岳 濤吳維新梁治安趙汝全
(1.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室;2.廈門紫金礦冶技術有限公司)
鐵礦石資源屬于國家戰(zhàn)略資源,有的磁鐵礦石資源品位低、嵌布粒度細、與脈石連生包裹情況復雜,導致鐵礦物不易富集,選礦成本較高[1-5]。磁鐵礦選礦主要采用磁選,有時需要聯(lián)合多種選礦工藝,如采用弱磁選工藝高效富集鐵,再采用浮選工藝脫硅[6]。近年來,全自動淘洗磁選機(簡稱“淘洗機”)所引出的淘洗精選工藝可替代傳統(tǒng)的弱磁精選或浮選精選,具有自動化程度高、分選效率高、對環(huán)境友好等特點,在磁鐵礦精選工藝中應用廣泛[6-7]。
福建某磁鐵礦選廠采用兩階段磨礦弱磁選、磁選柱精選工藝,一、二段磨礦細度分別占-75 μm 70%和90%左右,最終精礦TFe品位僅63.5%左右。為提高精礦品位,本研究以現(xiàn)場入選礦石(預選精礦)為試樣,進行選鐵工藝研究。
試樣主要化學成分分析結果見表1,粒度分析見表2,礦物組成見表3,鐵物相分析結果見表4。
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由表1~表4可見,試樣TFe品位46.20%,-0.075 mm占28.01%,主要鐵礦物磁鐵礦含量57.64%,磁性鐵占全鐵的90.49%;主要脈石礦物為鈣鐵榴石,其次為鈣鐵輝石、角閃石、透輝石等。
2.1.1 一段磨礦細度試驗
試驗采用1次粗選流程,磁場強度為127.39 kA/m,試驗結果見表5。
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由表5可見,磨礦細度提高,粗精礦品位提高、回收率降低。綜合考慮,確定磨礦細度為-75 μm 69.90%。
2.1.2 一段磁場強度試驗
試驗采用1次粗選流程,磨礦細度為-75 μm 69.90%,試驗結果見表6。
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由表6可見,隨著磁場強度的增大,粗精礦回收率總體增大、品位總體下降。綜合考慮,確定磁場強度為127.39 kA/m。
2.1.3 二段磨礦細度試驗
二段磨礦細度試驗以一段磁選粗精礦為給礦,試驗采用1次弱磁精選流程,磁場強度95.54 kA/m,試驗結果見表7。
由表7可見,磨礦細度提高,精礦品位提高、回收率降低。綜合考慮,確定磨礦細度為-75 μm 84.65%。
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2.1.4 二段磁場強度試驗
二段磁場強度試驗采用1次弱磁精選流程,磨礦細度為-75 μm84.65%,試驗結果見表8。
由表8可見,隨著磁場強度的增大,精礦回收率增大、品位下降。綜合考慮,確定精選磁場強度為95.54 kA/m。
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2.1.5 淘洗機精選條件試驗
淘洗磁選機是一種重磁聯(lián)合分選設備,用于磁鐵礦精選作業(yè),具有富集比高、可放粗磨礦細度、貧連生體和脈石夾雜少等特點[6-8]。淘洗機精選條件試驗以二段磁選精礦為給礦,采用淘洗磁選機1次精選流程,試驗結果見表9。
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由表9可見,選別濃度、上升水量以及磁場強度是影響選別效果的主要因素,上升水量增大有利于精礦品位的提高,當上升水量1 400、1 500 L/h時,磁性鐵損失率較高。在給礦濃度35%、固定磁場磁場強度95.54 kA/m,循環(huán)磁場磁場強度83.60 kA/m,補償磁場磁場強度83.60 kA/m、上升水量1 400 L/h時,產(chǎn)品指標較好,可獲得TFe品位65.53%的淘洗精礦,淘洗中礦MFe含量8.33%。
2.1.6 淘洗中礦再磨選條件試驗
淘洗中礦再磨選條件試驗以淘洗中礦為給礦,試驗流程見圖1,結果見表10。
由表10可見,隨著再磨細度的提高,再磨選精礦品位提高,當再磨細度-45 μm98.50%時,再磨選精礦TFe品位67.76%、再磨選尾礦MFe品位0.48%,將該再選精礦與淘洗精礦合并可得到TFe品位66.09%的最終精礦。
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全流程試驗結果見圖2。
由圖2可見,試樣采用圖2所示的工藝流程處理,可獲得TFe品位65.94%、MFe回收率99.64%的鐵精礦,尾礦TFe品位12.57%、MFe品位0.41%。
由表11可見,采用圖3所示的優(yōu)化流程處理礦石,可獲得TFe品位65.51%的精礦,在鐵回收率基本不變的情況下,精礦TFe品位提高了2.06個百分點。
在工藝優(yōu)化研究基礎上,選礦廠在不改變一二段磨礦、弱磁選條件情況下,引進?2 000 mm全自動淘洗磁選機作為二段磨選的精選設備,中礦弱磁選富集后返回二段磨礦分級系統(tǒng)。原則工藝流程見圖3,工藝優(yōu)化前后生產(chǎn)指標見表11。
(1)現(xiàn)場預選精礦TFe品位46.20%,-0.075 mm占28.01%,主要鐵礦物磁鐵礦含量57.64%,磁性鐵占全鐵的90.49%;主要脈石礦物為鈣鐵榴石,其次為鈣鐵輝石、角閃石、透輝石等。
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(2)試樣在一段磨礦細度-75 μm69.90%、二段磨礦細度-75 μm84.65%、中礦再磨細度-45 μm98.50%的情況下,采用兩階段磨礦弱磁選—淘洗機精選—中礦再磨選流程處理,可獲得TFe品位65.94%、MFe回收率99.64%的鐵精礦,尾礦TFe品位12.57%、MFe品位0.41%,全流程試驗指標較好。
(3)按試驗確定的流程對現(xiàn)場流程進行優(yōu)化,可獲得TFe品位65.51%的精礦,在鐵回收率基本不變的情況下,精礦TFe品位提高了2.06個百分點,生產(chǎn)指標得到顯著改善。