陳典舉,胡海波,常學(xué)峰
(甘肅酒鋼集團宏興股份有限公司煉鐵廠,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
酒鋼煉鐵廠7 號高爐配置3 座頂燃式熱風(fēng)爐,采用高爐煤氣作為燃料,煙氣余熱回收系統(tǒng)設(shè)置 2 臺換熱器預(yù)熱高爐煤氣和助燃空氣,設(shè)計風(fēng)溫≥1200℃,設(shè)計風(fēng)量為 5713Nm3/min。采用兩燒一送工作制度,送風(fēng)時間45 分鐘,熱風(fēng)爐相關(guān)參數(shù)如下:
表1 7 號高爐熱風(fēng)爐相關(guān)參數(shù)
7 號高爐熱風(fēng)爐于2011 年3 月6 日投入運行,受高爐爐體冷卻壁破損、熱風(fēng)爐管道耐火磚脫落,管殼發(fā)紅等安全因素制約7號高爐于2017 年9 月30 日停爐大修。一代爐役過程中熱風(fēng)爐運行維護主要存在一下問題:
2012 年5 月熱風(fēng)管系鵝頸管發(fā)紅、熱風(fēng)主管與豎管三岔口溫度超過250℃,采取架設(shè)風(fēng)管冷卻措施維持生產(chǎn);2012 年11 月熱風(fēng)豎管耐火磚掉磚,之后熱風(fēng)豎管、主管、圍管的人孔、管道出現(xiàn)不同程度的發(fā)紅、掉磚情況,造成高爐多次休風(fēng)處理。2015年5 月限制風(fēng)溫≯1150℃送風(fēng),熱風(fēng)管系部分采取支模澆筑措施后,熱風(fēng)管系劣化情況得到緩解。
7 號高爐3 座熱風(fēng)爐在生產(chǎn)運行過程中,相繼出現(xiàn)爐底漏風(fēng),嚴(yán)重時單座熱風(fēng)爐送風(fēng)時間小于45 分鐘,制約高爐操作。2013年6 月份,對3#熱風(fēng)爐采取爐基一周清理后整體澆筑的方式進行了處理,處理后泄漏問題未能徹底根治,泄漏位置沿澆筑層一周擴散。
結(jié)合7 號高爐熱風(fēng)爐存在問題處理方案、實施后效果及停爐后管道拆除、現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集,同時結(jié)合同行業(yè)熱風(fēng)爐設(shè)計規(guī)范,發(fā)現(xiàn)7 號高爐熱風(fēng)爐第一代爐役在生產(chǎn)存在問題的主要原因有以下幾個方面。
熱風(fēng)管道波紋補償器設(shè)置不合理,管系設(shè)計拉桿為分段式拉桿,拉桿的伸長量無法消除。熱風(fēng)爐框架內(nèi)的熱風(fēng)主管采用分段式拉桿,沒有設(shè)置固定點。熱風(fēng)管道在拉桿伸長的影響下以熱風(fēng)豎管為固定端,向熱風(fēng)豎管反向發(fā)生位移,造成熱風(fēng)支管與主管相交處的三岔口鋼構(gòu)發(fā)生變形,破壞三岔口處內(nèi)襯的穩(wěn)定性。距離熱風(fēng)豎管越遠,熱風(fēng)管道位移量越大,對三岔口內(nèi)襯的穩(wěn)定破壞越大。高爐停爐熱風(fēng)管道拆除過程中發(fā)現(xiàn)29m 平臺熱風(fēng)主管與熱風(fēng)豎管相貫線西側(cè)掉磚1000mm*400mm,4 層環(huán)磚全部掉磚,未掉磚部分磚縫隙較大,最大磚縫達到30mm。
7 號高爐熱風(fēng)管道工作層采用國標(biāo)低蠕變高鋁 DRL-145 材質(zhì),低蠕變高鋁磚耐火度為1450℃,設(shè)計所選耐火磚耐火度富余量較小、檔次較低;管道工作層耐火磚為兩種標(biāo)準(zhǔn)磚配砌,三角縫較大,造成環(huán)縫間隙累計誤差較大;未對管道轉(zhuǎn)折處進行補償設(shè)計,而且沒有鎖扣結(jié)構(gòu)。熱風(fēng)豎管進出口、熱風(fēng)圍管轉(zhuǎn)折處、人孔部位均沒有設(shè)置組合磚,單純依靠普通磚型在現(xiàn)場加工,很難滿足磚縫要求。在氣流沖刷下,磚縫被逐漸破壞,易造成此處磚之間的松動,最終脫落。
