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超深致密儲層降低破裂壓力工藝研究及實踐

2021-09-15 03:42李紅林周向東
天然氣技術(shù)與經(jīng)濟 2021年4期
關(guān)鍵詞:噴砂射孔川西

李紅林 蘇 鏢 周向東

(1.中國石化西南油氣分公司石油工程監(jiān)督中心,四川 德陽 618000;2.中國石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川 德陽 618000)

0 研究背景

四川盆地西部地區(qū)(以下簡稱川西)海相碳酸鹽巖儲層埋藏深(>6 000 m)、物性差(Ⅱ、Ⅲ類儲層占比大于90%)、高角度微裂縫不發(fā)育,平均滲透率為3.46×10-3μm2,在前期測試作業(yè)中,多口井在改造時出現(xiàn)地層吸液困難,難以壓開的現(xiàn)象。國內(nèi)外目前針對深層碳酸鹽巖降低破裂壓力研究相對較少,一般主要手段為配置140 MPa超高壓井口,復(fù)合射孔及射孔參數(shù)調(diào)整等方式,但通過川西海相PZ113等多口井實施表明,常規(guī)的降低破裂壓力手段對解決井周儲層污染有一定的效果,但影響范圍受限,難以滿足低品位碳酸鹽巖儲層降低破裂壓力的需要。通過對多種降低破裂壓力工藝的論證、室內(nèi)試驗及現(xiàn)場實踐,最終形成了一套適合川西海相致密儲層降低破裂壓力作業(yè)措施和配套技術(shù),降低了酸壓改造難度,滿足了勘探開發(fā)的需要。

1 常規(guī)作業(yè)技術(shù)在川西海相的局限

1.1 深穿透射孔工藝在超深致密儲層的適應(yīng)性評價

由于超深層面臨的高圍壓、高溫度、巖石致密的客觀條件,射孔穿深有較大程度的衰減。為了評價超深穿透射孔彈的適應(yīng)性,開展了目標儲層射孔效率試驗,用以評價射孔彈是否能夠穿透泥漿污染帶、井筒應(yīng)力集中帶等。

1)射孔彈的選取。選取西安X公司研制的新型超深穿透射孔彈,該產(chǎn)品通過API 19B認證,混凝土靶穿孔深度為94.7 cm,孔徑為0.91 cm。

2)目標實驗靶的選取與制作。采用川西海相目標儲層的巖石露頭,分別為三種白云巖(灰質(zhì)白云巖、藻粘結(jié)白云巖和微粉晶白云巖)(表1)。

3)地面模擬裝槍穿柱狀靶試驗。采用模擬裝槍穿巖心柱狀靶的射孔方法,以有效評價射孔彈的性能。設(shè)計目標靶采用柱狀巖石靶,靶套為A3鋼板,中間用水泥固定。

4)模擬儲層環(huán)境下柱狀巖石靶射孔試驗。模擬井筒條件下穿巖石靶的性能,設(shè)計圍壓為60 MPa,在160℃下保溫4 h,得到目標儲層圍壓、溫度井況下不同強度巖石射孔彈的穿深(表1)。

表1 巖石穿孔深度數(shù)據(jù)對比表

從測試數(shù)據(jù)看,地面模擬裝槍穿柱狀巖石靶體穿深只有混凝土環(huán)境中穿深的28.5%~40%。在模擬儲層環(huán)境下,穿深比地面條件下穿深最高下降達55%左右,說明高圍壓、高溫也是影響射孔穿深的關(guān)鍵因素。模擬環(huán)境下穿深為15~17.8 cm,川西海相井筒應(yīng)力集中帶大于等于30 cm。因此,采用常規(guī)深穿透射孔彈難以穿過應(yīng)力集中帶,實現(xiàn)降低儲層破裂壓力的需要。

1.2 前期測試管柱及工藝應(yīng)用情況及適應(yīng)性評價

含硫氣井的勘探測試中,主流工藝一般采用帶RTTS封隔器的APR測試管柱進行作業(yè)。RTTS屬于機械式坐封封隔器,在防噴器下坐封后裝采氣井口,通過封隔器上部的OMNI閥進行替漿、替酸,環(huán)空加壓關(guān)閉循環(huán)通道,進行改造、測試作業(yè)。在川西致密碳酸鹽巖儲層開發(fā)中,該管柱有以下兩點局限性。

1)工具的局限性。APR管柱中的核心工具如OMNI閥、RDS閥,由于空氣腔、氮氣腔的存在,工具存在絕對壓力。在超高壓改造井況下,井底絕對壓力達到180 MPa以上,超過工具設(shè)計理論值85%,工具面臨變形、失效的風險。

