劉云強(qiáng)
(陜西華彬煤業(yè)股份有限公司蔣家河煤礦,陜西 彬州 713500)
2010年以來(lái),新掘巷道采用錨桿支護(hù)技術(shù)占比已經(jīng)在90%以上,常用的錨桿支護(hù)設(shè)計(jì)方法有工程類(lèi)比法、理論分析法和以地應(yīng)力測(cè)試為基礎(chǔ)的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法等[1]。動(dòng)態(tài)系數(shù)設(shè)計(jì)方法以其準(zhǔn)確性、適應(yīng)地質(zhì)條件多變性特點(diǎn)在煤礦錨桿支護(hù)設(shè)計(jì)中得到較好地應(yīng)用,而地應(yīng)力、煤巖力學(xué)特性及圍巖結(jié)構(gòu)測(cè)試技術(shù)的長(zhǎng)足進(jìn)步,推動(dòng)了該設(shè)計(jì)方法在煤礦中的進(jìn)一步應(yīng)用。
進(jìn)行錨桿支護(hù)參數(shù)優(yōu)化時(shí),動(dòng)態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法較多地采用單一參數(shù)比較法和正交試驗(yàn)法,尤其是正交試驗(yàn)法以其能分析優(yōu)化參數(shù)之間是否存在交叉影響關(guān)系而更能準(zhǔn)確地反映錨桿支護(hù)參數(shù)對(duì)圍巖穩(wěn)定性的影響規(guī)律。近十年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)錨桿支護(hù)參數(shù)正交試驗(yàn)進(jìn)行了較多研究。劉海雁等[2]采用正交數(shù)值模擬方法,系統(tǒng)研究不同錨桿長(zhǎng)度、預(yù)緊力及頂角錨桿安裝角度下的塑性區(qū)體積、頂?shù)装逡平亢蛢蓭褪諗苛康淖兓?guī)律,在此基礎(chǔ)上,提出巷道錨桿支護(hù)正交設(shè)計(jì)矩陣分析方法[3-8]。馬生徽等[9]采用正交試驗(yàn)極差分析法分析不同支護(hù)參數(shù)組合對(duì)支護(hù)效果的影響,為玻璃鋼錨桿合理支護(hù)參數(shù)的選取提供依據(jù);郭保華等[10]對(duì)不同圍巖強(qiáng)度下交岔點(diǎn)巷道的支護(hù)參數(shù)進(jìn)行了極差和方差分析;孟超等[11]采用正交試驗(yàn)極差分析法對(duì)沿空掘巷條件下的錨桿長(zhǎng)度、錨桿間距、錨桿預(yù)緊力、錨桿直徑4項(xiàng)錨桿支護(hù)主要參數(shù)的敏感性進(jìn)行了對(duì)比分析研究;董宗斌[12]應(yīng)用正交試驗(yàn)的方法,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)圍巖變形為標(biāo)準(zhǔn),對(duì)圍巖力學(xué)參數(shù)進(jìn)行了反演,基于反演得到的圍巖力學(xué)參數(shù)和地應(yīng)力測(cè)試結(jié)果,進(jìn)行了錨桿支護(hù)設(shè)計(jì)。
目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者較多以頂?shù)装逡平炕騼蓭鸵平繂文繕?biāo)作為錨桿支護(hù)參數(shù)的正交試驗(yàn)方案選擇依據(jù),而往往忽視了兩者的綜合影響,需進(jìn)一步提高支護(hù)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。
