張貴軍
(中國石化工程建設(shè)有限公司,北京 100101)
丁二烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料,在石油化工烯烴原料中的地位僅次于乙烯和丙烯,是合成橡膠和高分子材料的重要單體【1】,可以和多種化合物共聚生成各種合成橡膠和合成樹脂【2】。以丁烷或丁烯為原料氧化脫氫制取丁二烯是生產(chǎn)丁二烯的工藝技術(shù)之一。生成氣壓縮機(jī)組是氧化脫氫制丁二烯裝置的核心設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障,整個(gè)裝置將被迫停車,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。做好大型生成氣壓縮機(jī)組的國產(chǎn)化開發(fā)設(shè)計(jì),既可以替代進(jìn)口,也有助于氧化脫氫制丁二烯裝置的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2012年末,國內(nèi)某10萬t/a氧化脫氫制丁二烯裝置對生成氣壓縮機(jī)組的機(jī)型、關(guān)鍵配置進(jìn)行了專家論證,原則上同意生成氣壓縮機(jī)組采用國產(chǎn)螺桿壓縮機(jī),替代進(jìn)口產(chǎn)品。此時(shí)國內(nèi)正在建設(shè)的幾套氧化脫氫制丁二烯裝置單條線還僅是2.5萬t/a的規(guī)模,雖然也采用國產(chǎn)螺桿壓縮機(jī)組,但由于裝置規(guī)模差別太大且還未建成投產(chǎn),參考意義不大,10萬t/a規(guī)模的生成氣壓縮機(jī)組的具體配置及布置方案還需重新研發(fā)。本文對機(jī)組配置及布置方案的設(shè)計(jì)選型過程進(jìn)行詳細(xì)闡述,并通過現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)來驗(yàn)證其合理性,同時(shí)提出優(yōu)化方向。
生成氣壓縮機(jī)輸送丁二烯混合氣體,其主要?dú)怏w組成為丁二烯、丁烯、丁烷、氮?dú)夂蜕倭垦鯕?、含氧化合物。由于丁二烯含有兩個(gè)不飽和雙鍵, 在高溫下極易發(fā)生自聚, 甚至存在爆炸風(fēng)險(xiǎn)【3】, 因此要求壓縮過程中最高溫度不得高于80 ℃。溫度控制是生成氣壓縮機(jī)組設(shè)計(jì)的核心技術(shù), 所有布置及配置方案均與溫度控制密切相關(guān)。隨著壓縮機(jī)組的大型化, 在進(jìn)行溫度控制的布置及配置方案設(shè)計(jì)時(shí), 也需要特別考慮可靠性和經(jīng)濟(jì)性。
該項(xiàng)目生成氣壓縮機(jī)單級(jí)壓縮與兩級(jí)壓縮主要操作/運(yùn)行參數(shù)見表1。其主要難點(diǎn)有二:1)氣量大,達(dá)65 000 kg/h,是當(dāng)時(shí)國內(nèi)工藝螺桿壓縮機(jī)的最大氣體處理量,需要壓縮機(jī)組在較高的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行來滿足氣量要求。2)壓縮機(jī)組的進(jìn)出口壓比大, 約為6.67, 溫升較大。壓縮機(jī)組的這兩個(gè)重要參數(shù), 都不利于主機(jī)及系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的溫度控制。
表1 壓縮機(jī)單級(jí)壓縮與兩級(jí)壓縮主要操作/運(yùn)行參數(shù)
如果按照傳統(tǒng)方案,生成氣壓縮機(jī)選擇單級(jí)壓縮方案,根據(jù)氣體熱力過程方程【4】
計(jì)算得到排氣溫度T2高達(dá)133 ℃。
雖然單級(jí)螺桿機(jī)組可以做到壓比6.67,但考慮到80 ℃的最高溫度限制,對選型進(jìn)行優(yōu)化,選擇將機(jī)組按兩段壓縮進(jìn)行設(shè)計(jì),以顯著地降低每一段氣體出口溫度。中間冷卻器通過采用低溫冷凍水替代普通循環(huán)水進(jìn)行換熱,可以進(jìn)一步降低第二級(jí)的氣體入口溫度。利用螺桿壓縮機(jī)對帶液壓縮不敏感的特性,向壓縮機(jī)腔體內(nèi)噴入低溫工藝水對壓縮過程進(jìn)行冷卻。每一級(jí)壓縮所需的噴液量通過計(jì)算實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,使噴入的液體能得到良好的霧化。即使偶爾過飽和,對機(jī)組運(yùn)行也沒有太大影響。壓縮產(chǎn)生的熱量一部分由主機(jī)內(nèi)部噴液移出,一部分由級(jí)間冷卻移出。
