馬進(jìn)強(qiáng)
摘要:果郎溝尾礦庫(kù)為甲瑪銅多金屬礦二期工程配套尾礦庫(kù),采用初期壩+膏體上游法堆壩形式,實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中存在尾砂滲透系數(shù)低、不固結(jié),且壩體浸潤(rùn)線埋深僅10m左右等問(wèn)題。華泰龍礦業(yè)公司采用氣驅(qū)排滲技術(shù),在壩體均勻布設(shè)特殊結(jié)構(gòu)的豎直和水平排滲管,采用高壓氣驅(qū)和重力自流的聯(lián)合排滲方式,大大提高了壩體排滲效率,浸潤(rùn)線埋深快速降低至20m左右,提高了壩體穩(wěn)定性。氣驅(qū)排滲技術(shù)有效解決了果郎溝尾礦庫(kù)子壩排滲固結(jié)程度低的難題,同時(shí)為膏體尾礦筑壩方式及排滲技術(shù)提供了參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:氣驅(qū)排滲;膏體尾礦;飄管排滲;氣驅(qū)豎井;槽孔管;穩(wěn)定性
中圖分類號(hào):TD926.4 +1文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):
文章編號(hào):1001-1277(2021)03-0076-03doi:10.11792/hj20210316
西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司(下稱“華泰龍礦業(yè)公司”)果郎溝尾礦庫(kù)為甲瑪銅多金屬礦4萬(wàn)t/d選礦廠配套使用的尾礦庫(kù),設(shè)計(jì)采用初期壩+膏體上游法堆壩形式。但是,膏體尾礦筑壩工藝在實(shí)際應(yīng)用中,存在尾礦排水固結(jié)強(qiáng)度低、難度大,尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線高,尾礦壩安全風(fēng)險(xiǎn)較高等問(wèn)題[1]。針對(duì)這些問(wèn)題,華泰龍礦業(yè)公司以現(xiàn)代科學(xué)理論和試驗(yàn)研究手段為基礎(chǔ),提出了適合膏體尾礦筑壩技術(shù)條件下的排滲方案、工藝技術(shù)及配套裝備,即氣驅(qū)豎井及飄管排滲(氣驅(qū)排滲)技術(shù),取得多學(xué)科、多方法的集成創(chuàng)新與系統(tǒng)優(yōu)化成果,有效解決了果郎溝尾礦庫(kù)浸潤(rùn)線高、壩體加固難的技術(shù)難題,對(duì)保障尾礦安全堆存及壩體穩(wěn)定具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
1工程概況
果郎溝尾礦庫(kù)為甲瑪銅多金屬礦二期工程4萬(wàn)t/d選礦廠配套使用的尾礦庫(kù),設(shè)計(jì)采用初期壩(高85m,壩頂標(biāo)高4265m,壩軸線478m,壩頂寬5m)+膏體上游法(高175m)堆壩形式。尾礦庫(kù)總壩高260m,總庫(kù)容7002.2×10 4m 3,為一等尾礦庫(kù)。設(shè)計(jì)排礦濃度為64%~66%,尾礦粒度-0.074mm占70%。子壩采用碾壓廢石構(gòu)筑,每級(jí)子壩高5.0m,壩頂寬3.0m,上下游邊坡坡度均為1∶2,服務(wù)年限為12.9a。
果郎溝尾礦庫(kù)設(shè)計(jì)采用初期壩+膏體上游法堆壩形式,“模袋法+寬頂子壩”工藝進(jìn)行筑壩。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,尾礦粒度細(xì)、含泥量高,壩體上升快、尾礦不固結(jié),灘面以下20m范圍內(nèi)尾礦不成型、呈流態(tài)、幾乎沒(méi)有強(qiáng)度,前三級(jí)子壩浸潤(rùn)線埋深只有10m左右。此外,果郎溝尾礦庫(kù)還面臨高濃度、庫(kù)區(qū)封閉排滲不良、堆壩過(guò)高等問(wèn)題。針對(duì)果郎溝尾礦庫(kù)初期壩+膏體上游法堆壩形式的技術(shù)條件,進(jìn)行膏體尾礦壩氣驅(qū)排滲技術(shù)的系統(tǒng)研究及應(yīng)用,成功降低了壩體浸潤(rùn)線。
2氣驅(qū)排滲技術(shù)
