王文濤,董鵬,陳明
(華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030)
包括水冷壁在內(nèi)的受熱面“四管”是火電廠重要的設(shè)備部件。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國火電機組由于鍋爐事故造成機組非計劃停運的比例約為40%,而在造成鍋爐事故的各項原因中,“四管”泄漏占比高達70%[1]。某電廠7號鍋爐為型號HG-1025/17.5-YM36的亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。2020年7月份,水冷壁發(fā)生泄漏,機組被迫停運。
2020年7月16日,7號機組負荷264 MW,主汽壓力14.55 MPa,主蒸汽流量820 t/h。1~3號磨煤機運行,1、2號送風(fēng)機,1、2號引風(fēng)機運行,各參數(shù)運行正常。20時15分,鍋爐前側(cè)渣井處存在輕微泄漏聲,22時判斷前側(cè)水冷壁渣井處存在泄漏點。主蒸汽、再熱蒸汽壓力、流量,主給水流量未見明顯變化。7月17日20時,機組停機。
檢查發(fā)現(xiàn)標(biāo)高7.7 m前墻水冷壁共計2處泄漏點,分別位于自甲側(cè)向乙側(cè)數(shù)第104、105根管,水冷壁規(guī)格Φ63.5×7 mm,材質(zhì)SA-210C。經(jīng)宏觀檢查可知,兩處泄漏點所處母材均存在介質(zhì)沖刷溝槽,其中泄漏點A附近呈Φ35 mm圓形溝槽,泄漏點B附近呈25×12 mm矩形溝槽,溝槽長度走向與管長度方向一致,見圖1(a)。自甲向乙數(shù)第104根管對接焊縫存在1處長約25 mm縱向裂紋缺陷,裂紋一端和鰭片與管子母材焊縫相連,裂紋起源于鰭片焊縫,見圖1(b)。鰭片焊縫存在明顯未熔合現(xiàn)象,焊縫質(zhì)量差,見圖1(c)。觀察介質(zhì)沖刷母材痕跡,裂紋處介質(zhì)泄漏沖刷方向正對泄漏點B。泄漏點B管子內(nèi)壁存在1處貫穿性孔洞,大小為Φ3 mm,孔洞尺寸外表面較大而內(nèi)壁側(cè)較小并結(jié)合泄漏點B沖刷形貌,可判斷該孔洞為由外向內(nèi)擴展而非相反,見圖1(d)。除泄漏區(qū)域外,兩根管外觀質(zhì)量完好,未見損傷砸傷痕跡。兩根管未見脹粗、壁厚減薄等超標(biāo)現(xiàn)象,內(nèi)壁表面未見異常氧化、明顯腐蝕現(xiàn)象,外表面未見明顯氧化現(xiàn)象。
圖1 水冷壁泄漏點外觀形貌
為確認裂紋缺陷情況,先后對焊縫內(nèi)、外壁進行滲透檢測。結(jié)果顯示,焊縫內(nèi)壁進行滲透檢測時發(fā)現(xiàn)長8 mm裂紋缺陷;清潔內(nèi)外表面后在外壁施加滲透劑,檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁出現(xiàn)滲漏的滲透劑。由此可知:裂紋起源于鰭片焊縫并擴展,在水冷壁對接焊縫內(nèi)、外表面呈貫穿性裂透,見圖2、圖3、圖4。對發(fā)生泄漏的鄰近水冷壁管段進行檢查,未發(fā)現(xiàn)損傷砸傷、脹粗鼓包及減薄超標(biāo),外表面未見明顯氧化、腐蝕現(xiàn)象。
圖2 對接焊縫裂紋缺陷
圖3 焊縫內(nèi)壁裂紋缺陷
圖4 外表面施加滲透劑內(nèi)壁滲漏
對泄漏及鄰近管外觀完好部位割管取樣進行試驗分析,取樣情況見表1。
表1 割管取樣情況表
采用SPECZROMAXx型直讀光譜儀對4根管樣進行了化學(xué)成分分析,結(jié)果表明,4根管樣的化學(xué)成分各元素含量均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,不存在錯用材質(zhì)情況。
采用CMT5305型電子萬能試驗機對各支管樣進行常溫拉伸力學(xué)性能檢測,檢測結(jié)果見表2??梢钥闯?,4支管樣各項力學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表2 水冷壁管取樣力學(xué)性能檢測結(jié)果
對4根管樣母材進行金相顯微組織分析,組織未見異常,管樣1金相組織見圖5。
圖5 金相顯微組織500×
2020年5月,7號鍋爐C修期間,電廠割取水冷壁進行了化學(xué)試驗分析。本次發(fā)生泄漏的甲至乙數(shù)第104管即為取樣管,其對接焊縫為割管取樣后的新焊縫,見圖1(a)。新焊縫經(jīng)宏觀檢查、超聲波檢測后,對鰭片進行了焊接,但未見鰭片焊縫相關(guān)檢測記錄。根據(jù)受熱面“逢停必查”的工作要求,在歷次檢修期間,電廠對水冷壁均進行了檢查。除2017年9月、2018年機組臨停期間因未搭設(shè)爐內(nèi)平臺不具備檢查條件外,2017年5月、2019年8月、2020年5月均對水冷壁的鼓包、裂紋及壁厚等情況均進行了抽查,檢查結(jié)果未見異常。7號機組自投運至本次停機,機組累計運行87 200 h,累計啟停108次。對本次泄漏前3個月壁溫測點數(shù)據(jù)進行檢查可知,未見水冷壁超溫情況,符合運行及標(biāo)準(zhǔn)要求。
水冷壁未見脹粗鼓包、氧化、腐蝕等現(xiàn)象,泄漏原因可排除過熱、腐蝕因素。兩根管漏點相對,泄漏點B為明顯次生泄漏形貌,因此可判斷第104根管的裂紋為第一泄漏點。該裂紋起源于鰭片焊縫,鰭片焊縫存在明顯未熔合現(xiàn)象,焊接質(zhì)量差,在運行過程中鰭片焊縫缺陷處產(chǎn)生裂紋,延伸至水冷壁對接焊縫并裂穿導(dǎo)致泄漏,泄漏介質(zhì)將鄰近的第105根管吹損發(fā)生泄漏,機組停機。
經(jīng)現(xiàn)場檢查、檢驗試驗并結(jié)合檢修及運行情況認為,水冷壁鰭片焊接不規(guī)范,鰭片焊縫發(fā)生開裂,裂紋擴展至水冷壁對接焊縫并裂穿導(dǎo)致介質(zhì)發(fā)生泄漏,是本次水冷壁發(fā)生泄漏的最主要原因。
針對泄漏原因,建議采取以下處理及預(yù)防措施:首先,更換泄漏及受損管子,新管子安裝前可進行渦流探傷排查缺陷[3],對新焊接的環(huán)焊縫、鰭片焊縫進行外觀質(zhì)量、滲透、超聲波等無損檢測;其次,提高防磨防爆檢查力度及范圍,特別注意鰭片焊縫、管子對接焊縫的外觀質(zhì)量[4],懷疑存在裂紋等缺陷時應(yīng)增加滲透、射線、超聲波等無損檢測;最后,進一步加強焊接技術(shù)監(jiān)督管理,規(guī)范焊接環(huán)節(jié)、提高焊接質(zhì)量[5],降低水冷壁焊縫開裂頻次,提升機組安全可靠性。