蔡文華 尹芝足 康福軍 關(guān)曉鋒
(首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司水廠鐵礦)
數(shù)碼電子雷管是一種以電子芯片作為延期元件的新型雷管,內(nèi)置雷管身份信息碼和起爆碼,安全性更高,公安部門(mén)要求自2020年開(kāi)始,露天礦山停止使用非電導(dǎo)爆管雷管,全部改用數(shù)碼電子雷管。數(shù)碼電子雷管相比非電導(dǎo)爆管雷管,具有精準(zhǔn)控制、微差時(shí)間任意可調(diào)、聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)、密碼起爆等技術(shù)性能特點(diǎn),在減少爆破震動(dòng)、提高爆破效果等方面具有獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)[1-5]。
隨著電子雷管全面替代非電導(dǎo)爆管雷管,如何利用更加精準(zhǔn)的起爆微差時(shí)間有效控制爆破前沖、爆破后沖、提升爆破能量利用率,進(jìn)而提升爆破質(zhì)量,成為必須解決的問(wèn)題。因此,水廠鐵礦對(duì)數(shù)碼電子雷管合理起爆微差時(shí)間的確定進(jìn)行了爆破試驗(yàn)研究。
水廠鐵礦于2019年11月購(gòu)進(jìn)山西壺化集團(tuán)生產(chǎn)的數(shù)碼電子雷管,雷管材質(zhì)為鋁殼,直徑7.0 mm,長(zhǎng)度80 mm;腳線靜拉力35 kg 以上;延期時(shí)間范圍為0~5 000 ms;延期誤差1 ms;防水性能為30 m 水深、72 h,且對(duì)雷管的地表連接裝置做了防水密閉處理。于11月16 日,在北區(qū)采場(chǎng)溝底-230 m 水平有水環(huán)境通過(guò)100 發(fā)地表檢測(cè)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該類(lèi)電子雷管在防水性和抗拉性上存在缺陷,隨后要求廠家進(jìn)行了提高防水和抗拉防磨的改進(jìn);到2019 年12 月底,完成了1 000 發(fā)雷管的工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果雷管性能穩(wěn)定、無(wú)拒爆,雷管抗拉、抗砸能力適應(yīng)機(jī)械化炮孔填塞的需要,爆破人員熟練掌握了基本應(yīng)用技術(shù)和流程。
國(guó)產(chǎn)數(shù)碼電子雷管廣泛應(yīng)用前,水廠鐵礦多排孔微差斜線起爆一般使用普通非電導(dǎo)爆管1~8 段,通過(guò)不同段別地表管和孔內(nèi)管進(jìn)行組合起爆。逐孔起爆采用國(guó)產(chǎn)高精度雷管,孔內(nèi)管為400 ms,地表管為17,25,42,65,100 ms,通過(guò)孔外地表延期的方式進(jìn)行聯(lián)線,使得炮孔按照合理順序逐一起爆。使用國(guó)產(chǎn)普通和高精度非電導(dǎo)爆管雷管進(jìn)行深孔臺(tái)階爆破,受段別、精度限制,在通過(guò)優(yōu)化微差時(shí)間控制爆破前沖和后沖、提高爆破質(zhì)量等方面受到限制。如在爆破前沖控制上,因微差時(shí)間相對(duì)固定,導(dǎo)致爆破前沖控制誤差大,無(wú)法滿足控制爆破需求;前期使用非電導(dǎo)爆管雷管控制爆破后沖難度大,為提升爆破質(zhì)量,有時(shí)后沖達(dá)到7~9 m,增加了輔助設(shè)備處理接爆區(qū)的工程量,同時(shí)增加了爆破質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);在巖石節(jié)理裂隙發(fā)育部位,起爆微差時(shí)間不合理,會(huì)導(dǎo)致爆破能量利用率低、大塊率升高。
為加快試驗(yàn)進(jìn)度和提高試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,試驗(yàn)采用爆破分區(qū)原則,即根據(jù)可爆性進(jìn)行分組,條件基本類(lèi)似的爆區(qū)分為一組。如Ⅱ組試驗(yàn)爆區(qū)的地質(zhì)條件為正變質(zhì)巖系的混合花崗巖,普氏系數(shù)f=8~10,可爆性分級(jí)為Ⅱ級(jí)中等。該組試驗(yàn)爆區(qū)采用310 mm直徑的炮孔,爆破段高15 m,采用的爆破參數(shù)除微差時(shí)間外其余保持一致。
(1)深孔臺(tái)階清碴爆破,選取17~125 ms 不同的代表性微差時(shí)間值進(jìn)行試驗(yàn),爆破后測(cè)量統(tǒng)計(jì)整體平均前沖距離,分析孔間、排間微差時(shí)間與前沖距離之間的關(guān)系。
(2)深孔臺(tái)階壓渣爆破,選取15~150 ms 不同的代表性微差時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn),爆破后測(cè)量統(tǒng)計(jì)平均爆破后沖距離,分析孔間、排間微差時(shí)間與后沖距離之間的關(guān)系。
(3)深孔臺(tái)階壓渣爆破,選取15~150 ms 不同的代表性微差時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn),爆破后大塊率按照一個(gè)電鏟采掘帶寬度統(tǒng)計(jì),分析微差時(shí)間與大塊率之間的關(guān)系。
