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新錘面頂錘在六面頂壓機合成工業(yè)金剛石中的應(yīng)用

2021-07-26 01:30許俊杰魯森遠陳孝鵬
超硬材料工程 2021年2期
關(guān)鍵詞:壓機金剛石石墨

許俊杰,魯森遠,陳孝鵬,劉 杰

(鄭州華晶金剛石股份有限公司, 河南 鄭州 450001)

1 引言

金剛石[1]主要是碳元素在地下高溫、高壓條件下產(chǎn)生的單質(zhì)晶體,經(jīng)過地球的板塊運動和火山噴發(fā)等,帶到地表被人類發(fā)現(xiàn);因其硬度大、耐磨損、導(dǎo)熱性好、熱膨脹系數(shù)小[2]被用作工業(yè)原材料的切削磨、拉絲模、精密導(dǎo)軌、鉆探工具等,被人們稱為工業(yè)的“牙齒”。因為需求量大,大量開采天然鉆石引起環(huán)境破壞[3],以及金剛石在自然環(huán)境中需要上萬年才能形成的原因,所以不斷有科研機構(gòu)及人員開始投入人工合成金剛石的工作領(lǐng)域。美國的GE 公司1955年第一次使用石墨和金屬鎳,在高溫和高壓的條件下人工合成出了人造金剛石,為以后人工合成工業(yè)金剛石技術(shù)奠定了堅實的基礎(chǔ)[4]。相對于其他國家來說,我國人工合成金剛石研究工作起步較晚,但在發(fā)展速度上非常之快:1963年利用石墨和NiCr合金在兩面頂壓機上高溫高壓合成出了金剛石[5];1965年,制作出了第一臺鉸鏈梁六面頂液壓機[6],因其相對兩面頂液壓機來說,空程前進、超壓、卸壓、回程速度快,鉸鏈梁六面頂壓機經(jīng)過大量投產(chǎn)后,我國人工合成金剛石的年產(chǎn)量最高達到全世界人工合成金剛石產(chǎn)量的90%,成為生產(chǎn)工業(yè)金剛石的第一大國。生產(chǎn)金剛石原先的加熱方式是直接加熱(片狀石墨和片狀觸媒做導(dǎo)體),缺點是優(yōu)晶率低,合成電流大,錘耗高;現(xiàn)在間接加熱(利用電流通過石墨發(fā)熱管來作為加熱器)已經(jīng)全部取代直接加熱的方式[7]。觸媒碳源形態(tài)上由現(xiàn)在的粉體石墨柱完全取代了早先的片狀碳源。六面頂壓機缸體直徑也從230mm發(fā)展到現(xiàn)在最大的1000mm[8]。但以設(shè)備的升級換代來提高金剛石單產(chǎn)越來越受到技術(shù)和成本的約束,所以如何在現(xiàn)有主流缸徑800mm設(shè)備上增加單產(chǎn)尤為重要,本文在六面頂壓機額定壓力范圍內(nèi),通過設(shè)計提升錘面面積的新錘面頂錘及改善工業(yè)金剛石合成塊的結(jié)構(gòu),重新實驗,達到提升單產(chǎn)的目的,并對六面頂壓機梁耳處形變量進行測量和分析,綜合性評估其可行性。

2 試驗

2.1 新錘面頂錘設(shè)計

參照韓奇剛[9]等指出的,雙斜邊硬質(zhì)合金頂錘在壓力傳遞和最大壓力極限兩方面都遠勝于單斜邊硬質(zhì)合金頂錘,通俗來說就是使用雙斜邊壓力硬質(zhì)合金頂錘的六面頂壓機在擠壓過程中壓力合成塊內(nèi)部升壓速度快,頂錘不易產(chǎn)生破裂,經(jīng)過多方面的實驗,結(jié)合國內(nèi)葉蠟石的特性,優(yōu)化好的碳化鎢YG8硬質(zhì)合金頂錘小斜面的寬度為13mm,小斜面的角度&為41.5°,大斜面的角度為46°,頂錘圓周側(cè)面與垂直方向角度為1.5°[10]。

原先的62.5mm×62.5mm頂錘具體參數(shù)材質(zhì)是鈷及碳化鎢,牌號YG8,錘面62.5mm×62.5mm、小斜面的寬度為13mm、小斜面的角度&為41.5°、大斜面的角度為46°,頂錘圓周側(cè)面與垂直方向角度為1.5°。所以在設(shè)計新錘面的頂錘時也參考以上優(yōu)化好的頂錘設(shè)計參數(shù),暫定新頂錘的材質(zhì)YG8,錘面64.5mm×64.5mm、小斜面的寬度為13mm、小斜面的角度&為41.5°、大斜面的角度為46°,頂錘圓周側(cè)面與垂直方向角度為1.5°

