李學(xué)聰
(廣州地鐵集團(tuán)有限公司,廣東 廣州 510220)
隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn),市區(qū)用地日趨緊張。為緩解土地資源矛盾,加快城市發(fā)展,地下空間開發(fā)與利用逐漸得到重視。地下連續(xù)墻在護(hù)壁泥漿保護(hù)下,采用機(jī)械成槽,在槽內(nèi)下放鋼筋籠、水下澆筑混凝土,形成集承重、擋土、抗?jié)B效果于一體的連續(xù)墻體,在深大基坑開挖過程中被廣泛應(yīng)用[1]。針對(duì)目前地下連續(xù)墻存在的地下水滲漏問題,Segura-Castillo等[2]提出在傳統(tǒng)鋼筋混凝土層表面噴射鋼纖維混凝土防水添加劑,并驗(yàn)證其有效性。李建高等[3]從泥漿性能、承壓水頭、土層物理力學(xué)性能3個(gè)方面分析總結(jié)地下連續(xù)墻槽壁穩(wěn)定性,給出實(shí)際施工參數(shù)指標(biāo)。陳先智等[4]針對(duì)普通護(hù)壁泥漿的工程應(yīng)用問題,提出一種新型聚丙烯酸鈉復(fù)合泥漿改進(jìn)泥漿成分,在實(shí)際工程中取得良好效果。李林[5]對(duì)國內(nèi)罕見的100m以上特深地下連續(xù)墻水下分段澆筑不同強(qiáng)度等級(jí)混凝土進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果可為實(shí)際施工提供參考。朱繼紅等[6]針對(duì)海域圍堰施工地層存在大量孤石的情況,提出一套可保障成槽質(zhì)量、提高成槽效率的施工工藝。對(duì)于不同類型地層分布,許多學(xué)者針對(duì)性地提出不同施工工藝,并取得了良好的施工效果[7-10]。但目前對(duì)地下連續(xù)墻施工工藝的研究多為基于軟弱地層條件,針對(duì)復(fù)雜巖土地層條件施工方案的研究相對(duì)較少。本文以廣州地鐵13號(hào)線某車站復(fù)雜地層條件下地下連續(xù)墻施工項(xiàng)目為背景,分析總結(jié)其關(guān)鍵施工技術(shù),以期為類似工程提供參考。
廣州地鐵某車站位于中山大道與車陂北街交叉口,車站沿中山大道東西方向布置,地下4層,共設(shè)3組風(fēng)亭,2個(gè)出入口,與既有地鐵4號(hào)線某車站共同組成換乘站。車站長211m,寬11.85~17.50m,基坑深34.12m,總建筑面積22 030.16m2,采用蓋挖逆作法施工,支護(hù)形式為地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐。
地下連續(xù)墻厚1 000mm,深35.62m,嵌固深度為1.5m。分兩期槽段交錯(cuò)布置,其中1期槽段寬6.8m,2期槽段寬2.4m,各槽段墻身采用套銑法連接。地下連續(xù)墻采用C35水下澆筑混凝土,抗?jié)B等級(jí)P8。
車站位于珠江三角洲沖積平原地貌區(qū),地表沉積物為海陸交互相和沖積-洪積相砂層及黏性土層,下伏基巖為白堊系碎屑巖。土層物理力學(xué)性能參數(shù)如表1所示,地層分布狀況及車站主體結(jié)構(gòu)剖面如圖1所示。
表1 土層物理力學(xué)性能參數(shù)
圖1 車站主體結(jié)構(gòu)剖面
車站地下水屬于珠江水系,水位除受雨水及地表水徑流影響外,還受潮汐作用的影響。地下潛水層主要分布于人工填土層①,水位深度為0.8~4.1m,承壓水主要分布于中粗砂③2、粉質(zhì)黏土②及全風(fēng)化碎屑巖⑥中,承壓水頭為8.7~14.1m。
在腐蝕性評(píng)價(jià)中,地下水及土體對(duì)地下連續(xù)墻的影響為微腐蝕性,施工及日常使用階段無需考慮腐蝕性影響。
