韓奎超,張俊,周炯明,劉小穎,李俊鋒,李田田
(1.上汽大眾汽車有限公司技術(shù)中心,上海 201805;2.同濟大學(xué)上海地面交通工具風(fēng)洞中心,上海 201804)
整車零部件溫度試驗涉及傳熱學(xué)和空氣動力學(xué)等多門學(xué)科,是整車熱管理的重要分支,也是整車質(zhì)量檢驗的重要一環(huán)。一般各家主機廠都有自己定義的試驗工況,涵蓋不同環(huán)境溫度、不同車速和不同坡度等。燃油車的零部件溫度試驗主要考察兩個方面:一是發(fā)動機艙及排氣管周邊的塑料件和橡膠件,避免因工作環(huán)境溫度過高而導(dǎo)致老化加速、熔化變形甚至車輛自燃事故;二是熱敏感零件的環(huán)境溫度,有些執(zhí)行器例如轉(zhuǎn)向機等零部件,雖然其電機線圈本身是金屬材質(zhì),但對工作環(huán)境的溫度要求較高,一旦超出本身所允許的工作溫度就會出現(xiàn)熱保護,導(dǎo)致工作功能減弱,從而危害車輛行駛安全。
仿真和試驗是驗證整車零部件溫度的兩種最主要的手段[1]。雖然試驗的數(shù)據(jù)最為可靠,但具有周期長、成本高等局限性;仿真試驗周期短、成本低、數(shù)據(jù)展示更為直觀。因此,本文作者將這兩種手段的優(yōu)點有效結(jié)合,大大提高開發(fā)效率。
某一改款 SUV 車型在進行整車零部件溫度試驗時發(fā)現(xiàn)前副車架動力總成懸置和轉(zhuǎn)向機區(qū)域溫度較上一代車型有所升高。動力總成懸置是連接動力總成與前副車架的橡膠緩沖塊,如果該零件溫度過高可能會降低其耐久壽命,發(fā)生破損,在行駛過程中產(chǎn)生類似金屬敲擊聲的異響。而轉(zhuǎn)向機的環(huán)境溫度過高則更為嚴(yán)重,尤其對于中大型SUV來說,前軸載荷較大,轉(zhuǎn)向時轉(zhuǎn)向機線圈發(fā)熱量相對較大,如遇連續(xù)轉(zhuǎn)向工況,可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)向機線圈散熱量不足,發(fā)生轉(zhuǎn)向機過熱報警、轉(zhuǎn)向助力失效等危險情況。
因此需要對該情況進行分析,尋找熱害形成原因,并得出可行的解決方案。經(jīng)對比發(fā)現(xiàn),該車型與上一代車型相比,在前保險杠下方實施了空氣動力學(xué)措施——安裝氣壩(圖1)。為了分析氣壩對發(fā)動機艙流場的影響,對整車進行建模,并進行流場仿真分析。
圖1 氣壩
由于發(fā)動機艙內(nèi)的空氣流動速度小于聲速的1/3,空氣密度變化比較小,故在計算時可以將空氣近似看作是不可壓縮的氣體,密度為常數(shù)。由于速度的作用,車輛行駛會引起空氣流體的無序流動,進而形成空氣渦流和邊界層分離。發(fā)動機艙內(nèi)部組件多且布置緊湊、湍流較多,因此該流場仿真可以看作是三維、定常、不可壓縮的湍流運動,文中采用汽車開發(fā)應(yīng)用較為廣泛的Realizablek-ε湍流模型進行求解[2-4],滿足連續(xù)性方程:
(1)
式中:ρ為流體密度;u,v,w分別表示流體速度矢量在x,y,z方向上的矢量。
由于不可壓縮流體滿足?ρ/?t=0,因此式(1)轉(zhuǎn)化為:
divv=0
(2)
