李偉峰,王 艷,于小龍
(延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院,西安 710075)
漂浮下套管技術(shù)是應(yīng)對大位移井、長水平段水平井套管下入難題的一項有效技術(shù)[1]。該技術(shù)可以實現(xiàn)在漂浮接箍以下至阻流環(huán)位置采用低密度鉆井液或空氣填充,從而降低套管與井壁之間的摩擦阻力,起到提高套管下入能力的效果[2]。
漂浮下套管工藝的核心是漂浮長度的優(yōu)化設(shè)計問題[3-4]?,F(xiàn)有設(shè)計方法主要有2種,一種是通過計算套管下入臨界阻力角,將漂浮接箍安裝在臨界阻力角附近,另外一種是通過求取井底的最大鉤載值,以調(diào)整漂浮長度。但是,這2種方法均不適用于淺層大位移水平井。原因是臨界阻力角法,無法保證套管下至井底的鉤載余量;井底最大鉤載法,有可能導(dǎo)致漂浮接箍安裝時,鉤載荷余量過小的問題[5]。該文針對淺層大位移水平井合理漂浮長度設(shè)計問題,形成了兼顧漂浮接箍安裝以及套管下至井底2個關(guān)鍵位置鉤載余量的設(shè)計方法,并在一口高難度淺層大位移水平井中成功應(yīng)用。
Z88P4井位于陜西省子長縣西部,區(qū)域構(gòu)造位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡,主要開發(fā)層系為三疊系延長組長6層[6-7]。儲層埋深500~900 m,平均孔隙度9.7%,滲透率為0.64 mD,屬典型的低孔特低滲儲層。研究區(qū)地處黃土高原南部,地面溝谷縱橫、峁梁交錯,屬典型的黃土塬地貌[8],導(dǎo)致修建井場的干擾因素極多[9-10],因此,必須利用有限的井場條件,采用淺層大位移水平井技術(shù),才能充分動用地下原油資源。
根據(jù)油藏地質(zhì)設(shè)計要求,Z88P4井目的層為三疊系延長組長613油層,以井口為原點(diǎn),A點(diǎn)垂深847 m,相對坐標(biāo)(+E/-W370,+N/-S)為(370.3,60.22),B點(diǎn)垂深835 m,相對坐標(biāo)(+E/-W370,+N/-S)為(1 756.30,256.22)。據(jù)此,該井設(shè)計井深2 489.59 m,垂深834.70 m,設(shè)計閉合位移1 809.89 m,水平段1 434.89 m,位垂比2.17,屬典型的淺層長水平段大位移水平井。軌道詳細(xì)設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 井眼軌道設(shè)計參數(shù)Table 1 The wellpath planning parameters
為節(jié)約建井成本,Z88P4井采用二開制井身結(jié)構(gòu)設(shè)計:一開采用Φ311 mm鉆頭鉆至穩(wěn)定基巖后,下入Φ244.5 mm表層套管固井,井深280 m;二開采用Φ222.3/215.9 mm鉆頭,鉆至設(shè)計井深2 489.59 m后,下入Φ139.7 mm油層套管,固井完井。
因此,根據(jù)井眼軌道設(shè)計和井身結(jié)構(gòu)設(shè)計要求,二開下套管過程,將有2 210 m為純裸眼段,水平井復(fù)雜的空間軌跡和較高的摩阻,將會導(dǎo)致套管在下放過程中承受較大的阻力,水平位移過大,加之套管在長水平段中屈曲變形的影響[11],使其難以通過自重到達(dá)預(yù)定位置。
目前行業(yè)通用的大位移水平井下套管方法為漂浮下套管、井口加壓以及旋轉(zhuǎn)下套管方法。井口加壓需要配置專門的井口加壓設(shè)備或頂驅(qū)裝置,旋轉(zhuǎn)下套管作業(yè)不僅成本高,而且對套管接箍的抗扭強(qiáng)度要求也非常高,均無法在Z88P4井中采用。因此,必須采用漂浮下套管作業(yè)方法,保證套管順利下放到位。
漂浮下套管技術(shù)可以實現(xiàn)在漂浮接箍以下至阻流環(huán)位置采用低密度鉆井液或空氣填充,從而降低套管與井壁之間的接觸力,進(jìn)而降低摩擦阻力,提高套管下入能力。漂浮下套管的核心技術(shù)是套管下放過程的摩阻特征分析和漂浮長度優(yōu)化設(shè)計。