車站位于廣州市繁華地段,南側(cè)緊鄰中山大道,車流量、人流量極大。北側(cè)緊鄰郝氏祠堂、蘇寧廣場和匯鴻商業(yè)廣場,其中蘇寧廣場距車站主體最近約5.5m;匯鴻商業(yè)廣場距車站主體最近約5m;郝氏祠堂為天河區(qū)文物保護(hù)單位,淺基礎(chǔ)砌體結(jié)構(gòu),距車站主體最近約1.6m,對(duì)周邊地層振動(dòng)、變形、沉降的控制要求最嚴(yán)格。車站監(jiān)測點(diǎn)平面布置如圖2所示。
圖2 車站監(jiān)測點(diǎn)平面布置
1)車站施工場地位于城市繁華地帶,周邊既有建筑物多,直接采用傳統(tǒng)旋挖鉆配合成槽機(jī)成槽,施工產(chǎn)生的振動(dòng)及地表沉降會(huì)對(duì)周邊建筑產(chǎn)生不良影響,同時(shí)也不滿足安全文明施工的要求。所以合理選取土層加固方案及成槽機(jī)械,將對(duì)周邊建筑的影響降至最低,是本工程施工難點(diǎn)之一。
2)車站所處位置地下水系發(fā)育,地質(zhì)條件復(fù)雜,土層整體為上軟下硬分布,地層軟硬交界處的成槽速度直接影響成槽精度和質(zhì)量。如何在工期較短的情況下保質(zhì)保量完成地下連續(xù)墻的施工是需解決的難題之一。
3)地下連續(xù)墻施工時(shí),上部土層主要為人工填土和粉質(zhì)黏土,成槽期間易發(fā)生局部塌陷,增大混凝土澆筑時(shí)充盈系數(shù)。配合比良好的泥漿可有效維持槽壁穩(wěn)定,防止槽壁坍塌,所以根據(jù)地層狀況配制性能良好的護(hù)壁泥漿是施工的重難點(diǎn)。
4)地下連續(xù)墻作為車站主體結(jié)構(gòu)的一部分,除起擋土、承重作用外,其抗?jié)B性能也十分重要。地下水滲漏通常發(fā)生于各槽段連接處,接頭性能的好壞直接影響后續(xù)基坑開挖作業(yè)和車站日常使用。選擇正確的連接形式以提高結(jié)構(gòu)整體剛度和抗?jié)B性能也是本工程施工重點(diǎn)之一。
5)成槽施工至淤泥質(zhì)粉砂巖層時(shí),泥漿中含砂量增加,成槽完成至混凝土澆筑前,泥漿中粉細(xì)砂及其他雜質(zhì)沉淀在槽底堆積。若沉渣處理不徹底,混凝土澆筑后會(huì)直接影響地下連續(xù)墻承載力,甚至導(dǎo)致墻體下沉、墻腳破壞。及時(shí)處理槽底沉渣是地下連續(xù)墻施工的重點(diǎn)之一。
由于該車站上部土層地質(zhì)條件較差,且地下連續(xù)墻周邊建筑物分布密集,距離較近。若直接進(jìn)行導(dǎo)墻施工、成槽開挖,易導(dǎo)致槽壁局部塌陷,且會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)周邊土層造成強(qiáng)烈擾動(dòng),導(dǎo)致地表沉降過大,對(duì)既有建筑物造成安全隱患。
圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工前,沿地下連續(xù)墻在其內(nèi)、外兩側(cè)采用雙軸攪拌樁對(duì)人工填土層、淤泥質(zhì)粉細(xì)砂、粉質(zhì)黏土層進(jìn)行加固處理,在既有建筑物沿線單獨(dú)設(shè)置1排雙軸攪拌樁,加強(qiáng)對(duì)建筑物的保護(hù)。攪拌樁設(shè)計(jì)直徑為600mm,樁間咬合150mm,平均設(shè)計(jì)深度為13m。
地下連續(xù)墻成槽施工一般先采用成槽機(jī)抓取上部軟弱土層,施工至風(fēng)化巖層時(shí)利用旋挖鉆進(jìn)行引孔作業(yè),引孔至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,利用成槽機(jī)分段抓取下部土層,以完成槽段施工。
