施金彪,任彥平
(1.泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201208;2.綿陽富臨精工股份有限公司,四川綿陽 621000)
《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》建議未來的Cafe (Corporate Average Fuel Economy)指標(biāo):2025年目標(biāo)為4 L/100 km,2030年目標(biāo)為3.2 L/100 km。傳統(tǒng)汽車發(fā)動機(jī)的油耗目標(biāo)越來越具有挑戰(zhàn)性,各種降油耗的新技術(shù)在汽車發(fā)動機(jī)上得到了應(yīng)用。發(fā)動機(jī)停缸技術(shù)作為一種有效的節(jié)能減排措施近年來受到各OEM的重視。
在各類停缸技術(shù)中,有機(jī)械式的,也有液壓式的,有凸輪軸移動式的,有可變挺柱式的,也有可變搖臂式的。其中搖臂式停缸系統(tǒng)由于其成本低、布置方便具有很大的研究價(jià)值。
本文在某款發(fā)動機(jī)的缸蓋總成上進(jìn)行了改造,布置搖臂式發(fā)動機(jī)停缸系統(tǒng)。通過設(shè)計(jì)、制造樣件、總成裝配、臺架測試和驗(yàn)證,系統(tǒng)地介紹了搖臂式停缸系統(tǒng)的主要零部件及系統(tǒng)的各項(xiàng)性能,從系統(tǒng)角度較為全面地論述了整機(jī)應(yīng)用的可行性。
在中低速小負(fù)荷工況下,節(jié)氣門接近關(guān)閉,每缸進(jìn)氣壓力很小,導(dǎo)致泵氣損失很大。在這種工況下,停止一個(gè)缸或幾個(gè)缸的工作,可以大幅提高工作缸的進(jìn)氣壓力,減少泵氣損失,增加有效功輸出,降低油耗。
同時(shí),同樣的工況下,工作缸進(jìn)氣壓力提高,噴油增多,燃燒壓力和溫度升高,燃燒效率也得到提升,也可以降低油耗。
搖臂式停缸系統(tǒng)主要包括電磁閥、停缸搖臂、挺柱三個(gè)關(guān)鍵部件,同時(shí)凸輪軸和缸蓋需要更改設(shè)計(jì)。電磁閥是普通的通斷電磁閥,控制油路的開關(guān)。
其工作原理如下:
當(dāng)ECU監(jiān)控到發(fā)動機(jī)工況可進(jìn)行停缸時(shí),對停缸電磁閥通電,電磁閥將發(fā)動機(jī)油道和控制油道連通。發(fā)動機(jī)機(jī)油通過控制油道、挺柱進(jìn)入停缸搖臂內(nèi),搖臂內(nèi)鎖銷在機(jī)油壓力作用下回縮,使內(nèi)、外搖臂脫離。凸輪驅(qū)動內(nèi)搖臂空擺,外搖臂不動,實(shí)現(xiàn)氣門關(guān)閉。
當(dāng)ECU監(jiān)控到發(fā)動機(jī)負(fù)荷增加,需增加發(fā)動機(jī)功率輸出,對停缸電磁閥斷電,搖臂內(nèi)鎖銷端油壓消失,在鎖銷彈簧力的作用下,鎖銷伸出,使內(nèi)外搖臂卡合,實(shí)現(xiàn)正常的氣門開閉。
原發(fā)動機(jī)為三缸機(jī),改為第二缸具備停缸功能。原缸蓋為普通液壓挺柱結(jié)構(gòu),進(jìn)排氣側(cè)各有一根油道給液壓挺柱供油,本次開發(fā)的搖臂式停缸系統(tǒng)需要專門油道給搖臂提供油壓,考慮到油壓的穩(wěn)定性,決定把普通液壓挺柱替換為雙油道挺柱,這樣就需要另外一路機(jī)油提供給雙油道挺柱。為完成此功能,設(shè)計(jì)一個(gè)方型油道支架,安裝在缸蓋上,支架內(nèi)設(shè)計(jì)電磁閥安裝孔、橫向油道和豎向油道,在臺架上專門安排一路機(jī)油進(jìn)入橫向油道,通過電磁閥,再通過豎向油道進(jìn)入缸蓋,缸蓋上設(shè)計(jì)4根斜油道,通到液壓挺柱的上部控制油道,具體方案見圖1。
