萬劉鵬
(西山煤電集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030053)
近幾年,西曲選煤廠因礦井的原煤煤泥含量加大并時(shí)常夾雜泥巖、黃泥及大量風(fēng)化煤等諸多不利因素影響,同時(shí),受限于該選煤廠落后的浮選、濃縮機(jī)藥劑添加裝備與技術(shù),所以時(shí)常出現(xiàn)浮選精礦超灰、尾礦跑煤、細(xì)泥積聚,惡化洗水系統(tǒng)等問題,嚴(yán)重影響了其浮選精煤產(chǎn)率、浮選尾礦灰分及尾煤煤泥灰分的效果,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。因此,西曲選煤廠采用先進(jìn)的浮選自動(dòng)加藥技術(shù),采用在線監(jiān)測自動(dòng)加藥對濃縮機(jī)入料及洗水濃度進(jìn)行檢測和升級,實(shí)現(xiàn)西曲選煤廠煤泥浮選系統(tǒng)的提質(zhì)增效、減少藥劑浪費(fèi)與消耗、降低用工數(shù)量及職工勞動(dòng)強(qiáng)度,改善作業(yè)環(huán)境等的工作目標(biāo)。
1)浮選加藥系統(tǒng):西曲選煤廠現(xiàn)有4 套浮選機(jī),加藥方式為傳統(tǒng)的人工加藥。浮選精礦灰分和尾礦灰分存在波動(dòng)情況,浮選情況的灰分一般不超過10.5%,最大不超過11.0%,尾礦灰分波動(dòng)較大,波動(dòng)范圍為65%~80%[1]。
4 臺(tái)浮選機(jī)的入料來至4 臺(tái)濃縮旋流器組,旋流器入料煤質(zhì)類型多樣有原生煤泥、原生煤泥、精煤磁尾(中煤)、精煤磁尾,每兩臺(tái)匯聚一根管道通過自流最終匯聚為一個(gè)管道,管道中無法混勻,導(dǎo)致浮選機(jī)入料濃度、流量和煤質(zhì)不完全一致,各個(gè)浮選機(jī)藥劑均需要單獨(dú)控制加藥量,依靠人工經(jīng)驗(yàn)判斷添加藥劑,操作難度大,勞動(dòng)強(qiáng)度高。目前每個(gè)浮選入料均安裝流量計(jì),但由于管道中氣泡多,流量監(jiān)測不準(zhǔn)已棄用,藥劑添加過程均通過人工手動(dòng)控制閥門。人工加藥存在不能實(shí)時(shí)調(diào)整、藥劑添加量不穩(wěn)定等主觀因素,浮選不能保證在最優(yōu)的工況下分選,易造成尾礦中帶煤以及精煤損失。浮選入料設(shè)備流程如圖1所示。
圖1 浮選入料設(shè)備流程示意圖
2)濃縮機(jī)自動(dòng)加藥系統(tǒng):目前添加復(fù)合藥劑,加藥過程自動(dòng)化程度低,有2 臺(tái)簡易制藥裝置含加藥泵(不帶變頻),目前加藥過程需要人工添加藥劑、調(diào)配藥劑,無法調(diào)節(jié)加藥量只能通過人工調(diào)整配藥濃度來控制加藥量,加藥頻率高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,不可避免造成藥劑的浪費(fèi)。同時(shí)以聚丙烯酰胺為代表的藥劑有一定的毒性和腐蝕性,長期接觸會(huì)對健康造成損害。
增設(shè)浮選及濃縮機(jī)自動(dòng)加藥系統(tǒng)后,加藥系統(tǒng)由崗位制轉(zhuǎn)換為巡檢制,浮選與濃縮機(jī)加藥每班只需設(shè)1 位巡檢工,或可以由其他崗位巡檢監(jiān)管,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度與單位藥耗。
通過最優(yōu)的藥劑制度,盡可能的從尾礦中回收精煤,提高回收率和經(jīng)濟(jì)效益。
浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng)配套應(yīng)用在現(xiàn)有的浮選系統(tǒng),礦漿灰分在線檢測儀入料引自尾礦管,對整個(gè)浮選系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;新增浮選自動(dòng)加藥站,實(shí)現(xiàn)浮選藥劑的除雜、準(zhǔn)確定量添加和乳化;浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng)平臺(tái),與浮選自動(dòng)加藥站和礦漿灰分在線檢測儀連接,對整個(gè)浮選系統(tǒng)進(jìn)行同時(shí)具有前饋和反饋的閉環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)和控制。關(guān)于礦漿灰分在線檢測儀調(diào)節(jié)浮選時(shí)間間隔需要說明的是:為充分利用浮選精煤礦漿灰分檢測數(shù)據(jù),實(shí)際生產(chǎn)中調(diào)節(jié)浮選時(shí)間間隔需根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況確定。
