楊宗義
(山西焦煤集團有限責(zé)任公司 技術(shù)中心,山西 太原 030021)
煉焦中煤是煉焦煤分選過程中的中間密度產(chǎn)物,約占煉焦煤總量的30%,灰分在35%~45%[1].隨著礦井開采時間的延長、開采深度的增加,優(yōu)質(zhì)煤炭資源逐漸減少, 選煤廠原有工藝已經(jīng)不能滿足洗選要求。當(dāng)原煤可選性較差時,矸石和精煤的指標(biāo)不易兼顧,導(dǎo)致精煤灰分超標(biāo)或矸石中跑煤,精煤損失在中煤產(chǎn)品中,降低了選煤廠經(jīng)濟效益。因此,研究煉焦中煤再選技術(shù)和工藝對提高優(yōu)質(zhì)焦煤、肥煤等稀缺資源的回收利用有重要意義。
目前,中煤再選工藝可分為中煤直接分選、中煤破碎再選和中煤磨礦-浮選。本文結(jié)合現(xiàn)場改造實際案例及實驗室試驗研究,總結(jié)分析了3種分選工藝的特點和適用條件,以期為選煤廠中煤再選工藝設(shè)計提供一定的借鑒和指導(dǎo)意義。
洗選中煤不經(jīng)破碎、磨礦直接返回原有的分選系統(tǒng)或者進入單獨的分選系統(tǒng)進行回收。中煤直接分選工藝簡單易實施、投資和運營成本低,當(dāng)中煤的可選性為易選或中等可選時宜采用此工藝。
孫莊礦選煤廠為改善跳汰機分選精度不高造成的精煤損失問題,采用跳汰中煤重介再選工藝對原工藝系統(tǒng)進行改造,使得精煤損失率從26.56%降至6.9%,在滿足精煤灰分的要求下,精煤產(chǎn)率提高了18.53%,見圖1[2].峻德選煤廠早期采用跳汰-浮選的聯(lián)合流程,中煤不進行再選,精煤灰分經(jīng)常超標(biāo),中煤中混入大量精煤,矸石灰分偏低。選煤廠后期增設(shè)水運溜槽,將1部跳汰機改為再選跳汰機,取得了良好的效果,見圖2[3].車集選煤廠采用兩產(chǎn)品旋流器對跳汰中煤進行再選,使得精煤產(chǎn)率提高了5.39%,其具體工藝見圖3[4].
圖1 孫莊礦選煤廠中煤直接分選效果圖
圖2 峻德選煤廠中煤直接分選效果圖
圖3 車集選煤廠中煤直接分選工藝圖
中煤破碎后再選工藝主要分為兩類:1)中煤破碎后直接返入原分選系統(tǒng)。2)設(shè)立中煤再選系統(tǒng),使用小直徑旋流器、干擾床分選機(TBS)、粗煤泥螺旋分選機等,避免中煤破碎所產(chǎn)生大量的細(xì)粒級對原分選系統(tǒng)分選精度的影響,因此該工藝得到了更為廣泛的應(yīng)用。
梁北選煤廠前期采用選前脫泥+有壓給料三產(chǎn)品重介旋流器+粗煤泥TBS+煤泥浮選的分選工藝,重選中煤一直存在灰分低、發(fā)熱量高等狀況。技術(shù)改造后,增設(shè)了中煤破碎再選系統(tǒng),用錘式破碎機將洗選中煤破碎至<1 mm,從中煤最大限度地回收精煤產(chǎn)品,提高中煤的利用率,使精煤產(chǎn)率提高了3.28%[5].
永隆選煤廠前期采用跳汰+浮選的分選工藝,粗煤泥的平均灰分高出最終精煤灰分3.89%,嚴(yán)重污染了精煤產(chǎn)品。技術(shù)改造后,增加了中煤破碎及分級分選系統(tǒng),將中煤解離至<3 mm,采用TBS干擾床分選機對粗煤泥進行主再選,全廠總精煤產(chǎn)率提高 5.71%,經(jīng)濟社會效益顯著[6].
