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核電廠應(yīng)急柴油機配氣機構(gòu)損壞原因分析及修復(fù)技術(shù)研究

2021-09-10 09:14:34車銀輝白帆祖帥白宇星初向南
內(nèi)燃機與配件 2021年10期
關(guān)鍵詞:損壞改進

車銀輝 白帆 祖帥 白宇星 初向南

摘要:某核電廠第五臺應(yīng)急柴油機在執(zhí)行變負荷磨合試驗時,其B9缸配氣機構(gòu)發(fā)生嚴重損壞,造成應(yīng)急柴油機不可用。通過配氣機構(gòu)各故障件的損傷形貌觀察,推理演繹配氣機構(gòu)損壞過程,鎖定燒毀的凸輪軸軸瓦為肇事部件。從制造質(zhì)量、運行工況、安裝工藝等方面開展軸瓦燒毀原因分析,利用柴油機仿真軟件驗證制造安裝偏差造成軸瓦燒毀的影響,明確了造成配氣機構(gòu)損壞的根本原因。針對損壞原因,介紹了該型號應(yīng)急柴油機損壞的配氣機構(gòu)首次現(xiàn)場處理過程中修復(fù)工藝改進實施情況,為同類型應(yīng)急柴油機節(jié)省檢修時間提供了參考借鑒。

關(guān)鍵詞:應(yīng)急柴油機;配氣機構(gòu);損壞;改進

中圖分類號:TM623.9? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)10-0129-03

0? 引言

核電廠第5臺應(yīng)急柴油發(fā)電機組(LHS)為附加后備柴油發(fā)電機組,其安全功能是替代不可用的核電廠應(yīng)急發(fā)電機組LHP/LHQ,在10s內(nèi)啟動并達到額定電壓和額定功率,向中壓應(yīng)急交流配電盤LHA/LHB供電,以實現(xiàn)LHP/LHQ的糾正性和預(yù)防性維修,提高機組可用率。LHS應(yīng)急柴油機為德國MTU公司生產(chǎn)20V956TB33型柴油機,這是一種直噴式四沖程柴油機,共有20個氣缸(A、B兩列各10個氣缸),成60°V形分布,額定功率為6000kW。

柴油機曲軸通過齒輪箱變速帶動凸輪軸轉(zhuǎn)動,當按照配氣定時配置好的凸輪旋轉(zhuǎn)過一定角度后,將與凸輪配合將滾子導(dǎo)套頂起,與下游的搖臂機構(gòu)配合傳動打開相對應(yīng)的進、排氣閥,實現(xiàn)氣缸做功或進氣沖程時的進排氣功能,以保證柴油機氣缸可以正常做功。配氣機構(gòu)主要由氣閥組件、氣閥傳動組件及凸輪軸組件等三部分構(gòu)成,見圖1所示。

本文介紹了核電廠應(yīng)急柴油機配氣機構(gòu)損壞原因分析過程,找出配氣機構(gòu)損壞的根本原因,提出了防止配氣機構(gòu)損壞重發(fā)的修復(fù)工藝措施,同時介紹了首次現(xiàn)場處理過程中檢修工藝改進實施情況,為同類型應(yīng)急柴油機節(jié)省檢修時間提供了參考借鑒。

1? 事件背景

核電廠執(zhí)行LHS應(yīng)急柴油機的變負荷磨合試驗過程中,巡檢發(fā)現(xiàn)B9缸氣缸頭附近冒煙,進氣歧管表面油漆受熱發(fā)黃,立即緊急停運柴油機。解體檢查B9缸的配氣機構(gòu)損傷情況:①活塞頂與進氣門存在磕碰痕跡;②搖臂機構(gòu)的氣門間隙調(diào)整螺釘鎖緊螺母松動,進氣門桿彎曲,其內(nèi)部油道存有大量金屬碎屑;③進、排氣挺桿彎曲;④進、排氣門的2個滾子導(dǎo)套卡死,破拆后導(dǎo)套外表面磨損嚴重,形成了冷焊現(xiàn)象;⑤凸輪軸軸瓦與軸頸抱死,破拆后軸瓦工作表面高溫發(fā)黑,且金屬熔化遷移。