以Ⅱ組為例,穿孔設(shè)備為YZ-55型牙輪鉆機(jī),孔徑D=310 mm,試驗(yàn)爆區(qū)巖石f=8~10,爆破階段高度H=15 m,超深h=2.5 m,孔網(wǎng)采用邊長(zhǎng)9 m的正三角形布孔。
爆破規(guī)模40~50 孔,爆破排數(shù)3~4 排,清渣底盤(pán)抵抗線W=9 m,采用逐孔起爆的方式進(jìn)行爆破,平均炮孔填塞長(zhǎng)度l=9 m,單孔裝銨油炸藥Q=550 kg,炸藥單耗q=0.19 kg/t。在上述爆破參數(shù)保持一致的情況下,不同試驗(yàn)爆區(qū)炮孔孔間微差時(shí)間分別按照17,30,42,55,65,80,100,125 ms 進(jìn)行設(shè)置,進(jìn)行爆破效果對(duì)比試驗(yàn)。為加快試驗(yàn)進(jìn)度,以原來(lái)沒(méi)采用過(guò)且無(wú)歷史跟蹤數(shù)據(jù)的30,55,80,125 ms共4種微差時(shí)間為重點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn)。
爆破規(guī)模40~50 孔,爆破排數(shù)3~5 排,壓渣厚度不小于15 m,壓渣底盤(pán)抵抗線w=8 m,采用逐孔起爆的方式進(jìn)行爆破,炮孔填塞長(zhǎng)度l=8.5 m,單孔裝銨油炸藥580 kg,炸藥單耗0.2l g/t。在上述爆破參數(shù)保持一致的條件下,每個(gè)爆區(qū)炮孔排間微差時(shí)間分別按照17,30,42,50,65,80,100,125,150 ms 進(jìn)行設(shè)置,進(jìn)行爆破效果對(duì)比試驗(yàn)。為加快試驗(yàn)進(jìn)度,以原來(lái)沒(méi)采用過(guò)且無(wú)歷史跟蹤數(shù)據(jù)的30,55,80,125,150 ms共5種微差時(shí)間為重點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn)。
水廠鐵礦通過(guò)試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)中深孔臺(tái)階清碴爆破前沖距離主要與炸藥單耗有關(guān)。此外,還與前排炮孔孔間微差時(shí)間有關(guān)。如Ⅱ組試驗(yàn)中,炸藥單耗按照松動(dòng)爆破取小值,選取不同的孔間微差時(shí)間,統(tǒng)計(jì)整體爆破前沖距離,發(fā)現(xiàn)前排炮孔孔間微差時(shí)間對(duì)爆破前沖有較大影響。如圖1所示。
同時(shí)還發(fā)現(xiàn),雖然中深孔臺(tái)階清渣爆破增加孔間延期時(shí)間,能夠在一定程度上減少爆破前沖距離,但是大塊率卻相應(yīng)增加,如前排孔間延期時(shí)間設(shè)置35~45 ms的微差時(shí),前沖約為段高的2 倍,爆破前沖大塊較少,爆破質(zhì)量好;前排孔間數(shù)碼雷管延期時(shí)間設(shè)置100~125 ms 的微差時(shí)(改變起爆方向),前沖約為一倍段高,但爆破前沖大塊較多,爆破質(zhì)量較差??组g微差時(shí)間對(duì)爆破大塊率的影響如圖2所示。
水廠鐵礦通過(guò)試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)中深孔爆破后沖距離主要與后排孔裝藥單耗有關(guān)系,此外,還與后排孔排間延期時(shí)間有關(guān),如圖3所示。
國(guó)內(nèi)爆破經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,一般情況下,壓碴爆破較清碴爆破前排減少大塊產(chǎn)出率20%~30%,主要原因是由于前面有碴堆阻擋,包含第一排孔在內(nèi)的各排鉆孔都可以增加裝藥量,并在碴堆的擠壓下充分破碎。水廠鐵礦通過(guò)試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)中深孔爆破大塊率除與壓渣厚度、孔網(wǎng)參數(shù)、超深、炸藥單耗、巖石硬度、裝藥結(jié)構(gòu)及填塞高度有關(guān)外,還與炮孔排間微差時(shí)間有關(guān)。試驗(yàn)表明,合理選取排間微差間隔時(shí)間,可以有效果降低爆破大塊率。如Ⅱ組試驗(yàn)中,增加后排排間延期時(shí)間控制后沖效果明顯,但延期時(shí)間偏長(zhǎng)時(shí),會(huì)影響爆破質(zhì)量,造成貨源硬、大塊多,排間微差時(shí)間選取為50~60 ms 時(shí),可見(jiàn)爆破后沖距離控制在5~7 m,微差擠壓爆破效果相對(duì)較好,大塊率相對(duì)其它微差時(shí)間有所降低,如圖4所示。
(1)增加數(shù)碼電子雷管的延期時(shí)間能夠在一定程度上減少爆破前沖距離,水廠鐵礦孔間微差時(shí)間較前期調(diào)整了25~40 ms,在一定程度上有效控制了爆破前沖距離。
(2)在其他爆破參數(shù)不變的情況下,孔間微差時(shí)間較前期調(diào)整了5~15 ms,排間微差時(shí)間調(diào)整了15~30 ms,后沖距離由之前的7~9 m 減少至5~7 m,有效控制了爆破后沖。
(3)采用壓縮多排孔微差間隔時(shí)間提高爆破能量利用率的方法,改進(jìn)了水廠鐵礦節(jié)理裂隙發(fā)育部位的爆破質(zhì)量,大塊率降低30%以上,提高了深孔爆破效果。