【摘要】本文通過對國內(nèi)某核電站機組實施排氣疏水系統(tǒng)罐體排水管路增加U型水封改造項目進行介紹,對項目進行的相應(yīng)原因分析并提出相關(guān)的處理方案,希望通過本次原因分析和改造能對其他同類型的機組改進起到借鑒作用。
【關(guān)鍵詞】排氣疏水;排水管路;U型水封
【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.19.097
根據(jù)某核電廠組經(jīng)驗反饋,巡檢發(fā)現(xiàn)某機組安全殼壓力自D日開始緩慢下降,下降速率約為0.5kPa/24h。經(jīng)專業(yè)處計算表明,D日起反應(yīng)堆廠房正向泄漏率大于5Nm?/h,根據(jù)運行技術(shù)規(guī)范記第一組I0。D+1日運行人員在未發(fā)現(xiàn)機組存在第一組I0的情況下進行了臨界操作,違反相關(guān)要求。D+4日專業(yè)處關(guān)閉系統(tǒng)某控制閥門后,安全殼泄漏率恢復(fù)正常。
1、原因分析
通過對事件中專業(yè)處關(guān)閉的閥門至上游管路入口的設(shè)備和管線分析排查,考慮到某逆止閥A可能存在關(guān)閉不嚴(yán)的情況,經(jīng)過對該閥門解體檢修發(fā)現(xiàn)存在少量細(xì)小碎渣,影響閥門密封性。D+4日,在閥門下游加裝U型管水封后安全殼泄漏故障消除。技術(shù)分析最終認(rèn)為該機組安全殼壓力異常下降的直接原因是D日系統(tǒng)潛水泵啟動后,前述逆止閥A未關(guān)嚴(yán)水封失去,導(dǎo)致安全殼內(nèi)氣體經(jīng)該管線流出安全殼。
閥門A屬于升降式止回閥,依靠介質(zhì)本身流動而自動開、閉閥瓣,用來防止介質(zhì)倒流的閥門。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過系統(tǒng)壓的輔助系統(tǒng)提供補給的管路上。止回閥主要分為旋啟式止回閥與升降式止回閥。升降式止回閥具有結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,維修方便等特點。當(dāng)介質(zhì)由閥體入口進入閥體,介質(zhì)的壓力作用在閥瓣上產(chǎn)生向上的推力,當(dāng)介質(zhì)推力大于閥瓣的重力和彈簧壓力時,閥門打開,當(dāng)介質(zhì)反向流入閥體時,產(chǎn)生對閥座的壓力使向下的,無法打開閥門。
閥門A流程簡圖如下,設(shè)計上用于潛水泵啟泵停止后形成水封,使安全殼內(nèi)氣體與殼外隔絕,但潛水泵的再循環(huán)管線僅焊接在系統(tǒng)罐體上的接頭上,未深入到液面以下,故當(dāng)閥門A逆止閥密封不嚴(yán),水封慢慢失去時,安全殼內(nèi)氣體由潛水泵的再循環(huán)管線通過閥門A,經(jīng)排氣疏水系統(tǒng)工藝排水匯流管至核輔助廠房的通用污水坑,流出安全殼,造成系統(tǒng)罐體排水管路安全殼內(nèi)外氣空間貫通,第三道安全屏障被旁路。
該電站6臺機組采用的閥門A相關(guān)管線設(shè)計與存在此問題的核電廠一致,同樣存在系統(tǒng)罐體排水管路安全殼內(nèi)外氣空間貫通,第三道安全屏障被旁路的風(fēng)險。此風(fēng)險存在的根本原因為閥門A可靠性低,無法充分保證形成水封,安全殼的密封性得不到保障,故需進行改造來充分保證形成水封,以保障安全殼密封性。
2、改造方案
2.1改造方案1
閥門A密封不嚴(yán)主要是由于有細(xì)小碎渣存在,改造方案可在閥門A閥門上游加裝過濾網(wǎng)。所在管線為安全NC級,無抗震要求的2"不銹鋼無縫管線。根據(jù)系統(tǒng)要求方案具有可行性。
2.2改造方案2
風(fēng)險存在的根本原因為閥門A可靠性低,無法充分保證形成水封,改造方案可在閥門A與閥門B閥門之間加裝一個和閥門A相同類型的逆止閥,起到雙保險作用。
2.3改造方案3