2? 肇事部件確認

由于損壞的部件眾多,首先需要配氣機構(gòu)損壞過程。經(jīng)分析,造成配氣機構(gòu)損壞有兩種過程:①氣閥間隙偏大由上往下傳遞熱量造成軸瓦損壞;②軸瓦燒毀由下往上引起傳動部件卡澀。氣閥間隙,即萬向節(jié)與氣閥桿之間預(yù)留一個間隙,通過緊固鎖緊螺母來調(diào)整,主要是防止氣閥桿受熱膨脹而伸長,導(dǎo)致氣閥關(guān)閉不嚴。此次柴油機變負荷磨合試驗前執(zhí)行過氣閥間隙調(diào)整工作,為鎖定肇事部件開展的分析有:①根據(jù)配氣機構(gòu)各部件損傷的宏、微觀形貌觀察結(jié)果,B9缸進、排氣滾子套筒卡死在行程高位是由于潤滑不良產(chǎn)生冷焊抱死導(dǎo)致的;②潤滑油除供B9缸的搖臂機構(gòu)、挺桿、滾子導(dǎo)筒等部件潤滑外,還為B8缸的高壓油泵提供密封油。在B9/B8缸相關(guān)部件的內(nèi)油道中均發(fā)現(xiàn)了金屬碎屑,經(jīng)檢測均來自于B9缸凸輪軸瓦碎片;③采用AVL軟件經(jīng)計算,見圖2,氣門間隙對凸輪軸瓦不會產(chǎn)生額外過大的損壞沖擊載荷。綜上,B9缸凸輪軸軸瓦首先損壞并產(chǎn)生大量金屬碎片,隨潤滑油進入B9/B8缸各部件內(nèi)油道,引起潤滑油流量降低,滾子導(dǎo)套外表面潤滑不良冷焊抱死,氣門定時失常,活塞頂部撞擊進氣門,導(dǎo)致配氣機構(gòu)其它部件承受很大的沖擊力,從而產(chǎn)生不同程度的損傷。

3? 凸輪軸軸瓦燒毀原因分析

為了確定凸輪軸軸瓦燒毀的原因,分別從軸瓦制造質(zhì)量、軸瓦運行工況、軸瓦安裝、安裝影響仿真分析等方面開展了調(diào)查分析工作,為避免軸瓦燒毀提供理論指導(dǎo)與支持。

3.1 軸瓦制造質(zhì)量分析

燒毀軸瓦由內(nèi)外兩層金屬構(gòu)成,其中內(nèi)層金屬為鑄態(tài)Cu-Pb-Sn銅合金,外層金屬為碳鋼。軸瓦內(nèi)層表面存在明顯的磨損痕跡,中部導(dǎo)油槽附近顏色發(fā)黑,有明顯氧化特征,局部油槽已被變形銅合金填充;外層表面可見磨損特征,磨損相對較為輕微,見圖3。對燒毀軸瓦內(nèi)表面開展掃描電鏡和能譜分析,可見明顯的犁溝型環(huán)向磨損特征以及氧化層形貌。軸瓦金相組織分析結(jié)果表明,銅合金層發(fā)生了局部熔化和形變,導(dǎo)致組織中第二相部分外溢,鑄態(tài)組織已不明顯;碳鋼層組織則發(fā)生了局部相變,在損傷嚴重位置出現(xiàn)了顯微開裂和銅金屬滲入現(xiàn)象。軸瓦硬度檢驗結(jié)果表明,內(nèi)層出現(xiàn)了硬度升高,外層出現(xiàn)了硬度降低的情況。綜上軸瓦材料檢查結(jié)果,軸瓦燒毀是在高溫和應(yīng)力共同作用下的結(jié)果,與制造質(zhì)量本身無關(guān)。

3.2 軸瓦運行工況調(diào)查分析

LHS應(yīng)急柴油機在德國MTU廠家完成總裝,運抵國內(nèi)制造廠完成驗收試驗,至損壞前啟動總次數(shù)約400次,累計運行時間約400小時。對比故障前一年內(nèi)的歷次試驗記錄,該臺柴油機設(shè)備狀態(tài)總體穩(wěn)定,B9缸溫度維持在健康水平,無惡化趨勢。本次應(yīng)急柴油機磨合試驗過程中,潤滑油進口溫度為68℃,小于83℃報警值,滿足設(shè)計要求。因此,可排除柴油機潤滑油運行異常造成凸輪軸瓦燒毀的可能性。

3.3 軸瓦安裝調(diào)查分析

本臺柴油機搶修過程中,對B列12個軸瓦的進油孔安裝偏差、軸頸尺寸和瓦座內(nèi)徑進行重點檢查,除B9缸外11個軸瓦均未見異常。B9缸凸輪軸瓦座內(nèi)徑尺寸呈橢圓形,最小直徑137.93mm位于1-2點鐘方向,低于廠家設(shè)計標準0.07mm,見表1所示。根據(jù)廠家反饋,制造階段不會對凸輪軸瓦安裝后的內(nèi)徑進行檢測要求。從34個軸瓦備件中選用了外徑最小的軸瓦進行試裝,安裝后的軸瓦內(nèi)徑低于設(shè)計下限值0.03mm,與凸輪軸軸頸的運行間隙為0.085mm,低于設(shè)計要求。這表明原始裝配后的B9缸凸輪軸瓦與瓦座的配合過盈會更大(超過0.20mm),會引起軸瓦的運行溫度升高,降低承載性能。

