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催化煙氣輪機(jī)長周期運(yùn)行技術(shù)分析

2021-09-04 01:48:32李哲儒
設(shè)備管理與維修 2021年15期
關(guān)鍵詞:煙機(jī)細(xì)粉輪盤

李哲儒

(中國石油廣東石化公司,廣東揭陽 522000)

0 引言

中國石油哈爾濱石化公司Ⅰ催化裝置處理能力為120 Mt/a,主風(fēng)機(jī)為常規(guī)三機(jī)組配置。煙氣輪機(jī)制造廠商為渤海裝備蘭州石油化工機(jī)械廠,型號為YL-8000I 單級懸臂煙氣輪機(jī),軸功率為8400 kW,于2018 年3 月23 日完成檢修工作,運(yùn)行時(shí)長為14 520 h,機(jī)組振動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

1 檢修情況

問題1:轉(zhuǎn)子拆卸后發(fā)現(xiàn)在密封排氣梳齒之間有寬約25 mm、深約為5 mm 的坑蝕(圖1),經(jīng)判斷此處磨損非機(jī)械磨損。

圖1 密封排氣梳齒磨損

原因分析:由于密封排氣管線為朝上方排空,管線低點(diǎn)存在部分蒸汽冷凝水無法排出,當(dāng)冷凝水遇到高溫旋轉(zhuǎn)軸時(shí),含有微溶于水的硫酸鈣會由于水的蒸發(fā)而析出,水中的碳酸根會與鈣、鎂離子結(jié)合,生產(chǎn)不溶于水的碳酸鈣、碳酸鎂在排氣梳齒間,周而復(fù)始,對軸造成不規(guī)則磨損導(dǎo)致坑蝕產(chǎn)生。

解決方法:①將排氣管線低點(diǎn)處加一個(gè)導(dǎo)淋閥門,并保持打開狀態(tài),保證產(chǎn)生蒸汽冷凝水后能及時(shí)在低點(diǎn)排出;②加強(qiáng)對空氣封管線的檢查,保證蒸汽少量外泄,避免產(chǎn)生大量蒸汽冷凝水。

問題2:動(dòng)葉片流通面以及葉頂有磨損(圖2)

圖2 動(dòng)葉片葉頂磨損

原因分析:①由于輪盤冷卻蒸汽作用于輪盤上,隨著輪盤轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生泵送效應(yīng),蒸汽隨煙氣被甩到葉頂高速低壓區(qū),當(dāng)少量蒸汽中液體與動(dòng)葉片接觸處的壓力低于它的蒸汽壓時(shí),將在葉頂附近形成氣泡。當(dāng)中壓超過氣泡壓力時(shí),氣泡破裂并產(chǎn)生很大的沖擊力和高溫,從而在葉片頂部產(chǎn)生小凹坑;②煙道氣包含催化劑固體顆粒。氣固兩相流影響煙機(jī)葉片循環(huán)表面的磨損。同時(shí),小于3 μm 的催化劑顆粒與葉片根部高速碰撞,并在多種因素共同作用下形成結(jié)垢。

解決方法:①在保證輪盤溫度不超溫的前提下,盡量降低冷卻蒸汽量,控制輪盤冷卻蒸汽的過熱度在250 ℃,既能降低氣蝕對葉頂?shù)臎_擊,同時(shí)可以提高煙機(jī)效率,降低能耗;②掌握氣-固兩相流動(dòng)對葉片磨損的規(guī)律和影響因素,調(diào)整最佳的動(dòng)葉片角度,同時(shí)保證三旋分離效率,降低煙機(jī)入口>10 μm和<3 μm 的催化劑顆粒含量,定期關(guān)注煙氣粉塵濃度分析。

2 針對煙機(jī)長周期運(yùn)行的管理措施

2.1 煙機(jī)結(jié)垢原因

(1)高濃度的催化劑細(xì)粉是煙機(jī)催化劑結(jié)垢的主要原因。(2)旋風(fēng)分離器的故障是導(dǎo)致催化劑細(xì)粉濃度超過標(biāo)準(zhǔn)的主要原因之一。

(3)催化劑細(xì)粉濃度高,三旋過載操作設(shè)計(jì)不合理而造成催化劑磨損。

(4)重金屬Ni、V、Fe 的污染可能會增加催化劑細(xì)粉的附著趨勢。富含重金屬的細(xì)粉具有很強(qiáng)的吸收SOx 和CO2的能力,并且易于形成低熔點(diǎn)的低共熔物。加上靜電作用,催化劑傾向于粘附結(jié)垢。在較高濃度和較快速度的情況下,它將形成堅(jiān)硬而密集的垢。

