楊建輝
摘?要:本文討論分析了一起空分純化器進(jìn)水事故的原因,對(duì)循環(huán)水投加藥劑、分子篩高溫活化、空分裝置大加溫操作及系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面提出了一些實(shí)用性建議。
關(guān)鍵詞:空分;純化器;事故;處理
某企業(yè)配套KDON-45000/30000空分裝置,主要特點(diǎn)是常溫分子篩凈化、增壓膨脹機(jī)制冷、精餾塔采用規(guī)整填料、全精餾提氬、DSC集散控制、液氧內(nèi)壓縮等。其中純化器的作用是吸附空氣中的水份、CO2、乙炔及CnHm,得到露點(diǎn)≤-65℃、CO2≤1ppm的合格空氣,一部分用作儀表風(fēng),其余均全部進(jìn)入精餾塔參與精餾。該單元由兩臺(tái)吸附器和蒸汽加熱器組成,為臥式雙層床結(jié)構(gòu),下層為活性氧化鋁,上層為分子篩,兩只吸附器切換工作。再生是由精餾塔來(lái)的污氮?dú)猓?jīng)蒸汽加熱器加熱后入純化器,脫附掉吸附的水份及CO2等,然后用污氮?dú)獯道渲脸貍溆?。運(yùn)行中純化系統(tǒng)一旦出現(xiàn)問(wèn)題,不能妥善解決,將影響空分裝置安全運(yùn)行,有可能導(dǎo)致凍堵、泄漏、爆炸等事故。
一、事情經(jīng)過(guò)
2018年3月3日15時(shí)左右,某公司空分車(chē)間操作人員接調(diào)度通知,某水務(wù)公司開(kāi)始對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)投加黏泥剝離劑,崗位操作人員于15時(shí)47時(shí)發(fā)現(xiàn)空冷塔阻力開(kāi)始上漲,立即匯報(bào)并調(diào)整工況,降低空壓機(jī)出口壓力,同時(shí)降低冷卻水流量至500Nm?/h。崗位人員密切監(jiān)控純化器出口CO2含量及吸附后空氣溫度變化,通知水務(wù)公司停止投加黏泥剝離劑作業(yè),并投加消泡劑。15時(shí)58分,純化器后CO2迅速上漲至3.56ppm,立即對(duì)空分裝置緊急停車(chē)。隨后啟動(dòng)小空壓站為全廠(chǎng)提供儀表風(fēng),啟動(dòng)事故氮泵提供中壓氮?dú)狻,F(xiàn)場(chǎng)人員打開(kāi)純化器進(jìn)口導(dǎo)淋,發(fā)現(xiàn)有大量水排水。
二、原因分析
該公司立即成立由各專(zhuān)業(yè)人員組成的事故調(diào)查組,對(duì)此次事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)某水務(wù)公司投加黏泥剝離劑速度過(guò)快,消泡劑投加滯后,系統(tǒng)產(chǎn)生大量泡沫,造成空分空冷塔出口空氣帶液,導(dǎo)致純化器進(jìn)水,吸附劑效率下降,出口CO2超標(biāo)。同時(shí)暴露出管理方面也存在一些問(wèn)題:
1.該水務(wù)公司管理不嚴(yán),未制定藥劑投加計(jì)劃,藥劑投加無(wú)參考性,隨意性大。此次投加黏泥剝離劑前,未制定詳細(xì)的投加方案,未對(duì)循環(huán)水水質(zhì)的實(shí)際情況進(jìn)行分析,對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)投加黏泥剝離產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)不清楚。此次投加的是新型藥劑,未對(duì)新藥劑的性能及藥劑效果進(jìn)行分析、實(shí)驗(yàn)論證。
2.該公司空分車(chē)間在循環(huán)水投加黏泥剝離劑后,崗位人員對(duì)預(yù)冷及純化系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)變化不夠敏感,未能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施,導(dǎo)致大量循環(huán)水進(jìn)入純化器。
三、現(xiàn)場(chǎng)處理及生產(chǎn)恢復(fù)
純化系統(tǒng)排水結(jié)束,啟動(dòng)機(jī)組向純化器導(dǎo)氣過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)空冷塔壓差仍出現(xiàn)上漲,現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)純化器進(jìn)口導(dǎo)淋再次排出大量水,隨即純化器退氣,并要求該水務(wù)公司繼續(xù)投加消泡劑。2小時(shí)后再次向純化器導(dǎo)氣,現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋無(wú)水排出,做純化器后空氣露點(diǎn)為-70℃??紤]到純化器下層部分吸附劑已被水浸泡過(guò),為防止加熱時(shí)水份急劇氣化破壞分子篩內(nèi)部結(jié)構(gòu),故采取先使再生氣體經(jīng)過(guò)冷吹通道吹出純化器內(nèi)的液體水,再打通純化器加熱流程,同時(shí)將純化器再生蒸汽切換至2.5MPa蒸汽(正常為1.0MPa蒸汽),對(duì)1#罐進(jìn)水分子篩進(jìn)行高溫再生,第一階段再生氣流量控制在10000Nm?/h加熱20分鐘,第二階段再生氣控制流量20000Nm?/h加熱15分鐘,第三階段再生氣流量控制在40000Nm?/h加熱,直至再生出口溫度達(dá)到100℃。冷吹時(shí)峰值為118℃,冷吹到30℃后備用。
