范榮貴 方洋 孫志
摘要:為解決塔里木油田塔中區(qū)塊1口回填側(cè)鉆井,二開施工作業(yè)中鉆井,特別是定向托壓嚴(yán)重,接單根啟動(dòng)摩阻高,通井作業(yè)粘卡嚴(yán)重、常規(guī)電測風(fēng)險(xiǎn)高等困難;通過對施工作業(yè)困難進(jìn)行系統(tǒng)的原因分析,采用多次改變鉆具組合,使用混合鉆頭,采取加入剛性顆粒優(yōu)化鉆井液性能等措施,有效的緩解了鉆井、通井作業(yè)粘卡嚴(yán)重、定向困難等難題,保證了該井正常鉆井、電測、下套管施工。結(jié)果表明,該技術(shù)方案能有效保證回填側(cè)鉆井的施工安全,對今后回填側(cè)鉆井施工有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:回填側(cè)鉆;粘卡;摩阻;剛性顆粒;井身軌跡
ZG××井是塔里木盆地塔中隆起北斜坡塔中Ⅰ號氣田中古45區(qū)塊?的一口三開制斜井。該井二開使用9 1/2″鉆頭鉆進(jìn)至井深3 966m,起鉆至3 350m發(fā)生地層垮塌卡鉆,經(jīng)后期處理注水泥塞回填后從2 700m側(cè)鉆。側(cè)鉆及后期鉆進(jìn)施工過程中,鉆井、通井等施工作業(yè)困難,為確保鉆進(jìn)施工安全,采用防粘卡工程技術(shù)措施,確保了該井二開安全施工。
一、側(cè)鉆及后期施工困難原因分析
1 ?井身軌跡問題
該井二開9 1/2″井眼從2 700m開始側(cè)鉆,為追求更快的施工進(jìn)度,側(cè)鉆井段狗腿度偏大。
1.1 表現(xiàn)特征
側(cè)鉆作業(yè)時(shí)鉆具在靜止?fàn)顟B(tài)下極易粘附井壁,需要大噸位(15~40t)活動(dòng)及轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(最高16圈)后才能正常上提下放鉆具。特別在起下鉆鉆具座卡及接單根座卡靜止后。
完鉆通井時(shí)對側(cè)鉆點(diǎn)以下井段摩阻情況多次進(jìn)行短起下驗(yàn)證:下部井段啟動(dòng)摩阻很大。
側(cè)鉆井段鉆具存在本體研磨現(xiàn)象。多次倒換鉆具發(fā)現(xiàn),對應(yīng)井段2 600~3 000m鉆具本體出現(xiàn)不同程度研磨發(fā)亮情況。
1.2 原因分析
1.2.1分析電測數(shù)據(jù)
2 700~2910m井段為側(cè)鉆定向井段:為確保側(cè)鉆能夠成功,并迅速脫離老井眼,保證有足夠的安全防碰距離,2700~2750m增斜至5.8°,該井段狗腿較大,最大狗腿5.78°(對應(yīng)2730m) ;2750~2910m逐步降斜;
3967~4400m由于鉆進(jìn)過程中,由于鉆遇斷層,地層傾角大,井斜控制不住,進(jìn)行了兩次長段向糾斜。
3960~4100m定向鉆進(jìn),井斜由4.3°降至0.7°,扭方位120°至20°,最大狗腿2.11°(對應(yīng)4100m)。
4180~4400m定向糾斜鉆進(jìn),井斜由3.2°降至1.2°,最大狗腿6.48°(對應(yīng)4320m)。
1.2.2原因分析
本井2700m側(cè)鉆,二開中完井深5187m,井段長達(dá)2487m,由于多次調(diào)整井斜、方位造成井眼軌跡不平滑,在空間上形成三維井;造成鉆具在井段2700~2900m、3967~4400m鉆具貼邊嚴(yán)重,啟動(dòng)磨阻大。
井段2700~2900m軌跡不平滑,下步井段起下鉆作業(yè)時(shí),井越深,下步鉆具越重,在側(cè)向力的作用下,鉆具貼邊越嚴(yán)重,鉆進(jìn)作業(yè)時(shí)磨鉆具越嚴(yán)重,起下鉆時(shí)啟動(dòng)摩阻越大。
2 ?部分井段存在砂橋
2.1 表現(xiàn)特征
經(jīng)多趟起下鉆觀察,在2700~2815m、2850~3050m、3960~4020m存在遇阻,且返出巖屑多為細(xì)砂及無棱角掉塊,多為二、三疊系灰色、褐色泥巖。
