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輕灰工序系統(tǒng)升級(jí)改造

2021-10-21 08:16:34
純堿工業(yè) 2021年5期
關(guān)鍵詞:絞龍爐氣孔門

(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

輕灰工序是純堿廠重堿煅燒的關(guān)鍵工序,在長周期生產(chǎn)運(yùn)行過程中出現(xiàn)了一些影響穩(wěn)定生產(chǎn)的瓶頸問題?,F(xiàn)需要對(duì)輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍、輕灰0#內(nèi)預(yù)混、輕灰爐氣冷凝液回收、熱母液泵和進(jìn)口管線進(jìn)行升級(jí)改造,以確保輕灰工序系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

1 輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍改造

輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍是負(fù)責(zé)將預(yù)混器來的混合堿輸送至爐內(nèi)進(jìn)行脫水反應(yīng),進(jìn)料絞龍主要由傳動(dòng)部分、進(jìn)料螺旋軸、吊軸瓦等組成。由于輕灰產(chǎn)品需求量大,輕灰蒸汽煅燒爐在長期滿負(fù)荷運(yùn)行狀況下,進(jìn)料絞龍的損壞也呈現(xiàn)出周期性的特點(diǎn),對(duì)進(jìn)料絞龍有以下幾個(gè)方面:

1.1 前段絞龍軸、翅片、立柱

首先,在備件采購時(shí),要求供應(yīng)部門將進(jìn)料絞龍的翅片與包裹在碳鋼軸上的不銹鋼板進(jìn)行鈍化處理,生成一種致密的、能堅(jiān)固地附在金屬表面上的鈍化膜。鈍化膜起著把金屬與腐蝕介質(zhì)完全隔開的作用,防止金屬與腐蝕介質(zhì)直接接觸,從而使金屬基本停止溶解形成鈍態(tài)達(dá)到防止腐蝕的效果。

其次,將包裹在軸上的不銹鋼板與翅片的厚度適當(dāng)增加,包裹軸的316L不銹鋼板由3 mm加厚至6 mm,翅片的厚度由原來的12 mm增加到16 mm,也起到了延長壽命的效果。

最后,改變絞龍立柱的結(jié)構(gòu)。原結(jié)構(gòu)的絞龍立柱比較單薄,立柱的內(nèi)部只有一小段有加強(qiáng)管而且是碳鋼的。改后的立柱外部采用316L材質(zhì)的壁厚10 mm厚壁不銹鋼管,內(nèi)部在整體插入一根316L材質(zhì)的厚壁鋼管作為補(bǔ)強(qiáng)。

1.2 尾部吊軸瓦結(jié)構(gòu)

原進(jìn)料絞龍尾部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較復(fù)雜,為避免堿塵進(jìn)入軸瓦內(nèi),設(shè)計(jì)了多層次的密封裝置;利用循環(huán)水為軸瓦降溫度,然后循環(huán)水接入潤滑系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)軸瓦的潤滑。為了接入循環(huán)水和潤滑油增設(shè)了大量的管線和設(shè)備,在使用過程中故障頻出,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)因?yàn)闈櫥汀⒀h(huán)水路的故障致使軸瓦磨損損壞,進(jìn)料絞龍下沉,最終導(dǎo)致停車檢修,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生潤滑油、循環(huán)水在爐內(nèi)產(chǎn)生泄漏點(diǎn),從而污染輕灰成品堿,造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,總之原設(shè)計(jì)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)需求。原進(jìn)料絞龍尾部結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 原進(jìn)料絞龍尾部結(jié)構(gòu)示意圖

經(jīng)過長期的現(xiàn)場(chǎng)摸索,我們發(fā)現(xiàn)堿有一定的自潤滑性,所以我們決定打破原設(shè)計(jì)理念,將軸瓦變成開放式的,主動(dòng)讓堿進(jìn)入,同時(shí)改變尾軸上軸套與軸瓦的材質(zhì),使用有自潤滑功能的材料來制作軸套與軸瓦,取消供潤滑油、供循環(huán)水系統(tǒng)。通過不斷地試驗(yàn)此項(xiàng)技術(shù)改造已經(jīng)基本成型,改造后的尾部吊軸瓦可以連續(xù)使用超過一年以上,同時(shí)為了節(jié)約檢修更換的時(shí)間,目前的吊軸瓦與尾部吊架之間采用了螺栓連接,需要更換時(shí)可以將吊軸瓦一次性全部拆下,直接換新即可,大大的節(jié)約了檢修時(shí)間。改造后進(jìn)料絞龍尾部結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 改造后進(jìn)料絞龍尾部結(jié)構(gòu)示意圖