2)降低破裂壓力作業(yè)的局限性。APR管柱在封隔器坐封并裝上采氣樹后,采用OMNI閥進行替漿作業(yè),OMNI閥以下均是非反應(yīng)液體。反應(yīng)液體距離管柱底界距離長,由于川西海相儲層的特殊性,地層吸液難度大,非反應(yīng)液體極難進入地層,后期改造作業(yè)難度極大,改造目標難以實現(xiàn)。

為配合APR管柱替酸的需要,安裝采氣樹后,采用連續(xù)油管替酸至射孔段頂界,解決了非反應(yīng)液體到位難的問題,但是仍然沒有解決儲層降低破裂壓力的需要:①連續(xù)油管作業(yè)單次替入量小(10 m3以內(nèi)),酸液易稀釋,降低破裂壓力效果不明顯;②替酸排量低,測試管柱在酸液環(huán)境中作業(yè)時間長,高溫下管柱腐蝕控制難度大,管柱失效風險高。在PZ113井施工中,測試管柱在酸液環(huán)境下17 h后管柱竄漏,伸縮短節(jié)下部變扣脫扣。

2 降低破裂壓力工藝關(guān)鍵技術(shù)

2.1 噴砂射孔降低破裂壓力工藝

2.1.1 噴砂射孔適應(yīng)性分析

與常規(guī)深穿透射孔工藝相比,噴砂射孔因其“切割、沖蝕、磨損”的破巖原理,射孔后形成的孔徑較大(6~10 cm),穿深較深(0.7~0.9 m),且不會在井周形成壓實帶,壁面松弛粗糙,可使壁面滲透率增大3~8倍,能夠突破井周污染帶及應(yīng)力集中帶,有效降低井底破裂壓力。通過對噴砂射孔原理的分析及前期中淺層的應(yīng)用情況,在深層應(yīng)用具有可行性。

2.1.2 噴砂射孔關(guān)鍵工藝設(shè)計

在深層中應(yīng)用噴砂射孔降低破裂壓力技術(shù),需要解決的關(guān)鍵問題是如何降低管柱卡埋風險,如何確保噴射排量,達到足夠的射流速度。

1)管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化。為確保排量,降低管柱摩阻,全井主體采用φ89 mm油管;為降低管柱卡埋風險,設(shè)計不加入水力錨,在噴槍上部下入循環(huán)滑套,噴射后及時循環(huán)。最終形成的管柱結(jié)構(gòu)為:球座+噴槍2+油管及短節(jié)+噴槍1+循環(huán)滑套+安全接頭+φ89 mm油管組合至井口(圖1)。

圖1 噴砂管柱結(jié)構(gòu)示意圖

2)噴砂參數(shù)的確定。為達到施工效果,要求要求噴射速度大于120 m/s;為降低管柱卡埋風險,通過計算石英砂在射孔液中的沉降速度,確定環(huán)空返速大于等于49.2 m/min;井口限壓為95 MPa。通過優(yōu)化計算,優(yōu)選噴槍進行作業(yè),施工排量為1.8~2.5m3/min,噴射時間為20 min。

3)作業(yè)方式優(yōu)化。噴射結(jié)束后,連續(xù)替入低濃度酸液,以溶解巖屑,降低大顆粒巖屑難以帶出卡埋管柱的風險。優(yōu)化替漿循環(huán)方式:傳統(tǒng)作業(yè)采用反洗井方式,存在環(huán)空卡埋風險;作業(yè)方式優(yōu)化為為噴砂射孔結(jié)束后,采用凍膠正替一個井筒容積后,泵送球開滑套,連續(xù)正注液體,確保環(huán)空固相連續(xù)返出,避免卡埋風險。

2.2 測試管柱及配套工藝的優(yōu)化

為了滿足降低破裂壓力需要,測試管柱需要實現(xiàn)替酸到產(chǎn)層段,且要求替酸量大、作業(yè)時間短、后期易起出等需要。

1)測試管柱結(jié)構(gòu)設(shè)計:設(shè)計以液壓封隔器為核心的測試管柱,在安裝井口后替酸到位、坐封、改造,實現(xiàn)替酸量大、作業(yè)時間短的目的;選擇下部帶卡瓦、上部帶水力錨的封隔器實現(xiàn)雙向鎖定,避免改造過程中管柱移動,同時降低后期起出難度。優(yōu)化后的管柱結(jié)構(gòu)為:伸縮節(jié)+循環(huán)滑套(配套可溶球)+安全接頭+Y241封隔器+球座(圖2)。