文中主要側(cè)重分析發(fā)動機艙在內(nèi)的整車前部區(qū)域流場,因此可以對底盤后部、車身后部和部分外飾件進行適當(dāng)簡化,舍去外后視鏡、門把手和內(nèi)飾模型,保留發(fā)動機艙和前副車架等區(qū)域的部件,省略發(fā)動機艙內(nèi)的部分線束,提高計算效率,節(jié)約計算資源。對重點關(guān)注的轉(zhuǎn)向機和副車架區(qū)域進行網(wǎng)格加密處理,以提高計算精度。計算模型使用多面體網(wǎng)格搭建,發(fā)動機艙內(nèi)部、底盤及尾流區(qū)域加密體網(wǎng)格尺寸為3 mm,距離車身較遠(yuǎn)的計算域網(wǎng)格尺寸取16 mm,構(gòu)建網(wǎng)格模型如圖2所示。
圖2 網(wǎng)格模型
散熱風(fēng)扇選用多重參考模型模擬散熱風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)對流場的影響。冷卻模塊選用多孔介質(zhì)模型,滿足如下方程:
(3)
式中:v為通過多孔介質(zhì)的表觀速度;Pi和Pv分別為決定多孔介質(zhì)阻力的慣性阻力系數(shù)和黏性阻力系數(shù)。
分別根據(jù)各自的單體試驗得到的速度與壓力損失數(shù)據(jù)擬合出Δp-v曲線,并設(shè)置截距為0,擬合其多孔慣性阻力系數(shù)和多孔黏性阻力系數(shù)。
文中構(gòu)建了與風(fēng)洞相同大小的計算域,長寬高分別為28、8和6 m,設(shè)置計算域入口距離車頭8 m,出口距離車尾15 m,地面高出輪胎最低點20 mm以模擬因自重導(dǎo)致的車身高度變化。邊界條件設(shè)置為速度入口和壓力出口,入口速度分別為40 km/h和100 km/h。空氣視為定密度氣體,構(gòu)建計算域如圖3所示。
圖3 計算域模型
基于上文構(gòu)建的仿真模型,使用STARCCM+軟件對分別計算安裝氣壩和拆除氣壩后的兩種狀態(tài)進行流場分析。取Y=0.18處截面,觀察發(fā)動機艙和發(fā)動機底部護板區(qū)域的氣流軌跡,如圖4—7所示。
圖4 原車狀態(tài)(40 km/h)
圖5 原車狀態(tài)(100 km/h)
對比圖4—7可以發(fā)現(xiàn),車輛前部迎風(fēng)在車頭前分流為三部分:(1)沿引擎蓋流向車尾;(2)經(jīng)前格柵穿過冷卻模塊進入發(fā)動機艙;(3)從車頭下方進入車身底部。進入發(fā)動機艙的氣流經(jīng)冷凝器、中冷器、主散熱器后,繞過發(fā)動機裝飾蓋,然后沿防火墻到轉(zhuǎn)向機與副車架區(qū)域,經(jīng)中央通道流出發(fā)動機艙。為了降低轉(zhuǎn)向機和副車架區(qū)域的空氣溫度,在發(fā)動機底部護板設(shè)計時,在正對轉(zhuǎn)向機的位置設(shè)置了導(dǎo)氣孔,將部分流過車身下方的環(huán)境空氣導(dǎo)入發(fā)動機艙,從而降低發(fā)動機艙底部區(qū)域的空氣溫度。
圖6 拆除氣壩(40 km/h)
圖7 拆除氣壩(100 km/h)