在額定工況下,一級(jí)壓縮機(jī)出口工藝氣處于過熱狀態(tài),所噴入的少量液態(tài)水在壓縮機(jī)出口完全汽化。噴液增濕后的氣體經(jīng)中間冷卻器降溫后,將析出少量液態(tài)水,再經(jīng)一級(jí)分離器分離后,進(jìn)入二級(jí)壓縮機(jī)。二級(jí)壓縮后的氣體進(jìn)入二級(jí)冷卻器及二級(jí)分離器,之后再進(jìn)入下游工段。
兩級(jí)壓縮帶中間冷卻加上壓縮機(jī)腔體噴液的組合方案中,兩級(jí)排氣溫度設(shè)計(jì)值均為72 ℃。兩級(jí)的壓縮比,通過模擬計(jì)算達(dá)到最優(yōu)匹配。壓縮機(jī)腔體的噴液量,在熱力學(xué)模型中需要反復(fù)優(yōu)化,若噴液量過大,將不利于入口噴液的霧化效果,使得壓縮過程中氣體與噴入液體的換熱效果下降,導(dǎo)致排氣溫度因噴液量的增加而升高;此外,噴液量過大會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)振動(dòng)增大,功耗增加。因此,準(zhǔn)確選擇并控制噴液量,不僅可以實(shí)現(xiàn)溫度控制,還可以有效降低能耗及噴液的沖蝕影響,提高機(jī)組可靠性。通過計(jì)算,一級(jí)和二級(jí)的噴液量分別取1.4 t/h和3.0 t/h,此時(shí)出口水蒸氣為過熱狀態(tài),噴液量適中,既起到了潤滑、密封、降噪以及沖刷雜質(zhì)的作用,又不會(huì)帶來較大的流動(dòng)損失和振動(dòng)。
一級(jí)、二級(jí)壓縮機(jī)直徑、長徑比及額定轉(zhuǎn)速主要由一級(jí)、二級(jí)入口氣量決定,二級(jí)壓縮機(jī)入口氣量由級(jí)間壓力決定。合理選取級(jí)間壓力不僅能有效控制兩臺(tái)壓縮機(jī)的最高溫度,還可以節(jié)省整個(gè)機(jī)組能耗。為了確定合理的級(jí)間壓力,需要對級(jí)間壓力損失進(jìn)行準(zhǔn)確的測算。級(jí)間壓力損失主要由冷卻器、分離器流動(dòng)阻力損失導(dǎo)致。該項(xiàng)目依據(jù)工藝螺桿壓縮機(jī)工作過程模擬與選型設(shè)計(jì)軟件,同時(shí)借助PROⅡ等工藝設(shè)計(jì)軟件對工藝參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,以達(dá)到溫度控制與節(jié)能的目標(biāo)。
該生成氣壓縮機(jī)組按照兩級(jí)壓縮設(shè)計(jì)。在當(dāng)時(shí)正在研制的小型氧化脫氫制丁二烯裝置中,兩級(jí)壓縮一般通過兩臺(tái)驅(qū)動(dòng)機(jī)分別驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)壓縮機(jī)的方案實(shí)現(xiàn)。在本次10萬t/a規(guī)模的裝置中,研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過反復(fù)論證,創(chuàng)新地提出兩臺(tái)壓縮機(jī)共用一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的方案。這不僅可以提高汽輪機(jī)的效率,同時(shí)也降低了整套機(jī)組的操作難度。但是,兩臺(tái)壓縮機(jī)與汽輪機(jī)的布置及連接,需要認(rèn)真比選串聯(lián)和并聯(lián)方案。串聯(lián)方案布置及連接相對簡單,但對一級(jí)壓縮機(jī)陽轉(zhuǎn)子(轉(zhuǎn)子直徑630 mm)強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求高,對機(jī)組的制造、安裝等其他因素也提出了較高要求。若采用并聯(lián)布置方案,需要設(shè)置齒輪箱來實(shí)現(xiàn)一臺(tái)汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)壓縮機(jī)的操作。通過齒輪箱連接,兩臺(tái)壓縮機(jī)還可以選擇不同的傳動(dòng)比以在最高效的轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,有效提高了容積效率。為了確保整套機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,開發(fā)過程中充分考慮齒輪箱跨距(約1 m)過大的不利因素,采用轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)軟件進(jìn)行機(jī)組扭振分析。
