiàn)場儀表是否存在接線錯誤、設(shè)置錯誤以及精度不足等問題。
將一個采集周期內(nèi)的數(shù)據(jù)與現(xiàn)場綜合測控裝置(或電能表)功率數(shù)據(jù)進行比對分析,查找是否存在傳輸錯誤、記錄錯誤等問題。
以月度數(shù)據(jù)分析,不平衡率偶有超出±1%,主要由數(shù)據(jù)準確度不足造成。值得注意的是,機組啟停機期間,由其他機組或啟備變?yōu)閺S用工作段供電。這部分電量需要羅列計算。
以A電廠為代表,分析其電能利用率及廠用電率。
機組耗電率大的輔機(風(fēng)機組、泵組)效率參考最近的性能試驗報告值。計算輔機電能利用率時,參照此值并按負荷大小合理分配。其他耗電較小的輔機效率取85%進行估算。不同負荷工況下的電能利用率如圖1所示。
從圖1可看出,隨負荷降低,兩臺機組電能利用率呈下降趨勢。因此,應(yīng)在保證機組安全的前提下優(yōu)化運行方式,尋找當(dāng)前工況可停運的設(shè)備,從而提高電能利用率。
圖1 兩臺機組不同負荷工況下電能利用率
A電廠全年廠用電率統(tǒng)計,如表2所示。
表2 A電廠全年廠用電率統(tǒng)計表
A電廠年度全廠綜合廠用電率與生產(chǎn)廠用電率兩者偏差的主要原因有兩個:一是部分月份單機運行時,啟備變?yōu)橥_\機組供電,這部分電量占全廠全年發(fā)電量0.32%;二是兩臺主變壓器損耗電量。
5.3.1 風(fēng)機影響
風(fēng)機是耗電較大的輔機系統(tǒng)。三大風(fēng)機實際運行效率較設(shè)計值偏低,均偏離各自的高效運行區(qū)。風(fēng)機全壓裕量較大是造成風(fēng)機效率較低的主要原因。
5.3.2 水泵影響
A電廠給水泵為汽動,相應(yīng)廠用電率降低;凝結(jié)水泵運行期間變頻投入正常,除氧器上水調(diào)門保持全開;循環(huán)水泵耗電率與同類型機組循環(huán)水泵耗電率先進水平接近。
5.3.3 除渣系統(tǒng)影響
A電廠目前水力除渣系統(tǒng)存在耗水量大、焦渣易板結(jié)影響除渣、系統(tǒng)復(fù)雜耗電率高等缺點,若實施干渣機系統(tǒng)改造,預(yù)計可降低廠用電率0.1%。
較火力發(fā)電廠其他方面的能量平衡,電能平衡相關(guān)設(shè)備的自動化程度深,數(shù)據(jù)采集精度高,但依舊存在各種不可避免的誤差以及設(shè)計、安裝遺留的問題,會對運行管理人員日常工作造成困擾。盤點現(xiàn)場設(shè)備的具體情況,總結(jié)誤差產(chǎn)生的根源,分析不平衡電量的原因,研究低效高耗設(shè)備的技改,是電能平衡工作的重點。通過詳細全面的盤查分析,輔以電平衡試驗,找出問題加以整改,提高電能利用率,降低廠用電率,為火力發(fā)電廠提質(zhì)增效。