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某電子設備振動環(huán)境功能失效分析

2021-07-06 07:32:12杜尚勇何文燦張云翔
裝備環(huán)境工程 2021年6期

杜尚勇,何文燦,張云翔

(中國電子科技集團公司第二十九研究所,成都 610036)

機載電子設備在使用過程中會受到各種機械力(如振動、沖擊等)的作用,影響電子設備的可靠性。據(jù)國外資料介紹,航空電子設備故障29%~41%由機械負荷的作用引起。為了檢查電子設備是否能承受其振動環(huán)境的考驗,模擬電子設備在真實環(huán)境下的工況,進行振動、沖擊試驗,以確保電子設備在真實環(huán)境下可靠地工作。

1 故障情況

某設備進行振動/沖擊試驗,振動前指標測試正常,試驗從Y軸水平方向開始。振動過程中,完成一次指標測試后約30 min,觀察到低波段支路周期自檢故障,同時該支路頻譜監(jiān)視波形異常,信號無法分選輸出。

振動試驗開始前和進行中,都進行了數(shù)據(jù)測試,設備工作正常,在繼續(xù)振動過程中,突發(fā)故障。通過統(tǒng)自檢信息進行分析,故障初定位于變頻接收機內(nèi)部頻率合成器模塊。更換后,分機工作正常,故障定位為頻率合成器故障。

打開故障模塊,對內(nèi)進行目檢,發(fā)現(xiàn)原本焊接在A3電源轉換板輸出OUT(+9 V)上的20號紅色高溫導線脫落。用萬用表測試導線兩端電阻,為0.2~0.6 Ω,滿足設計值,其余低頻電纜均導通。由此可判定低頻電纜異常,如圖1所示。

圖1 低頻電線斷開情況 Fig.1 Low frequency wire disconnection diagram

將該故障高溫導線脫落端重新焊接到電源轉換板上,對模塊進行測試,輸出信號及頻譜正常,故障排除。導致本次故障的原因是頻率合成器內(nèi)部20號紅色高溫導線斷裂。

2 失效分析

2.1 導線斷裂原因分析

模塊腔體內(nèi)部存在連接焊點處的電纜斷裂,故障點印制板上的焊盤為表貼焊盤,導線為高溫導線AF-250-0.1。其在模塊內(nèi)的操作主要有以下幾個步驟:1)導線下線及預走線;2)導線剝線處理;3)導線與焊盤焊接;4)焊盤清洗并涂覆三防;5)導線走線整理及點膠加固。上述步驟中對導線斷開有影響的步驟是2)、3)和5)。

2.1.1 導線芯線損傷

導線剝線時,芯線損傷,會降低導線強度。在振動過程中,可能造成導線從損傷處斷裂。故障件導線斷裂,使用顯微鏡對其根部斷裂處進行觀察,如圖2所示。

圖2 故障導線斷裂面及焊點 Fig.2 Fault wire fracture surface and solder joint diagram

如果存在芯線損傷,斷面長期暴露,會發(fā)生氧化變暗現(xiàn)象。從故障件可知,導線斷裂處與焊盤均有7根芯線,與導線應有芯線數(shù)量一致,且斷裂面清晰。排除本故障件導線有芯線損傷的可能。

2.1.2 焊點及虛焊分析

從圖2還可看出,導線斷裂處位于絕緣皮根部,而導線與印制板焊接的焊點形貌完好,且焊點處無焊盤脫落、剝離現(xiàn)象,排除故障件焊點虛焊造成導線斷裂的可能。電源轉換板內(nèi)印制板上的焊盤為表貼焊盤,與之焊接的導線為高溫導線,導線的截面直徑為0.36 mm。焊盤引出導線寬度一般為焊盤寬度的1/3~ 1/2,最小為0.13 mm,應從焊盤中間引出。故障處的焊盤寬度(2.2 mm)大于3倍的導線截面直徑,因此故障處焊盤大小的設計與導線規(guī)格的選擇符合可制造性規(guī)范。

2.1.3 導線走線及固定情況

故障件的走線及加固狀態(tài)如圖1所示,工藝文件中有點膠加固要求的細化說明。現(xiàn)場檢查故障件實物發(fā)現(xiàn),模塊內(nèi)其余線束上有點膠加固,但是在斷裂導線處未點膠,并且操作空間狹小,與旁側的射頻電纜裝配存在一定的干涉。

