袁建飛
(秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 秦皇島 066003)
某發(fā)電公司3號鍋爐型號G-1025/18.3-M834,為亞臨界壓力中間一次再熱控制循環(huán)爐,單爐膛冂型,露天布置,高強度螺栓全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。爐膛采用氣密式水冷壁,水冷壁由爐膛四周及折焰角延伸側(cè)墻組成,過熱器由爐頂管、尾部包覆、延伸墻包覆、低溫過熱器、分隔屏、后屏及末級過熱器組成,分隔屏與后屏布置在爐膛上部出口處,末級過熱器布置于延伸斜煙道上,低溫過熱器布置于尾部煙道內(nèi);再熱器由墻式輻射再熱器、屏式再熱器和末級再熱器組成,墻式輻射再熱器布置于爐膛上部前墻和二側(cè)墻前部,在折焰角及延伸墻斜煙道上依次布置屏式再熱器和末級再熱器;省煤器為單級,布置于低溫過熱器下部。
5月16日上午,公司專業(yè)人員在進行3號爐本體日常點檢過程中,發(fā)現(xiàn)3號爐爐膛44.9m標(biāo)高東、西、北三個方向看,火孔均有較高頻率的異常聲音發(fā)出,遂組織專業(yè)人員赴現(xiàn)場進行檢查、評估。
針對該異常工況,鍋爐專業(yè)人員開展了相關(guān)檢查工作。
與運行、熱工專業(yè)人員聯(lián)系,關(guān)閉本體吹灰汽源電動門及氣動門,確保無蒸汽因吹灰器彈簧閥內(nèi)漏進入爐膛,關(guān)閉鍋爐左、右側(cè)聲波吹灰器氣源手動門、關(guān)閉爐膛火焰監(jiān)測探頭冷卻風(fēng),確保無壓縮空氣進入爐膛,以上工作完成后,44.9m標(biāo)高爐膛異音依然存在。
與運行人員共同查閱DCS系統(tǒng)給水流量、主蒸汽流量、機組補水量、主蒸汽壓力、再熱蒸汽壓力、引風(fēng)機電流及動葉開度等,未發(fā)現(xiàn)有明顯異常變化趨勢。
查閱鍋爐四管泄漏監(jiān)測裝置歷史趨勢,44.9m標(biāo)高的11、12測點未發(fā)現(xiàn)明顯的聲強變化和報警信號。
檢查同爐型的4號爐爐膛44.9m標(biāo)高東、西、北看火孔未發(fā)現(xiàn)異常聲音。
通過對異音部位的長期連續(xù)觀測,發(fā)現(xiàn)異音的強度與機組負荷呈正相關(guān)特性,即負荷越高時,異音強度越大,負荷越低時,異音強度變小,但未消失。
最初發(fā)現(xiàn)異音時,44.9m標(biāo)高東側(cè)看火孔聲強明顯高于西側(cè),6月1日左右,經(jīng)觀測,東、西側(cè)看火孔異音聲強變?yōu)榛鞠嗤?/p>
6月7日晚,3號機組熱備臨停,在320MW、250MW、200MW、150MW、100MW、70MW、10MW、0MW等幾個負荷點現(xiàn)場觀測異音變化情況,再次確認異音聲強與機組負荷呈正相關(guān)特性,在320MW時,聲強達到最大,在10MW時達到最小,在機組打閘后0MW時,異音徹底消失。
6月11日,進入爐膛內(nèi)部檢查確認,屏式再熱器左數(shù)第17屏前數(shù)第3根管子下彎頭部位發(fā)生泄漏(第1漏點),泄漏蒸汽將左數(shù)第16屏前數(shù)第1根管子吹損減薄后產(chǎn)生爆口(第2漏點),泄漏蒸汽同時將后屏過熱器左數(shù)第10屏后數(shù)第一根吹損減薄至3.7mm(60×8mm 12Cr2MoWVTiB)。
針對以上檢查情況,分析如下:
(1)5月16日~6月1日,爐膛44.9m異音應(yīng)為左數(shù)第17屏前數(shù)第3根管子下彎頭(第1漏點)泄漏所發(fā)出,因泄漏蒸汽噴射方向朝向東側(cè),故東側(cè)看火孔的異音聲強明顯大于西側(cè)。
