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精煤離心脫水方式的合理選擇

2021-07-20 12:32:24李秋華張振陽(yáng)魏樹(shù)海
煤炭加工與綜合利用 2021年6期
關(guān)鍵詞:塊煤離心力離心機(jī)

李秋華,張振陽(yáng),魏樹(shù)海

(1.貴州中礦興誼選礦技術(shù)有限責(zé)任公司,貴州 貴陽(yáng) 561601; 2.山西恩必謳重工有限公司,山西 太原 046000)

2020年全國(guó)原煤產(chǎn)量38.5 億t,原煤入洗率達(dá)到69%,入洗比例逐年增加。由于濕法選煤的精煤產(chǎn)品必須進(jìn)行脫水處理,精煤水分的高低影響到產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售價(jià)格、用戶(hù)使用等。因此降低產(chǎn)品水分既非常必要也意義重大,如何合理選擇精煤產(chǎn)品脫水方式是降低產(chǎn)品水分的關(guān)鍵。

1 主要離心脫水方式

目前多數(shù)選煤廠精煤產(chǎn)品采用如下脫水工藝。即50~0.5 mm粒級(jí)精煤采用塊煤離心機(jī)混合脫水,1(0.5)~0.25 mm粒級(jí)的粗煤泥采用煤泥離心機(jī)或臥式沉降過(guò)濾離心機(jī)脫水,小于0.25 mm的細(xì)煤泥采用壓濾機(jī)或加壓過(guò)濾機(jī)脫水。

塊煤離心機(jī)多為臥式振動(dòng)卸料,故又稱(chēng)為振動(dòng)離心機(jī),離心因數(shù)在50~75之間,通過(guò)塊煤離心機(jī)處理50~0.5 mm粒級(jí)的入料,通常產(chǎn)品外水分為7%~9%,如果入料中13~0.5 mm粒級(jí)的末煤比例高,則產(chǎn)品水分還會(huì)更高一些。

選煤廠中煤泥離心機(jī)主要用于處理1(0.5)~0.25 mm粒級(jí)的粗煤泥,煤泥離心機(jī)常見(jiàn)有立式和臥式,采用刮刀卸料方式。離心因數(shù)在150左右,通常產(chǎn)品外水分為15%~18%。煤泥離心機(jī)篩縫通常為0.35 mm,小于篩縫的細(xì)顆粒含量高,會(huì)導(dǎo)致透篩嚴(yán)重,處理量降低,同時(shí)產(chǎn)品水分偏高;如果入料中大顆粒含量高,通常是大于3 mm的顆粒,則會(huì)導(dǎo)致能耗增大,篩籃磨損嚴(yán)重、壽命降低。還有一些選煤廠的粗煤泥采用臥式沉降過(guò)濾離心機(jī)處理,簡(jiǎn)稱(chēng)“臥脫”。臥脫相對(duì)煤泥離心機(jī)來(lái)說(shuō),可以處理更細(xì)一點(diǎn)的顆粒,一般要求入料中小于0.045 mm含量不大于40%,臥脫的過(guò)濾段離心因數(shù)通常為250左右,產(chǎn)品外水分為15%~20%,回收率約60%[1]。

小于0.25 mm粒級(jí)的細(xì)煤泥通常使用壓濾機(jī)和加壓過(guò)濾機(jī)處理,壓濾機(jī)處理后的浮選精煤和原生煤泥的水分約為23%~30%,加壓過(guò)濾機(jī)處理后這部分細(xì)煤泥的水分大約在18%~22%,粒度越細(xì),產(chǎn)品水分越高。

