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降低礦渣粉磨廢氣中氮氧化物的措施

2021-12-05 06:02梅立全
商品與質(zhì)量 2021年39期
關(guān)鍵詞:礦渣氮氧化物廢氣

梅立全

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 河北唐山 063020

唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司擁有6條60萬噸/年礦渣粉生產(chǎn)線,礦渣粉生產(chǎn)線與首鋼京唐公司3座煉鐵高爐配套建設(shè),1、2號(hào)高爐配備的四條礦渣粉生產(chǎn)線均采用雙翻板鎖封入料方式生產(chǎn),3號(hào)高爐配備的兩條礦渣粉生產(chǎn)線采用的是螺旋輸送器鎖風(fēng)入料方式生產(chǎn),煉鐵產(chǎn)生的礦渣水淬后直接通過皮帶運(yùn)至礦渣立磨進(jìn)行粉磨,入磨礦渣水分達(dá)到14%,熱風(fēng)爐溫度超過900度,正常生產(chǎn)是氮氧化物排放達(dá)不到超低排放要求[1]。為了滿足超低排放要求,對(duì)原來的水渣倉、入磨鎖風(fēng)裝置進(jìn)行了改造,改造后組織生產(chǎn)廢氣中氮氧化物含量能滿超低排放要求。

1 問題及原因分析

我公司礦渣粉生產(chǎn)線引入磨礦渣水分大,熱風(fēng)爐爐膛溫度高,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)廢氣中氮氧化物排放濃度偏高[2]。通過對(duì)氮氧化物排放數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)對(duì)比摸索,發(fā)現(xiàn)氮氧化物主要產(chǎn)生在水渣水分大、爐膛溫度高的階段,氮氧化物產(chǎn)生量隨爐膛溫度升高而增大。相關(guān)工藝參數(shù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

從表1可以看出:水渣直接入倉,經(jīng)過現(xiàn)在的水渣倉濾水后,水渣水分平均為14%,臺(tái)時(shí)為90t/h時(shí),氮氧化物含量平均為75mg/Nm3;目前采用部分水渣落地后再通過提升機(jī)上料方式,將水渣水分降至12.5%左右,臺(tái)時(shí)為90t/h時(shí),氮氧化物含量平均為69mg/Nm3;水渣水分12.5%左右,臺(tái)時(shí)降至83t/h時(shí),氮氧化物含量下降到平均50mg/Nm3左右,但達(dá)不到臺(tái)時(shí)90t/h的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力;若全部水渣入倉,倉滿后控水30min后再生產(chǎn),水渣水分降至11%左右,臺(tái)時(shí)為90t/h時(shí),氮氧化物含量降至50mg/Nm3左右。

表1 不同工藝條件下氮氧化物含量對(duì)比表

根據(jù)廢氣中氮氧化物含量折算公式:氮氧化物折算值=(21-氧基)/(21-實(shí)測(cè)氧含量)×氮氧化物實(shí)測(cè)值。本行業(yè)氧基=8。當(dāng)廢氣中氧含量降低時(shí),氮氧化物折算值也隨之降低。我公司3爐生產(chǎn)線立磨入料方式為螺旋輸送器入料,1、2爐生產(chǎn)線立磨入料方式采用雙翻板鎖風(fēng)閥入料,同工藝參數(shù)不同入料方式對(duì)廢氣的影響見表2。

經(jīng)過分析表2數(shù)據(jù):在水渣水分和立磨工藝參數(shù)一致的情況下,3爐尾氣氧含量比1爐低約1%左右,3爐立磨入口負(fù)壓比1爐高300Pa左右,分析原因?yàn)?爐立磨采用螺旋輸送器入料,鎖風(fēng)效果好。建議將立磨鎖風(fēng)方式由雙翻板鎖風(fēng)閥改為螺旋輸送器入料鎖風(fēng),減少系統(tǒng)漏風(fēng),進(jìn)而降低廢氣中的氧含量,氮氧化物折算值也降低到53mg/Nm3左右[3]。