熱風(fēng)爐停爐爐底漏風(fēng)原因查找過程中發(fā)現(xiàn):①1#熱風(fēng)爐爐底:42 個灌漿孔均用鋼板封堵,50 個排氣孔(φ25.5)沒有封堵;②2#熱風(fēng)爐爐底耐火材料清除后,檢查發(fā)現(xiàn)靠大墻外沿處30 個排氣孔沒有封堵,中間部位只找到7 個排氣孔,均沒有封堵,可見的22 個灌漿孔(外沿15 個,中間部位7 個)均用鋼板封堵;③3#熱風(fēng)爐爐底43 個灌漿孔有鋼板封堵,50 個排氣孔(有一個沒有開孔)沒有用鋼板封堵0;④冷風(fēng)管道入口下沿距爐底板600mm,煙氣管道出口下沿距爐底板780mm?,F(xiàn)場熱風(fēng)爐煙道和冷風(fēng)管道都未設(shè)置補償器,熱風(fēng)爐爐殼底板的開裂部位均集中于支煙道下方。
結(jié)合熱風(fēng)爐爐底結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙和內(nèi)部檢查分析,熱風(fēng)爐爐底漏風(fēng)原因受三方面綜合因素作用:①剛性爐底頂板和剛性爐底底板上焊縫質(zhì)量問題引起。剛性爐底頂板上的焊縫有三種:爐底頂板的拼接焊縫、灌漿孔焊縫、爐底頂板與爐殼間的焊縫;②剛性爐底板外沿的灌漿孔和排氣孔未完全封堵,或封堵焊縫質(zhì)量存在缺陷;③熱風(fēng)爐煙道、冷風(fēng)管系設(shè)計不合理,如熱風(fēng)爐煙道和冷風(fēng)管道都未設(shè)置補償器,造成管道位移膨脹無法釋放,支管已類似杠桿原理對煙道口和熱風(fēng)爐爐殼部位施加了很大的扭矩,從而造成底板開裂。
7 號高爐熱風(fēng)系統(tǒng)砌筑時間在2010 年11 月~2011 年2 月,氣溫達到-10℃以下。雖然采取保溫措施進行砌筑,但仍有凍結(jié)現(xiàn)象,直接影響砌筑質(zhì)量,泥漿粘結(jié)性能下降,拆除過程中耐火磚極易脫落。設(shè)計泥漿砌體磚縫厚度≤2mm,管道磚存在泥漿填充不飽滿、不均勻,局部無泥漿狀況,拆除過程中測量磚縫最大達到30mm。
(1)合理設(shè)計熱風(fēng)管系結(jié)構(gòu),保證熱風(fēng)系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性:①熱風(fēng)支管采用三角形大拉桿技術(shù),不僅能夠承受熱風(fēng)支管波紋補償器產(chǎn)生的巨大盲板力,而且由于三角形拉桿作用點遠離熱風(fēng)出口,從而大大降低了熱風(fēng)出口爐殼的受力、減少其變形。大拉桿的界面采用特殊設(shè)計,能夠上下變形,從而吸收熱風(fēng)爐爐殼受熱引起的上漲問題,不需要采用銷軸結(jié)構(gòu)就能夠解決。熱風(fēng)爐爐殼上設(shè)置的環(huán)形加強箍也對提高熱風(fēng)爐爐殼的剛度非常有幫助,從而在盲板力的作用下,爐殼不易變形,加強了對爐內(nèi)耐火材料的穩(wěn)定支撐;②高爐與熱風(fēng)豎管間、熱風(fēng)爐框架內(nèi)熱風(fēng)主管熱風(fēng)主管的分段拉桿改為通長拉桿、同時在管道端頭補償器采用壓力平衡結(jié)構(gòu),消除拉桿伸長對管系的影響,同時在熱風(fēng)支管與總管相交的三岔口處設(shè)置固定支座,限制主管的位移,保證熱風(fēng)支管與熱風(fēng)主管三岔口部位磚襯穩(wěn)定性;③設(shè)置合理的膨脹縫,吸收耐火材料體積變化;同時波紋補償器膨脹縫處,耐火磚采取特殊的導(dǎo)流磚結(jié)構(gòu)保護陶瓷纖維氈。