2 離心脫水特性及目前脫水方式存在的問(wèn)題

隨著入選原煤中末煤含量的增大,精煤中末煤含量也隨之增大,混合脫水的水分也越來(lái)越高,塊煤離心機(jī)的離心因數(shù)只有50左右,對(duì)于50~13 mm的塊煤來(lái)說(shuō),這樣的離心力已滿足脫水要求,可以脫去大部分外在水分。但是對(duì)于13~0.5 mm的末煤來(lái)說(shuō),由于粒度變細(xì),比表面積增大,同時(shí)細(xì)粒導(dǎo)致的過(guò)濾層比阻增大。通常認(rèn)為13~0.5 mm的末煤,需要的離心因數(shù)為100~150左右,所以用塊煤離心機(jī)代替末煤離心機(jī)顯然是不夠的。試驗(yàn)證明,如果采用50的離心因數(shù)處理13~0.5 mm粒級(jí)的末煤,產(chǎn)品水分為12%~14%,如果采用150的離心因數(shù)處理13~0.5 mm粒級(jí)的末煤,產(chǎn)品水分為6%~8%。由此可見(jiàn),采用塊煤離心機(jī)混合脫水的產(chǎn)品水分是明顯偏高的,說(shuō)明混合脫水是不合理的[2]。

對(duì)于1(0.5)~0.25 mm粒級(jí)的粗煤泥而言,煤泥離心機(jī)的處理下限高,雖然煤泥離心機(jī)的產(chǎn)品水分不高,但是剩余的處理不了的煤泥只能通過(guò)壓濾方式脫水,壓濾煤泥水分高,松散性差,經(jīng)濟(jì)效益差,煤泥綜合水分高。臥脫的應(yīng)用相對(duì)煤泥離心機(jī)又更進(jìn)一步,臥脫加大了設(shè)備的離心因數(shù),同時(shí)降低了設(shè)備的處理下限,雖然看上去臥脫的水分和煤泥離心機(jī)產(chǎn)品水分差不多,但是由于臥脫回收了部分細(xì)煤泥,使得煤泥的綜合水分下降了,但是臥脫還是存在回收率低的問(wèn)題,還需要壓濾機(jī)進(jìn)行把關(guān)。

3 合理的脫水方式

物料離心脫水曲線近似于指數(shù)曲線,每一粒級(jí)物料都有一最佳脫水離心力(或離心因數(shù)),在此之前隨著離心力的增大,水分快速降低;達(dá)到最佳脫水離心力之后,水分隨離心力降低速率急劇變緩并逐漸趨于水平。也就是離心力繼續(xù)增大已無(wú)意義。其中50~13 mm塊煤的最佳離心因數(shù)為50~75,13~0.5 mm末煤的最佳離心因數(shù)為100~150,1~0.25 mm粗煤泥的最佳離心因數(shù)為250~300,小于0.25 mm粒級(jí)的細(xì)煤泥的最佳離心因數(shù)為300~500,小于0.074 mm細(xì)泥的最佳離心因數(shù)為800~1 100[3]。

離心脫水方式對(duì)產(chǎn)品水分的影響主要集中在2個(gè)因素:離心因數(shù)的大小和入料粒度的粗細(xì)。

離心因數(shù)大小即設(shè)備能產(chǎn)生的離心力的大小,離心力越大,脫水效果越好,但離心力也不是越大越好,如圖1所示,產(chǎn)品水分隨著離心力的增大而降低,但是當(dāng)離心力到達(dá)拐點(diǎn)A點(diǎn)之后,離心力的增加對(duì)產(chǎn)品水分的影響就不大了,而且不同的粒度組成和煤質(zhì),拐點(diǎn)所在的位置也是不一樣的,所以要根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)碾x心因數(shù)。

圖1 離心力與產(chǎn)品水分關(guān)系示意

入料的粒度組成主要影響2個(gè)方面,一個(gè)是比表面積,一個(gè)是濾層的比阻[4]。粒度越細(xì),煤比表面積越大,即在相同質(zhì)量下,細(xì)顆粒的表面積總和大于粗顆粒的,這樣即使單位表面積上含水率相同,比表面積大的顆粒水分也會(huì)高,所以粒度越細(xì),產(chǎn)品水分越高;過(guò)濾比阻是指液體通過(guò)濾層時(shí),濾層對(duì)液體產(chǎn)生的阻力,在相同的離心力下,粒度越細(xì)濾層的比阻越大,脫水越困難,產(chǎn)品水分越高,而且在相同的粒度組成下,比阻隨著離心力的增大而增大。比阻主要對(duì)細(xì)粒煤泥的離心脫水影響大,對(duì)于末煤和塊煤來(lái)說(shuō),由于粒度大,濾層中顆粒間隙大,比阻很低,體現(xiàn)不出比阻對(duì)脫水的影響,顆粒粒度越細(xì),比阻對(duì)離心脫水的影響就越大。筆者通過(guò)試驗(yàn)證明,對(duì)于特別細(xì)的顆粒(細(xì)泥),小于0.045 mm含量大于90%的物料,用不同的離心因數(shù)進(jìn)行過(guò)濾脫水,產(chǎn)品水分的變化不大,說(shuō)明此時(shí)濾層比阻已經(jīng)很大,脫水很困難,即使增大離心因數(shù),產(chǎn)品水分也無(wú)法大幅度降低。對(duì)于細(xì)泥含量高的細(xì)煤泥,由于其過(guò)濾比阻增加速度大于離心力增加速度,所以窄粒級(jí)細(xì)泥不適合離心脫水。