該井二開中完短起作業(yè)時(shí),2700~2800m間斷掛卡嚴(yán)重,經(jīng)多次上提下放活動(dòng)鉆具通過掛卡點(diǎn)。下鉆過程中在3006m遇阻,遇阻后上提困難,接方鉆桿開泵困難,經(jīng)蹩壓上提活動(dòng)鉆具,甩單根起鉆至2945m開泵正常,稠漿攜砂返出大量細(xì)砂,少量掉塊及少量水泥掉塊。
2.2 原因分析
該井二開井眼尺寸9 1/2”,結(jié)合地層分層資料、鉆進(jìn)資料及電測井徑資料在井段2700~2815m、2850~3050m、3960~4020m形成了“大肚子”。
本井設(shè)計(jì)二三疊系交界面2946m。老井眼在3350m卡鉆爆炸松扣后下超震組合、通井組合均在2900~2980m遇阻劃眼困難。
側(cè)鉆井眼起下鉆過程中也在2900~3050m井段出現(xiàn)過遇阻劃眼,返出大量細(xì)砂。由此判斷2900~3050m 為二、三疊系交界面,易出現(xiàn)井壁失穩(wěn)井段,且該井段存在“大肚子”現(xiàn)象。通過循環(huán)攜砂返出物判斷,“大肚子”井段堆積的巖屑滑落形成砂橋造成了下鉆遇阻,堆積的巖屑多以細(xì)砂為主造成環(huán)空堵塞開泵困難。
二、防粘卡工程技術(shù)方案
1 ?使用特殊扶正器修復(fù)井壁(正旋)
該井2700m以下井段鉆具粘附井壁情況嚴(yán)重,定向鉆進(jìn)粘卡風(fēng)險(xiǎn)極大,鉆進(jìn)至4926m,采用在上、下坡面敷焊了合金齒的外徑235.6毫m扶正器,通井劃眼修復(fù)井壁,改善井筒情況。
使用該扶正器采取3中不同鉆組合(大鐘擺、小鐘擺、高位扶正器組合)進(jìn)行了通井、劃眼修復(fù)井壁作業(yè)。在2700~2900m井段進(jìn)行正劃倒劃作業(yè),該井段為側(cè)鉆定向井段,增斜后降斜,增斜井段進(jìn)行了扭方位操作,狗腿度相對較大。在3800~4000m井段進(jìn)行正劃倒劃作業(yè),該井段為鉆進(jìn)期間由于井斜增長,長段定向糾斜,狗腿度相對于其余井段較大。
2 ?使用特殊加工正旋+反旋扶正器修復(fù)井壁
完鉆光鉆鋌鉆具組合通井順暢后,高位接特殊加工正旋+反旋扶正器通井劃眼修復(fù)井壁,改善井筒情況。
鉆具組合:9 1/2"HJT517GK+630*NC560+7 3/4"鉆鋌*3根+NC561*410+7"鉆鋌*6根+5"浮閥+5"加重鉆桿6根+411×NC52T母+5″非標(biāo)鉆桿219根+ NC52T公×410+5"加重鉆桿5根+238mm正旋劃眼扶正器(2268m)+5"加重鉆桿3根+237mm反旋劃眼扶正器+5"加重鉆桿27根+411×NC52T母+5"非標(biāo)鉆桿。
劃眼井段:4920~5187m,扶正器井段2653~2919m,參數(shù):鉆壓0~2t,轉(zhuǎn)速40rpm,扭矩80~100,排量25L/s,泵壓13MPa。
劃眼方式:每根單根劃眼3次,倒劃1次,其中4981~4991m劃眼鉆壓2~3t,扶正器井段2714~2724m,其余井段劃眼無鉆壓。
3 ?改變鉆具組合
把12柱加重鉆桿放置于井段2600~2900m,目的為減少該井段鉆具貼壁面積。
鉆具組合: 9 1/2“ 鉆頭+197mm螺桿+8"無磁鉆鋌1根+8"無磁懸掛+631*NC560+237mm扶正器+7 3/4"鉆鋌*3根+NC561*410+7"鉆鋌*6根+5"浮閥+5"加重鉆桿1根(測斜座)+5"無磁承壓鉆桿1根+5"加重鉆桿5根+411×NC52T母+5″非標(biāo)鉆桿+ NC52T公×410+ 5"加重鉆桿36根(井段2600~2900m位置)+411×NC52T母+5"非標(biāo)鉆桿。
4 ?混合鉆頭
因混合鉆頭PDC刀翼數(shù)的減少,減小了扭矩及其波動(dòng),工具面穩(wěn)定性好;牙輪滾動(dòng)引起的振動(dòng),可減輕定向鉆進(jìn)時(shí)的“托壓”,能夠解決定向鉆進(jìn)機(jī)械鉆速低、方位不易控制、需要頻繁上提下放、調(diào)整方位的問題。
在井段4926~5001m使用9 1/2"KPM1642RT混合鉆頭配合外徑197毫m1.5°單彎螺桿定向鉆進(jìn),進(jìn)尺75m,平均機(jī)械鉆速1.05m/小時(shí)。