圖2 測試管柱結(jié)構(gòu)示意圖

2)關(guān)鍵工具優(yōu)化:根據(jù)川西海相井況,考慮超高壓力改造的需要,對液壓封隔器結(jié)構(gòu)進行改造,實現(xiàn)120 MPa超高壓改造的要求:①提高中心管、缸套等承壓件的強度,抗壓差強度達到90 MPa;調(diào)整中心管絲扣為氣密扣,以能夠滿足改造時因溫度、壓力變化導(dǎo)致的管柱縮短及改造時液體摩擦力等的抗拉要求;②提升封隔器錨定強度:根據(jù)改造壓力與地層壓力的差值,提升Φ139.7 mm套管內(nèi)水力錨錨定力應(yīng)大于600 kN,卡瓦錨定力大于800 kN,Φ193.7 mm套管內(nèi)水力錨錨定力大于1 000 kN,卡瓦錨定力大于1 300 kN。

3)井筒安全控制:考慮超高壓改造,不能下入RDS閥實現(xiàn)井下快速關(guān)井。為滿足含硫氣井安全要求,設(shè)計油層套管強度能夠滿足最大關(guān)井壓力的要求。

2.3 降低破裂壓力液的選擇

2.3.1 降低破裂壓力酸配方的選擇

考慮儲層高溫、高破壓,需要多次試擠,作業(yè)時間長,對降低破裂壓力酸緩蝕性能要求高。通過對不同濃度的鹽酸、緩蝕劑評價。優(yōu)選出來的降低破裂壓力酸配方為:15%HCl+6.5%180℃TKT緩蝕劑+1.0%鐵離子穩(wěn)定劑,平均腐蝕速率為6.045 mm/a,有效減緩了油管及工具的腐蝕,確保了長時間作業(yè)的管柱安全(表2)。

表2 緩蝕劑緩蝕性能對比表

2.3.2 溶垢劑的研發(fā)

為進一步降低泥餅對儲層的污染,研發(fā)了高溫復(fù)合硫酸鹽垢溶垢劑,能夠大幅度提高對硫酸鹽垢的溶解:開展了活化劑、分散劑、潤濕劑及阻垢劑的加量正交實驗,確定硫酸鹽垢解堵劑的最佳配方。溶垢劑配方為:10%螯合劑3+3%活化劑+8%分散劑+3%潤濕劑GCY-3+15%阻垢劑GCY-6,用pH值調(diào)節(jié)劑將溶液pH值調(diào)至10。

該產(chǎn)品在150℃條件下對硫酸鋇溶解率為72%。而對鋼片的平均腐蝕速率僅為0.551 6 g/(m2·h),腐蝕速率低,鋼片腐蝕后未出現(xiàn)點蝕、坑蝕等情況。

3 應(yīng)用

YiS1井采用APR射孔酸壓測試聯(lián)作管柱,實射井段為:5 858~5 897 m,射孔后分別限壓90 MPa、90 MPa、92 MPa、92 MPa、93 MPa、93MPa試擠6次,地層不吸液。采用連續(xù)油管替酸,替入酸液10 m3至井底,后分別限壓為:90 MPa、92 MPa、95 MPa試擠17次,地層無連續(xù)吸液。

為降低破裂壓力,采用兩段水力噴射:5 860.2~5 860.9 m、5 874.0~5 874.7 m。噴射施工參數(shù)見表3。

表3 YiS1井噴砂射孔施工參數(shù)表

噴砂射孔后實施酸化改造,下入液壓封配套測試管柱:伸縮節(jié)+循環(huán)滑套+安全接頭+液壓封隔器+球座。管柱到位后安裝井口,泵注2 m3隔離液+25 m3降低破裂壓力酸進行替酸,限壓為90~105 MPa試擠5次,泵壓為102 MPa壓開地層。累計入地液量為904.3 m3,施工壓力為71~108 MPa,施工排量為0.5~2.8 m3/min,酸壓施工成功改造,噴砂射孔成功降低了破裂壓力。

4 結(jié)論

在川西海相致密碳酸鹽巖的開發(fā)中,進行了多種降低破裂壓力工藝的探索與實踐,最終確定噴砂射孔、提前替酸到儲層是有效的降低破裂壓力的手段,基本滿足了勘探開發(fā)的需要。

1)常規(guī)深穿透射孔由于儲層致密、超深高溫、高圍壓的限制,在川西海相超深致密儲層開發(fā)中具有一定的局限性。

2)YiS1井進行了6 000 m左右深度的噴砂射孔作業(yè),噴砂射孔管柱順利起出,降低破裂壓力效果明顯,創(chuàng)造了噴砂射孔作業(yè)深度的記錄,為同類儲層的施工提供了借鑒。

3)降低破裂壓力酸的應(yīng)用有效降低儲層破裂壓力,降低了改造難度;通過腐蝕評價及現(xiàn)場實踐,表明優(yōu)化后的預(yù)處理酸液配方能夠滿足改造及測試期間的管柱安全施工需求。

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