郭海新
昆侖能源湖北黃岡液化天然氣有限公司, 湖北 黃岡 438000
LNG的獲取需要多重?fù)Q熱循環(huán)配備透平機(jī)械和換熱器高效工作,在充分發(fā)揮冷媒汽化潛熱的前提下進(jìn)行。而緊湊、輕巧、易維護(hù)的板翅式換熱器(冷箱)憑借其造價低、可調(diào)節(jié)的特點成為LNG生產(chǎn)中的標(biāo)配[1]。但現(xiàn)場實際工況中,機(jī)械雜質(zhì)、水分以及苯衍生物為主的環(huán)狀芳香烴在低溫環(huán)境下發(fā)生相態(tài)變化,凝固以至于堵塞冷箱換熱流道,影響生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行[2-3]。單一問題的表現(xiàn)通常是系統(tǒng)工程中后續(xù)變化量化的積累,必須在影響未擴(kuò)大前及時對單一點狀問題展開分析并進(jìn)行系統(tǒng)研究。但是當(dāng)前的LNG生產(chǎn)運行領(lǐng)域研究主要集中在能耗優(yōu)化、多能互補(bǔ)以及換熱器設(shè)計優(yōu)化方面,缺少基于現(xiàn)場工況的分析與操作指引。
本文選取湖北500×104m3/d LNG工廠國產(chǎn)化示范工程某年運行工況為研究案例,運用灰色系統(tǒng)理論,選取灰色關(guān)聯(lián)分析模型、灰色預(yù)測GM(1,N)模型兩種研究方法[4]。預(yù)設(shè)了混合冷劑換熱的冷劑線堵塞問題,收集簡易直觀的溫度測點數(shù)據(jù)動態(tài)模擬冷劑配比情況,實現(xiàn)換熱分析,達(dá)到了預(yù)防異常工況、合理調(diào)節(jié)冷量、指導(dǎo)生產(chǎn)運行中冷劑科學(xué)合理的配比的作用。
所研LNG工廠設(shè)計加工能力為500×104m3/d,LNG年產(chǎn)量為120×104t/a,生產(chǎn)負(fù)荷可根據(jù)上游原料氣變化合理設(shè)定在50%~110%。主體工藝流程涵蓋集輸、天然氣凈化、換熱液化、BOG回收、LNG儲罐區(qū)和LNG充裝區(qū)六大方面,配套輔助設(shè)施及公用工程[5]。
該廠液化裝置采用多級單組份制冷液化工藝,該工藝總體上為傳統(tǒng)階式制冷工藝,具體采用了三級制冷循環(huán):第一級丙烯制冷循環(huán)為天然氣、制冷劑乙烯和制冷劑甲烷提供冷量;第二級乙烯制冷循環(huán)為天然氣和制冷劑甲烷提供冷量;第三級混合冷劑制冷循環(huán)為天然氣及自身提供冷量。原料氣總共通過六個換熱器和一個板翅式換熱器(冷箱)冷卻,溫度逐漸降至-165 ℃,得到LNG。根據(jù)不同生產(chǎn)負(fù)荷,該廠混合冷劑配比范圍為:氮氣摩爾含量5%~10%,乙烯摩爾含量15%~30%,甲烷摩爾含量80%~60%。氮氣為外購98.8%純度的液氮氣化后供給,乙烯為外購99.9%純度的液態(tài)直接供給,甲烷為系統(tǒng)中脫除水分、二氧化碳和重?zé)N后的原料氣供給[6-8]。
問題工況記錄:通常經(jīng)過前端換熱過冷后的甲烷混合冷劑通過盤管進(jìn)入冷箱過冷至-155 ℃后經(jīng)V-1控制閥節(jié)流,進(jìn)一步降溫到-158.9 ℃,在140 kPa前提下通過盤管在此進(jìn)入冷箱;繼續(xù)冷卻LNG和混合冷劑,最終完成系統(tǒng)制冷循環(huán);需要注意LNG產(chǎn)量和冷量調(diào)整分別由V-2、V-1控制閥匹配執(zhí)行;本次將產(chǎn)量從300×104m3/d提至350×104m3/d的操作過程中發(fā)生冷劑線差壓上升誘發(fā)控制系統(tǒng)報警,立即進(jìn)行降量操作后再次嘗試仍然發(fā)生壓力高報警。繪制冷箱工藝流程,并標(biāo)注各溫度測點T1~T4及T1#~T3#,根據(jù)混合冷劑各組分汽化潛熱性質(zhì),流道對應(yīng)溫度測點能對應(yīng)反映組分含量(T1#反映乙烯、T2#反映甲烷、T3#反映氮氣,下同)。冷箱工藝流程見圖1,問題前后測點工況數(shù)據(jù)見表1。