2.2 控制措施

2.2.1 催化劑控制

(1)優(yōu)化催化劑品種,提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),減少磷的添加,控制新鮮催化劑中磷的含量下限,并考慮研究低磷催化劑的配方。

(2)合理減少催化劑的置換量,緩解催化汽油中烯烴還原的條件,減少細(xì)粉的產(chǎn)生量。

(3)改良催化劑篩分組成和耐磨性能,新鮮劑中的細(xì)粉含量降低,新鮮劑指標(biāo)中小于20 μm 組分不大于3%(w)、小于40 μm 組分不大于18%,磨損指數(shù)控制不大于2.5。

(4)有效磁分離金屬含量過多的催化劑顆粒,降低煙機(jī)進(jìn)口煙氣攜帶的催化劑顆粒的金屬含量,嚴(yán)格控制煙氣中鈣、鐵、鎳等金屬的含量。

2.2.2 優(yōu)化煙機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

(1)保證輪盤蒸汽過熱,避免蒸汽中含有鈣、鎂、鐵、鈉等復(fù)合雜質(zhì)??刂戚啽P的蒸汽質(zhì)量和溫度。輪盤冷卻蒸汽的過熱度控制在250 ℃以上。

(2)調(diào)整輪盤冷卻蒸汽量,按高限控制輪盤冷卻溫度,在確保輪盤蒸汽過熱度的同時(shí),減小蒸汽使用量,減少對動(dòng)葉片的沖蝕磨損。

(3)加強(qiáng)對煙氣催化劑顆粒在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測,控制指標(biāo)不得超過150 mg/m3。

2.2.3 旋風(fēng)系統(tǒng)

(1)合理控制主風(fēng)量,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)負(fù)荷進(jìn)行三旋操作,避免超過設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行和分離的單管負(fù)荷分布不均,可能導(dǎo)致某些單管因過度使用而結(jié)垢。

(2)嚴(yán)格控制再生器溫度,防止再生器內(nèi)一、二級旋風(fēng)因超溫引起設(shè)備內(nèi)部發(fā)生變形而開裂,造成跑劑使三旋入口催化劑粉塵濃度和粒度超標(biāo)。

(3)應(yīng)定期卸空細(xì)粉儲罐中的催化劑,避免因儲罐中的催化劑料位過高,影響旋分器分離效果。

2.2.4 加強(qiáng)煙氣粉塵監(jiān)測

(1)煙氣輪機(jī)進(jìn)、出口催化劑粉塵濃度采用在線監(jiān)測和定期取樣的方式進(jìn)行監(jiān)測,并采取措施保證催化劑粉塵濃度不超過150 mg/m3。

(2)監(jiān)測三級旋風(fēng)分離器進(jìn)、出口處催化劑粉塵的濃度和粒度分布,分析第一、第二階段旋轉(zhuǎn)的工作狀態(tài),及時(shí)處理故障。

(3)定期測算稀密相線速,按設(shè)計(jì)要求及時(shí)調(diào)整主風(fēng)量和再生器料位。

(4)觀察三旋壓降是否上升,如壓降上升較大,說明三旋內(nèi)催化劑結(jié)垢嚴(yán)重,結(jié)合催化劑粉塵濃度和煙機(jī)運(yùn)行狀況和效率,考慮擇機(jī)清理。

3 機(jī)組長周期安全運(yùn)行

3.1 三機(jī)組的速度控制

當(dāng)3 個(gè)單元處于正常運(yùn)行狀態(tài)(發(fā)電或發(fā)電條件)時(shí),速度由電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)的同步速度控制。如果電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)處于電動(dòng)狀態(tài)機(jī)組轉(zhuǎn)速會下降,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降低于機(jī)組額定轉(zhuǎn)速的90%時(shí),將引起風(fēng)機(jī)防喘振控制動(dòng)作,操作上應(yīng)及時(shí)采取措施,維護(hù)機(jī)組正常轉(zhuǎn)速。

電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),電動(dòng)機(jī)斷開連接將提高機(jī)組的轉(zhuǎn)速。此時(shí),機(jī)組的控制器將工作。通過煙氣輪機(jī)入口蝶閥,分程控制機(jī)組以額定速度的103%運(yùn)行。