該車站地下連續(xù)墻成槽深度范圍一半以上為風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖,巖層強(qiáng)度較高,含砂量較大。傳統(tǒng)成槽機(jī)施工效率較低,無法滿足工期要求,且傳統(tǒng)機(jī)械施工的振動(dòng)沖擊較大,對(duì)周邊土層影響較大,不符合周邊地表沉降控制要求。
為保障成槽質(zhì)量與效率,減少對(duì)周邊環(huán)境的影響,采用旋挖鉆和雙輪銑槽機(jī)配合完成地下連續(xù)墻成槽。雙輪銑槽機(jī)成槽振動(dòng)小、噪聲低、成槽精度高(垂直度≤0.3%),尤其適用于粉砂巖層[11]。為提高施工效率及成槽精度,用旋挖鉆在各槽段引孔(鉆孔直徑1 000mm),可加強(qiáng)對(duì)相應(yīng)槽段垂直度的控制,提高雙輪銑槽機(jī)成槽速度。雙輪銑循環(huán)寬度為2 800mm,現(xiàn)場每循環(huán)引鉆2孔,如圖3所示。
圖3 槽段引孔示意
護(hù)壁泥漿在成槽過程中可有效平衡地下水壓力和部分槽壁土壓力,且泥漿中部分土顆??蓾B入槽壁形成1層緊密泥皮,防止槽壁坍塌。
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)探測結(jié)果可知,本工程地層種類較多,不同成槽階段需根據(jù)不同地層類型及時(shí)調(diào)整泥漿密度。上部黏土、砂土層對(duì)應(yīng)泥漿密度為1.05~1.15g/cm3, 遇到下部粉砂層時(shí)可適當(dāng)提高至1.30g/cm3。
現(xiàn)場配有由攪拌池、貯漿池、循環(huán)池、沉淀池及泥漿泵組成的泥漿循環(huán)系統(tǒng)。新鮮泥漿由水、優(yōu)質(zhì)膨潤土、纖維素、分散劑按配合比依次投料攪拌制成。新制泥漿應(yīng)在儲(chǔ)漿池中存放24h,各項(xiàng)性能指標(biāo)檢測合格后方可投入使用,存放過程中每8h用空氣壓縮機(jī)攪拌1次。
使用后的泥漿由泥漿泵抽出,經(jīng)振動(dòng)篩和旋流器處理后流入沉淀池,通過沉淀處理檢測泥漿指標(biāo),補(bǔ)充相應(yīng)原料并攪拌,放置儲(chǔ)漿池備用,以實(shí)現(xiàn)泥漿的循環(huán)使用,不合格的廢棄泥漿經(jīng)處理后排出。
泥漿護(hù)壁過程中泥漿液面應(yīng)高于地下水位1.5m,以防止上部槽壁局部坍塌。成槽至粉砂巖層時(shí)泥漿黏度不宜過大,黏度過大會(huì)導(dǎo)致泥漿裹挾較多泥砂,加重泥漿泵負(fù)擔(dān),加大泥漿循環(huán)處理難度,從而降低施工效率。
目前,常見的地下連續(xù)墻槽段連接方式有工字鋼連接和套銑法2種。傳統(tǒng)工字鋼連接受限于槽深,在構(gòu)件整體起吊過程中易產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)變形,影響接縫處抗?jié)B性能,且在混凝土澆筑過程中,底部易發(fā)生擾流現(xiàn)象,從而增大混凝土充盈系數(shù),影響結(jié)構(gòu)質(zhì)量。為避免上述情況的發(fā)生,結(jié)合本工程實(shí)際情況,決定選用套銑法連接工藝。
套銑法連接利用雙輪銑槽機(jī)切削硬巖的能力,在已成槽段兩側(cè)各切削等寬混凝土,在不使用鎖口管、接頭箱的情況下形成抗?jié)B性能好、致密的接頭。
地下連續(xù)墻1期槽段混凝土澆筑完成10d后,用雙輪銑槽機(jī)在1期槽段兩側(cè)各切削20cm厚混凝土,進(jìn)行2期槽段澆筑,如圖4所示。若切削與澆筑時(shí)間間隔較長,則應(yīng)使用刷壁器清刷切削部位,以消除表面雜質(zhì)對(duì)連接性的影響。