山西玻纖煤化選煤廠技術(shù)改造前采用跳汰+浮選的不分級混合入選工藝。隨著煤礦優(yōu)質(zhì)資源的減少,原煤可選性變差, 跳汰分選精度不能滿足洗選要求,跳汰精煤回收率降低, 精煤損失在中煤中。后續(xù)工藝改造過程中增設(shè)中煤破碎再選環(huán)節(jié),將跳汰中煤破碎至<25 mm后使用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進行再選,跳汰中煤再選技術(shù)改造后,中煤中-1.4 g/cm3密度級含量由18.18%下降到2.3%,精煤產(chǎn)率由38.12%提高到46.87%,提高了選煤廠經(jīng)濟效益[7].
眾多學(xué)者對中煤破碎后再選的可行性也進行了一系列試驗研究[8-13],不同方案結(jié)果分析見表1.由表1可知,將中煤破碎至3 mm以下,粗粒采用TBS、螺旋分選機等粗煤泥分選設(shè)備,細(xì)粒采用浮選工藝的技術(shù)流程為目前選煤廠進行中煤破碎再選的主流趨勢。
表1 中煤破碎再選試驗方案及效果分析表
對于可選性為難選和極難選的中煤,煤中脈石嵌布粒度細(xì),中煤破碎無法將礦物與煤進行有效解離,因此采用磨礦工藝將中煤磨至<0.5 mm,煤泥通過浮選作業(yè)回收精煤。
1)中煤磨礦解離-常規(guī)浮選工藝。
Xu,QJ等[14]對八寶工業(yè)園選煤廠的中煤進行破碎、磨礦,煤泥通過常規(guī)浮選作業(yè)回收精煤,浮選精煤灰分為14.4%,產(chǎn)率為31.88%,且該流程效果優(yōu)于直接破碎分級后對煤泥的浮選效果。Ge,S等[15]對開灤選煤廠中煤進行的試驗可知,相對原分級浮選工藝,對中煤進行磨礦-浮選,精煤累計產(chǎn)率從50.87%提高到55.53%,產(chǎn)品灰分由11.76%降低到10.74%.朱張磊等[16]對屯蘭選煤廠-3 mm中煤進行磨礦,煤泥采用“一粗一精”的工藝進行浮選,分別得到灰分11.09%、產(chǎn)率 22.48%和灰分11.64%、產(chǎn)率34.75%的精煤。
2)中煤磨礦解離-疏水絮凝浮選工藝。
該工藝是將中煤用球磨機超細(xì)磨至20 μm以下,在磨碎的礦漿中加入少量絮凝劑,通過攪拌使疏水的精煤顆粒聚團形成一定大小的絮團,再用常規(guī)浮選方法進行分選。付曉恒等[17]對灰分為57.78%的主焦中煤采用磨礦解離-疏水絮凝浮選工藝進行分選,得到了灰分11.32%、產(chǎn)率38.31%的浮選精煤。
中煤再選的技術(shù)方案應(yīng)按照中煤可選性及產(chǎn)品質(zhì)量要求進行選擇。對于易選、中等難選的中煤,采用原洗選系統(tǒng)對中煤進行簡單破碎或直接入選即可。對于脈石礦物嵌布粒度較為復(fù)雜的中煤,則需要進一步破碎,甚至需要采取細(xì)磨的方式,才能較為充分地從中煤中分選出精煤產(chǎn)品。但對于復(fù)雜的嵌布結(jié)構(gòu)部分顆粒即使磨礦至極細(xì)級別,仍會有不同程度的嵌布連生體存在。此外,磨礦作業(yè)的能耗問題與后續(xù)產(chǎn)品的分選、脫水環(huán)節(jié)都不允許產(chǎn)品有太細(xì)的磨礦粒度。不同的中煤再選原則工藝各有其適用性特點,應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟效益、資源環(huán)境等各種因素,開發(fā)和研究高效的分選方法。