5 ?鉆井液中加入剛性顆粒(核桃殼)+玻璃微珠
改變鉆井液潤滑思路,在鉆井液中適當(dāng)加入剛性顆粒(定向時(shí)確保能夠通過螺桿鉆具和定向儀器),改變施工作業(yè)過程中鉆具與井壁的接觸狀態(tài),使得鉆具與井壁的面接觸改變?yōu)辄c(diǎn)接觸,達(dá)到減少摩阻,緩解鉆具托壓現(xiàn)象。
通井起鉆前及短起下鉆前注剛性顆粒含量3%封閉漿,封閉井段2400~3300m,3700~4200m。
存儲式電測前通井:注入油含8%墊底漿,封閉井段5187~4600m,注入玻璃微珠含量0.5%、剛性顆粒含量3%封閉漿,封閉井段4200~2600m。
下套管前通井:注入濃度3%剛性顆粒、0.5%玻璃微珠封閉漿,封閉井段4500~2600m,注入濃度0.5%玻璃微珠封閉漿,封閉井段5187~4500m;井段2600~5187m油含8% 。
三、取得的效果
5項(xiàng)防粘卡工程技術(shù)措施在該井進(jìn)行了應(yīng)用,分別取得了不同的效果。
1 ?特殊正旋扶正器
對比同井段使用特殊扶正器(正旋)修復(fù)井壁的作業(yè)參數(shù),采取措施后定向鉆進(jìn)活動(dòng)鉆具間隔時(shí)間延長15min左右,上提噸位較采取措施前減少15t,取得了預(yù)期的效果。
2 ?特殊加工正旋+反旋扶正器
修復(fù)井壁后,通過短起下鉆驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)起下鉆摩減少10~15噸,啟動(dòng)摩阻大的現(xiàn)狀有所改善,沒有取得預(yù)期的效果。
3 ?改變鉆具組合
通過改變鉆具組合,局部加裝5″加重鉆桿(340m),增強(qiáng)局部鉆具剛性,通過鉆進(jìn)及短起下鉆驗(yàn)證:靜止后上提、下放摩阻降低大約10~15噸,啟動(dòng)摩阻大的現(xiàn)狀有所改善;同時(shí)通過改變鉆具局部剛性,降低了在側(cè)鉆井段,特別是狗腿度高井段形成鍵槽的可能性。
4 ?混合鉆頭
使用9 1/2"KPM1642RT混合鉆頭定向作業(yè)有效解決了因側(cè)鉆后井眼軌跡差,井斜穩(wěn)不住,造成定向托壓,無法實(shí)施定向作業(yè),井斜降不下來的問題。應(yīng)用混合鉆頭+1.50?°彎螺桿后將井斜由3.50度降低至1.00度,平均機(jī)速1.05m/h,保證了該井的安全施工。
5 ?調(diào)整鉆井液潤滑性能
加入剛性顆粒及玻璃微珠,改變鉆具與井壁的接觸狀態(tài),使面接觸改變?yōu)辄c(diǎn)接觸;改變了摩擦阻力狀態(tài),使滑動(dòng)摩擦改變?yōu)闈L動(dòng)摩擦,使得啟動(dòng)摩阻明顯減小。對比加入剛性顆粒及玻璃微珠前后的起下鉆情況,井段2700~5187m起下鉆摩阻情況明顯改善,為后續(xù)安全施工創(chuàng)造了條件。
四、結(jié)論與建議
1)回填側(cè)鉆時(shí)要保證井眼軌跡平滑,特別是剛開始側(cè)鉆井段。側(cè)鉆期間不能一味追趕進(jìn)度,造成頻繁糾斜、扭方位,頻繁調(diào)整軌跡。
2)在側(cè)鉆井段,可以適當(dāng)改變鉆具結(jié)構(gòu),增加鉆具局部剛性,避免頻繁起下鉆作業(yè)形成鍵槽。
3)在鉆井液中加入適當(dāng)玻璃微珠,可以在不影響定向鉆進(jìn)的情況下,明顯改善鉆井液的潤滑性,能夠明顯減小起下鉆作業(yè)中啟動(dòng)摩阻大的現(xiàn)狀。同時(shí)在鉆井液中加入適量的玻璃微珠及剛性顆粒不會影響存儲式測井。
4)鉆進(jìn)作業(yè)中,在鉆井液中加入適量的玻璃微珠及剛性顆粒,只能改善循環(huán)過流時(shí)的井下摩阻,當(dāng)玻璃微珠及剛性顆粒被排干凈后,井下摩阻會恢復(fù)原狀。
5)一旦側(cè)鉆井眼軌跡不好,每次起下鉆需要倒換被磨損井段鉆具,防止鉆具事故。
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