姜思遠(yuǎn)
(寧波富德能源有限公司, 浙江寧波 315204)
寧波富德能源有限公司采用中國科學(xué)院大連物化所開發(fā)的甲醇制烯烴技術(shù)[1],年產(chǎn)量180萬t的甲醇制烯烴裝置于2012年建成,并于2013年1月投料試車成功,甲醇經(jīng)反應(yīng)器催化劑高溫反應(yīng)生成含烯烴氣體,經(jīng)與甲醇?xì)怏w換熱后,烯烴氣體溫度仍然接近300 ℃。烯烴氣體在急冷塔中經(jīng)急冷水洗滌換熱,烯烴氣體溫度降至110 ℃,烯烴氣體在下游設(shè)備進(jìn)一步降溫分離。在急冷塔中,急冷水由75 ℃升至105 ℃,但急冷水含催化劑顆粒較多,固體含量(體積分?jǐn)?shù))在0.01%~0.05%,裝置正常運行過程中,經(jīng)常引起下游急冷水換熱器堵塞,造成急冷水換熱器換熱能力降低,急冷水溫度升高。因此,為了保持急冷水處于較低溫度,合理利用較高溫度的急冷水,對裝置的穩(wěn)定運行和提高盈利能力具有很好的作用。
甲醇制烯烴裝置是以甲醇為原料生產(chǎn)烯烴,甲醇可以用煤或天然氣生產(chǎn)。在以煤或天然氣生產(chǎn)甲醇的過程中,會對環(huán)境產(chǎn)生污染,這些污染包括廢氣、污水和固廢[2],若從國外購買甲醇并用于生產(chǎn)烯烴,將會避免由于甲醇生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成的污染。用甲醇生產(chǎn)烯烴可以避免烯烴產(chǎn)品對石油資源的依賴,甲醇制烯烴技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用對實現(xiàn)“石油替代”的能源戰(zhàn)略具有重要的意義;同時,采用甲醇生產(chǎn)烯烴可以大幅度降低對環(huán)境的污染,對我國綠色化工的發(fā)展做出了極大的貢獻(xiàn)。
寧波富德能源有限公司的甲醇制烯烴裝置于2012年建成,2013年1月投料試車成功,裝置進(jìn)入穩(wěn)定運行階段,反應(yīng)產(chǎn)生的烯烴氣體在急冷塔中得到了洗滌降溫;同時,烯烴氣體的熱量傳遞給了急冷水,急冷塔及高溫急冷水換熱的流程見圖1。
圖1 甲醇制烯烴裝置急冷水換熱流程
急冷塔中急冷水的主要作用是將反應(yīng)器來的烯烴氣體進(jìn)行冷卻,并洗滌烯烴氣體中攜帶的催化劑細(xì)粉;在此過程中,急冷水溫度由75 ℃升至105 ℃,洗下來的催化劑細(xì)粉進(jìn)入急冷水系統(tǒng)。為了除去急冷水系統(tǒng)中的催化劑細(xì)粉,將部分急冷水經(jīng)急冷水泵送入旋液分離器分離出催化劑細(xì)粉,分離出的催化劑細(xì)粉送入污水池,但分離效果不好,急冷水中含固質(zhì)量濃度仍高達(dá)460 mg/L,含催化劑細(xì)粉的急冷水在烯烴分離換熱器中換熱,造成換熱器結(jié)垢,換熱效果變差;急冷水經(jīng)烯烴分離換熱器后,急冷水溫度仍有103 ℃,造成急冷塔的溫度逐漸升高,使急冷塔和急冷水換熱器不能長期穩(wěn)定運行,需要定期清理。
甲醇制烯烴裝置急冷塔的急冷水由于含固量較高,對甲醇制烯烴裝置的穩(wěn)定運行造成了很大影響,主要影響換熱器的結(jié)垢和水洗塔的壓差,使甲醇制烯烴裝置無法長周期運行,急冷水換熱器約3個月需切出清理1次,水洗塔約1 a清理1次。這些問題是影響合理利用急冷水熱量的關(guān)鍵。
烯烴氣體及急冷塔、水洗塔的工藝流程見圖2。反應(yīng)器來的烯烴氣體先進(jìn)入急冷塔,經(jīng)急冷水洗滌降溫后進(jìn)入水洗塔,烯烴氣體在水洗塔中進(jìn)一步經(jīng)水洗降溫后送烯烴分離裝置分離出乙烯、丙烯等烯烴產(chǎn)品。因烯烴氣體攜帶有催化劑細(xì)粉,在急冷塔中經(jīng)急冷水洗滌,催化劑細(xì)粉會進(jìn)入急冷水中;正常運行時,急冷水催化劑細(xì)粉質(zhì)量濃度達(dá)到460 mg/L,急冷水溫度在110 ℃,為了合理利用急冷水的熱量,將高溫急冷水送烯烴分離裝置烯烴分餾塔釜再沸器換熱回收熱量,但這使分餾塔釜再沸器容易結(jié)垢,需要定期切出清理,增加了裝置或部分設(shè)備檢修的工作量,給裝置的平穩(wěn)長周期運行造成了一定的困難。
圖2 甲醇制烯烴裝置烯烴氣體流程
原設(shè)計甲醇制烯烴裝置急冷水中催化劑細(xì)粉靠旋液分離器分離,但旋液分離器分離效果差,急冷水中催化劑細(xì)粉質(zhì)量濃度仍高達(dá)460 mg/L。為了降低急冷水中催化劑細(xì)粉的含量和保證甲醇制烯烴裝置能長周期穩(wěn)定運行,對急冷水系統(tǒng)進(jìn)行改造:
