陳 帥
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晟泰能源投資有限公司機(jī)電安裝分公司,山西 臨汾 043500)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)長(zhǎng)平礦43132 巷為4313 大采高工作面回風(fēng)巷,作為下一個(gè)工作面的進(jìn)風(fēng)巷,是典型的二次采動(dòng)影響巷道。巷道工作面采高6.0 m,沿頂沿底掘進(jìn),寬度為5.5 m,采用U+L 通風(fēng)方式,凈煤柱寬度為35 m,巷道圍巖強(qiáng)度低,節(jié)理、裂隙發(fā)育,煤柱穩(wěn)定性差。受4313 工作面回采動(dòng)壓影響,巷道變形極大,難以保留。針對(duì)此問(wèn)題,負(fù)責(zé)43132 巷現(xiàn)場(chǎng)施工的晟泰公司采用深、淺孔交替注漿技術(shù)加固圍巖,有效加固了巷道松軟破碎區(qū),提高了巷道圍巖的整體強(qiáng)度和錨固力,對(duì)巷道變形起到了很好的控制作用。4313 大采高工作面巷道布置圖如圖1 所示。
圖1 4313 大采高工作面巷道布置圖
根據(jù)43132 巷現(xiàn)場(chǎng)條件,巷道受采動(dòng)影響,表面圍巖極度破碎,淺部破碎圍巖導(dǎo)致注漿時(shí)漏漿嚴(yán)重,大大影響注漿效果?;诖?,提出了采用深、淺孔交替的注漿方案:先在巷道淺部圍巖處進(jìn)行淺孔注漿,以提高表面圍巖強(qiáng)度、封堵圍巖表面裂隙;再進(jìn)行深孔注漿以加固圍巖深部,使圍巖成為完整承載體[1-2]。采用深、淺孔交替注漿技術(shù)對(duì)巷道進(jìn)行加固,當(dāng)工作面推進(jìn)至距離回采巷道200 m 時(shí),先進(jìn)行淺孔注漿,以加固表層圍巖,待工作面推進(jìn)距回采巷道100 m時(shí)再進(jìn)行二次注漿加固。經(jīng)過(guò)二次注漿加固,可有效改善巷道圍巖力學(xué)性能,提高圍巖承載力和整體性,控制巷道變形破壞。
注漿加固材料采用研發(fā)的新型雙液加固材料,兩種漿液在混合5 min 左右后失去流動(dòng)性,15 min 后完全固化,漿液擴(kuò)散半徑可達(dá)3~6 m,漿液水灰質(zhì)量比為(0.8~1.0)∶1,注漿過(guò)程中可根據(jù)圍巖破碎程度和漏漿情況調(diào)整水灰比。新型注漿材料抗壓強(qiáng)度如表1 所示。
表1 不同水灰質(zhì)量比、不同時(shí)間下的新型注漿材料抗壓強(qiáng)度 MPa
注漿加固設(shè)備采用2ZBQ 型注漿氣動(dòng)泵,該泵在井下所需供氣壓力為0.4~0.6 MPa,注漿壓力可達(dá)0~19 MPa,結(jié)構(gòu)可靠,使用時(shí)未出現(xiàn)超壓?jiǎn)栴}。此外,還采用2 臺(tái)QB150 氣動(dòng)式注漿攪拌桶,該攪拌桶質(zhì)量小、易于搬運(yùn)、攪拌效率高,可使?jié){液與水充分混合[3-4]。
基于深、淺孔交替注漿思路,注漿鉆孔參數(shù)的確定如下所述。
2.4.1 巷道兩幫注漿參數(shù)
根據(jù)實(shí)際情況,在43132 巷布置上下兩排注漿鉆孔,下排為一次注漿淺孔,上排為二次注漿深孔,上下排鉆孔間距為2 000 mm,下排鉆孔距離底板1 100 mm。結(jié)合長(zhǎng)平礦現(xiàn)場(chǎng)注漿擴(kuò)散半徑,同排鉆孔之間間距設(shè)為6 000 mm,注漿鉆孔布置如下頁(yè)圖2、圖3 所示。