表1 測點工況數(shù)據(jù)表
圖1 冷箱工藝流程圖Fig.1 Flowchart of cold box process
根據(jù)工況表現(xiàn)預(yù)判原因有:1)甲烷冷劑水露點不合格引起的微量結(jié)冰堵塞流道;2)混合冷劑循環(huán)混入機(jī)械雜質(zhì)誘發(fā)流道堵塞;3)混合冷劑污染,混入高凝固點組分;4)混合冷劑各組分配比不合理,冷劑汽化潛熱作用紊亂;5)提升產(chǎn)量操作過快,冷箱換熱不均勻[9]。
注意所研LNG工廠在線色譜分析儀運行周期為15 min/次,由于混合制冷循環(huán)系統(tǒng)過長,等待冷劑組分混合均勻得到最終穩(wěn)定數(shù)據(jù)需要1.2 h?,F(xiàn)場及時在冷箱冷劑線進(jìn)行了水露點測定,結(jié)果為-60 ℃,同時取樣運用Agilent7890A氣相色譜儀進(jìn)行組分化驗,結(jié)果見表2。
表2 混合冷劑組分測定表
通過表2可知,混合冷劑組分測定正常,不含苯。這樣就排除了水露點不合格和混合冷劑污染兩項預(yù)判原因。系統(tǒng)是否存在機(jī)械雜質(zhì)誘發(fā)流道堵塞可以通過調(diào)控性驗證以及下次檢修的過濾器拆解進(jìn)行驗證。在此針對混合冷劑各組分配比不合理,冷劑汽化潛熱作用紊亂要因展開數(shù)學(xué)分析。
灰色系統(tǒng)理論能解決多因素未知前提下的特殊復(fù)雜問題,主要原理是將雜亂無章的原始數(shù)據(jù)歸一化,并根據(jù)特點優(yōu)選整理成規(guī)律性較強(qiáng)的矩陣數(shù)列后再作研究。簡而言之,是將離散的量綱隨機(jī)數(shù)經(jīng)轉(zhuǎn)換變?yōu)槿蹼S機(jī)性的無量綱規(guī)律生成數(shù),然后對轉(zhuǎn)換過程進(jìn)行描述計算,建立微分方程形式的模型,從而解決實際問題[10-11]。
天然氣工業(yè)領(lǐng)域中對此理論早已論證運用。在工藝流程分析方面,運用灰色系統(tǒng)GM(1,N)模型分析進(jìn)行LNG工廠脫碳裝置處理效果分析,能指導(dǎo)工藝參數(shù)優(yōu)化[12]。在化工設(shè)備故障診斷方面,運用灰色關(guān)聯(lián)分析法對開車時的壓縮機(jī)振動進(jìn)行系統(tǒng)分析,能為工程的開工運行提供指導(dǎo)。由此可見灰色系統(tǒng)理論對于天然氣工業(yè)領(lǐng)域具有極大的應(yīng)用意義[13]。
本文數(shù)學(xué)建模的思路:1)運用灰色關(guān)聯(lián)分析的多因素統(tǒng)計分析特點描述分析因素間關(guān)系的強(qiáng)弱,找出故障調(diào)節(jié)因子,簡化下一步模型;2)設(shè)故障調(diào)節(jié)因子為條件,運用灰色系統(tǒng)GM(1,N)模型的因素預(yù)測特點再次建模,為工藝調(diào)整做出指導(dǎo);3)取調(diào)整后工藝參數(shù)再次用GM(1,N)模型進(jìn)行建模,驗證工藝調(diào)整是否見效。
由于各測點及相關(guān)運行數(shù)據(jù)等子因子與母因子冷劑差壓之間的量綱結(jié)構(gòu)不明確,單一冷箱各情況統(tǒng)計信息不完全,壓縮機(jī)乃至整個液化系統(tǒng)運行規(guī)律不清楚,所以無法運用HYSYS準(zhǔn)確模擬[14]。加上設(shè)備設(shè)施條件限制無法對混合冷劑組分進(jìn)行及時高頻次在線分析,無相應(yīng)預(yù)警措施。針對此特殊情況,可把此次事件看成一個灰色系統(tǒng)模型,再選用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)學(xué)模型灰色系統(tǒng)理論進(jìn)行關(guān)聯(lián)度分析[15]。