新錘面頂錘工程截面圖及俯視圖見圖1所示:

圖1 新錘面頂錘工程截面圖及俯視圖

2.2 工業(yè)單晶合成塊材料優(yōu)選及結(jié)構(gòu)設(shè)計

為保證新頂錘錘面64.5比原先頂錘錘面62.5效果更優(yōu),實驗過程中,其他實驗條件不變,所以與原先正常使用的材料成分保持一致,但是合成塊從中心處向四周放大1mm,設(shè)計復(fù)合葉蠟石厚度與原先所使用的厚度保持一致;合成塊上下導(dǎo)電鋼圈厚度不變,所使用的加熱器厚度不變;白云石絕緣層厚度不變,上下加熱石墨片厚度不變;綜上所述,新合成塊的石墨金屬粉合成石墨柱相比原先合成石墨柱直徑增加2mm,高度增加2mm,經(jīng)過計算,新的合成石墨柱的克重由原先的306克增加到332克。

與新錘面頂錘配套使用的工業(yè)單晶合成塊結(jié)構(gòu)示意圖見圖2:

圖2 新錘面使用的工業(yè)金剛石合成塊結(jié)構(gòu)示意圖

2.3 設(shè)備所需油壓理論計算的合成塊壓力

頂錘錘面增加導(dǎo)致頂錘新錘面所需壓力增大,根據(jù)帕斯卡原理,計算達到原先錘面所需要的壓力,需要的數(shù)據(jù)如下:原先錘面面積S1、原先合成設(shè)備所需最大油壓P1、液壓缸工作直徑D1、現(xiàn)在新錘面的面積S2、現(xiàn)在的液壓缸工作直徑D2,根據(jù)以下計算方法即可計算出新錘面所需最大壓力P2。

具體計算過程及方法如下:

根據(jù)大質(zhì)量支撐原理,代入以下數(shù)值:p1=70MPa,D1=800mm,S1=62.5×62.5mm2,D1=D2,S2=64.5×64.5mm2,計算結(jié)果P2=74.5MPa。

2.4 實驗并驗證可行性

使用以上新錘面頂錘所需壓力的計算結(jié)果,使用新設(shè)計的合成塊進行試驗,保證實驗過程中的車間溫度恒定以及設(shè)備的差異性無限制的縮小,進行預(yù)實驗,根據(jù)第一塊的出晶結(jié)果,以及六面頂壓機設(shè)備的異常聲音震動綜合來看,74.5MPa壓力能達到本次實驗優(yōu)先保證設(shè)備安全、頂錘安全的目的,并且能達到一定的增產(chǎn)效果,故而開始進行小批量的試驗。

前期的實驗塊根據(jù)每一塊的出塊結(jié)果對合成塊進行工藝調(diào)整,保證新錘面合成塊試驗所生長的工業(yè)金剛石中六八面體晶型占比最大,工業(yè)金剛石出晶結(jié)果最優(yōu)。

對六面頂壓機梁耳處高壓形變進行測量,然后與六面頂壓機最大形變量進行對比,同時進行六面頂壓機鉸鏈梁提升壓力所帶來的設(shè)備安全進行安全評估。

3 結(jié)果和討論

將原合成工業(yè)金剛石62.5×62.5mm2的錘面實驗數(shù)據(jù)及現(xiàn)在新錘面64.5×64.5mm2合成工業(yè)金剛石的實驗數(shù)據(jù)進行對比,并對兩組金剛石的磁化率和氧元素,氮元素含量進行測試,兩組實驗綜合數(shù)據(jù)及檢測結(jié)果見表1所示:

表1 兩組實驗綜合數(shù)據(jù)及檢測結(jié)果

從表1中合成功率來看,新錘面頂錘在合成工業(yè)金剛石的過程中,功率平均增加了0.09kW,分析認為,這是合成塊整體結(jié)構(gòu)變大后,合成金剛石的過程中需求的功率增大了,功率增大的主要原因有:加熱管尺寸變大,電阻變小,需要更高的溫度來帶動合成塊中心部位的溫度,防止出現(xiàn)夾心不長料,錘面面積增大,導(dǎo)致合成塊與錘面的接觸面積增大,進而合成塊往錘面上的熱傳遞增大,新錘面合成塊熱量損失比往常要輕微高一些。

表中一次暫停壓力與實驗工藝最高壓力都是根據(jù)設(shè)備所需油壓理論計算同比例數(shù)據(jù)放大計算得來的,壓力是合成工業(yè)金剛石必不可缺少的實驗條件之一。因為錘面的增大,如果沒有增大壓力,合成金剛石過程中,會導(dǎo)致合成塊內(nèi)部工業(yè)金剛石的生長環(huán)境發(fā)生變化,進入低壓高溫區(qū),溫度和壓力發(fā)生不匹配,脫離六八面體的正常生長優(yōu)晶、富晶區(qū)。所以實驗中使用新錘面的頂錘在合成工業(yè)金剛石的過程中必須提升六面頂壓機設(shè)備的油壓來維持工業(yè)金剛石的生長區(qū)域在最合理的區(qū)間。