1.3 軸承密封

原軸承后端是采用填料密封的形式,在高溫的作用下一般來說一個(gè)月左右填料就會(huì)老化變硬,失去密封的作用,一旦負(fù)壓不夠,堿塵就會(huì)從填料函處噴出,進(jìn)入軸承內(nèi),致使軸承損壞。而且設(shè)備漏堿塵造成環(huán)境污染已無法滿足環(huán)保要求。首先在原來的填料密封上增設(shè)一個(gè)油杯,定期往填料函里注潤滑油,使填料的使用壽命延長。其次由于進(jìn)料絞龍內(nèi)部有足夠大的空間,決定在進(jìn)料絞龍軸的內(nèi)部加設(shè)一組機(jī)械密封,這樣一來里外兩道密封即可以解決該問題。

1.4 進(jìn)料人孔門

輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍運(yùn)行一段時(shí)間后內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生結(jié)疤,清理時(shí)需要將進(jìn)料絞龍的人孔門打開才能進(jìn)行清理工作,該人孔門重約90 kg,由24根螺栓把在進(jìn)料殼體上,卸下螺栓后需要兩、三個(gè)人才能打開,工作時(shí)間長,勞動(dòng)強(qiáng)度大。

新設(shè)計(jì)的人孔門采用連桿機(jī)構(gòu)在關(guān)節(jié)處加設(shè)六組滾動(dòng)軸承。取消24根把緊螺栓,改用四個(gè)卡扣卡緊該人孔門,節(jié)約拆裝螺栓的時(shí)間。操作人員在清理系統(tǒng)時(shí)再也不需要兩三個(gè)人推、拉、抬才能打開關(guān)閉?,F(xiàn)在只需要一個(gè)人就可以輕松打開關(guān)閉人孔門,進(jìn)行清理工作。不僅降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大的節(jié)約了時(shí)間,為連續(xù)生產(chǎn)提供了有力的支撐。

由于聲發(fā)射信號(hào)是一種非穩(wěn)定信號(hào),快速傅里葉變換是分析非平穩(wěn)信號(hào)的經(jīng)典頻譜分析方法[12]。本文通過對(duì)實(shí)驗(yàn)加載過程中全部聲發(fā)射波形信號(hào)進(jìn)行分析,利用Matlab進(jìn)行編程,通過對(duì)所有聲發(fā)射波形文件進(jìn)行FFT變換,獲得二維頻譜圖,提取其最大幅值所對(duì)應(yīng)的頻率作為聲發(fā)射主頻[13]。以此方法獲得主頻信息,分析在整個(gè)加載過程中聲發(fā)射信號(hào)主頻的分布情況。圖4為聲發(fā)射主頻提取過程示意圖。

改造后輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍運(yùn)行穩(wěn)定,開關(guān)容易,密封性較好,延長了進(jìn)料絞龍使用周期,縮短了檢修時(shí)間。

2 輕灰0#內(nèi)預(yù)混改造

輕灰0#煅燒爐于1997年投入使用,隨著多年運(yùn)行后,設(shè)備主體出現(xiàn)很多問題,主要有輕灰0#內(nèi)預(yù)混為雙螺旋進(jìn)料,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,出汽不暢。內(nèi)預(yù)混進(jìn)料溜管、出氣箱、螺旋葉片極易結(jié)堿疤,基本要一周清理三次,清理出的堿疤在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)造成氣封下料閥、返堿加料器頻繁卡停,再次造成被迫停爐處理,造成惡性循環(huán),使輕灰0#煅燒爐生產(chǎn)能力降低、故障頻發(fā)。輕灰0#內(nèi)預(yù)混雙螺旋進(jìn)料備件費(fèi)用比較高(一對(duì)軸約30萬元),更換維修、吊裝比較困難,已成為制約生產(chǎn)的一道瓶頸。

針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,2020年7月對(duì)輕灰0#內(nèi)預(yù)混進(jìn)行改造,參照輕灰1#、2#、3#煅燒爐進(jìn)料絞龍穩(wěn)定運(yùn)行情況,將輕灰0#內(nèi)預(yù)混雙螺旋進(jìn)料(φ940×5800 1對(duì))改為單螺旋進(jìn)料(φ1880×5800)。

改造后,輕灰0#內(nèi)預(yù)混運(yùn)行穩(wěn)定,輕灰0#內(nèi)預(yù)混進(jìn)料溜管、出氣箱、螺旋葉片內(nèi)部結(jié)疤由原來清理3次/周減少到1次/月,輕灰0#內(nèi)預(yù)混設(shè)備維修次數(shù)由原來2次/月減少到1次/年,每年可以節(jié)約設(shè)備維修費(fèi)用約35萬元。