閥門A所在管線為安全NC級,無抗震要求的2"不銹鋼無縫管。改造方案為在閥門A下游加裝U型管水封,以彌補閥門A逆止閥密封不嚴(yán)導(dǎo)致水封失去的缺陷。
3、方案分析
3.1改造方案1
在閥門A閥門上游加裝過濾網(wǎng),可以直接過濾掉工藝排水箱內(nèi)細(xì)小碎渣通過潛水泵泵排到閥門A閥門的細(xì)小碎渣。這樣能夠保護閥門A閥門及下游閥門在即使有碎渣的情況,能夠保持原有功能正常使用。對原管道設(shè)計和布置改動較小,且施工難度小。
3.2改造方案2
在閥門A與閥門B閥門之間加裝一個和閥門A相同類型的逆止閥,可以在閥門A逆止閥失去作用情況下,還有下一道水密封環(huán)境。增一個閥門具有改造施工方便,設(shè)計工作量小等特點,但雙逆止閥管路結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)兩個逆止閥同時失效情況出現(xiàn)。
3.3改造方案3
加裝U型管水封參考其他核電廠機組的改造方案,對原管道設(shè)計和布置改動較小,且施工難度小,改造不增加任何設(shè)備,對運行和維修均無影響。改造分別在事件所在電廠機組黃區(qū)房間進行,改造時需切割潛水泵下游的管道,有較高的環(huán)境劑量風(fēng)險和內(nèi)污染風(fēng)險,需按照輻射防護指引進行防護。
4、處理方案
根據(jù)實際情況,系統(tǒng)罐體主要來源于主泵軸封水、一回路滲漏水回收。查閱以往閥門A檢修記錄,從未發(fā)現(xiàn)過碎渣。執(zhí)行安全殼泄漏率試驗時,開關(guān)閥門,沒有產(chǎn)生任何影響。根據(jù)上述方案分析的優(yōu)缺點,最終選擇在機組閥門A下游加裝U型管水封。
考慮反應(yīng)堆正常功率運行時,安全殼內(nèi)大氣壓力由安全殼大氣監(jiān)測系統(tǒng)微掃氣子系統(tǒng)保持在[-0.04bar,+0.06bar]相對壓力范圍內(nèi),故U型管水封的立管高度設(shè)計應(yīng)大于600mm,考慮一定裕量,設(shè)計U型管立管高度為700mm,水平管長度200mm。當(dāng)潛水泵啟泵停止后,U型管處于滿水狀態(tài),左右立管內(nèi)水高均700mm,當(dāng)安全殼內(nèi)大氣相對壓力為+0.06bar時,右立管水高100mm,左立管水高700mm,減少600mm水量,當(dāng)安全殼內(nèi)大氣相對壓力為-0.04bar時,右立管水高600mm,左立管水高200mm,水量不減少,這樣,當(dāng)安全殼內(nèi)大氣壓力繼續(xù)[-0.04bar,+0.06bar]相對壓力范圍內(nèi)時,U型管水封內(nèi)將維持至少1000mm的總水量,充分保障安全殼的密封性。
結(jié)語:
系統(tǒng)罐體排水管路具有安全殼內(nèi)外氣空間貫通風(fēng)險原因分析和處理這一問題是電站原始設(shè)計就根本沒有考慮到的問題,屬于設(shè)計缺陷。經(jīng)過分析與研究,目前關(guān)于這個問題處理措施以增加U型水封改造為主。但是具體針對不同電站系統(tǒng)罐體排水管路改造時,還必須針對管路所在的系統(tǒng)運行參數(shù)、現(xiàn)場安裝的相對空間位置、管路在各種工況下需要執(zhí)行的功能等進行具體的分析,以選擇適合于該項目的最佳方案。而新設(shè)計的核電站則應(yīng)考慮通過合理布置、閥門選型等其他手段從根本上杜絕系統(tǒng)罐體排水管路具有安全殼內(nèi)外氣空間貫通風(fēng)險的產(chǎn)生,以確保核電站的安全。
參考文獻:
[1]《系統(tǒng)罐體排水管路增加U型水封改造》詳細(xì)設(shè)計文件
[2]法國電力公司和法馬通公司,法國900MWe壓水堆核電站系統(tǒng)設(shè)計和建造規(guī)則RCC-P,1991
作者簡介:
鄒建(1985.11-),性別:男,民族:漢,籍貫:四川眉山,學(xué)歷:本科,現(xiàn)有職稱:中級工程師,研究方向:機電工程改造、工程造價。