(2)6月1日以后,第1漏點將左數(shù)第16屏前數(shù)第1根管子吹損減薄后產(chǎn)生爆口(第2漏點),因第2泄漏點蒸汽噴射方向朝向西側(cè),故此時東、西側(cè)看火孔的異音聲強由東強西弱變?yōu)闁|西基本相同。
(3)依據(jù)弗留格爾公式,再熱器壓力與機組負荷基本上呈正比例關(guān)系變化;同時,從常規(guī)物理學(xué)的觀點來看,泄漏點的聲音強度與再熱器壓力呈正相關(guān)特性,因此,泄漏聲強與機組負荷呈正相關(guān)特性得到了解釋。
(4)屏式再熱器左數(shù)第17屏前數(shù)第3根管子下彎頭泄漏部位,觀察到如下特征:管子的破口并不太大,破口的斷裂面粗糙不平整,破口的邊緣是鈍邊并不鋒利,破口附近有眾多的平行于破口的軸向裂紋,破口處的管子脹粗不是很大。
從圖1的這些爆口特征來看,應(yīng)屬于典型的長期超溫過熱爆管外觀特征。
圖1 再熱器管子下彎頭泄漏部位
(1)《SG-1025/18.3-M834鍋爐集控運行規(guī)程》中,再熱器管泄漏現(xiàn)象如下:
①再熱器附近有泄漏聲,嚴重時爐膛負壓變正壓,從不嚴密處噴出煙和蒸汽。②再熱蒸汽壓力下降,負荷不變情況下,主蒸汽流量增加。③“四管泄漏裝置”報警。④損壞側(cè)煙溫下降,兩側(cè)煙溫偏差增大。⑤吸風(fēng)自動時機動葉不正常地開大。
(2)過熱器管泄漏的現(xiàn)象如下:
①蒸汽流量不正常地小于給水流量,損壞嚴重時汽壓下降。②過熱器處有泄漏聲,嚴重時,爐膛負壓變正,并從檢查孔門及不嚴密處有煙氣和蒸汽噴出。③“四管泄漏裝置”報警。④泄漏側(cè)煙溫下降,兩側(cè)煙溫偏差增大。⑤引風(fēng)機自動時動葉不正常開大。
可以看到,運行規(guī)程及再熱器與過熱器泄漏時的現(xiàn)象基本相同,只是給水流量大于蒸汽流量這點不同,但由于給水和蒸汽流量測量的精度問題,在泄漏較小時很難依據(jù)該點判斷出是再熱器還是過熱器泄漏,另外,公司建廠20余年來所發(fā)生的四管泄漏,水冷壁、過熱器居多,再熱器較少,因此,對于再熱器泄漏的檢查、判斷經(jīng)驗較少,下面就再熱器泄漏初期的特征進行總結(jié)。
再熱器泄漏的隱蔽性較強,因其內(nèi)部蒸汽壓力遠低于過熱器和水冷壁,因此,相同面積爆口的泄漏量也遠小于二者,泄漏面積不達到一定程度,從給水流量、蒸汽流量、補水量、引風(fēng)機動葉開度等運行參數(shù)很難發(fā)現(xiàn)。
再熱器泄漏時現(xiàn)場泄漏聲音強度與機組負荷呈正相關(guān)特性,該點可作為判斷再熱器是否泄漏的判據(jù)之一。
再熱器因壓力較低,現(xiàn)場泄漏聲音強度較小,不易與爐內(nèi)煙風(fēng)聲音辨別,需要長期跟蹤爐內(nèi)聲音變化情況,積累監(jiān)聽經(jīng)驗方可辨別。
再熱器泄漏從發(fā)生、發(fā)展可能會維持幾周或更長時間,但前提是泄漏蒸汽未對其他管排(尤其是過熱器和水冷壁)造成吹損,如再熱器漏點對過熱器或者水冷壁受熱面造成吹損,一旦過熱器或者水冷壁爆管,則極有可能因機組參數(shù)維持不住造成機組非計劃停運。
(1)本次3號爐屏式再熱器泄漏,泄漏部位位于四管泄漏裝置的11、12測點監(jiān)測范圍內(nèi),但四管泄漏監(jiān)測裝置未及時發(fā)出報警,建議對現(xiàn)有四管監(jiān)測裝置的功能性進行檢查,必要的情況下應(yīng)考慮對該裝置進行技術(shù)改進或換型,以確保其功能性能夠正常發(fā)揮,起到提示運行人員和技術(shù)人員的作用。
(2)從爆口特征來看,本次3號爐屏式再熱器屬于典型的長期超溫過熱爆管,該點金屬及鍋爐專業(yè)人員已達成共識,在超溫原因未調(diào)查清楚前,本次臨修采取了在聯(lián)箱打堵,取消整個管圈的處理措施。
(3)本文對再熱器泄漏的特征和判斷依據(jù)進行了初步經(jīng)驗總結(jié),希望該總結(jié)能對工程技術(shù)人員現(xiàn)場判斷鍋爐泄漏提供一定幫助。