快速實(shí)現(xiàn)壩體排滲固結(jié)是提高尾礦庫(kù)壩體穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,目前常規(guī)方法是預(yù)埋排滲管,但這種方法受施工條件限制,施工質(zhì)量難以達(dá)到要求,排滲效果不理想。此外,傳統(tǒng)排滲管和反濾層結(jié)構(gòu)也存在缺陷,導(dǎo)致排滲效率低。華泰龍礦業(yè)公司提出的氣驅(qū)排滲技術(shù),是在壩體均勻布設(shè)特殊結(jié)構(gòu)的豎直和水平排滲管,采用高壓氣驅(qū)和重力自流的聯(lián)合排滲方式。相比傳統(tǒng)排滲方式,氣驅(qū)排滲技術(shù)不受施工條件限制,且排滲效率高[2]。
2.1槽孔管
排滲管的排滲效果主要取決于滲透面積。氣驅(qū)排滲的排滲管采用孔槽設(shè)計(jì),即槽孔管[3],其結(jié)構(gòu)如圖1所示。槽孔管管壁均勻布設(shè)孔槽,主要技術(shù)參數(shù):槽孔管直徑為100mm,管壁外側(cè)縱向均勻設(shè)置16個(gè)滲流槽,槽寬10mm,槽深3.5mm。按間距150~200mm鉆孔,孔徑為8mm,每延米接觸面積為3140cm 2,每延米滲流面積為1600cm 2(16個(gè)槽),滲透比約為0.51。相比傳統(tǒng)排滲管,槽孔管滲透面積提高了24.5倍,排滲效率大大提高。
2.2反濾層
槽孔管反濾層結(jié)構(gòu)如圖2所示。在槽孔管的外壁包裹一層白鋼網(wǎng),其可以使槽孔管周圍80%細(xì)尾砂順利通過(guò),留下20%粗尾砂在槽孔管周圍形成反濾層,進(jìn)一步增大了透水面積,提高了排滲效率。
2.3獨(dú)特的管中管結(jié)構(gòu)
氣驅(qū)排滲豎井的外管為進(jìn)水管,內(nèi)管為出水管,高壓氣體通過(guò)高壓進(jìn)氣管(10mm左右)從內(nèi)管底部注入,推動(dòng)內(nèi)管中的液體向上爬升,從而在外管底部形成負(fù)壓,使得外管水位下降,井周圍尾礦中的孔隙水通過(guò)反濾白鋼網(wǎng)源源不斷地進(jìn)入外管中,加速尾礦排水固結(jié),同時(shí)大幅降低尾礦堆體的浸潤(rùn)線。高壓進(jìn)氣管中的氣體壓力高達(dá)1.2MPa,從而可以將尾礦堆體數(shù)十米深處的積水吸出,實(shí)現(xiàn)深層尾礦的排水固結(jié)。
2.4全天候自動(dòng)化運(yùn)行
氣驅(qū)排滲技術(shù)配備高效自動(dòng)控制系統(tǒng),根據(jù)孔內(nèi)水位自動(dòng)切換抽排孔,每臺(tái)空壓設(shè)備可以控制30~50口氣驅(qū)排滲豎井,循環(huán)抽排,不會(huì)因尾礦滲透系數(shù)低而斷流,使排滲效率大幅提高。此外,氣驅(qū)排滲豎井中沒(méi)有任何機(jī)械部件,無(wú)需維修,即使內(nèi)、外管隨尾礦堆體沉降彎曲變形,系統(tǒng)也能正常工作,從而使得系統(tǒng)的可靠性和使用壽命大幅提升。
氣驅(qū)排滲豎井原理示意圖見圖3。
3工程應(yīng)用
3.1氣驅(qū)排滲豎井施工
根據(jù)果郎溝尾礦庫(kù)時(shí)段運(yùn)行現(xiàn)狀,氣驅(qū)排滲豎井施工平面圖見圖4。
1)在二級(jí)子壩(標(biāo)高4275m)鋪設(shè)一排氣驅(qū)排滲豎井,單孔深度30m,間距10m,共計(jì)43孔。
2)在三級(jí)子壩(標(biāo)高4280m)鋪設(shè)一排氣驅(qū)排滲豎井,單孔深度40m,間距10m,共計(jì)43孔。
氣驅(qū)排滲豎井施工程序?yàn)榕R時(shí)設(shè)施搭建→人員進(jìn)場(chǎng)→設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)→施工前準(zhǔn)備→焊接排滲管→鉆機(jī)鉆孔→安裝進(jìn)水管→安裝出水管→安裝供氣系統(tǒng)→安裝排水系統(tǒng)→安裝監(jiān)測(cè)及控制系統(tǒng)→設(shè)備啟動(dòng)抽水。
氣驅(qū)排滲豎井施工采用XH-50特種鉆機(jī),鉆孔孔徑為120mm。槽孔管現(xiàn)場(chǎng)熔接,確保密閉性良好,并且內(nèi)部至少可承受1.2MPa的氣壓;槽孔管內(nèi)部安裝40mm的PE出水管,高壓進(jìn)氣管、液位及壓力傳感器,并與控制設(shè)備連接,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)循環(huán)抽排。
3.2水平飄管施工
在4267m水平布設(shè)一排水平飄管(排滲管),排滲管采用75mm齒輪透水管(外包304白鋼網(wǎng)),排水管采用75mmPE管。鉆孔深度181~203m,孔間距10m,共計(jì)布設(shè)47孔,其施工平面圖見圖5。施工順序?yàn)榕艥B管熔接→機(jī)械鉆孔→敷設(shè)排滲管[4]。
