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岳城煤礦智能排水控制系統(tǒng)改造

2021-10-15 09:13張麗娜
機械管理開發(fā) 2021年9期
關(guān)鍵詞:泵房分站組態(tài)

張麗娜

(山西安信建設(shè)工程檢測有限公司,山西 晉城 048006)

引言

礦井排水自動化系統(tǒng)是智慧礦山的一個重要研究方向。隨著PLC可編程技術(shù)的不斷成熟,排水設(shè)備更是具有了嵌入式智能控制、工業(yè)接口通信網(wǎng)絡(luò)等先進技術(shù),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)距離傳輸和集中監(jiān)測,并借助于工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和計算機技術(shù)大幅提高了礦井的自動化水平,基本具備了無人值守和遠(yuǎn)程監(jiān)控的能力,由此,系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性也有了很大提高[1-3]。

1 現(xiàn)場概況

岳城煤礦中央水泵房位于副斜井底,水泵房內(nèi)現(xiàn)已安裝三臺MD85-67×6型礦用耐磨多級離心泵及兩趟DN159排水管路,配備YB2-3551-2型防爆電動機和八達電氣的QJGZ-200/6供電高壓磁力啟動器,并配套安裝溫度傳感器、出入口壓力表等。由于設(shè)備投運時間較長,啟停泵等各項工作必須現(xiàn)場人員手動依次操作,不但勞動強度大,而且操作煩瑣、容易出錯,給系統(tǒng)運行帶來很大隱患。因此有必要基于當(dāng)前設(shè)備,對主排水系統(tǒng)進行自動化、智能化改造,以提升系統(tǒng)可靠性。

2 解決方案

對礦井主排水系統(tǒng)進行自動化改造,實現(xiàn)排水操作由手動控制轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊刂?,同時可實時采集、存儲生產(chǎn)過程中的重要信息,自動實現(xiàn)事件記錄、信息傳輸、故障報警、報表生成等功能,實現(xiàn)中央泵房的就地自動化排水、遠(yuǎn)程監(jiān)測狀態(tài)、遠(yuǎn)程控制排水,提升系統(tǒng)的安全性與可靠性。

2.1 技術(shù)路線

研究開發(fā)方案的技術(shù)路線如圖1所示。

圖1 技術(shù)路線示意圖

2.2 系統(tǒng)架構(gòu)

系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)總體框架圖

由圖2可知,系統(tǒng)總體劃分為三層結(jié)構(gòu),具體如下:

1)管理層:即以工控機為主要設(shè)備的地面監(jiān)控中心,通過局域辦公網(wǎng)對工控機進行遠(yuǎn)程控制,并做好各類數(shù)據(jù)參數(shù)及指令的發(fā)送和終端反饋。

2)傳輸層:該層主要通過環(huán)網(wǎng)交換機、光纖等部件構(gòu)建以太環(huán)網(wǎng),將控制箱部分與各類控制器、傳感器開關(guān)等裝置有效連接,保證各類指令數(shù)據(jù)傳輸可靠。

3)控制層:該層是基于PLC主控制器和各類傳感器、攝像儀、電動球閥和電動閘閥等執(zhí)行機構(gòu),通過“主站+分站”模式控制的,即通過主站控制各個分站,每臺分站對應(yīng)一臺水泵及附屬設(shè)備,各分站通過一根CAN總線串接,任何一臺分站故障不影響其他分站工作。中央泵房控制設(shè)備主要安裝1個操作臺、1臺PLC控制箱及3臺系統(tǒng)采集分站,被控設(shè)備有3個電動閘閥、6個電動球閥,采集設(shè)備有2臺超聲波流量計、3個液位傳感器、6個溫度傳感器、6個壓力傳感器,輔助設(shè)備有3臺云臺攝像頭,其他設(shè)備材料根據(jù)現(xiàn)場情況配齊。

