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電機(jī)機(jī)座振動時效與退火時效工藝對電機(jī)整體振動的影響

2021-11-06 21:24:51趙澤湘譚薪興
機(jī)電信息 2021年26期

趙澤湘 譚薪興

摘 要:近年來,振動時效消除殘余應(yīng)力的方法被廣泛應(yīng)用,為研究振動時效與退火時效工藝應(yīng)用在電機(jī)焊接機(jī)座上對機(jī)座加工精度整機(jī)振動數(shù)據(jù)的影響,在盡量保持實驗條件一致的情況下,分別做了兩個實驗。首先對振動時效與退火時效工藝在加工精度上的穩(wěn)定性做了對比實驗,然后對裝配完成的整機(jī)電機(jī)兩端軸承進(jìn)行振速和振幅實驗,兩者實驗結(jié)果參數(shù)優(yōu)于合格數(shù)據(jù)一個數(shù)量級。兩個實驗結(jié)果表明,退火時效工藝略優(yōu)于振動時效工藝,但優(yōu)勢不是很明顯。

關(guān)鍵詞:振動時效;退火時效;電機(jī)整體振動

0??? 引言

在電機(jī)正常工作時,對于各個零部件的精密程度要求很高,假如某一個零件精度出現(xiàn)較大的誤差,將會給儀器造成不可想象的后果,因此需要對電機(jī)機(jī)座進(jìn)行精密加工,保證精度,對機(jī)座進(jìn)行時效處理可以消除機(jī)座內(nèi)的應(yīng)力[1]。

消除焊接件應(yīng)力的方法,目前主要有自然時效、熱處理時效和振動時效3種[2]。

(1)自然時效是將工件放置在自然狀態(tài)下半年以上以達(dá)到自然消除焊接應(yīng)力的方法。該方法周期比較長,不適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)的節(jié)奏,故應(yīng)用越來越少。

(2)熱處理時效是將工件加熱至170~200 ℃,保溫2~3 h,然后冷卻至常溫以達(dá)到消除內(nèi)應(yīng)力的方法[3]。該方法時間較短,能源消耗較多,成本相對比較高。

(3)振動時效是將工件在其固有頻率下進(jìn)行數(shù)分鐘至數(shù)十分鐘的振動處理[4-6],消除殘余應(yīng)力,使尺寸精度獲得穩(wěn)定的一種方法[7]。振動時效由于其耗能少、生產(chǎn)周期短、加工地點(diǎn)靈活、生產(chǎn)成本低、無環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn),在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用[8-10],近年來發(fā)展十分迅速。

1??? 實驗原理

為盡量消除電機(jī)個體上的差別對數(shù)據(jù)的影響,根據(jù)各工號的進(jìn)度情況,選取了三個工號的電機(jī),每個工號下兩臺相同的電機(jī)共六臺作為研究對象。每個工號下的兩臺電機(jī),一臺做振動時效工藝,另一臺做退火時效工藝,共三組。組數(shù)設(shè)為1、2、3,振動時效工藝的設(shè)為A,退火時效工藝的設(shè)為B,具體模型的建立如表1所示。根據(jù)表1的代號在機(jī)座上分別做出相應(yīng)標(biāo)志。

2??? 數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2.1??? 加工精度穩(wěn)定性

對于加工精度穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)比對,首先對各研究對象精加工完后的軸伸端和非軸伸端機(jī)座內(nèi)圓尺寸進(jìn)行測量,然后等各研究對象的定子套入機(jī)座后再分別對這兩個點(diǎn)的尺寸進(jìn)行測量,最后對該組數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。這里將精加工完成后的尺寸作為一個原始的基準(zhǔn)尺寸,數(shù)軸上設(shè)為零,套入定子后的測量尺寸與原尺寸差的絕對值作為一個變動值,在數(shù)軸上以Y向來表示,單位為毫米。統(tǒng)計數(shù)據(jù)如圖1所示。

2.2??? 整機(jī)振動

整個電機(jī)裝配完成后做振動測試,振動數(shù)據(jù)分別從6個位置進(jìn)行測量,包括兩端軸、兩端軸承和兩側(cè)機(jī)座的振速和振幅。這里主要對兩端軸承的振動數(shù)據(jù)做統(tǒng)計和分析。振幅統(tǒng)計圖如圖2所示,振速統(tǒng)計圖如圖3所示。

3??? 數(shù)據(jù)分析

從圖1(a)和(b)的比對圖中可以看出,退火時效工藝在加工精度的穩(wěn)定性方面整體略優(yōu)于振動時效工藝,但優(yōu)勢不是很明顯,從研究對象來看,退火時效工藝與振動時效工藝最大形變量差值為0.04 mm。

從圖2、圖3的統(tǒng)計圖中可以看出,在整機(jī)的振動數(shù)據(jù)中,退火時效工藝同樣略優(yōu)于振動時效工藝。依據(jù)電機(jī)振動測試的合格數(shù)值,振幅小于0.037 mm,振速小于2.3 mm/s為合格,而本文的研究對象不管是振幅還是振速都遠(yuǎn)優(yōu)于合格要求,且優(yōu)于合格數(shù)據(jù)一個數(shù)量級。

4??? 結(jié)語

此次研究工作主要對退火時效工藝和振動時效工藝應(yīng)用在電機(jī)焊接機(jī)座上對機(jī)座加工精度和整機(jī)振動數(shù)據(jù)的影響做了統(tǒng)計分析。從研究方案方面來看,盡量保持了影響電機(jī)振動測試數(shù)據(jù)其余變量的同一性,而僅僅保留在機(jī)座上應(yīng)用退火時效工藝和振動時效工藝這一個變量,分析結(jié)果具有真實可靠性,但并不排除一些不可控因素對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的影響。從分析結(jié)果來看,退火時效工藝略優(yōu)于振動時效工藝,但優(yōu)勢不是很明顯,而振動時效工藝成本和能耗只有退火時效工藝的10%。從相關(guān)文獻(xiàn)得知,當(dāng)工件質(zhì)量超過20 t時,退火時效工藝比振動時效工藝有更優(yōu)秀的表現(xiàn),這一點(diǎn)還有待驗證。

[參考文獻(xiàn)]

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[5] 楊銘偉.超聲振動時效消除殘余應(yīng)力機(jī)理分析及試驗研究[D].太原:太原理工大學(xué),2015.

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[10] YONG G.Study of Aging Technology in Aeronautical Aluminum Alloy Plate Vibration Base on Finite Element Numerical Simulation[J].Applied Mechanics and Materials,2014,644:85-89.

收稿日期:2021-07-26

作者簡介:趙澤湘(1984—),男,湖南衡陽人,工程師,研究方向:機(jī)械設(shè)計、電機(jī)設(shè)計。

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