10萬t/a氧化脫氫制丁二烯裝置于2017年9月開車成功,至今運(yùn)行已超過3年。其中,生成氣壓縮機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),在不同裝置負(fù)荷下均能滿足各項(xiàng)工藝要求。生成氣壓縮機(jī)組投產(chǎn)后的照片見圖1。
表2列出了某兩日分別提取的100%、80%負(fù)荷下,壓縮機(jī)組4組運(yùn)行數(shù)據(jù)的平均值。從表2 中可以看出,機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)都處于正常區(qū)間范圍內(nèi),達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期。
圖2所示為生成氣壓縮機(jī)不同情況下的出口溫度。
通過分析表2和圖2的數(shù)據(jù),可得出如下結(jié)論:
圖2 生成氣壓縮機(jī)不同情況下的出口溫度
表2 100%、80%負(fù)荷下壓縮機(jī)組4組運(yùn)行數(shù)據(jù)的平均值【5】
1) 一級(jí)排氣實(shí)際溫度僅為57.9 ℃,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)溫度72 ℃。雖然一級(jí)實(shí)際噴水量略高于設(shè)計(jì)值,考慮到中間換熱器的實(shí)際換熱效果與理論計(jì)算基本一致,基本可以推斷出壓縮機(jī)腔體噴液的冷卻效果遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)預(yù)期。
2) 一級(jí)排氣溫度大幅降低后,二級(jí)噴水量也相應(yīng)大幅減少,兩級(jí)總噴水量小于設(shè)計(jì)值。
3) 從機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)看,振動(dòng)值和軸位移數(shù)據(jù)都在設(shè)定范圍內(nèi),驗(yàn)證了布置方案的合理性和穩(wěn)定性。
結(jié)合表2的數(shù)據(jù)及該機(jī)組的現(xiàn)場運(yùn)行情況,以下兩方面需進(jìn)一步優(yōu)化:
1) 從噴液量數(shù)據(jù)看,80%負(fù)荷下二級(jí)噴水量略高于100%負(fù)荷下的數(shù)值,與相應(yīng)的一級(jí)噴水量大小關(guān)系不符,需要進(jìn)一步進(jìn)行理論分析,找出具體原因。
2) 一級(jí)壓縮機(jī)排氣側(cè)軸承振動(dòng)值偏大。從現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),部分小管線出現(xiàn)裂紋,初步判斷排氣側(cè)振動(dòng)值偏大與小管線振動(dòng)過大有關(guān)。在后續(xù)改造中,應(yīng)對小管線進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算。
從生成氣壓縮機(jī)組設(shè)計(jì)的核心要素——溫度控制入手,重點(diǎn)闡述了國產(chǎn)化機(jī)組設(shè)計(jì)選型中配置及控制方案的研發(fā)過程及最終結(jié)論,同時(shí)通過現(xiàn)場監(jiān)測的運(yùn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證設(shè)計(jì)選型的正確性,并總結(jié)出優(yōu)化方向。
該套機(jī)組的運(yùn)行成功不僅標(biāo)志著大型氧化脫氫制丁二烯裝置擁有了可靠的國產(chǎn)核心設(shè)備,也有力地推動(dòng)了我國石化行業(yè)大型裝備國產(chǎn)化的穩(wěn)步前行。