要想降低細(xì)顆粒濾層的比阻,就要有合適的粒度組成、合理的級(jí)配,為了驗(yàn)證顆粒級(jí)配對(duì)煤泥脫水的影響,筆者設(shè)計(jì)如下實(shí)驗(yàn):取一定量小于0.5 mm的煤泥,按照0.045 mm粒度分級(jí),分成0.5~0.045 mm和小于0.045 mm 2個(gè)粒度級(jí),分別以800離心因數(shù)做離心過(guò)濾脫水,0.5~0.045 mm粒級(jí)水分為12.53%,小于0.045 mm粒級(jí)水分為35.18%,然后將這2個(gè)粒級(jí)煤泥按1∶1比例混合均勻后,同樣以800離心因數(shù)做離心過(guò)濾脫水,產(chǎn)品水分為20.36%,低于2個(gè)粒級(jí)分別脫水后的加權(quán)水分。也就是說(shuō),對(duì)于煤泥而言,粗細(xì)顆?;旌虾?,產(chǎn)品綜合水分比分級(jí)脫水降低了[5]。

根據(jù)上述分析,筆者認(rèn)為合理的離心脫水方式為:粗顆粒分級(jí)脫水,細(xì)顆?;旌厦撍?。即對(duì)于0.5 mm以上的顆粒進(jìn)行分級(jí)脫水:50~13 mm粒級(jí)采用塊煤離心機(jī)脫水,離心因數(shù)50左右,13~0.5 mm采用末煤離心機(jī)脫水,離心因數(shù)100~150;小于0.5 mm粒級(jí)煤泥進(jìn)行混合脫水,離心因數(shù)800~1 100,不同粒級(jí)選用合理離心因數(shù)的脫水設(shè)備,最終達(dá)到綜合水分最低的目標(biāo)[6]。

4 結(jié) 語(yǔ)

為了充分發(fā)揮離心機(jī)的脫水能力,遵循“粗顆粒分級(jí)脫水,細(xì)顆粒混合脫水”的原則,不同粒級(jí)選擇不同離心因數(shù)的脫水設(shè)備,以保證產(chǎn)品水分最低。

對(duì)于50~0.5 mm粒度級(jí)的煤炭而言,分級(jí)脫水是正確的,即不同的粒級(jí)采用不同的離心設(shè)備脫水。其中50~13 mm粒度級(jí),采用離心因數(shù)50左右的塊煤離心機(jī),產(chǎn)品外水分可以控制在5%以下,13~0.5 mm粒度級(jí),采用離心因數(shù)150左右的末煤離心機(jī),產(chǎn)品外水分可以控制在5%~8%。

對(duì)于0.5~0 mm的煤泥而言,不用分級(jí),采用沉降過(guò)濾離心機(jī)或者沉降離心機(jī)處理,若煤泥中小于0.045 mm含量小于40%,可以用沉降過(guò)濾離心機(jī)處理,離心因數(shù)250~300左右,產(chǎn)品水分在15%~20%;若煤泥中小于0.045 mm含量大于40%,則應(yīng)當(dāng)選用離心因數(shù)更高的沉降離心機(jī),離心因數(shù)選在800以上,產(chǎn)品水分可以控制在30%以下,且產(chǎn)品相對(duì)均勻松散,易于摻混。

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