3.2 密封冷卻蒸汽控制

煙機(jī)密封蒸汽控制由差壓變送器測得密封一側(cè)煙氣壓力和另一側(cè)蒸汽壓力,使其始終保持進(jìn)入密封處的蒸汽壓力高于煙氣壓力0.05 MPa 達(dá)到密封效果?,F(xiàn)機(jī)組運(yùn)行差壓為0.07 MPa自動(dòng)控制運(yùn)行平穩(wěn)。

輪盤的溫度由控制器控制。通過溫度變送器測量輪盤表面的輻射溫度??刂破髟O(shè)定值為300~350 ℃,控制輪盤冷卻蒸汽室盤面輻射溫度在300~350℃之間。

3.3 運(yùn)行管理

在啟動(dòng)煙氣渦輪機(jī)之前,應(yīng)對入口管線和煙氣輪機(jī)殼體進(jìn)行升溫。速率不大于100 ℃/h,煙氣輪機(jī)的預(yù)熱時(shí)間不小于4 h。

暖機(jī)過程中,應(yīng)保證輪盤冷卻蒸汽量;對于帶有輪盤輻射溫度指示的煙氣透平,可以通過及時(shí)調(diào)節(jié)輪盤卻蒸汽量來控制溫度,溫度應(yīng)保持在300~350 ℃。對于壓力控制的輪盤冷卻蒸汽,請確保蒸汽的壓力和溫度符合規(guī)定要求。

當(dāng)煙氣輪機(jī)入口溫度達(dá)到400 ℃基本穩(wěn)定后,可使煙氣輪機(jī)緩慢升速。

緩慢打開入口控制蝶閥進(jìn)行升速,升速至1000 r/min 停留,對機(jī)組運(yùn)行狀況全面檢查,一切運(yùn)行正常20 min 后,繼續(xù)開大煙機(jī)入口調(diào)節(jié)閥以每次升速500 r/min,停留20 min 檢查的方法升速,將轉(zhuǎn)速升至低于額定轉(zhuǎn)速500~1000 r/min 的速度,檢查運(yùn)行狀況正常后,準(zhǔn)備投用電機(jī)。在增加速度的過程中,請注意機(jī)組的臨界轉(zhuǎn)速,并在增加速度時(shí)迅速越過臨界轉(zhuǎn)速。

煙氣輪機(jī)升速升溫過程中,按照設(shè)計(jì)要求的熱緊程序,對煙氣輪機(jī)、煙氣管線法蘭進(jìn)行熱緊。

3.4 機(jī)組運(yùn)行圖譜監(jiān)測

加強(qiáng)煙氣發(fā)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測,建立狀態(tài)監(jiān)測分析檔案。通過監(jiān)控設(shè)備的振動(dòng)狀態(tài),分析設(shè)備的振動(dòng)狀態(tài),及時(shí)掌握設(shè)備的異常情況。當(dāng)振動(dòng)頻譜中出現(xiàn)相變或反進(jìn)動(dòng)時(shí),應(yīng)立即進(jìn)行分析和檢查,并在必要時(shí)停機(jī)。

3.5 機(jī)組潤滑油管理

良好的潤滑為設(shè)備安全、穩(wěn)定、長期、滿負(fù)荷和高質(zhì)量運(yùn)行提供了可靠的保證。嚴(yán)格執(zhí)行“三過濾”要求,并定期檢查潤滑油的質(zhì)量。按要求每月進(jìn)行潤滑油化驗(yàn)分析。采用科學(xué)的潤滑油管理方法,根據(jù)油品化驗(yàn)分析的結(jié)果視情形換油。

4 總結(jié)

能量回收裝置的運(yùn)行情況直接影響回收的經(jīng)濟(jì)效益和催化裝置的安全、穩(wěn)定、長期運(yùn)行。為保證能量回收裝置的長期運(yùn)行,必須加強(qiáng)技術(shù)改造,選擇好控制系統(tǒng),嚴(yán)格控制煙氣輪機(jī)入口催化劑的濃度和粒度,嚴(yán)防入口過熱,保證輪盤冷卻蒸汽的品質(zhì)和流量,嚴(yán)格執(zhí)行對機(jī)組的“五位一體”管理,提高檢修質(zhì)量,平穩(wěn)開停工。同時(shí),研發(fā)、升級煙機(jī)中過流部件的耐磨涂層材質(zhì),增加過流部件耐磨強(qiáng)度。

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