這一設(shè)計也在圖6和圖7上得到了驗證。從中看出,在拆除氣壩后,有一部分氣體經(jīng)導(dǎo)氣孔進入到發(fā)動機艙內(nèi)。由于環(huán)境溫度相對較低,可以對發(fā)動機艙底部區(qū)域起到降溫的作用。而在原車狀態(tài)下,氣體流經(jīng)前保險杠下沿時迎風(fēng)面壓力較大,而背風(fēng)面壓力小,且氣壩的存在增大了背風(fēng)面的負(fù)壓區(qū)域,導(dǎo)致分離區(qū)變大,在氣壩后方出現(xiàn)一個較大的旋渦,如圖4和圖5所示。旋渦使紊流尾流與護板Z向距離增大,環(huán)境空氣無法通過導(dǎo)氣孔進入發(fā)動機艙,空氣導(dǎo)流失效。這也是導(dǎo)致這一改款車型副車架動力總成懸置和轉(zhuǎn)向機區(qū)域工作溫度偏高的原因。
為了維持車輛當(dāng)前的空氣動力學(xué)性能,保留氣壩,這一問題的解決方向就集中到如何減小旋渦區(qū)。由文獻[5-6]可知,安裝氣壩可以有效阻擋直接沖擊在輪胎和車輛底部的氣流,達(dá)到降低空氣阻力系數(shù)的目的。即如果不改變氣壩的高度,通過減小負(fù)壓區(qū),就有可能保持整車風(fēng)阻系數(shù)不變,于是提出對氣壩后的三角區(qū)域進行封堵的方案。根據(jù)流體力學(xué)可知,流線體繞流的分離區(qū)很小,甚至不發(fā)生邊界層分離。因此,氣壩到封堵平板之間為流線型過渡應(yīng)為較優(yōu)方案。但由于考慮到流線型氣壩不容易安裝,且制造加工困難,最終確定直接將氣壩后方負(fù)壓區(qū)封堵的方案。針對該方案優(yōu)化模型,并進行仿真分析,結(jié)果如圖8和圖9所示。
由圖8和圖9可以看出,優(yōu)化后的渦流區(qū)域明顯變小,且在高速工況下有部分氣流通過導(dǎo)氣孔進入到發(fā)動機艙底部。這部分氣流由于相對溫度較低,可以起到降低副車架和轉(zhuǎn)向機附近溫度的作用。
圖8 優(yōu)化方案(40 km/h)
圖9 優(yōu)化方案(100 km/h)
為了評估該方案對原車空氣阻力系數(shù)和散熱系統(tǒng)進氣量的影響,文中分別對上述方案1原車狀態(tài)、方案2拆除氣壩和方案3優(yōu)化方案等進行了仿真分析,結(jié)果如表1所示。
表1 不同方案的風(fēng)阻系數(shù)和散熱模塊進氣量對比
根據(jù)先前的氣動試驗結(jié)果,方案1原車的空氣阻力系數(shù)為0.351,與仿真計算誤差約為0.9%,說明文中所用仿真方法可靠,計算結(jié)果有效。
基于以上模型和仿真結(jié)果可以看出,拆除氣壩后,整車風(fēng)阻系數(shù)明顯升高,氣壩對風(fēng)阻系數(shù)貢獻值約為0.021。實施優(yōu)化方案后,風(fēng)阻系數(shù)降低了0.004。由流體力學(xué)可知,尾渦區(qū)壓力小于迎風(fēng)體前部的壓力,會在鈍體前后產(chǎn)生壓力差,形成壓差阻力。擋板的存在減小了負(fù)壓區(qū)域,使得氣壩前后的壓差區(qū)域變小,從而降低了壓差阻力。此外,拆除氣壩后,散熱系統(tǒng)的進氣量降低了5%左右,而優(yōu)化方案與優(yōu)化前幾乎相同。這是由于拆除氣壩后,汽車前保險杠撞擊氣流的面積減小,更多的氣流流向了底部。而優(yōu)化方案只是在氣壩后方加了一塊擋板,且平行于地面,對前保險杠的迎風(fēng)面積沒有影響,因此不會影響前端模塊的進氣量。
綜上,通過在氣壩后方加裝水平擋板,減小分離區(qū),可以使發(fā)動機底部護板導(dǎo)氣孔恢復(fù)導(dǎo)流功能,同時不影響整車散熱模塊的進氣量,對風(fēng)阻系數(shù)也有積極的影響。