圖4 套銑工藝
泥漿中含砂量隨著成槽深度不斷增加,吊放鋼筋籠、澆筑混凝土前,泥漿中砂土由于沉淀作用堆積在槽底,嚴(yán)重影響澆筑質(zhì)量。吊放鋼筋籠前有必要使用空氣升液器對(duì)槽底沉渣及槽段下部泥漿進(jìn)行置換處理。
成槽完成后,利用起重機(jī)將空氣升液器吊至槽口,為防止底部沉渣堵塞吸管口,升液器吸管需在距槽底約1.5m處試吸。吸渣時(shí)吸管由淺入深,在距底部0.5m處沿槽段寬度范圍內(nèi)上下左右移動(dòng),以吸出槽底碎砂淤泥,清底后對(duì)槽段5m以下處泥漿進(jìn)行置換。清底換漿完成后,檢測槽底沉渣厚度和泥漿性能,當(dāng)沉渣厚度<100mm,泥漿密度<1.15g/cm3、黏度<30s時(shí)立即施工下道工序。
廣州地鐵13號(hào)線某車站地下連續(xù)墻施工受工期、地質(zhì)條件、周邊環(huán)境等諸多因素影響,采用攪拌樁加固地層、旋挖鉆引孔、雙輪銑成槽、套銑法連接、墻腳清底換漿的技術(shù)方案進(jìn)行施工。該方案在實(shí)際施工過程中能顯著減小成槽機(jī)械對(duì)地層的振動(dòng)影響,防止上部軟弱土層局部坍塌。周邊建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖5所示。由圖5可知,周邊建筑物在地下連續(xù)墻施工階段最大沉降量僅為1.62mm,在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi)。墻體施工完成后,通過測斜管測得墻身垂直度<0.3%,現(xiàn)場超聲波檢測表明墻身質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。本工程在保證墻身垂直度、墻體質(zhì)量的前提下,縮短了工期,減小了施工對(duì)周邊環(huán)境的影響。
圖5 周邊建筑物地表沉降監(jiān)測曲線
本文以廣州地鐵13號(hào)線某車站地下連續(xù)墻工程為例,對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件下地下連續(xù)墻成槽、連接等重難點(diǎn)問題進(jìn)行分析總結(jié),并采取相應(yīng)的施工技術(shù)措施,得出以下結(jié)論。
1)施工場地周邊建筑物較多、沉降控制較嚴(yán)時(shí),可使用攪拌樁對(duì)槽壁兩側(cè)土體進(jìn)行加固,并沿建筑物相對(duì)施工側(cè)輪廓線進(jìn)行雙層加固,成槽掘進(jìn)時(shí)可有效減少對(duì)周邊地層擾動(dòng),減小地表沉降。
2)復(fù)雜地層條件下,采用旋挖鉆配合雙輪銑槽機(jī)成槽施工,能將地表沉降控制在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi)(20mm),減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。
3)泥漿性能直接影響成槽質(zhì)量,施工至淤泥質(zhì)粉砂巖層時(shí),可適當(dāng)提高泥漿密度,以維持槽壁穩(wěn)定。成槽完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清底換漿,避免槽底沉渣對(duì)地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)性能造成影響。
4)地下連續(xù)墻槽段采用套銑法連接,能提高結(jié)構(gòu)抗?jié)B性和整體性。