3 輕灰爐氣冷凝液回收改造

輕灰爐氣經(jīng)旋風(fēng)分離器、熱堿液塔、母液洗滌塔、螺旋板換熱器洗滌冷卻后進(jìn)入爐氣洗滌塔,在塔內(nèi)繼續(xù)洗滌后由壓縮送往碳濾制堿。輕灰爐氣從母液洗滌塔出來的溫度在80 ℃左右,進(jìn)入螺旋板換熱器洗滌冷卻后溫度降至40 ℃左右,在洗滌冷卻過程中輕灰爐氣溫度由80 ℃驟降至40 ℃會(huì)產(chǎn)生一部分冷凝液,此冷凝液長時(shí)間停留在爐氣管線內(nèi)易形成碳銨結(jié)晶,造成爐氣系統(tǒng)阻力大。

2020年1月份通過以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):

從5臺(tái)輕灰螺旋板換熱器出汽管線U形管底部引出一根無縫鋼管(DN80),在無縫鋼管上加一截止閥(DN80),匯入回收冷凝液總管(DN100),然后接入緩沖槽,由緩沖槽出口無縫鋼管(DN80)自流入壓縮地下回收槽,通過自吸泵出口管線(DN50)將冷凝液送入冷母液桶內(nèi)供生產(chǎn)使用。

改造后,避免了輕灰爐氣洗滌冷卻后產(chǎn)生的冷凝液長時(shí)間停留在爐氣管線內(nèi)形成碳銨結(jié)晶,減少了爐氣系統(tǒng)阻力,延長了輕灰煅燒爐的運(yùn)行周期,生產(chǎn)穩(wěn)定性增強(qiáng),回收冷凝液24 m3/d,全年共回收冷凝液8 640 m3,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。

4 熱母液泵和進(jìn)口管線改造

輕灰工序系統(tǒng)有三臺(tái)熱母液泵,其中熱母液泵A、C泵為大泵,型號(hào)為10TB-10AFQ,流量650 m3/h。熱母液泵B泵為小泵,型號(hào)為TB200-150-400B,流量270 m3/h。在生產(chǎn)過程中,開兩臺(tái)大泵能滿足生產(chǎn)需求,當(dāng)有一臺(tái)大泵檢修,開一大一小泵時(shí)無法滿足生產(chǎn)需求,若有一臺(tái)大泵停修將直接導(dǎo)致系統(tǒng)減量運(yùn)行。同時(shí)熱母液泵進(jìn)口管線,A臺(tái)泵進(jìn)口管線單獨(dú)使用,但B、C臺(tái)泵進(jìn)口管線共用一根管線,生產(chǎn)中存在當(dāng)開B、C臺(tái)泵時(shí),造成兩泵因搶量而使管線帶氣,影響泵的輸送能力。

根據(jù)熱母液A、C泵技改的使用情況,2018年7月份將熱母液泵B泵更換為:型號(hào)10TB-10AFQ,流量650 m3/h。其性能及結(jié)構(gòu)形式完全可以解決熱母液系統(tǒng)存在的問題,保障正常生產(chǎn),降低消耗,減少生產(chǎn)成本。同時(shí),選用動(dòng)力型密封結(jié)構(gòu)代替機(jī)械密封結(jié)構(gòu),降低日常維修、維護(hù)費(fèi)用。

為減少熱母液B、C泵帶氣,影響熱母液正常轉(zhuǎn)送隱患,2018年7月份對(duì)熱母液B、C泵共用一根進(jìn)口管線缺陷進(jìn)行改造,在熱母液塔出口總管上新增甩頭引出一根DN250進(jìn)口管線,接至熱母液C泵進(jìn)口;將原熱母液B、C泵共用進(jìn)口管線單獨(dú)接至熱母液B泵進(jìn)口,形成三臺(tái)熱母液泵各自單獨(dú)使用進(jìn)口管線,杜絕了共用進(jìn)口管線搶流量缺陷。

改造后,解決了熱母液泵輸送能力不足的問題,保證了冷、熱母液平衡,降低了爐氣系統(tǒng)阻力,有效解決了熱母液泵的汽蝕問題。

5 結(jié) 語

通過對(duì)輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍改造,輕灰0#內(nèi)預(yù)混改造,輕灰爐氣冷凝液回收改造,熱母液泵和進(jìn)口管線改造,雖然基本解決了輕灰工序系統(tǒng)一些影響生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸問題,在改造過程中也走過彎路,比如輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍的立柱用316L的鋼板包成菱形后反而容易結(jié)疤,于是又改為雙套管結(jié)構(gòu)。但是最終實(shí)現(xiàn)了輕灰煅燒爐進(jìn)料絞龍長周期生產(chǎn)運(yùn)行的需求,也在改造實(shí)踐中積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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