在此確定分析序列。設(shè)母因子(因變量)x0為冷劑差壓,多個子因子(自變量)xi依次為溫度測點T1、T2、T3、T4、T1#、T2#、T3#的溫度及LNG產(chǎn)量、天然氣差壓。構(gòu)成:
x0=(x0(1),x0(2),……x0(n))
(1)
xi=(xi(1),xi(2),……xi(n)),i=1,2,…m
(2)
再通過式(3)進(jìn)行序列的無量綱化處理。
(3)
最后得到關(guān)聯(lián)系數(shù)ξi(k)公式:
(4)
從而計算出關(guān)聯(lián)度ri公式為:
(5)
由于模型要求所有數(shù)據(jù)為正,在此根據(jù)工程特點將負(fù)數(shù)溫度轉(zhuǎn)換為分?jǐn)?shù)。設(shè)冷劑差壓為母因子x0,其余因素為子因子x1~x9。分析序列因子數(shù)據(jù)見表3。
表3 分析序列因子數(shù)據(jù)表
按照灰色系統(tǒng)建模法則,通常將分辨系數(shù)取為0.5。在此前提下,按照灰色關(guān)聯(lián)度計算,將計算結(jié)果大于0.7的子因子判定為主要關(guān)聯(lián)因子。計算各分析序列因子關(guān)聯(lián)度及排序得出:所有子因子均為主要關(guān)聯(lián)因子。由于液化LNG廠冷箱所用冷媒為甲烷、乙烯、氮氣按一定比例配置的混合式冷劑,依據(jù)物質(zhì)化學(xué)性質(zhì)和混合冷劑中不同組分的汽化潛熱情況,現(xiàn)定義冷劑盤管對應(yīng)溫度測點、冷劑蒸發(fā)吸熱監(jiān)控點。根據(jù)當(dāng)前運行數(shù)據(jù)及冷劑組分露點情況進(jìn)一步分析可以看出,影響因素前7位均為各測點溫度。而冷劑線上關(guān)聯(lián)度由強(qiáng)到弱依次是T3#、T2#、T1#、T4,可見當(dāng)前問題為冷劑配比不當(dāng)引起,與提量關(guān)系不大。通過分析結(jié)果中各溫度測點的排列組合看出,T2#與T2、T1#與T1換熱效果不好,T1#與T1尤為突出。T4是直觀反映冷劑線溫度的關(guān)鍵點。查閱歷史數(shù)據(jù)函數(shù),滿負(fù)荷(500×104m3/d)生產(chǎn)時,T4溫度為-99.6 ℃。并未出現(xiàn)冷劑線差壓過高問題,現(xiàn)階段T4溫度最高為-112.3 ℃。歷史工況及其設(shè)計原則認(rèn)為,當(dāng)T4溫度>-100 ℃ 時混合冷劑相態(tài)大多為氣態(tài),有利于盤管換熱。而當(dāng)前T4溫度過低,冷劑配比不均衡,再加上冷箱換熱效率低,會在冷劑線出口處形成液體,導(dǎo)致冷劑線盤管進(jìn)出口差壓變大。后續(xù)停工檢修過程中,對冷劑線入口過濾器拆卸保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)及其附件完好無損,無明顯機(jī)械雜質(zhì)。綜合判定本次所研工況與冰堵和機(jī)械雜質(zhì)堵塞無關(guān)。關(guān)聯(lián)度及排序見表4。
表4 關(guān)聯(lián)度及排序表