3.4 軸瓦安裝影響仿真分析

對軸瓦和瓦座的安裝偏差情況開展仿真分析,仿真的幾何模型見圖4。瓦座三個面固定,一面對稱約束,外端面和側(cè)面自由,加載的環(huán)境溫度為25℃,流道水溫為20℃。軸瓦的溫度邊界加載施加為80°C。不同裝配尺寸后變化情況的仿真結(jié)果見表2所示,軸瓦與瓦座裝配過盈越大,瓦座內(nèi)徑外擴越大,軸瓦內(nèi)徑內(nèi)縮越嚴重,會進一步縮小軸瓦與軸頸的運行間隙(0~0.085mm)。

應(yīng)急柴油機凸輪軸設(shè)計使用了多軸承支撐軸系結(jié)構(gòu),載荷計算復(fù)雜。采用柴油機多體動力學(xué)計算軟件,結(jié)合軸瓦內(nèi)徑定量仿真結(jié)果,從軸瓦的總載荷、最小油膜厚度、軸瓦熱負荷等方面,進一步分析軸瓦安裝偏差對其承載能力的影響。為加快分析計算,簡化后的柴油機凸輪軸齒輪系幾何模型見圖5。根據(jù)LHS柴油機實際運行工況,仿真輸入條件為:潤滑油牌號15W40,進口油溫68°C,供油壓力9.69bar,柴油機轉(zhuǎn)速1500rpm。多體動力學(xué)的凸輪軸瓦仿真結(jié)果見表3所示。表3中的數(shù)據(jù)表明,凸輪軸瓦安裝間隙在設(shè)計范圍內(nèi)時,其承載能力均滿足要求;當B9缸凸輪軸瓦間隙減小而其它軸瓦間隙不變時,各缸的軸瓦載荷會重新分配,B9缸凸輪軸瓦熱負荷增加較快,導(dǎo)致軸瓦運行溫度升高較大(即為穩(wěn)定工況的2.23倍,即68℃*105/47=151℃),會遠超出了潤滑油報警溫度,軸瓦內(nèi)層承載區(qū)的潤滑油局部氧化嚴重,沉積的氧化物會進一步減低摩擦熱量的傳導(dǎo),進而降低軸瓦承載能力加速軸瓦損壞。

4? 凸輪軸修復(fù)技術(shù)研究

根據(jù)上述分析,為解決凸輪軸軸瓦安裝引起燒毀問題,確保軸瓦長期運行的可靠性,對凸輪軸軸瓦的修復(fù)技術(shù)進行了改進。德國MTU公司生產(chǎn)20V956TB33型柴油機為緊湊型柴油機,給現(xiàn)場拆卸、維修帶來了不便。由于該型號柴油機首次在核電現(xiàn)場執(zhí)行凸輪軸更換工作,各方的現(xiàn)場維修經(jīng)驗不足,一邊搶修一邊改進檢修工藝,大大延長了預(yù)期的檢修時間,修復(fù)工藝重點改進為:①在不拆除發(fā)電機側(cè)的情況下,只能朝機頭方向?qū)⑼馆嗇S抽出,受空間長度限制原抬軸工具無法使用,在原來的抬軸工具上進行改造,加工制作了分段式抬軸工具;②B9缸凸輪軸瓦座孔變形且配合間隙超過設(shè)計要求,采用自主研發(fā)的汽輪機通流間隙激光測量技術(shù),該技術(shù)具有快速、準確等優(yōu)點,應(yīng)用于B列12個凸輪軸瓦座內(nèi)徑與對中度測量,見圖6,保證了多支撐凸輪軸擴孔修理后的對中度,消除了由于間隙偏差過大引起的負荷分配不均造成的運行風(fēng)險。

5? 結(jié)束語

通過應(yīng)急柴油機配氣機構(gòu)各部件的損傷形貌觀察,鎖定凸輪軸軸瓦燒毀是造成配氣機構(gòu)損壞的始發(fā)部件。經(jīng)過軸瓦材料分析、運行工況核查、安裝配合尺寸以及模擬驗證計算等方面分析,確認導(dǎo)致凸輪軸瓦燒毀的根本原因為軸瓦存在原始制造安裝缺陷,軸瓦與瓦座的安裝配合間隙超出設(shè)計要求,引起軸瓦和軸頸間的運行間隙偏小,各軸瓦載荷分配不均,長期處于高溫度下運行累積燒毀。使用內(nèi)窺鏡對廠內(nèi)所有應(yīng)急柴油機凸輪軸瓦座外表面進行擴檢,同時檢修文件中增加凸輪軸瓦安裝后的內(nèi)徑檢測要求。在此次檢修過程中,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,改進了凸輪軸抬軸工具和采用了高精度的激光測量技術(shù),使用效果良好,為后同類型應(yīng)急柴油機節(jié)省檢修時間提供了重要的參考借鑒。

參考文獻:

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