華陽電業(yè)有限公司后石電廠 李任飛
切圓燃燒方式的大容量電站鍋爐,由于殘余旋轉(zhuǎn)的存在會造成沿?zé)煹缹挾鹊臒熕贌煖仄?,進而引起兩側(cè)運行氧量的偏差。目前的研究主要集中在兩側(cè)運行氧量無偏差時經(jīng)濟運行模型和新算法的建立,實際運行過程中則不然,兩側(cè)運行氧量的偏差問題已嚴重地影響了機組節(jié)能降耗工作的開展,優(yōu)化調(diào)整勢在必行。
本次選取了三種典型的切圓燃燒方式機組作為研究對象,包括一臺350MW亞臨界四角切圓燃燒方式低氮改造機組(三菱重工制造的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、強制循環(huán)鍋爐;四角切圓燃燒方式;五層一次風(fēng)、六層二次風(fēng)噴口,四角布置;四層燃盡風(fēng),四角布置)、一臺600MW超臨界雙切圓燃燒方式低氮改造機組(三菱重工設(shè)計制造的超臨界參數(shù)、一次中間再熱、直流鍋爐;雙切圓燃燒方式;五層一次風(fēng)、兩層油噴口、六層二次風(fēng)噴口和三層貼壁風(fēng)噴口,八角布置;三層燃盡風(fēng),八角布置)、一臺新建660MW超超臨界墻式切圓燃燒方式機組(哈鍋生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)、一次中間再熱、直流鍋爐;墻式切圓燃燒方式;六層一次風(fēng)、三層油噴口、十二層二次風(fēng)噴口,墻式布置;六層燃盡風(fēng),墻式布置),三個機組的參數(shù)分別為:一次風(fēng)率(%)23.0/22.0/25.4、一次風(fēng)速(m/s)25.0/25.0/27.0、二次風(fēng)率(%)72.5/73.7/70.6、二次風(fēng)速(m/s)46.0/45.0/47.0、漏風(fēng)(%)4.5/4.3/4.0、燃盡風(fēng)占二次風(fēng)比例(%)25.0/30.0/40.0,涵蓋了國內(nèi)主要的切圓燃燒方式類型。
本次試驗內(nèi)容主要包括:原煤取樣;灰渣取樣;省煤器和空預(yù)器出口截面煙氣成分測試;環(huán)境參數(shù)的記錄。試驗期間原煤取樣從運行的給煤機上進行,每臺給煤機每次取樣2kg,裝入桶內(nèi)密封好。飛灰取樣采用電除塵器第一電場的取樣點,爐渣的取樣在爐底撈渣機排渣口處接取。取樣結(jié)束后,樣品混合均勻。省煤器和空預(yù)器出口截面煙氣成分按照標準規(guī)定的點數(shù)采用等截面網(wǎng)格法進行[1]。煙氣樣品是用經(jīng)驗證無裂紋的不銹鋼管引出至煙道外后進行煙氣成分分析,分析的主要項目有O2、CO、CO2、NO。為比較優(yōu)化前后機組的經(jīng)濟性指標,試驗期間采集了煤灰渣樣,并進行了鍋爐熱效率的計算,鍋爐熱效率的計算及修正按照《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》進行。
切圓燃燒方式鍋爐運行時,通常采用對制粉系統(tǒng)的標定、調(diào)整燃燒器擺角和傾角、調(diào)整燃燒器風(fēng)門擋板開度來對汽溫及氧量等進行控制。在進行常規(guī)調(diào)整后,額定負荷下350MW亞臨界機組、600MW超臨界機組及660MW超超臨界機組摸底試驗結(jié)果分別為:機組負荷(MW)351.1、597.2、660.0;運行氧量實測值(A/B,單位%)4.47/1.68、2.49/3.78、1.70/4.20;飛灰可燃物含量實測值(A/B,單位%)0.88/3.34、1.70/1.08、0.79/0.51;CO排放濃度實測值(A/B,單位μL/L)102/2437、1127/450、804/40;NOx排放濃度實測值(A/B,單位mg/m3)312/233、246/315、185/238;修正后的鍋爐熱效率(%)92.60、93.25、94.22。
摸底試驗數(shù)據(jù)表明,實際運行過程中,盡管運行氧量按設(shè)計值設(shè)定,但三臺機組兩側(cè)氧量均偏差過大,分別為2.79%、1.29%和2.50%,導(dǎo)致局部嚴重缺氧燃燒,局部氧量過剩,引起爐內(nèi)兩側(cè)燃燒的差異,缺氧側(cè)煙氣中CO含量和飛灰可燃物含量偏高,爐內(nèi)存在高溫腐蝕和結(jié)焦的隱患,氧量過剩側(cè)NOx生成濃度偏高,與此同時也降低了鍋爐熱效率,不利于機組的安全、經(jīng)濟、環(huán)保運行,不利于機組的節(jié)能降耗工作的進一步開展,所以有必要對兩側(cè)氧量偏差進行優(yōu)化調(diào)整。