針對以上分析結(jié)論,繼續(xù)簡化物理模型。選取總冷量參照物,冷劑線出冷箱溫度測點T4溫度為母因子x0,反映冷劑組分含量的溫度測點T1#、T2#、T3#的溫度分別為子因子x1、x2、x3。冷劑差壓高,緊急降量調(diào)整后運行24 h,然后取平穩(wěn)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)見表5。運用GM(1,N)模型[12-14],借助削減隨機(jī)性的規(guī)律生成數(shù)列系統(tǒng)挖掘內(nèi)部信息,進(jìn)行系統(tǒng)長時間連貫本質(zhì)軌跡探究,為下一步調(diào)節(jié)冷劑各組分配比做準(zhǔn)備。GM(1,N)模型計算原理見鄧聚龍《灰色控制系統(tǒng)》,分析序列因子數(shù)據(jù)見表6。
表5 緊急降量調(diào)整運行24 h后平穩(wěn)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)表
表6 分析序列因子數(shù)據(jù)表
建立GM(1,3)模型的計算過程如下。
(6)
2)矩陣B的構(gòu)造:
(7)
3)矩陣Y的構(gòu)造:
=[0.009 0.009 0.009 0.009]T
(8)
4)系統(tǒng)發(fā)展系數(shù)a和驅(qū)動項b的生成:
(9)
5)將上述求得參數(shù)帶入微分方程中:
(10)
計算分析得:1)T1#驅(qū)動項接近為0,混合冷劑中乙烯組分不用調(diào)整;2)T2#驅(qū)動項為負(fù)數(shù),表明甲烷組分較多但驅(qū)動項數(shù)值小,并不影響整體系統(tǒng)運行[16-17];3)T3#驅(qū)動項為正數(shù)且最大,下一步需補(bǔ)充氮氣組分。
經(jīng)化驗可知當(dāng)前氮氣組分摩爾含量為9.4 %,研究后決定將其補(bǔ)充至10 %。補(bǔ)充氮氣24 h后的穩(wěn)定生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表7。繼續(xù)運用GM(1,N)模型,設(shè)冷劑線出冷箱溫度測點T4溫度為母因子x0。反映冷劑組分含量的溫度測點T1#、T2#、T3#的溫度為子因子x1、x2、x3。簡化分析計算[13,18-20]。
表7 補(bǔ)充氮氣后24 h平穩(wěn)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)表
過程省略,最后得微分方程:
(11)
計算分析得:T1#、T2#、T3#驅(qū)動項均相差不大,且絕對值較小;雖然T1#驅(qū)動項為負(fù)數(shù),說明當(dāng)前情況下乙烯略微偏高,但因絕對值較小,并不影響冷劑配比,下一步冷劑組分無需調(diào)整。
1)冷劑線的壓差過大時不能一味將其原因判斷為冰堵和機(jī)械雜質(zhì)堵塞,然后武斷拆卸冷劑線過濾器對其吹掃;也不能無端判定為因提量生產(chǎn)而導(dǎo)致的換熱不均。冷量供給與產(chǎn)品線換熱調(diào)控需要精確計算,找到原因后才能“小幅度、少次數(shù)”的動作。不可大幅度調(diào)節(jié)或者頻繁試驗。
2)灰色系統(tǒng)理論及其運算方法滿足規(guī)范性、整體性、偶對性、接近性,能在一定精度范圍內(nèi)完成常規(guī)化工模擬,能及時指導(dǎo)生產(chǎn),有一定的實效性。
3)此次異常工況原因為冷劑配比不均衡,混合冷劑汽化潛熱作用紊亂,最終導(dǎo)致冷劑線盤管進(jìn)出口差壓過大,與冰堵和機(jī)械雜質(zhì)堵塞無關(guān)。
4)GM(1,N)模型能運用現(xiàn)有數(shù)據(jù)有效計算各冷劑組分配比對于當(dāng)前工況的利弊,避免了因分析儀等基礎(chǔ)設(shè)施缺乏無法及時進(jìn)行組分分析的尷尬。
5)運用灰色系統(tǒng)理論等數(shù)學(xué)算法并編寫成相應(yīng)軟件能有效運用各測點時時數(shù)據(jù)進(jìn)行工況分析預(yù)警,在一定程度上有節(jié)約物料成本,高效、及時指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)的意義。