舒宏富,熊華報,霍 俊
(馬鋼股份公司技術(shù)中心 安徽馬鞍山 243000)
一般地,鈣處理主要是對AlO變性以減少水口堵塞以及改變MnS等夾雜物的類型以提高夾雜物的塑性。漣鋼隋亞飛等人研究了鈣處理對高強機械用鋼夾雜物的影響,認為高強機械用鋼取消鈣處理是可行的。某廠采用“LF→RH→鈣處理”工藝精煉有些牌號鈦含量達0.10%以上的熱軋高強鋼,發(fā)現(xiàn)在RH破空后鈣處理,鋼中[Ti]氧化損失較大而影響鈦含量控制的穩(wěn)定性。此外,在RH破空后鈣處理時還存在噴濺和冒煙現(xiàn)象,影響了作業(yè)環(huán)境。為改善上述問題,將鈣處理調(diào)整至LF結(jié)束(RH處理前)進行試驗,并與原鈣處理工藝進行對比考察夾雜物類型的變化和產(chǎn)品性能的影響。
(1)試驗鋼種主要成分為0.060C%-0.0030S%-0.045%Als-0.12Ti%。其中,鈦合金化在RH進行。
(2)對比試驗:4爐LF結(jié)束(RH前)喂線、3爐RH破空后喂線。鈣線種類為低噴濺實芯純鈣線,喂線速度為200 m/min、喂線長度為600 m。
(3)取樣與夾雜物分析:用桶狀取樣器獲取中包鋼水樣,并取對應(yīng)爐號的熱軋板樣,制成25 mm×25 mm×20 mm金相樣,經(jīng)粗磨、細磨拋光后,采用ASPEX 自動掃描夾雜物分析儀分析。
試驗爐次鋼水[Ca]、[Ti]和T.O含量如表1所示。
表1 試驗爐次鋼水[Ca]、[Ti]和T.O含量
由表1可以看出:
(1)LF喂線爐次的鈦損(中包[Ti]和RH喂線前的[Ti]含量差值)為0.0011-0.0065%,平均為0.0041%;而RH喂線爐次的鈦損為0.0065-0.0097%,平均為0.0082%。這是由于RH破空后喂線噴濺引起的鋼水二次氧化的緣故。因此,在RH處理前喂線有利于減少鈦的損失和鋼中[Ti]含量的穩(wěn)定控制。
(2)經(jīng)測算,在LF喂鈣線的鈣收得率比RH喂線的高1.5個百分點。LF喂線爐次經(jīng)RH真空后,由于Ca被氣化從而鋼中鈣含量只剩殘量。從RH到中包的過程中鈣含量損失2-8 ppm,平均為4 ppm。
(3)從RH到中包的過程中T.O含量可降低5-13 ppm,平均為8.8 ppm。
試驗爐次的夾雜物數(shù)量見表2。
表2 試驗爐次夾雜物數(shù)量和尺寸
由表2可以看出:
LF喂鈣線爐次的中包鋼水、熱軋板的夾雜物數(shù)量密度均小于RH喂線工藝。
LF喂鈣線爐次的中包鋼水和熱軋板的夾雜物面積率、最大夾雜物的尺寸和大于20 μm的夾雜物數(shù)量均小于RH喂線工藝。
這是因為經(jīng)過LF白渣精煉脫硫和弱攪拌,鋼水的潔凈度已經(jīng)較高,喂線后,鋼中大多數(shù)A1O已經(jīng)轉(zhuǎn)變成較低熔點類型夾雜物。繼續(xù)經(jīng)RH的真空循環(huán)攪拌,促進較低熔點夾雜物聚合長大及上浮去除。而在RH破空后喂線的夾雜物只能依靠有限的軟吹時間和后續(xù)的鎮(zhèn)靜時間內(nèi)去除鈣處理過程鋼中可能生成的大尺寸夾雜物,所以,最終留在鋼中的夾雜物的數(shù)量較LF喂線工藝多,尺寸也較大。
試驗爐次的夾雜物主要類型為Ti析出物、CaO-AlO、CaS-MnS、AlO和MnS,各類夾雜物所占的比例如表3所示。
表3 試驗爐次各類夾雜物所占的比例(單位:%)
由表3可以看出:在LF結(jié)束喂線鈣處理工藝的熱軋板中的Ti析出物比例為70.5%、CaS-MnS類夾雜物比例為23.6%;而RH破空后鈣處理工藝的熱軋板中的兩類夾雜物比例分別為36.4%和56.5%。由此說明,在RH前鈣處理的熱軋板中Ti析出物多,而在RH破空后鈣處理能對MnS起到更好的變性作用。進一步地對試驗爐次的CaO-AlO-CaS類夾雜物組成進行分析,如圖1所示。
圖1 典型爐次的CaO-Al2O3-CaS夾雜物組成
由圖1可以看出:LF喂鈣線爐次的中包鋼水、熱軋板的夾雜物類型以CaO-AlO-CaS為主,且組分相對集中;而RH喂線工藝的夾雜物 CaS-CaO-AlO類為主。
這是由于在鋼液具備超低硫和低氧的前提下,喂線鈣處理后夾雜物中的CaO和CaS含量較高,主要為液態(tài)鈣鋁酸鹽夾雜物。在LF精煉結(jié)束喂線,再經(jīng)RH循環(huán)攪拌去除及真空處理過程鋼中Ca的氣化損失,夾雜物中CaO和CaS組分下降,故中包和熱板保留的夾雜物類型為AlO-CaO-CaS(少量)。而RH破空后鈣處理的鋼水軟吹后的夾雜物類型不變。
與原工藝比,LF喂線工藝條件下的鋼水連鑄過程結(jié)晶器液位波動和塞棒波動平穩(wěn),未發(fā)生水口堵塞。跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量和客戶使用情況,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,客戶反饋使用情況良好。目前已將鈣處理場所由RH喂線全部調(diào)整至LF結(jié)束喂鈣線,納入正常生產(chǎn)。
RH處理前喂鈣線的鈦損和鈣收得率優(yōu)于RH破空后喂線,有利于減少鈦的損失和鋼中鈦含量的穩(wěn)定控制。
RH處理前喂鈣線的夾雜物數(shù)量和尺寸都小于RH破空后喂線,且夾雜物的類型更接近于鈣鋁酸鹽,對熱軋高強鋼成品的力學(xué)性能和沖擊功影響不大。