蔣家河煤礦ZF215工作面位于二采區(qū)3條大巷的北側(cè),南側(cè)為二采區(qū)設(shè)計(jì)變更后2條大巷護(hù)巷煤柱,西側(cè)為二采區(qū)未采實(shí)煤體,東側(cè)為ZF213工作面,北鄰礦井邊界保護(hù)煤柱,埋深約440~500 m。所采煤層為4號(hào)煤,屬穩(wěn)定煤層,厚度2.6~6.1 m,平均4.0 m。煤層結(jié)構(gòu)單一,局部含1層0.1~0.3 m厚的夾矸,普氏硬度系數(shù)1.9~2.7。ZF215工作面回風(fēng)巷設(shè)計(jì)斷面為矩形5.0 m×3.1 m(寬×高),巷道頂?shù)装鍘r體特性見(jiàn)表1。
表1 頂?shù)装鍘r體特性
2.1.1 錨桿直徑
依據(jù)煤礦巷道錨桿支護(hù)技術(shù)相關(guān)規(guī)范,鉆孔直徑與錨桿桿體直徑之差應(yīng)為6~10 mm。因此,對(duì)于目前煤礦普遍使用的28 mm鉆孔,適宜錨固的錨桿直徑為18~22 mm,選取錨桿直徑18 mm、20 mm、22 mm共3個(gè)水平參與正交試驗(yàn)。
2.1.2 預(yù)緊力
我國(guó)錨桿預(yù)緊力設(shè)計(jì)一般要求達(dá)到錨桿屈服載荷的30%~60%,蔣家河煤礦采用材質(zhì)為HRB335的錨桿,預(yù)緊力上限范圍為51.2~76.4 kN(直徑18~22 mm)。選取錨桿預(yù)緊力50 kN、60 kN、70 kN共3個(gè)水平參與正交試驗(yàn)。
2.1.3 錨桿長(zhǎng)度
對(duì)類(lèi)似地質(zhì)條件巷道ZF211工作面回風(fēng)巷進(jìn)行地質(zhì)雷達(dá)探測(cè),結(jié)果如圖1所示。依據(jù)ZF211工作面回風(fēng)巷圍巖松動(dòng)圈探測(cè)結(jié)果,ZF215工作面地質(zhì)條件類(lèi)似,圍巖松動(dòng)范圍1.8~2.0 m,考慮到探測(cè)時(shí)間為回采期間,巷道開(kāi)挖時(shí)間較長(zhǎng),確定圍巖松動(dòng)圈為1.8 m。取錨桿錨入穩(wěn)定巖層的深度0.5 m,外露長(zhǎng)度0.1 m,錨桿長(zhǎng)度要大于2.4 m,選取錨桿有效長(zhǎng)度2.2 m、2.4 m、2.6 m共3個(gè)水平參與正交試驗(yàn)。
圖1 圍巖松動(dòng)圈地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)Fig.1 Detection of surrounding rock loose circle by geological radar
2.1.4 錨桿間排距
錨桿間距依據(jù)支護(hù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定為900 mm。選取700 mm、800 mm、900 mm共3個(gè)錨桿排距水平參與正交試驗(yàn)。
ZF215工作面回風(fēng)巷錨桿支護(hù)參數(shù)正交試驗(yàn)結(jié)果及極差分析結(jié)果如圖2所示。由極差值R可知,隨著錨桿預(yù)緊力的增加,頂板控制效果顯著,而煤幫基本不變;錨桿間排距對(duì)頂?shù)装?、兩幫變形均影響較大,間排距越小,圍巖控制效果越好;錨桿直徑對(duì)圍巖變形影響相對(duì)次之,錨桿直徑越大,控制圍巖變形效果越好;而錨桿的直徑達(dá)到一定長(zhǎng)度后,繼續(xù)增加,對(duì)圍巖控制效果影響較小。且四因素之間基本不存在交互作用。隨著錨桿預(yù)緊力的增加,兩幫變形一直緩慢減小,而頂板變形在錨桿預(yù)緊力60 kN時(shí)最小,錨桿預(yù)緊力繼續(xù)增大,頂板變形反而變大,因此,確定錨桿預(yù)緊力為60 kN。隨著錨桿直徑、錨桿長(zhǎng)度的增加,圍巖變形量呈線性減少,但錨桿直徑對(duì)圍巖變形減小的影響幅度遠(yuǎn)大于錨桿長(zhǎng)度,因此,確定錨桿直徑為22 mm,錨桿長(zhǎng)度只需滿(mǎn)足最低長(zhǎng)度要求2.4 m。增加錨桿間排距,支護(hù)成本基本呈線性減少,但圍巖變形呈線性增加,綜合考慮圍巖控制效果與支護(hù)成本,確定錨桿間排距為900 mm×800 mm。