(1) 將急冷水旋液分離器改為燒結(jié)金屬過濾器,使催化劑細(xì)粉得到過濾。
(2) 將急冷水排至專用沉降池,通過沉降分離出催化劑細(xì)粉,分離后的急冷水返回急冷塔繼續(xù)用于烯烴氣體的洗滌。
(3) 將結(jié)垢的急冷水換熱器和空冷器進(jìn)行定期切出清理,減少急冷水系統(tǒng)催化劑細(xì)粉的含量。
(4) 在急冷塔中催化劑沉降過多或水洗塔壓差大于30 kPa時,甲醇制烯烴裝置停車檢修,對急冷塔、急冷水換熱器進(jìn)行清理,除去急冷塔、換熱器中的催化劑細(xì)粉。
采用以上方法可以使催化劑細(xì)粉有效從急冷水系統(tǒng)中分離出來,但裝置運行一定時間后,急冷水中催化劑細(xì)粉含量仍會不斷增加,對甲醇制烯烴裝置的長周期運行造成一定的影響。
由于急冷水中含催化劑細(xì)粉較多,急冷水換熱器運行約3個月需要切出清理1次,對裝置的穩(wěn)定運行造成了一定的影響。為了使裝置能穩(wěn)定長周期運行,將烯烴分離換熱器熱源改為水洗水,由水洗水代替急冷水;水洗水溫度約為90 ℃,由于水洗水中無催化劑細(xì)粉,其換熱效果比較好,且不易結(jié)垢。將烯烴分離換熱器的急冷水改為水洗水,換熱器沒再發(fā)生結(jié)垢的情況,裝置的運行周期得到了延長,換熱器水洗水的通過量比較大,換熱器的換熱能力沒發(fā)生大的變化,基本滿足原來的換熱功能。
烯烴分離換熱器熱源改為水洗水后,延長了換熱器的運行周期,烯烴分離裝置的運行穩(wěn)定性得到了加強;但給急冷水系統(tǒng)帶來的問題有:
(1) 急冷塔塔頂溫度較高,塔頂溫度較原設(shè)計溫度高約5 K。
(2) 加大了急冷水空冷器的換熱負(fù)荷,急冷水空冷器更容易結(jié)垢,需要切出清理的次數(shù)增多。
(3) 急冷水所擁有的高溫?zé)崃繘]有得到合理利用。
烯烴分離換熱器熱源改為水洗水后,需要給急冷水找到更好的利用方法,同時還不能對裝置的運行周期造成影響,這是保障甲醇制烯烴裝置長周期穩(wěn)定運行較好的方法。
急冷水溫度在110 ℃左右,原設(shè)計急冷水用作烯烴分離裝置烯烴分餾塔再沸器的熱源,改造后急冷水的熱源靠急冷水空冷器排出,熱量排入了大氣,給環(huán)境造成了一定影響,急冷水的熱量也沒有得到利用。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,低溫?zé)嵩纯梢杂糜跓崃炕厥瞻l(fā)電,對急冷水系統(tǒng)進(jìn)行改造,使急冷水的熱量應(yīng)用于發(fā)電,其流程見圖3。
圖3 新型甲醇制烯烴裝置急冷水熱量利用
反應(yīng)器產(chǎn)生的烯烴氣體在急冷塔中經(jīng)急冷水洗滌去除了攜帶的催化劑細(xì)粉并得到了降溫,烯烴氣體的部分熱量以熱交換的形式轉(zhuǎn)入到急冷水中,急冷塔底急冷水的溫度在110 ℃左右,塔底送出的急冷水經(jīng)急冷水發(fā)電系統(tǒng)回收熱量(同時并聯(lián)烯烴分離裝置急冷水換熱器),急冷水的溫度可降至約88 ℃,急冷水進(jìn)一步經(jīng)其空冷器降溫至約70 ℃返回急冷塔,急冷水的大部分熱量通過發(fā)電得到了有效利用。
急冷水余熱發(fā)電系統(tǒng)[3]為110 ℃的急冷水與發(fā)電系統(tǒng)的有機工質(zhì)[4]進(jìn)行換熱,使液態(tài)有機工質(zhì)汽化為高壓有機氣體,高壓有機氣體驅(qū)動透平發(fā)電機進(jìn)行發(fā)電;經(jīng)過透平后的有機氣體經(jīng)循環(huán)水冷卻變?yōu)橐后w,經(jīng)泵送回急冷水換熱系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)利用。發(fā)電功率為2 130 kW,年發(fā)電量約101×105kW·h,該發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電設(shè)備為多套,以便相互備用,保證甲醇制烯烴裝置的穩(wěn)定平穩(wěn)運行。
甲醇制烯烴裝置急冷水低溫?zé)嵩吹挠行Ю每梢蕴岣哐b置的經(jīng)濟效益,降低裝置的操作費用,提高裝置的盈利能力;原設(shè)計急冷水作為烯烴分離裝置分餾塔再沸器的熱源,急冷水的熱量得到了利用,由于換熱器易結(jié)垢,造成急冷水換熱器需定期切出清理,影響裝置的平穩(wěn)運行。急冷水熱源改為低溫發(fā)電后,不會對烯烴分離裝置的運行造成影響,同時發(fā)電設(shè)備的相互備用也將對甲醇制烯烴裝置運行影響降至最低。