(2)合理設(shè)計熱風(fēng)內(nèi)襯砌筑結(jié)構(gòu),選用指標(biāo)性能較高的耐火材料,確保熱風(fēng)爐耐火材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:①管道工作磚選用紅柱石莫來石復(fù)合磚,保證設(shè)計所選耐火磚耐火度富余量較大;根據(jù)熱風(fēng)溫度要求,選擇合理厚度的工作層耐火磚,一般情況下工作磚厚度不小于150mm;②熱風(fēng)主圍管三岔口部位的組合磚采取向內(nèi)縮徑的辦法,在滿足熱風(fēng)流通面積的同時,增加耐火材料的厚度,改造后在三岔口局部形成4 層砌筑結(jié)構(gòu),并且鋼殼采取了倒角設(shè)計,在鋼殼焊縫部位的噴涂料加厚處理,具體結(jié)構(gòu)見圖13;③熱風(fēng)支管采用總支管偏心設(shè)計,盡可能提高熱風(fēng)總-支管組合磚的穩(wěn)定,具體結(jié)構(gòu)見圖14;④熱風(fēng)豎管進出口、熱風(fēng)圍管轉(zhuǎn)折處、人孔部位均設(shè)置組合磚,熱風(fēng)管道采用轉(zhuǎn)折設(shè)計、砌筑,設(shè)計增加耐火磚鎖扣高度;熱風(fēng)出口采用多層獨立沉降結(jié)構(gòu)的組合磚結(jié)構(gòu);或者熱風(fēng)出口設(shè)計為完整的四環(huán)結(jié)構(gòu),本體磚上漲時不會對管道磚造成剪切,保證管道砌體的穩(wěn)定性;靠爐內(nèi)的前三環(huán)設(shè)計成內(nèi)環(huán)加外層花瓣磚的結(jié)構(gòu)形式,相鄰環(huán)之間錯縫設(shè)計。
(3)熱風(fēng)爐爐底板跑風(fēng)隱患治理,重點對查找卻跑風(fēng)的源頭,綜合考慮熱風(fēng)爐爐底設(shè)計施工,確保熱風(fēng)爐爐底板施工質(zhì)量:①拆除熱風(fēng)爐爐底耐火材料,找漏風(fēng)焊縫,如發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)點則進行補焊②對爐底灌漿孔封板割除,清孔后重新灌漿,并對爐底灌漿后的灌漿孔和排氣孔用鋼板封堵,四周滿焊;同時在剛性爐底板上面澆筑粘土質(zhì)澆注料,澆注料上平鋪一層粘土磚;③對熱風(fēng)爐煙道、冷風(fēng)管道進行建模分析,增設(shè)必要的波紋補償器,降低管系應(yīng)力。
(4)嚴(yán)格熱風(fēng)爐耐火材料施工質(zhì)量,消除施工留下的缺陷隱患。對熱風(fēng)爐內(nèi)部隱蔽部位耐火材料施工實行旁站盯控,做好施工過程的“三檢制”質(zhì)量管控:嚴(yán)格按照圖紙設(shè)計、《工業(yè)爐窯砌筑工程施工技術(shù)1H413090》、《工業(yè)爐砌筑工程施工及驗收規(guī)范》要求做好熱風(fēng)管道施工質(zhì)量驗收。
7 號高爐熱風(fēng)爐通過隱患治理優(yōu)化后主要運行參數(shù)如下:(表2)。
表2 7 號高爐熱風(fēng)爐改造前后相關(guān)參數(shù)
7 號高爐熱風(fēng)爐隱患治理優(yōu)化實施后,高爐熱風(fēng)溫度提高50℃,送風(fēng)周期延長0.43 小時,總周期延長1.3 小時,單爐平均煤氣消耗量降低42429Nm3/h,單爐平均助燃空氣消耗量降低425699Nm3/h;改造后熱風(fēng)爐作業(yè)效率大幅提升,同時降低了熱風(fēng)爐燒爐時的能源消耗,實現(xiàn)了安全高效運行。
熱風(fēng)爐系統(tǒng)安全高效運行是一項綜合工程,貫穿熱風(fēng)爐的全壽命周期管理,需要設(shè)計、選材、施工時的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),更需要借助智能模型、預(yù)防維護等層次深入研究,從源頭上保障熱風(fēng)系統(tǒng)的可靠性,實現(xiàn)熱風(fēng)爐本質(zhì)的安全高效;此外在熱風(fēng)爐后期的運行維護中要發(fā)揮人的主觀能動作用,做好隱患分析和方案總結(jié),不斷探索熱風(fēng)爐高效運行的新工藝、新技術(shù),為高爐爐況穩(wěn)定順行、指標(biāo)進步創(chuàng)造有利條件。