振動試驗時,由于加速度原因,焊接點到固定點中間的導線會發(fā)生甩動。當外界振動量級較高時,依靠導線自身擺動釋放的應力有限,這一系列的因素會引起導線焊點附近應力集中,反復振動過程中產(chǎn)生疲勞,最終就有可能導致導線根部因應力過大而斷裂。

2.2 導線振動仿真分析

利用ANSYS仿真軟件工具對頻率合成器模塊進行了有限元建模,通過分析獲取其導線斷裂處的應力和變形。主要從如下2個角度進行分析。

1)結構振動模態(tài):包括頻率和變形模式,評估結構基本動力學特性。

2)隨機振動分析:在隨機振動條件下,分析結構的隨機振動響應情況,并根據(jù)3σ準則對隨機振動響應進行估算,評估結構強度特性。

頻率合成器的主體結構由鋁合金(5A06)組成,整體尺寸約為185 mm×165 mm×20 mm。主要由盒體、頻率合成器單元、印制板和導線等組成。

隨機振動試驗條件見表1。根據(jù)導線的斷裂情況,最后選取相對應的方向進行仿真分析。結構通過鎖緊條安裝到外部結構上,剛性、平面安裝。計算中采用的結構材料力學性能參數(shù)見表2。

表1 功能試驗量值 Tab.1 Function test value

力學分析主要考慮導線一端與印制板焊接良好,另外一端與盒體固定不佳的情況,如圖3所示。主要用于觀察導線一端不能良好固定的受力情況。

圖3 連接局部示意 Fig.3 Connection part diagram

隨機振動激勵下,導線的應力和變形云圖見圖4,導線焊接面應力云圖見圖5。通過仿真計算,導線的大變形量為1.13 mm。最大變形量出現(xiàn)在自由端,較大位移會對邊緣的器件產(chǎn)生不良影響。導線的最大應力為97.88 MPa,滿足導線的強度要求。本次仿真最大應力位置在導線焊接處,而表貼導線的焊接強度在45 MPa左右,因此,焊接處已經(jīng)斷裂脫落。綜合仿真分析的結果,如果導線一端與印制板焊接良好,另外一端固定不佳,將會在焊接處產(chǎn)生較大的集中應力,在長時間振動條件下會造成導線斷裂。

圖4 隨機振動激勵下的導線應力和變形云圖 Fig.4 (a) Stress and (b) deformation nephogram of conductor under random vibration excitation

圖5 隨機振動激勵下的導線焊接面應力云圖 Fig.5 Stress nephogram of wire welding surface under random vibration excitation

3 解決措施及驗證情況

通過以上分析以及現(xiàn)場實物檢查,為了防止此類情況出現(xiàn),采取以下改進措施。

3.1 設計優(yōu)化

為避免印制板上焊接的低頻導線與旁側的射頻電纜產(chǎn)生干涉,低頻導線需從印制板上方走線。對設計圖紙進行了更改,設計圖紙優(yōu)化措施如下:接線圖 的技術要求中,增加印制板焊點用3145硅橡膠固定,允許導線從印制板上方走線;將接線圖的技術要求完整添加到裝配圖的技術要求中。

3.2 工藝優(yōu)化

細化工藝文件,增加工藝簡圖,明確模塊內(nèi)低頻導線走線路徑及點膠加固位置。根據(jù)設計改進點,對模塊內(nèi)導線走線的要求進行細化。明確點膠的操作要求,固定點距離焊點應不超過20 mm。對線纜、半剛性電纜等沿走線方向每隔30~60 mm固定一次,點膠時膠體必須透底,且與支撐處有效粘連。增加工藝簡圖,明確導線走線及點膠位置。

通過以上改進,可更直觀地指導操作人員,有效提高產(chǎn)品制造的一致性與可靠性。

3.3 現(xiàn)場操作培訓

將此故障現(xiàn)象作為案例,對現(xiàn)場操作規(guī)范、紀律及本模塊涉及的各項操作注意事項進行培訓。

3.4 驗證情況

實施改進后,抽選后續(xù)模塊,按照試驗故障時的振動試驗條件對分機進行振動試驗,設備狀態(tài)正常。

4 結語

通過分析某機載電子設備振動試驗下功能失效的原因,逐級分析定位到故障器件。結合理論分析,運用仿真軟件,找到了振動故障的原因。從設計、工藝、操作3個方面提出了解決措施,并得到了驗證,有效地提高了設備的可靠性,可作為同類故障處理參考。

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