在下套管摩阻計算中,摩阻系數(shù)是摩阻力計算的基礎(chǔ)[12]。摩阻系數(shù)客觀反映了管柱和井筒表面的接觸狀況[13],其大小和井眼曲率、泥餅的黏滯程度、井壁不規(guī)則程度、鉆具結(jié)構(gòu)等因素密切相關(guān)[14],難以通過室內(nèi)實驗或理論計算獲取。可以把它當(dāng)做是一個以摩擦力為表象的綜合阻力系數(shù)[15],通過反算法,以求取近似平均摩阻系數(shù),然后作為摩阻力計算的依據(jù)。
具體做法是,現(xiàn)場采集起、下鉆時的鉆桿結(jié)構(gòu)、大鉤載荷等工程參數(shù),通過記錄不同井深時的鉤載值,根據(jù)上述公式,反算出近似平均摩阻系數(shù),作為下套管摩阻系數(shù)預(yù)測的依據(jù)[16]。
根據(jù)文獻(xiàn)調(diào)研和現(xiàn)場施工經(jīng)驗,一開表層套管與入井管柱之間的摩阻系數(shù)相對較小,且接觸長度僅280 m,因此固定為0.25[17-18]。裸眼段與鉆桿之間接觸段長,摩阻系數(shù)不確性程度高,所以假定為0.30~0.55,步長0.05,采取反算法求取鉤載值,然后與實際鉤載進(jìn)行對比。求取的結(jié)果如表2所示。
表2 摩阻系數(shù)取值表Table 2 The friction coefficient calculation table
根據(jù)上表計算結(jié)果,實際大鉤載荷為7.82,因此平均摩阻系數(shù)應(yīng)為0.35~0.40,采取插入法,計算近似平均摩阻系數(shù)如式(1)所示:
因此,實際平均摩阻系數(shù)約為0.37,以此作為求取摩阻力的依據(jù)。
套管下放過程為較為復(fù)雜的半剛性管柱三維受力模型[5],重力、浮力、摩擦阻力、機(jī)械變形的附加阻力,均會對套管下入過程產(chǎn)生不同程度影響[19]。因此,該文采用三維彎曲井眼的半剛性管柱受力分析模型[20],計算套管下入摩阻?,F(xiàn)場實時大鉤載荷為套管瞬時自重減去浮力、摩擦阻力、機(jī)械變形附加阻力的結(jié)果[9]。重力取套管沿重力方向分量,浮力為套管體積與鉆井液比重的乘積,摩擦阻力和附加阻力采取近似平均摩阻系數(shù)法估算[20]?;谝陨戏椒?,對Z88P4井下套管過程鉤載變化規(guī)律進(jìn)行計算,結(jié)果如圖1所示。從圖中可知,采用常規(guī)下套管工藝,套管下至井深約2 000 m時,鉤載已歸零,剩余490 m套管無法入井。必須采取漂浮下套管或其他輔助工藝[20],才能將套管下放到位。
圖1 常規(guī)下套管鉤載變化規(guī)律Fig.1 The hook load of conventional casing running
采用同樣方法,對漂浮長度1 000~1 600 m(步長100 m)的鉤載隨井深變化規(guī)律進(jìn)行計算,結(jié)果如圖2所示。
從圖2中可以看出,不同漂浮長度的下套管方案,在漂浮接箍安裝之前,大鉤載荷隨井深變化的規(guī)律完全一致。安裝漂浮接箍以后,大鉤載荷隨套管入井深度增加,初期均會呈現(xiàn)一定程度的回升,這是由于漂浮接箍以上的泥漿重力作用導(dǎo)致的;但是,隨著套管入井深度的繼續(xù)增加,鉤載值上升到一定程度后,均會出現(xiàn)不同程度的下降趨勢,但不同方案的鉤載上升與下降趨勢各不相同。
圖2 漂浮下套管大鉤載荷變化規(guī)律Fig.2 The hook load tendency of floating casing
當(dāng)漂浮井段過小時(1 100~1 300 m),套管下至井底位置的鉤載為負(fù),或基本接近于零,無法下放到位。因此必須保證漂浮長度達(dá)到1 400 m以上,才能保證套管下至井底的鉤載余量;但是,漂浮井段也并非越長越好,當(dāng)漂浮井段達(dá)到1 700 m以上時,雖然井底鉤載余量還比較充裕,但是在安裝漂浮時鉤載為負(fù),套管也是無法順利入井的。根據(jù)以上分析,該井合理的漂浮長度為1 500~1 600 m。
漂浮長度區(qū)間明確以后,如何兼顧漂浮接箍安裝以及井底這2個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的鉤載余量,就是影響套管是否順利入井的關(guān)鍵[21-23]。當(dāng)漂浮長度為1 500 m時,套管下至井底的鉤載約為1.6 t,余量偏小。當(dāng)漂浮長度為1 600 m時,井底鉤載余量充裕,但是安裝漂浮接箍時的鉤載僅約為1.5 t,套管入井風(fēng)險仍舊很大。該文考慮采用雙漂浮下套管設(shè)計方案。