圖2 巷幫注漿鉆孔布置平面圖
圖3 巷幫注漿鉆孔布置剖面圖
鉆孔孔徑為42 mm,鉆孔垂直于煤壁打設(shè),淺孔封孔深度不小于1 000 mm,深孔封孔深度不小于2 000 mm。一次注漿時(shí)水灰質(zhì)量比為0.6∶1,二次注漿時(shí)水灰質(zhì)量比為0.7∶1。A 料與B 料分別在不同的攪拌桶里攪拌,注漿時(shí)確保A 料和B 料漿液質(zhì)量配比為1∶1。淺部一次注漿壓力為1 MPa,深部二次注漿壓力為2 MPa,且注漿壓力可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)注漿量的大小和漏漿情況進(jìn)行調(diào)整。
2.4.2 巷道底板注漿參數(shù)
為了從整體控制巷道圍巖的有害變形,在巷道兩幫注漿加固的同時(shí)進(jìn)行底板注漿加固,以全面提高巷道整體強(qiáng)度,防止巷道底鼓間接引起的兩幫變形破壞。鉆孔布置在巷道中部,鉆孔孔深6 000 mm,鉆孔排距為3 000 mm,并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行局部調(diào)整。鉆孔采用TXU-75 型鉆機(jī)打孔,鉆孔與底板巖面垂直打設(shè)。采用一次性全長(zhǎng)注漿,注漿終止壓力為1.5~2 MPa。
漏漿是注漿過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題,漏漿會(huì)導(dǎo)致巷道注漿量小,注漿壓力不達(dá)標(biāo)等一系列問(wèn)題,嚴(yán)重影響巷道注漿的加固效果。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)注漿經(jīng)驗(yàn),漏漿時(shí)可采用間歇注漿防漏等技術(shù),具體為:當(dāng)巷道煤壁漏漿嚴(yán)重時(shí),可暫停注漿或調(diào)整節(jié)流閥來(lái)降低注漿速度,停止注漿時(shí)間不得超過(guò)3 min,以防止?jié){液逐漸固化堵塞管路;每3 min 左右打泵一次,讓活塞進(jìn)行往返運(yùn)動(dòng),以促進(jìn)管內(nèi)漿液蠕動(dòng),防止堵管;間歇性3 min 打泵一次,直到巷道表面漿液不外漏,表層漿液有初凝跡象,再開(kāi)始正常注漿;如又發(fā)生嚴(yán)重漏漿,則繼續(xù)重復(fù)此步驟。當(dāng)遇到煤壁裂隙較大,無(wú)法通過(guò)間歇注漿止漏時(shí),可采用棉紗、木屑等材料封堵裂隙,待封堵嚴(yán)實(shí)后再進(jìn)行注漿,實(shí)現(xiàn)有效堵漏。
在長(zhǎng)平礦43132 巷進(jìn)行了1 000 m 深、淺孔交替注漿試驗(yàn),并對(duì)礦壓進(jìn)行監(jiān)測(cè)。通過(guò)對(duì)礦壓數(shù)據(jù)整理分析得到:采用深、淺孔交替注漿加固后,工作面兩幫累計(jì)移近量約294 mm,頂?shù)装謇塾?jì)移近量為394 mm,距工作面135 m 后的巷道變形趨于穩(wěn)定,巷道得以順利保留。該巷未注漿區(qū)域兩幫變形量可達(dá)800 mm,頂?shù)装遄冃瘟靠蛇_(dá)1 200 mm。通過(guò)對(duì)比可知,采用深、淺孔交替注漿加固圍巖后,巷道變形明顯減小,該技術(shù)對(duì)巷道變形破壞起到了很好的控制作用。