表中新錘面合成工業(yè)金剛石的過程中最高壓力形變量是0.27mm,沒有超過六面頂壓機規(guī)定的最高壓力形變量0.35mm。眾所周知,六面頂壓機在高壓的作用下,鉸鏈梁缸體會發(fā)生塑性變形,泄壓結(jié)束后,這種變形能夠迅速回彈至初始水平,形變量的過大,會導(dǎo)致六面頂壓機合成腔體中合成塊的中心對中性不好,最終導(dǎo)致合成塊密封不好引起放炮等。分析認為74.5±0.5MPa的壓力值能保證六面頂壓機及頂錘在合成工業(yè)金剛石過程中的設(shè)備安全性。

錘面64.5mm×64.5mm的頂錘所對應(yīng)的合成塊內(nèi)部的石墨柱的尺寸與錘面62.5mm×62.5mm所對應(yīng)的石墨柱的尺寸相比直徑大了2mm,高度高了2mm,所以實驗數(shù)據(jù)表1中石墨柱的重量相比62.5mm×62.5mm所對應(yīng)的石墨柱的重量增加了26克,也正是這26克的石墨金屬粉帶來了合成工業(yè)金剛石的增產(chǎn)增效。從表中的優(yōu)晶率、轉(zhuǎn)化率、平均出晶重量,以及氧含量、氮含量、磁化率等試驗數(shù)據(jù)中可以看出,新錘面64.5mm×64.5mm的頂錘所對應(yīng)的合成塊中的石墨柱在更改尺寸后,合成金剛石的產(chǎn)量增加了7.5%左右,但是金剛石的各項重要性能指標并沒有減少很多,大致接近原先錘面對應(yīng)的石墨柱所生產(chǎn)的金剛石性能參數(shù)。這也正好說明了本次實驗中錘面尺寸的小范圍修改,并沒有影響合成塊內(nèi)部溫度場的平衡性,所以兩組實驗中的金剛石的優(yōu)晶,以及金剛石的氧氮元素含量、磁化率等參數(shù)幾乎接近一致。

本次新錘面頂錘實驗是建立在合成工業(yè)金剛石工藝過程中使用最高的壓力,六面頂壓機缸體形變量在本設(shè)備規(guī)定的最大形變量之內(nèi)基礎(chǔ)之上的。因六面頂壓機設(shè)備、頂錘等非常的昂貴,以及短期的超負荷實驗不能代替大批量實驗去發(fā)現(xiàn)六面頂壓機鋼梁主體上的裂紋,所以后續(xù)不再繼續(xù)探索超過64.5mm×64.5mm錘面的實驗。合成腔體的繼續(xù)增大,勢必會引起合成工業(yè)金剛石的合成塊內(nèi)部的溫度場發(fā)生變化,極有可能導(dǎo)致合成塊內(nèi)部的溫度和壓力不匹配,進而引起所生產(chǎn)的工業(yè)金剛石的質(zhì)量下滑,同時產(chǎn)量也會達不到預(yù)期目標。

4 結(jié)論

在主流缸徑800mm的六面頂壓機上改變頂錘的錘面,由原來的62.5mm×62.5mm錘面更改為64.5mm×64.5mm的錘面,頂錘錘面相比原先面積增大6.5%;所配套設(shè)計的合成塊內(nèi)部石墨金屬粉石墨柱尺寸變大,單塊石墨柱平均增重大約26g,合成工業(yè)金剛石的石墨金屬粉增重比例大約在8.5%左右;單產(chǎn)增加7.5%左右,綜合效益明顯增大。

通過檢測金剛石的重要指標、轉(zhuǎn)化率、單產(chǎn)、氧氮元素含量、磁化率等并進行對比分析:在合適的范圍內(nèi),增大合成塊腔體結(jié)構(gòu)尺寸,對合成工業(yè)金剛石的合成腔體內(nèi)溫度場和壓力場的匹配性影響幾乎沒有,所以對合成出來的工業(yè)金剛石的質(zhì)量影響也不大。

在六面頂壓機合成工業(yè)金剛石的工藝上增大合成壓力,需要考慮六面頂壓機的鋼梁形變量,具體可以通過測量實際形變量與設(shè)備廠家提供的最大形變量進行對比,因為六面頂壓機設(shè)備昂貴,建議合成壓力不超過額定壓力,實際形變量不超過最大形變量的70%。

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