周維鎖 劉利娜 展?jié)崱钛?/p>
摘要:為了延長氣田穩(wěn)產(chǎn)期,提高氣田采收率,作業(yè)三區(qū)兩座增壓站共安裝有5臺DTY1250KW電驅(qū)式天然氣壓縮機(jī),該機(jī)進(jìn)氣壓力3.9MPa,排氣壓力5.35MPa,設(shè)計(jì)單臺壓縮機(jī)增壓能力20~148×104m3/d。但在生產(chǎn)運(yùn)行過程中由于動(dòng)力部分高速運(yùn)轉(zhuǎn),潤滑系統(tǒng)要不斷向各系統(tǒng)加注機(jī)油進(jìn)行潤滑,由于機(jī)油損耗量大,加注頻繁,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,并且在加注過程中還存在一定安全隱患,因此作業(yè)區(qū)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,對天燃?xì)鈮嚎s機(jī)潤滑油加注系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,并對優(yōu)化后的運(yùn)行效果進(jìn)行評價(jià)。
關(guān)鍵詞:天燃?xì)鈮嚎s機(jī)? 機(jī)油加注系統(tǒng)? 機(jī)油泵? 優(yōu)化
1、cfc壓縮機(jī)潤滑系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀
目前兩座增壓站共安裝有5臺DTY1250KW電驅(qū)式天然氣壓縮機(jī),該機(jī)進(jìn)氣壓力3.9MPa,排氣壓力5.35MPa,程中由于動(dòng)力部分高速運(yùn)轉(zhuǎn),潤滑系統(tǒng)要不斷向各系統(tǒng)加注,機(jī)油消耗量約為每月450L左右,操作員工每次對高位油箱補(bǔ)加量為150-220L,所以每月需進(jìn)行補(bǔ)加機(jī)油操作2-3次,而且高位油箱位置較高,其加液口距地面約為4米,操作員工無法從壓縮機(jī)側(cè)面進(jìn)行補(bǔ)加機(jī)油操作,在實(shí)際操作中曲軸箱頂部人員加至高位油箱,傳遞桶時(shí)機(jī)油灑落地面污染環(huán)境、造成人員滑倒摔傷,這些都給現(xiàn)場操作員工帶來了一安全隱患。
2、壓縮機(jī)加油流程優(yōu)化改造
2.1改造方案
針對此問題,我區(qū)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,為了避免員工頻繁攀爬梯子登高至曲軸箱頂部加油,增設(shè)了兩套由重慶中能濾油機(jī)制造有限公司的GLJ-30型電動(dòng)泵補(bǔ)加機(jī)油。該加注系統(tǒng)改造后主要由便攜式推拉車、防爆接線盒、潤滑油加注管路等組成.
2、2機(jī)油加注
針對易燃易爆的場所,專門選擇的機(jī)油加注泵為隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)的防爆性能按國家標(biāo)準(zhǔn)GB3836.1.2010《爆炸性氣體環(huán)境使用電氣設(shè)備第一部分:通用要求及第二部分:隔爆型“D”》規(guī)定要求,制成的的隔爆型加注泵,防爆標(biāo)識為EXdIIbT4Gb。
2.3改造措施
2.3.1為了更方便使用加注泵增加了手推車式、快速接頭一個(gè)防爆三相四線移動(dòng)電纜盤等部件。
3.效果分析
該系統(tǒng)優(yōu)化完成后,經(jīng)過現(xiàn)場反復(fù)試驗(yàn),此項(xiàng)優(yōu)化效良好。時(shí)間方面:優(yōu)化前每次加注時(shí)間需2小時(shí)左右,優(yōu)化后只需半小時(shí)就可以完成。②操作方面:優(yōu)化前加注一次機(jī)油需要人工抬卸、分裝、爬梯、傾倒,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,優(yōu)化后加注時(shí)只需將加注泵和機(jī)油桶推至高位油箱下面,將泵出口與油箱井口處快速接頭連接,將鋼絲軟管插進(jìn)機(jī)油桶,電源接頭與移動(dòng)電纜盤相連接,啟動(dòng)電源開關(guān)即可。
4.結(jié)論
通過以上優(yōu)化措施,不但節(jié)約了壓縮機(jī)不加機(jī)油時(shí)間及其作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn),而且為壓縮機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行提供了保證。此項(xiàng)優(yōu)化系統(tǒng)降低了現(xiàn)場操作員工日常工作量,節(jié)約了人力成本。
參考文獻(xiàn):
[1]熊宏斌,加天然氣壓縮機(jī)機(jī)油補(bǔ)加流程優(yōu)化 化學(xué)工程與裝備期刊,2019