具體做法是,最下部漂浮接箍距離井底1 500 m,2個漂浮接箍間隔150 m,其中100 m套管進(jìn)行灌漿作業(yè),增加下壓力,保障漂浮接箍安裝后的鉤載余量。對雙漂浮方案鉤載變化規(guī)律進(jìn)行計算,結(jié)果如圖3所示。
圖3 Z88P4井雙漂浮下套管設(shè)計鉤載變化圖Fig.3 The hook load of double floating casing design
從圖3可見,井深1 500 m之前,鉤載隨井深變化規(guī)律與其他漂浮方案完全一致,安裝漂浮接箍時,大鉤載荷為2.15 t;1 500~1 600 m,漂浮接箍安裝完畢,鉤載緩慢抬升至2.63 t,這是由于灌漿作業(yè)導(dǎo)致的;1 600 m之后,鉤載出現(xiàn)50 m的降低,在井深1 650 m,回落至約2.1 t,于是安裝第2個漂浮接箍,繼續(xù)進(jìn)行灌漿作業(yè);在井深1 650~2 250 m,鉤載出現(xiàn)第2次抬升,峰值出現(xiàn)在井深約2 250 m,最大鉤載4.3 t;井深2 250 m之后,鉤載緩慢降低,直至井底位置時,鉤載余量2.7 t??梢姡捎秒p漂浮設(shè)計時,鉤載余量明顯高于單個漂浮(1 500 m和1 600 m)方案。這樣,既可以解決漂浮接箍安裝前鉤載過小的問題,同時在套管下至井底時,也能有足夠的余量,降低套管入井風(fēng)險。
現(xiàn)場作業(yè)階段,依次安裝浮鞋、套管、浮箍等附件,套管串結(jié)構(gòu)為:Φ139.7 mm浮鞋+Φ139.7 mm套管1根+Φ139.7 mm浮箍+Φ139.7 mm套管1根+Φ139.7 mm浮箍+Φ139.7 mm套管串(1 500 m)+漂浮接箍(1)+Φ139.7 mm套管串(150 m)+漂浮接箍(2)+Φ139.7 mm套管串+聯(lián)頂節(jié)。
現(xiàn)場施工階段,現(xiàn)場鉤載變化規(guī)律如圖4所示。
圖4 Z88P4井現(xiàn)場下套管過程鉤載變化圖Fig.3 The actual hook load of casing running in Z88P4
第一階段:按照上述套管結(jié)構(gòu),組裝套管串。套管串下入1 500 m后,現(xiàn)場鉤載顯示約為2 t,開始安裝1號漂浮接箍;
第二階段:1號漂浮接箍與2號漂浮接箍間隔150 m套管,其中100 m進(jìn)行灌漿作業(yè)。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),開始灌漿作業(yè)后,鉤載值回升至約0.8 t;
第三階段:安裝2號漂浮接箍,2號漂浮接箍以后的套管全部進(jìn)行灌漿作業(yè),直至套管全部入井。套管下至井深2 250 m前后,鉤載最大4.6 t,隨后出現(xiàn)緩慢下滑。直至套管全部入井,鉤載值一直維持在2 t以上。
從實際鉤載變化規(guī)律可以明顯看出,實際鉤載與圖3中設(shè)計鉤載變化規(guī)律非常一致,漂浮接箍安裝和井底2個關(guān)鍵位置的鉤載值與設(shè)計基本吻合,均保留了充足的余量,套管成功下至預(yù)定位置?,F(xiàn)場試驗充分說明,采用反算法求取的綜合摩阻系數(shù)與井筒實際綜合摩阻特征一致。
雙漂浮下套管的作業(yè)方法,可以有效解決漂浮段過長導(dǎo)致的安裝漂浮接箍時,鉤載余量過小的問題。該技術(shù)不僅在延長油田具有較高的實用性,也為同行業(yè)淺層大位移水平井下套管作業(yè)提供了一種新方法。
1)摩阻系數(shù)大小與井眼曲率、泥餅的黏滯程度等多種因素密切相關(guān),理論計算受限因素多,參數(shù)求取難度大。該文采用反算法求取的近似平均摩阻系數(shù)為0.37,現(xiàn)場應(yīng)用后,實際鉤載變化與設(shè)計曲線非常吻合。因此,采用反算綜合平均摩阻系數(shù)法,能夠為現(xiàn)場摩阻計算提供較為準(zhǔn)確的依據(jù)。
2)淺層大位移水平井的下套管作業(yè),必須兼顧漂浮接箍安裝以及套管下放到位2個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的鉤載余量,如果任何一個環(huán)節(jié)的鉤載不足,都有可能導(dǎo)致套管無法下放到位。
3)Z88P4井位垂比達(dá)到2.17,水平段1 400 m,為典型的淺層長水平段大位移水平井。該研究首創(chuàng)了雙漂浮下套管作業(yè)方法,成功解決了由于漂浮段過長導(dǎo)致的鉤載余量過小問題。實現(xiàn)了無頂驅(qū)條件下,油層套管一次性下放成功。