圖1 缸蓋更改設(shè)計(jì)圖
對進(jìn)排氣凸輪軸的第二缸凸輪進(jìn)行更改,改成三凸輪結(jié)構(gòu),即原來的一個(gè)凸輪改成三個(gè)凸輪,圖1中凸輪軸一項(xiàng),中間為高升程,兩邊為零升程,高升程與停缸搖臂的內(nèi)搖臂配合,零升程與停缸搖臂的外搖臂配合,實(shí)現(xiàn)停缸功能。
把原普通液壓挺柱替換為雙油道液壓挺柱,增加一個(gè)油道,給停缸搖臂提供控制機(jī)油,安裝尺寸保持不變,見圖2。
圖2 雙油道液壓挺柱剖面圖
停缸搖臂的主要結(jié)構(gòu)和外形和普通搖臂相似,但搖臂體分成了內(nèi)搖臂和外搖臂,內(nèi)外搖臂通過鎖銷機(jī)構(gòu)連接,實(shí)現(xiàn)鎖止和解鎖兩種狀態(tài),對應(yīng)凸輪大升程和零升程。鎖銷機(jī)構(gòu)由鎖銷、鎖銷彈簧、鎖銷彈簧座及外搖臂的鎖銷孔構(gòu)成。內(nèi)外搖臂在氣門端通過銷子連接,并通過復(fù)位彈簧使內(nèi)搖臂在下行后能復(fù)位上行。見圖3。
圖3 停缸搖臂剖面圖
2.1.1 測試原理和臺架
把被測搖臂放在臺架工裝上,激光位移傳感器對準(zhǔn)鎖銷,在示波器上讀出鎖銷從開始運(yùn)動到運(yùn)動終了的時(shí)間,即為響應(yīng)時(shí)間,見圖4。
圖4 響應(yīng)測試臺架
2.1.2 響應(yīng)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)確定
確定Spec: t<=15 ms。計(jì)算方法如下:
以3 000 r/min為停缸使用的最高轉(zhuǎn)速,即曲軸50 r/s,凸輪軸25 r/s,每轉(zhuǎn)40 ms。在鎖止動作時(shí),當(dāng)有升程時(shí)內(nèi)搖臂下行,鎖銷不能伸出,是不能切換的。在解鎖動作時(shí),當(dāng)有升程時(shí)內(nèi)搖臂壓在鎖銷上,壓力使鎖銷不能移動,即不能解鎖。因此切換必須在基圓上進(jìn)行,基圓段約占一周2/3,40×2/3=27 ms, 根據(jù)上述計(jì)算和經(jīng)驗(yàn),選取15 ms作為響應(yīng)時(shí)間的上限,27/15=1.7,15 ms的spec安全系數(shù)為1.7,確保切換可以順利進(jìn)行。
2.1.3 響應(yīng)時(shí)間測試結(jié)果(包含低溫和高溫)
高溫測試結(jié)果和低溫測試結(jié)果分別見表1和表2。
表1 中高溫響應(yīng)時(shí)間測試結(jié)果
表2 低溫響應(yīng)時(shí)間測試結(jié)果
油壓在1.2 bar以下,響應(yīng)時(shí)間不能滿足要求。
從測試結(jié)果可知,25℃以下,響應(yīng)時(shí)間不能滿足要求。
對于測試響應(yīng)時(shí)間不合格的低溫低油壓區(qū)域,后續(xù)在發(fā)動機(jī)開發(fā)時(shí)需注意,不能在這些區(qū)域進(jìn)入停缸模式工作,即標(biāo)定時(shí)要避開。
2.2.1 氣門升程測試
氣門升程測試是測試凸輪軸旋轉(zhuǎn)時(shí)氣門的開啟高度,評判標(biāo)準(zhǔn)是設(shè)計(jì)的理論氣門升程型線。正常狀態(tài)見圖5,實(shí)測最大氣門升程10 mm,與設(shè)計(jì)值吻合。停缸狀態(tài)見圖6,氣門升程理論值應(yīng)為0,實(shí)測氣門升程±0.06,屬于測量誤差,實(shí)際氣門處于關(guān)閉狀態(tài)。從實(shí)測升程可知,正常狀態(tài)和停缸狀態(tài)的氣門升程均滿足設(shè)計(jì)要求。