3 系統(tǒng)設(shè)計

3.1 中央泵房數(shù)據(jù)采集設(shè)計

中央泵房系統(tǒng)設(shè)計如圖3所示。

圖3 中央泵房系統(tǒng)設(shè)計圖

由圖3可知,中央泵房主要通過流量、液位、正壓等傳感器,將各執(zhí)行器的開關(guān)情況等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成電信號傳輸至PLC控制箱,經(jīng)PLC分析后進行動態(tài)反饋控制,現(xiàn)場數(shù)據(jù)現(xiàn)場存儲于400 MHz的顯示系統(tǒng)FLASH中。此外,在主水倉安裝2臺礦用本質(zhì)安全型液位傳感器,在主排水管道上安裝2臺礦用隔爆兼本質(zhì)安全型數(shù)字超聲波流量計,每臺水泵內(nèi)預(yù)埋溫度采集接口,系統(tǒng)將采集每臺水泵電機的三相定子溫度和軸承溫度等工況信息。

3.2 控制方式設(shè)計

中央水泵房排水監(jiān)控系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程控制、就地控制及自動控制三種操作方式。遠(yuǎn)程控制即通過地面監(jiān)控中心,遠(yuǎn)程啟停單臺或多臺水泵;就地控制必須在自動和遠(yuǎn)程控制故障的情況下,人為就地啟停水泵,并能觀察水位、壓力等主要參數(shù);自動控制即根據(jù)水位和井下用電負(fù)荷“移峰填谷”原則,按照水泵工藝流程,自動執(zhí)行單臺或多臺水泵的啟停,并能輪換水泵工作。

3.3 上位機軟件設(shè)計

在地面監(jiān)控中心編輯上位機軟件,能夠自動存儲設(shè)備運行參數(shù),并將重要的參數(shù)以報表、曲線等形式合理地匯總、保存;在井下現(xiàn)場出現(xiàn)各種異常情況時進行聲光報警,并將報警信息詳細(xì)存儲下來,作為事故分析的依據(jù);采用組態(tài)軟件進行設(shè)計和實現(xiàn),組態(tài)軟件擁有圖形化的編程界面,組態(tài)方式靈活,內(nèi)置了強大的基本功能,可提供豐富的庫函數(shù),無縫集成眾多通用的ActiveX控件,這樣大大減少了系統(tǒng)開發(fā)周期,可為用戶快速構(gòu)建具有通用層次功能的監(jiān)控軟件,同時組態(tài)軟件支持類似C語言編程語言,可以進行深層次的軟件開發(fā)。

3.4 系統(tǒng)界面設(shè)計

結(jié)合上位機控制程序設(shè)計系統(tǒng)界面,操作人員可以看到井下中央泵房排水系統(tǒng)主要設(shè)備的運行狀態(tài),如排水閥、注水閥、排氣閥和水泵運行狀態(tài),各個小井液位值、各管路瞬時流量和累計流量狀態(tài),電機電壓及電流情況顯示,3臺水泵控制方式顯示,水泵房噪聲顯示,攝像頭布置情況,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),485網(wǎng)絡(luò)通信狀態(tài)等,同時畫面中小井的水位高度會根據(jù)實際水位動態(tài)變化,管路也會根據(jù)閥門的開閉狀態(tài)顯示礦井水的流動效果,生動形象地反映井下排水作業(yè)情況。

4 現(xiàn)場實施及結(jié)論

本項目于2018年11月—2019年5月在岳城主水倉進行了為期6個月的工業(yè)性試驗。結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠自動根據(jù)水量確定水泵開啟臺數(shù)和運行時間,實現(xiàn)對各水泵的在線監(jiān)控和自動控制;出現(xiàn)故障時具有自診斷功能,能夠立即判斷故障類型并同時報警,無法啟動時能夠自動開啟備用水泵并自動啟停,實現(xiàn)泵房的無人值守。

5 經(jīng)濟、社會效益分析

以岳城中央泵房為例,原先排水工有3人,每人每月工資以4 000元為例,一年人工成本14.4萬元。經(jīng)自動化改造后,可以至少減員2人,人力成本減少9.6萬元。同時結(jié)合水位情況和峰谷電價的不同,自動選擇時間段進行排水,每月可節(jié)約電費48.5萬元。系統(tǒng)投入運行后可以在無人值守的情況下可靠工作,只需每班派巡檢工查看現(xiàn)場情況,同時可以避免電機空轉(zhuǎn)導(dǎo)致的機電事故,保障礦井的安全、高效運行。

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