3.3應(yīng)用效果
果郎溝尾礦庫(kù)二級(jí)子壩的氣驅(qū)排滲豎井單孔深度30m,共43孔,于2019年4月25日施工,6月7日完工,開始連續(xù)抽水,初始排水量230m 3/d;抽水至7月7日,排水量降至150~130m 3/d。三級(jí)子壩的氣驅(qū)排滲豎井單孔深度40m,共43孔,于2019年6月7日施工,7月中旬施工完成并開始排水,初始排水量為190m 3/d。水平飄管于2019年9月開始施工,在一級(jí)子壩坡面共布設(shè)47孔,實(shí)際單孔長(zhǎng)180m,10月中旬施工完成并開始排水。
為了驗(yàn)證排滲效果及壩體穩(wěn)定性,氣驅(qū)排滲技術(shù)實(shí)施前后分別對(duì)壩體做了2次工程勘察。從浸潤(rùn)線埋深指標(biāo)分析來(lái)看:氣驅(qū)排滲技術(shù)應(yīng)用前,浸潤(rùn)線埋深10m左右;氣驅(qū)排滲技術(shù)應(yīng)用后,浸潤(rùn)線埋深降低至18.4~26.0m;表明氣驅(qū)排滲技術(shù)能快速降低壩體浸潤(rùn)線高度,提高壩體穩(wěn)定性。
4結(jié)論
1)相比傳統(tǒng)排滲技術(shù),氣驅(qū)排滲技術(shù)具有排滲效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
2)氣驅(qū)排滲技術(shù)在果郎溝尾礦庫(kù)應(yīng)用后,快速將壩體浸潤(rùn)線埋深從10m左右降低到18.4~26.0m,提高了壩體穩(wěn)定性。
3)采用氣驅(qū)排滲技術(shù)大大降低了子壩壩體達(dá)到相同穩(wěn)定性條件下所需要的土石方量,節(jié)約了運(yùn)輸和施工成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),該技術(shù)能快速有效地提高壩體穩(wěn)定性,降低尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn),具有較顯著的社會(huì)效益。因此,氣驅(qū)排滲技術(shù)在同類型尾礦庫(kù)筑壩工程中具有很好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
[參考文獻(xiàn)]
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Abstract:GuolanggoutailingspondisthetailingspondsupportingPhase2ProjectofJiamaCopperPolymetallicMineandtakestheformofearlydam+pasteupstreamdamformation.Duringoperation,thetailingshavelowpermeabilitycoefficientanddoesntsolidify,besides,theburialdepthofdamseepagelineisonlyabout10m.Byapplyingairdrivendrainagetechnology,verticalandhorizontaldrainagepipeswithspecialstructureareevenlyarrangedonthedambody.Thejointprocessofhighpressureairdrivenandgravityflowmethodfordrainagegreatlyimprovesthedrainageefficiencyofthedam,theburialdepthofdamseepagelinerapidlydecreasestoabout20m,andthedamstabilityisimproved.AirdrivendrainagetechnologyeffectivelysolvesthelowsolidificationdegreeproblemfordrainageinthesubdamofGuolanggoutailingspond,andatthesametime,providesreferencefordamconstructionwithpastetailingsanddrainagetechnology.
Keywords:airdrivendrainage;pastetailings;floatingpipedrainage;airdrivenverticalshaft;slottube;stability