為了驗證該優(yōu)化方案對溫度的影響,在同濟大學(xué)環(huán)境風(fēng)洞(CWT)進行了溫度試驗,圖10為手工優(yōu)化樣件在實車上的安裝效果。在副車架動力總成懸置及轉(zhuǎn)向機區(qū)域布置了多個溫度測點,分別為動力總成懸置橡膠內(nèi)部,動力總成懸置空氣溫度,穩(wěn)定桿橡膠_左,穩(wěn)定桿橡膠_右,轉(zhuǎn)向機罩殼,轉(zhuǎn)向機護套_左,轉(zhuǎn)向機護套_右等,圖11為部分測點照片。設(shè)置環(huán)境溫度為45 ℃,按相同工況行駛,該工況覆蓋高中低不同車速以模擬客戶最常用的行駛工況,是公司內(nèi)部定義的用于零部件溫度認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)工況。另外,還需保證每個方案試驗開始前的各測點起始溫度與其他方案相差±2 ℃以內(nèi),每個測點結(jié)果取試驗中的最高溫度,如表2所示。
圖10 樣件照片
圖11 部分測點照片
表2 實車溫度試驗結(jié)果℃
從整車溫度試驗結(jié)果來看,動力總成懸置附近的空氣溫度有10 ℃左右的優(yōu)化量,表明拆除氣壩和在氣壩后部加裝擋板都可以有效地影響導(dǎo)氣孔附近的流場,將車身底部溫度相對較低的空氣重新導(dǎo)流到發(fā)動機艙底部區(qū)域后方,降低此處的環(huán)境溫度。而動力總成懸置橡膠內(nèi)部由于橡膠的隔熱作用,也有5 ℃左右的小幅降低,并不會有太大的溫度波動。
轉(zhuǎn)向機罩殼在拆掉氣壩和實施優(yōu)化措施的狀態(tài)下有10 ℃左右的下降值,其原因與動力總成懸置附近空氣溫度下降原因相同。轉(zhuǎn)向機護套_左和穩(wěn)定桿橡膠_左在3種狀態(tài)下并沒有表現(xiàn)出明顯的溫度差異,這是由于發(fā)動機底部護板的開孔位于車輛中心線偏右的位置,因此導(dǎo)氣孔進來的空氣并不會對副車架左側(cè)的溫度產(chǎn)生影響,而會降低轉(zhuǎn)向機護套_右和穩(wěn)定桿橡膠_右的溫度。轉(zhuǎn)向機護套_右的溫度下降值大于穩(wěn)定桿橡膠_右,這是由于轉(zhuǎn)向機護套_右測點測量的是轉(zhuǎn)向機護套表面的溫度,而穩(wěn)定桿橡膠_右是將熱電偶插入橡膠,測量橡膠內(nèi)部的溫度。
綜合來看,動力總成懸置和轉(zhuǎn)向機區(qū)域在拆除氣壩和加裝氣壩后擋板后,溫度普遍有了較為明顯的降低,且優(yōu)化措施與拆除氣壩效果相近,說明上節(jié)的分析結(jié)論得到驗證。該方案有效降低動力總成懸置和轉(zhuǎn)向機區(qū)域的環(huán)境溫度,達(dá)到了優(yōu)化目的。
(1)通過對發(fā)動機艙及車身底部流場仿真分析,氣壩的應(yīng)用對降低整車風(fēng)阻系數(shù)有很大的貢獻,但削弱了發(fā)動機底部護板開孔的導(dǎo)流降溫功能。因此,在安裝氣壩時應(yīng)綜合考慮其帶來的影響。
(2)通過改變發(fā)動機護板造型,在氣壩后方加裝擋板,減小分離區(qū),可以降低氣壩帶來的對氣流的不利影響,降低發(fā)動機艙部分區(qū)域的環(huán)境溫度,且不影響整車風(fēng)阻系數(shù)。經(jīng)實車驗證,該優(yōu)化方案為關(guān)注區(qū)域帶來近10 ℃的降溫貢獻。