啟動(dòng)膨脹機(jī)后,運(yùn)行不久便發(fā)現(xiàn)膨脹機(jī)增壓端壓力與膨脹機(jī)進(jìn)口壓力壓差大,最高達(dá)到400KPa(正常為30-40KPa)。啟動(dòng)液氧泵后高壓板式換熱器污氮?dú)夤芫€(xiàn)溫差達(dá)到50℃,且無(wú)法調(diào)整,說(shuō)明高壓板式換熱器部分空氣通道也堵塞嚴(yán)重。從精餾塔下塔導(dǎo)氣開(kāi)始,下塔壓差就出現(xiàn)不正常上漲,至液氧泵啟動(dòng)后,塔壓差上漲至30KPa并滿(mǎn)量程,說(shuō)明精餾系統(tǒng)也出現(xiàn)凍堵情況,已無(wú)法維持正常運(yùn)行,最后精餾系統(tǒng)退氣,開(kāi)始排液、導(dǎo)氣,對(duì)空分裝置進(jìn)行大加溫。
因1#罐進(jìn)水嚴(yán)重,吸附末期CO2超標(biāo),大加溫過(guò)程中經(jīng)過(guò)了多次反復(fù)導(dǎo)氣與退氣操作,同時(shí)將2.5MPa蒸汽溫度由170℃提高至205℃,減少了純化器加溫所需時(shí)間,也為2#罐縮短再生時(shí)間創(chuàng)造了條件。直至6日17時(shí)50分空分裝置整體加溫結(jié)束,開(kāi)始啟動(dòng)膨脹機(jī)對(duì)精餾系統(tǒng)降溫、冷卻、積液,啟動(dòng)液氧泵外送氧氣,至此裝置基本恢復(fù)正常。
雖然空分裝置恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)行,基本能夠滿(mǎn)足當(dāng)前生產(chǎn)需求,但發(fā)現(xiàn)1#罐吸附劑僅恢復(fù)部分吸附能力,吸附時(shí)間較正常時(shí)縮短約1小時(shí),加工空氣量?jī)H控制在235000Nm?/h左右(正常為250000Nm?/h左右),且在吸附末期CO2仍呈上漲趨勢(shì),并有偶爾超標(biāo)現(xiàn)象。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,對(duì)裝置的安全運(yùn)行帶來(lái)威脅,公司決定采購(gòu)新的吸附劑擇機(jī)進(jìn)行更換。
四、預(yù)防及操作措施
空分裝置經(jīng)歷了一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,技術(shù)逐漸成熟,規(guī)模逐漸擴(kuò)大,純化器進(jìn)水事故時(shí)有發(fā)生,如何徹底杜絕此類(lèi)事故,做到本質(zhì)安全,提以下幾點(diǎn)建議:
1.企業(yè)與空分空冷塔相連的循環(huán)水系統(tǒng)要投加藥劑,必須制定專(zhuān)項(xiàng)加藥方案,根據(jù)實(shí)際情況明確藥劑投加方法、頻率及劑量。
2.更換新藥劑,要做好變更管理。首次投加新藥劑,需對(duì)新藥劑的性能及藥劑效果進(jìn)行分析、實(shí)驗(yàn)論證,建議首次使用時(shí)以最低濃度投加,并通知相關(guān)單位,密切監(jiān)控控制指標(biāo),保證裝置安全運(yùn)行。
3.制定完善的空冷塔阻力升高應(yīng)急處置預(yù)案,組織崗位員工學(xué)習(xí),確保熟知應(yīng)急處置要點(diǎn),第一時(shí)間能正確處置,避免事故擴(kuò)大。
4.與多家企業(yè)交流,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代進(jìn)口裝置空冷塔均設(shè)置了阻力高聯(lián)鎖,目的就是防止純化器進(jìn)水,因此須給空冷塔增加阻力三選二高高聯(lián)鎖測(cè)點(diǎn)。
若純化器分子篩已經(jīng)進(jìn)水,在處置過(guò)程中還要注意以下方面:
1.吸附劑被水浸泡過(guò)后,不能立即加熱,防止加熱時(shí)水份急劇氣化破壞分子篩內(nèi)部結(jié)構(gòu),導(dǎo)致吸附劑徹底失效。應(yīng)先使用常溫氣體把液體水分吹除掉,將分子篩吹干。
2.盡量提高再生氣溫度,縮短再生時(shí)間,對(duì)吸附劑進(jìn)行高溫活化處理,同時(shí)也減少運(yùn)行純化器的負(fù)荷。
3.此次發(fā)現(xiàn)若空分精餾系統(tǒng)堵塞嚴(yán)重,在大加溫時(shí),當(dāng)加溫到-80℃以上時(shí),系統(tǒng)內(nèi)CO2會(huì)大量升華,影響分子篩的再生。因此,在加溫過(guò)程中建議精餾系統(tǒng)回溫至-100℃以上時(shí)停用污氮?dú)?,切換至純化器后空氣,防止再生不徹底。
五、結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,純化系統(tǒng)對(duì)空分裝置運(yùn)行發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,除了加強(qiáng)日常管理,還應(yīng)從本質(zhì)安全方面入手,不斷提高裝置安全性。本文對(duì)于循環(huán)水系統(tǒng)藥劑投加、分子篩進(jìn)水的再生處置、裝置大加溫操作以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)等提出了具體建議和措施,供同行業(yè)參考交流。
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