蔡 飛
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司技術(shù)中心,河北 宣化075100)
隨著宣鋼轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的需求,鐵水資源與煉鋼生產(chǎn)供需關(guān)系發(fā)生了變化,鐵水供給已越來越不能滿足煉鋼提產(chǎn)能要求,為充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力,實現(xiàn)宣鋼提產(chǎn)增效目的,轉(zhuǎn)爐冶煉需盡快建立起低鐵耗快節(jié)奏新的生產(chǎn)模式。
宣鋼二鋼軋廠煉鋼作業(yè)區(qū)主要生產(chǎn)設(shè)備包括兩座150 t轉(zhuǎn)爐、兩座150 t LF 精煉爐、兩臺12機(jī)12流小方坯連鑄機(jī)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以生產(chǎn)低合金螺紋鋼、高號優(yōu)碳鋼及低碳焊絲用鋼為主。結(jié)合宣鋼生產(chǎn)實際,通過工藝創(chuàng)新及設(shè)備改造,摸索出一套煉鋼低鐵耗快節(jié)奏生產(chǎn)技術(shù),在降低鐵水消耗的同時,同步實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率的提升。
要實現(xiàn)煉鋼降鐵耗,冶煉過程熱平衡是重點(diǎn),轉(zhuǎn)爐煉鋼的熱量來源主要是鐵水物理熱及化學(xué)熱,鐵水物理熱為主要熱量來源[1],化學(xué)熱主要源于鐵水中C、Si、Mn等元素的氧化放熱。宣鋼兩座2 500 m3高爐鐵水直供兩座150 t 轉(zhuǎn)爐,高爐距轉(zhuǎn)爐距離較近,通過高架橋進(jìn)入煉鋼折罐間進(jìn)行折罐兌鐵,鐵水溫度損失相對較低,目前供煉鋼鐵水溫度平均1 250~1 300 ℃,鐵水硅、錳含量平均0.20%~0.40%,磷含量平均0.100%~0.130%,在滿足煉鋼平穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,有較好的物理熱,為降鐵耗提供一定基礎(chǔ)。表1為宣鋼鐵水情況。
為減少熱損失,生產(chǎn)組織一方面加快鐵水周轉(zhuǎn)節(jié)奏,并做好鐵包加覆蓋劑保溫工作,另一方面在鐵水P、S 不高且冶煉非品種鋼時不經(jīng)脫S 站處理,直接兌入轉(zhuǎn)爐,盡可能提高入爐鐵水溫度。
表1 宣鋼鐵水成分與溫度
結(jié)合宣鋼高爐產(chǎn)能及整體工藝裝備匹配情況,煉鋼提出降鐵耗攻關(guān),轉(zhuǎn)爐入爐結(jié)構(gòu)調(diào)整后,導(dǎo)致整個吹煉過程發(fā)生變化,需制定新的工藝冶煉模式。
(1)冶煉前期硅、錳元素大量氧化,但由于廢鋼裝入過多,吹煉前期爐內(nèi)升溫速度變慢,碳-氧反應(yīng)推遲[2-3],此時應(yīng)快速調(diào)高供氧流量,并采取低槍位吹煉,待廢鋼熔化爐內(nèi)溫度升高以后再提槍化渣,同時各種入爐渣料遵循小批量、多批次入爐。
(2)冶煉中期爐溫升到1 450 ℃左右時,碳氧反應(yīng)加快,爐內(nèi)溫度迅速升高,此時極易引起噴濺,為控制爐內(nèi)反應(yīng)過快,可適當(dāng)加入生白等冷料(盡量減少燒結(jié)礦等冷料入爐,避免產(chǎn)生更多的FeO促進(jìn)爐渣泡沫化使噴濺嚴(yán)重)進(jìn)行調(diào)溫,必要時可適當(dāng)調(diào)低供氧流量,后期再次壓低槍位,確保終點(diǎn)強(qiáng)攪時間,保證鋼水質(zhì)量。
(3)當(dāng)鐵水物理熱及化學(xué)熱較低轉(zhuǎn)爐熱量不足時,需增加焦炭作為發(fā)熱劑,用于提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度,保證正常出鋼溫度要求。
(1)提高廢鋼入爐質(zhì)量,保證堆密度要求。為保證單斗廢鋼加入量滿足至少25 t 以上,公司從進(jìn)口抓起,對廢鋼尺寸及堆密度嚴(yán)格把關(guān),保證綜合堆密度1.0 t/m3以上,專門采購部分優(yōu)質(zhì)廢鋼保證廢鋼結(jié)構(gòu)搭配合理(含滿足要求的生鐵塊搭配使用)。
(2)爐后加廢鋼。品種鋼生產(chǎn)時爐后加調(diào)溫冷鋼2~3 t;生產(chǎn)低合金時爐后加調(diào)溫冷鋼1~2 t。