切圓燃燒方式鍋爐兩側(cè)運行氧量偏差的產(chǎn)生,主要是由于切圓殘余旋轉(zhuǎn)的存在,造成沿?zé)煹缹挾确较虻臒熕贌煖仄疃?。切圓燃燒方式鍋爐中二次風(fēng)的配風(fēng)調(diào)整主要是影響低氮燃燒效果及合理的爐內(nèi)動力工況,即對鍋爐整體的NOx生成、煤粉燃盡性、合理的氧量值、火焰中心高度等參數(shù)有影響,難以平衡兩側(cè)殘余旋轉(zhuǎn)。在常規(guī)的配風(fēng)手段外,本文針對兩側(cè)運行氧量偏差問題,根據(jù)鍋爐的實際情況嘗試了非常規(guī)的調(diào)整手段:350MW機組SOFA風(fēng)水平擺角,600MW機組主燃燒器區(qū)域兩側(cè)大風(fēng)箱擋板,660MW機組SOFA風(fēng)垂直擺角。
其中350MW機組SOFA風(fēng)水平擺角的執(zhí)行機構(gòu)如圖1,調(diào)整前后水平擺角位置如表1。一般SOFA風(fēng)水平擺角主要作為調(diào)整兩側(cè)汽溫偏差的手段[2],本次通過燃盡風(fēng)水平擺角調(diào)整減小殘余旋轉(zhuǎn),以調(diào)整兩側(cè)氧量偏差,得到了顯著效果。
圖1 SOFA水平擺角調(diào)節(jié)機構(gòu)
表1 調(diào)整前后的SOFA風(fēng)門水平擺角位置匯總
為減小節(jié)流損失,正常情況下鍋爐兩側(cè)風(fēng)箱擋板為全開,通過燃燒器小風(fēng)門擋板開度調(diào)節(jié)風(fēng)量分配。本文中600MW超臨界雙切圓燃燒機組兩側(cè)風(fēng)箱前后左右四角擋板均可單獨控制,通過兩側(cè)風(fēng)箱開度差異化調(diào)整可調(diào)節(jié)單個切圓進風(fēng)量,進而平衡爐內(nèi)兩個切圓間燃燒偏差,試驗中通過兩側(cè)風(fēng)箱擋板區(qū)別化調(diào)整,在解決兩側(cè)氧量偏差的同時,低負荷兩側(cè)汽溫偏差的問題也得到妥善解決,一舉兩得。1~4#風(fēng)箱擋板開度調(diào)整前設(shè)定值均為80%,調(diào)整后對應(yīng)鍋爐A側(cè)的#1、#2角為100%,對應(yīng)鍋爐B側(cè)的#3、#4角為80%。
660MW超超臨界墻式切圓燃燒機組缺乏燃盡風(fēng)水平擺角和兩側(cè)風(fēng)箱開度調(diào)節(jié)手段,為減小氧量偏差,嘗試了燃盡風(fēng)垂直擺角調(diào)整方法;四角燃盡風(fēng)垂直擺角差異化控制會影響爐內(nèi)煙氣流場分布,進而影響燃燒和氧量以達到消除兩側(cè)偏差的目的。燃盡風(fēng)擺角調(diào)整原則為:#4角LL燃盡風(fēng)擺角開大(下擺)、#1角LL燃盡風(fēng)擺角關(guān)?。ㄏ聰[)、#2角LL燃盡風(fēng)擺角關(guān)?。ㄏ聰[),其氧量偏差變化方向都是減小。
根據(jù)上述優(yōu)化原則,對相關(guān)設(shè)備及參數(shù)優(yōu)化設(shè)置后,350MW機組、600MW機組、660MW機組實驗結(jié)果分別為:機組負荷(MW)350.0、600.5、660.0;運行氧量實測值(A/B,單位%)3.08/3.08、3.26/3.46、2.67/2.93;飛灰可燃物含量實測值(A/B,單位%)0.94/0.73、0.57/0.59、0.58/0.34;CO排放濃度實測值(A/B,單位μL/L)4/0、345/109、98/0;NOx排放濃度實測值(A/B,單位mg/m3)257/265、262/277、192/204;修正后的鍋爐熱效率(%)93.32、93.52、94.44。
三臺機組優(yōu)化后,兩側(cè)的氧量偏差從2.79%、1.29%和2.50%降低至0.00%、0.20%和0.26%,兩側(cè)飛灰可燃物含量、CO排放濃度和NOx排放濃度偏差明顯下降。CO排放濃度和飛灰可燃物含量大幅降低,鍋爐熱效率與優(yōu)化前相比均有一定程度地提升,通過兩側(cè)氧量偏差的優(yōu)化調(diào)整平衡了爐內(nèi)燃燒狀況,對機組運行經(jīng)濟性有明顯改善,可為同類型機組優(yōu)化調(diào)整時提供特別參考。