李銀山
(中國鐵建高新裝備股份有限公司,云南 昆明 650215)
鐵路是國民經(jīng)濟大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程,是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一[1]。作為鐵路系統(tǒng)中的核心部件,鋼軌在對機車車輛提供導(dǎo)向作用的同時,也將所承受的機車載荷傳遞給鐵路路基或橋隧,由于服役過程中時刻受到來自垂向、橫向以及縱向的復(fù)雜多變的載荷和沖擊作用,其表面和內(nèi)部容易出現(xiàn)各種損傷和缺陷,如波磨、裂紋、剝離、壓潰、點蝕和肥邊等。這些損傷和缺陷若得不到及時處理和有效控制,鋼軌將因不斷惡化而失效,帶來高額維護成本[2]。
目前,國內(nèi)主要的鋼軌在線維護方式有鋼軌打磨和鋼軌銑磨兩種。鋼軌銑磨機在鋼軌維護性輪廓修復(fù)、處理病害較重的鋼軌方面具有優(yōu)勢,作業(yè)效率較高,作業(yè)過程環(huán)保,火花飛濺少,利于防護[3]。
中國鐵建高新裝備股份有限公司生產(chǎn)的一種鋼軌銑磨車,于2014年1月完成樣車的生產(chǎn)和調(diào)試,交付用戶單位使用。2014年1月至今,樣車在用戶單位施工作業(yè)累計超過500 km,包括開“開窗”進行正線集中修復(fù)。
樣車按質(zhì)按量按時完成線路修復(fù)工作,它的施工效果和施工效率贏得了用戶單位的認可。同時,它還節(jié)省了人力,通過車上集成的集塵減排、節(jié)能環(huán)保設(shè)施解決了用戶的一個痛點問題,為操作者提供了良好的工作環(huán)境。
但是隨著使用年限的增加,樣車一些設(shè)計方向的缺陷也逐漸暴露出來。比如說整車重心過高,軸重分布不均,整車外觀造型不協(xié)調(diào),功能間分布不合理等。特別是隨著車齡的增加,維修保養(yǎng)難度大已成為困擾用戶的主要問題,直接制約了該產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。
為適應(yīng)市場的需求,擴大此車型的市場份額,該公司啟動了對該車的優(yōu)化工作。針對用戶反饋的問題,結(jié)合這幾年的維護和保養(yǎng)經(jīng)驗,對整車的功能和布局進行了重新梳理和布置。
為適應(yīng)新布局,在保持原關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)不變的基礎(chǔ)上,對A、B兩車的車架進行了優(yōu)化設(shè)計。在保證車架強度的同時,精簡結(jié)構(gòu),控制重量,盡可能減重,控制軸重,考慮工藝性,降低生產(chǎn)難度,方便修理和養(yǎng)護。
優(yōu)化主要落實在以下幾個方面:
(1)更換槽鋼為矩形管,作用:增加截面面積大小,提高材料屈服強度。
(2)增加過線孔,作用:方便管線布置,減少安全隱患,方便檢修和養(yǎng)護。
(3)在相應(yīng)位置開槽、挖孔,作用:預(yù)留拆卸空間,方便檢修和養(yǎng)護,控制重量。
(4)在相應(yīng)位置增加補強筋板,作用:優(yōu)化應(yīng)力分布,減少應(yīng)力集中。
(5)優(yōu)化焊縫和焊接坡口設(shè)計,作用:增加焊縫可達性,方便施焊,保證焊接接頭強度。
(6)對各類支座進行重新設(shè)計,作用:精簡結(jié)構(gòu),方便生產(chǎn),方便管線代布置。
經(jīng)過反復(fù)的討論、修改和論證,得到了較為滿意的新車方案。A、B兩車架優(yōu)化前后的三維模型對比如圖1、圖2所示。
圖1 A車車架新舊方案對比
圖2 B車車架新舊方案對比
在整個過程中,我們利用有限元分析軟件Ansys指導(dǎo)進行優(yōu)化。在優(yōu)化完成后進行了靜強度校核。校核采用的標(biāo)準(zhǔn)是TB/T3550.2-2019《機車車輛強度設(shè)計及試驗鑒定規(guī)范 車體 第2部分 貨車車體》以及GB/T25337-2018《鐵路大型養(yǎng)路機械通用技術(shù)條件》。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,我們針對以下幾種工況進行計算,具體如表1所示。
表1 計算工況
其中,車架的垂向剛度計算要滿足標(biāo)準(zhǔn)[4]中的公式:
式中:f為最大撓度,也即是車架的最大垂向變型;L為車輛的心盤定距。A車定距13 650 mm,得其最大撓度為15.167 mm;B車定距11 300 mm,得其最大撓度為12.56 mm。
車架結(jié)構(gòu)為焊接的復(fù)雜鋼結(jié)構(gòu),對于韌性材料應(yīng)計算Von Mises應(yīng)力[5],Von Mises應(yīng)力按公式(2)計算。
式中:σe為當(dāng)量應(yīng)力,單位為MPa;
σi(i=1,2,3)為主應(yīng)力,單位為MPa。
計算得到的當(dāng)量應(yīng)力σe不應(yīng)超過材料的許用用力。車架所用各種材料的許用應(yīng)力見表2。
為了更直觀地對比新舊方案的優(yōu)劣,對每個車架進行了3種不同情況下的校核:
(1)樣機車架3個工況下的校核計算。
表2 許用應(yīng)力表
(2)新方案車架3個工況下的校核計算。
(3)新方案車架+車體3個工況下的校核計算。
校核結(jié)果整理如表3所示。
通過表3的對比,我們可以清楚地看到,優(yōu)化后A、B兩個車架不管是撓度還是應(yīng)力,都有明顯下降。特別是車架+車體的情況下,撓度下降特別明顯。
新方案為整體式承載車身,車體與車架拼焊為一體后,作為整機的承載結(jié)構(gòu),因此車架+車體的情況更貼合實際情況,其計算結(jié)果更具參考價值。
圖3~圖8為A、B兩車在新方案下車架+車體在垂向靜載、拉伸和壓縮三個工況下的計算結(jié)果。對于部分應(yīng)力集中的區(qū)域,選用Q420D材料,其許用應(yīng)力值為262 MPa,兩車的撓度、最大應(yīng)力均在許用值以內(nèi),強度滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表3 校核結(jié)果對比
圖3 A車新方案車架+車體垂向靜載撓度
圖4 A車新方案車架+車體拉伸工況
圖5 A車新方案車架+車體壓縮工況
圖6 B車新方案車架+車體垂向靜載撓度
圖7 B車新方案車架+車體拉伸工況
圖8 B車新方案車架+車體壓縮工況
得益于有限元分析軟件的使用,優(yōu)化過程中少走了很多彎路,這與部門同事在設(shè)計方面和有限元軟件使用方面多年的傳承和積累是密不可分的。
優(yōu)化后的車架新方案得到了專家組的一致肯定,順利通過評審。整車的其他項目評審也順利通過,新車目前已投入生產(chǎn)。相信優(yōu)化后的鋼軌銑磨車一定會讓用戶眼前一亮,讓我們拭目以待。