圖2 正交試驗(yàn)因素水平對(duì)圍巖變形的影響趨勢(shì)Fig.2 Influence of orthogonal test factors on surrounding rock deformation
3.1.1 頂錨桿支護(hù)
頂錨桿間排距為900 mm×800 mm,每排6根錨桿,錨桿為φ22 mm×2 400 mm左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,采用1支K2360和1支Z2360樹(shù)脂藥卷全長(zhǎng)錨固,錨固力要求大于120 kN,頂角錨桿外斜15°安裝,其余錨桿均垂直巖面安裝,安裝扭矩為400 N·m。
3.1.2 幫錨桿支護(hù)
兩幫錨桿間排距900 mm×800 mm,每排每幫4根錨桿,錨桿為φ22 mm×2 400 mm的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,采用1支K2360和1支Z2360樹(shù)脂藥卷全長(zhǎng)錨固,錨固力要求大于120 kN,底角、幫角錨桿外斜10°安裝,其余錨桿均垂直巖面安裝,安裝扭矩為400 N·m。
3.1.3 錨索支護(hù)
頂板錨索參數(shù)為φ22 mm×7 300 mm,排距為1 600 mm,布置在兩排錨桿中間。采用“三三布置”方式,頂板中部安裝1根,兩側(cè)各安裝1根,與煤幫水平距離1 000 mm,頂板錨索間距1 500 mm;實(shí)體煤幫錨索排距為1 600 mm,布置在兩排錨桿中間,與頂幫錨索成排布置。采用“二二布置”方式,下排錨索距離底板750 mm垂直安裝,參數(shù)為φ22 mm×4 800 mm,上排錨索距離頂板1 000 mm外斜10°安裝,參數(shù)為φ22 mm×7 300 mm;煤柱幫錨索參數(shù)為φ22 mm×4 800 mm,排距為800 mm,布置在兩排錨桿中間,與頂幫錨索成排布置。采用“二一二布置”方式,下排錨索距離底板750 mm垂直安裝,上排錨索距離頂板1 000 mm垂直安裝,單根成排的錨索布置在煤幫中部,距離底板高度1 550 mm。每根錨索均采用2支K2335和2支Z2360樹(shù)脂藥卷加長(zhǎng)錨固。具體巷道支護(hù)參數(shù)如圖3所示。
圖3 巷道支護(hù)斷面Fig.3 Section of roadway support
工程應(yīng)用效果表明,采用基于多目標(biāo)交叉分析的錨桿支護(hù)參數(shù)正交試驗(yàn)有效控制了圍巖變形,如圖4所示。在巷道服務(wù)期間,兩幫移近量572 mm,頂?shù)装逡平?25 mm,圍巖控制效果較好。
圖4 巷道變形與時(shí)間關(guān)系曲線Fig.4 Relationship between roadway deformation and time
(1)基于多目標(biāo)交叉分析的錨桿支護(hù)參數(shù)正交試驗(yàn),確定了合理支護(hù)方案,給出了巷道支護(hù)參數(shù)。
(2)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù),增加錨桿直徑和錨桿預(yù)緊力對(duì)于控制巷道變形最為經(jīng)濟(jì);增加錨桿布置密度對(duì)于控制巷道變形最為有效,而錨桿長(zhǎng)度達(dá)到最低長(zhǎng)度要求后,繼續(xù)增加,作用較小。
(3)該支護(hù)方案應(yīng)用于蔣家河煤礦ZF215工作面回風(fēng)巷支護(hù)工程后,兩幫移近量572 mm,頂?shù)装逡平?25 mm,圍巖控制效果較好。