1)增加流量與濃度檢測傳感器。4 臺(tái)浮選機(jī)的入料濃度和流量不完全一致,增加4 套入浮礦漿濃度計(jì)和流量計(jì),在進(jìn)礦漿預(yù)處理器前的自流管上分別安裝濃度計(jì)和流量計(jì),對入浮礦漿濃度和流量進(jìn)行監(jiān)測,其中因?yàn)檫M(jìn)礦漿預(yù)處理器為自流管道,流量計(jì)檢測精度保證存在一定困難,目前正在和流量計(jì)廠家溝通尋求盡可能保證流量計(jì)檢測精度的方法。
2)增加礦漿灰分檢測儀。根據(jù)據(jù)西曲生產(chǎn)情況,精礦灰分一般不會(huì)超過11%,基本無超灰風(fēng)險(xiǎn),因此無需檢測。通過檢測尾礦,根據(jù)尾礦灰分調(diào)整藥劑制度,提高精礦的抽出率,達(dá)到精礦灰分不超標(biāo)、尾礦灰分高的目標(biāo)。本次改造增加2 臺(tái)尾礦礦漿灰分在線檢測儀,每臺(tái)尾礦礦漿灰分儀輪換檢測2 臺(tái)浮選機(jī)的尾礦灰分,檢測時(shí)間約30 min 左右,具體檢測時(shí)間需要通過試驗(yàn)確定[2]。
3)增加藥劑的乳化裝置和定量添加裝置。代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工控制閥門加藥;根據(jù)入料和產(chǎn)品參數(shù),為加藥系統(tǒng)反饋?zhàn)顑?yōu)的藥劑制度;藥劑制度根據(jù)浮選機(jī)的入料流量、濃度等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。
改造前,對西曲選煤廠2020 年3 月—4 月浮選生產(chǎn)報(bào)表中共計(jì)71 條數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析,如圖2 所示。西曲選煤廠通過自動(dòng)加藥系統(tǒng)改造。
圖2 浮選系統(tǒng)灰分分布圖
通過增設(shè)浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng),能夠?qū)⒏∥不曳植▌?dòng)范圍變窄縮小。礦漿灰分儀作為浮選系統(tǒng)的“眼睛”,將浮尾礦漿灰分檢測結(jié)果反饋到浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng),自動(dòng)進(jìn)行一次浮選加藥調(diào)節(jié),無需人工判斷和干預(yù)。預(yù)測數(shù)據(jù)圖3 所示。
圖3 浮選系統(tǒng)灰分分布預(yù)測圖
西曲選煤廠入洗量為300 萬t/年,浮選入料煤泥量占20%~25%按67.5 萬t/年計(jì)算。按精煤價(jià)格1 000 元/t 計(jì)算,穩(wěn)定浮選尾煤提高的回收率帶來的效益如表1 所示:
表1 效益計(jì)算表
選煤廠浮選藥劑用量一般較大。通過增設(shè)浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng),其中的浮選自動(dòng)加藥站,設(shè)置有乳化裝置,能夠?qū)⑵胀ㄋ巹┤榛癁槿榛巹?,提高浮選藥劑的使用效率,降低浮選藥耗,降低浮選藥劑成本。
濃縮機(jī)自動(dòng)加藥系統(tǒng)建設(shè)完成后,可以有效量化藥劑添加量,降低人工經(jīng)驗(yàn)添加的藥劑損失,達(dá)到濃縮藥劑添加的精細(xì)化管理,最終可實(shí)現(xiàn)減少藥劑消耗量10%~15%。
西曲選煤廠通過浮選及濃縮機(jī)自動(dòng)加藥系統(tǒng)改造,可將煤泥水浮選和濃縮機(jī)加藥系統(tǒng)由崗位制轉(zhuǎn)換為巡檢制,實(shí)現(xiàn)無人值守。改善了員工的工作環(huán)境并減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了工作人員身體健康,同時(shí)為西曲礦選煤廠的自動(dòng)化、智能化水平奠定了良好的基礎(chǔ)。