(3)爐后合金烘烤。為配合降鐵耗后低溫冶煉模式,需同步降低出鋼溫度。轉(zhuǎn)爐爐后設(shè)置合金烘烤裝置,將每爐入鋼包的合金提前進(jìn)行烘烤,可將合金烘烤至800 ℃以上,降低出鋼溫度10 ℃以上。
通過以上措施的實施,降針耗取得顯著效果,現(xiàn)場數(shù)據(jù)對比如表2所示。
表2 降鐵耗前后數(shù)據(jù)對比
表2 數(shù)據(jù)顯示,鐵耗前由之前的平均979 kg/t降低至929 kg/t,降低50 kg/t鋼,鐵水裝入量從每爐平均195.4 t 降至186.2 t,廢鋼則由每爐平均14.9 t增加至24.9 t,鐵耗的降低有效彌補(bǔ)了宣鋼鐵水資源量不足的問題,在高爐出鐵能力不變的情況下提升了轉(zhuǎn)爐的出鋼節(jié)奏及能力,為盡快適應(yīng)當(dāng)前兩座高爐供兩座轉(zhuǎn)爐新的生產(chǎn)模式打下良好基礎(chǔ)。
低鐵耗模式的實施,勢必給正常生產(chǎn)帶來一定影響,為配合公司提產(chǎn)增效需求,高效生產(chǎn)模式勢在必行。煉鋼系統(tǒng)結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場實際,制定和實施了如下提產(chǎn)措施。
(1)提高轉(zhuǎn)爐供氧強(qiáng)度:150 t爐區(qū)先后在1#、2#轉(zhuǎn)爐實施氧槍系統(tǒng)升級改造,由Φ299改為Φ325規(guī)格,配套改造氧槍升降小車,氧槍噴頭也由過去的五孔改造為六孔,改造后供氧流量由之前的35 000~36 000 m3/h 提高至42 000~45 000 m3/h,供氧強(qiáng)度由之前的2.9 m3/(t·min)提高至3.8 m3/(t·min),同步提高除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,保證除塵效果。目前氧槍的使用更加合理,使得化渣效果明顯改善,煉鋼反應(yīng)更加均勻快速,鋼水質(zhì)量得到進(jìn)一步提升。最終,供氧時間平均縮短2~3 min,有效提高了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏。改造后氧槍噴頭參數(shù):噴孔數(shù)6 孔;中心傾角13°;馬赫數(shù)2.05;設(shè)計流量45 000 m3/h;設(shè)計氧壓0.9 MPa。
(2)轉(zhuǎn)爐出鋼口擴(kuò)徑,提高出鋼口壽命:出鋼口由160~180 mm 改為180~200 mm,同步改造滑板擋渣系統(tǒng)。改造后出鋼時間最快達(dá)到3.5min,較最初縮短出鋼時間1~2 min。此外,持續(xù)開展出鋼口壽命攻關(guān),減少更換出鋼口輔助影響時間。通過降低出鋼溫度,提高出鋼口更換質(zhì)量,優(yōu)化安排高碳鋼生產(chǎn)并嘗試出鋼口掛渣操作(當(dāng)出鋼時間≤300 s時,利用高碳鋼渣中FeO較低渣子粘稠這一特性進(jìn)行掛渣操作),有效提高出鋼口壽命。
(3)優(yōu)化濺渣護(hù)爐操作:通過調(diào)整操作,確保終渣作粘,適當(dāng)增加濺渣壓力與流量,在確保濺渣效果的前提下,濺渣時間由5 min 縮短至3 min,壓縮了2 min。
(4)嚴(yán)格壓縮冶煉輔助時間:合理調(diào)配天車運(yùn)作,在轉(zhuǎn)爐具備兌鐵加廢鋼條件時,提前將天車運(yùn)行至準(zhǔn)備位,在確保安全的前提下提前將天車小鉤掛到位,可將此項輔助時間壓縮1~2 min。
連鑄機(jī)進(jìn)行設(shè)備改造,將水冷噴嘴由氣霧冷卻改造為全水冷卻,改造后150 mm斷面拉速可達(dá)2.8~3.2 m/min,165 mm斷面可達(dá)2.4~2.7 m/min,大大提高了鑄機(jī)生產(chǎn)效率。
宣鋼通過合理搭配入爐物料,建立新的冶煉模式,快速適應(yīng)降鐵耗帶來的不利影響,同時通過優(yōu)化升級氧槍系統(tǒng)、出鋼口擴(kuò)徑、鑄機(jī)提拉速等措施,大大縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期,提高了煉鋼生產(chǎn)效率,從日產(chǎn)12 000 t 提高到具備日產(chǎn)14 000 t 能力,實現(xiàn)了低鐵耗模式下的快節(jié)奏生產(chǎn),實現(xiàn)宣鋼提產(chǎn)增效目的。