圖5 正常狀態(tài)凸輪軸一周進(jìn)氣門升程
圖6 停缸狀態(tài)凸輪軸一周進(jìn)氣門升程
2.2.2 凸輪軸扭矩測試
由實(shí)測凸輪軸扭矩可知,一缸和三缸的瞬態(tài)扭矩在停缸和不停缸狀態(tài)下基本一致,二缸不停缸時(shí)與一、三缸接近(見圖7),二缸在停缸時(shí)扭矩接近零(見圖8),說明二缸在停缸狀態(tài),凸輪只驅(qū)動內(nèi)搖臂運(yùn)動,外搖臂不動,氣門彈簧不動,體現(xiàn)在凸輪軸上扭矩為零,符合預(yù)期。
圖7 正常狀態(tài)進(jìn)氣凸輪軸扭矩
圖8 停缸狀態(tài)進(jìn)氣凸輪軸扭矩
耐久試驗(yàn)做三種狀態(tài)(大升程、零升程、切換耐久),在耐久試驗(yàn)臺架上進(jìn)行,見圖9。
圖9 耐久試驗(yàn)臺架
2.3.1 大升程耐久試驗(yàn)
大升程耐久試驗(yàn)就是保持不停缸狀態(tài),即保持停缸搖臂處于鎖止?fàn)顟B(tài),二缸一直處于高升程,按耐久規(guī)范運(yùn)行300 h。
試驗(yàn)后檢查零件狀態(tài),搖臂無異常磨損或斷裂失效,檢測搖臂關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù),均滿足圖紙要求。試驗(yàn)結(jié)果合格,達(dá)到應(yīng)用要求。
2.3.2 零升程耐久試驗(yàn)
零升程耐久試驗(yàn)就是保持在停缸狀態(tài),即保持停缸搖臂處于解鎖狀態(tài),二缸一直處于零升程,按耐久規(guī)范運(yùn)行300 h。
試驗(yàn)后檢查零件狀態(tài),搖臂無異常磨損或斷裂失效,檢測搖臂關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù),均滿足圖紙要求。試驗(yàn)結(jié)果合格,達(dá)到應(yīng)用要求。
2.3.3 切換耐久試驗(yàn)
切換耐久試驗(yàn)是通過電磁閥控制停缸搖臂,使凸輪在這一圈是高升程,下一圈是零升程,如此循環(huán),完成300萬次循環(huán)。記錄電磁閥的通電次數(shù)和接近開關(guān)采集的搖臂切換次數(shù)。實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,通電次數(shù)和切換次數(shù)一致,試驗(yàn)結(jié)果合格,見圖10。
圖10 切換試驗(yàn)臺架和設(shè)備
(1)通過設(shè)計(jì)、制造搖臂式停缸系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)能夠工作,可以進(jìn)行大升程和零升程的來回切換。
(2)通過停缸搖臂響應(yīng)試驗(yàn),初步掌握響應(yīng)時(shí)間和油壓、溫度的關(guān)系,為將來建立復(fù)雜的控制模型打下初步基礎(chǔ)。
(3)通過測量獲取大升程狀態(tài)和停缸狀態(tài)凸輪軸扭矩?cái)?shù)據(jù)、正常狀態(tài)和停缸狀態(tài)的氣門升程數(shù)據(jù),總體正常,可作為將來凸輪軸結(jié)構(gòu)優(yōu)化參考。
(4)通過大升程耐久試驗(yàn)、零升程耐久試驗(yàn)和切換耐久試驗(yàn),證明該機(jī)構(gòu)的耐久性和切換可靠性合格,已達(dá)到應(yīng)用要求。