表2 不同入料鎖風(fēng)方式氮氧化物含量對(duì)比表

分析結(jié)論:通過降低入磨水渣水分進(jìn)而降低熱風(fēng)爐爐膛溫度和控制氧含量兩方面試驗(yàn),均能降低氮氧化物排放濃度[4]。

2 改造項(xiàng)目實(shí)施

2.1 改造項(xiàng)目工藝方案

通過試驗(yàn)分析結(jié)果制定了水渣倉和入料方式改造的方案。

(1)改造的主要內(nèi)容:1爐、2爐、3爐的6個(gè)水渣倉南北兩側(cè)各增加一個(gè)出料溜管,擴(kuò)大1爐、2爐、3爐皮帶秤平臺(tái)并增加6臺(tái)定量給料機(jī)。兩個(gè)水渣倉交替使用,兩條礦渣粉生產(chǎn)線共用其中一個(gè)水渣倉,另一個(gè)水渣倉用來入新水渣并控水,控水時(shí)間在30min以上。兩個(gè)水渣倉交替使用,達(dá)到降低入磨水渣水分的目的。定量給料機(jī)工藝布置圖見圖1。

圖1 水渣倉及定量給料機(jī)工藝布置圖

(2)取消1爐、2爐四個(gè)氣動(dòng)雙翻板鎖風(fēng)閥,改用螺旋輸送器鎖風(fēng)下料,減少系統(tǒng)漏風(fēng),降低廢氣中氧含量。螺旋輸送器工藝布置圖見圖2。

圖2 螺旋輸送器工藝布置圖

2.2 改造施工

2.2.1 水渣倉改造

(1)每個(gè)水渣倉設(shè)置兩個(gè)出料溜管,分布在水渣倉南北兩側(cè),對(duì)稱布置。出料溜管尺寸為500×500×3500mm,內(nèi)部鋪襯板,溜管下口前側(cè)距定量給料機(jī)皮帶高度為100mm,溜管下口后側(cè)距定量給料機(jī)皮帶高度為400mm。

(2)皮帶秤平臺(tái)向南、北側(cè)擴(kuò)展2.5米,地面增加兩道縱鋼梁,立柱連接縱鋼梁。

(3)在兩個(gè)水渣倉南、北兩側(cè)的出料溜管下各安裝一條定量給料機(jī),定量給料機(jī)前后輪中心距為18.5m。

(4)新加定量給料機(jī)出口處增加下料溜子,溜子內(nèi)鋪6+6mm襯板。

(5)制作、安裝設(shè)備配套的電氣柜、鍍鋅管、橋架、穿線管、電纜鋪設(shè)及設(shè)備的安裝、調(diào)試。

(6)更換水渣倉振打電機(jī)為中控控制。

2.2.2 鎖風(fēng)閥改造

(1)拆除原雙翻板鎖風(fēng)閥。

(2)在18.767m平臺(tái)增加兩條2000mm長的HW200×200×8×12的型鋼。

(3)入磨皮帶機(jī)頭下料溜子與螺旋輸送器進(jìn)料口通過大于70°斜向溜管連接,并將入磨皮帶機(jī)頭變徑部分進(jìn)行非標(biāo)制作,溜管尺寸為600×600×4100mm,溜管內(nèi)鋪6+6mm襯板。

(4)在18.767m平臺(tái)GL1上安裝螺旋輸送器,螺旋輸送器出料口與中心溜管做Ф1000mm變Ф900mm變徑連接,傾斜角度大于70°。

(5)制作、安裝設(shè)備配套的電氣柜、鍍鋅管、橋架、穿線管、電纜鋪設(shè)及設(shè)備的安裝、調(diào)試。

3 改造效果

改造項(xiàng)目投資包括6臺(tái)定量給料機(jī)、4臺(tái)螺旋輸送機(jī)、材料費(fèi)、施工費(fèi)共計(jì)220萬元,歷時(shí)三個(gè)月,改造達(dá)到了預(yù)期目的[5]。

(1)改造后水渣在不用落地的前提下,入磨水渣水分由14%降至11%左右,廢氣中氧含量降至17%,氮氧化物的含量降至40mg/Nm3左右,能夠滿足正常生產(chǎn)情況下的超低排放要求。

(2)入磨礦渣水分降低,節(jié)約高爐煤氣使用量,高爐煤氣單耗可降低4m3/t左右。

(3)減少系統(tǒng)漏風(fēng),降低能耗,利于磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

改造后每年可減少高爐煤氣費(fèi)用支出約155萬元,投資回報(bào)率為70%。

4 結(jié)語

通過對(duì)水渣倉改造降低入磨物料水分,進(jìn)而降低熱風(fēng)爐燃燒溫度和入料鎖風(fēng)方式的改造,能有效降低礦渣粉磨系統(tǒng)降低廢氣中氮氧化物含量,滿足了環(huán)保超低排放要求,并且降低入磨水分和更換鎖風(fēng)閥減少系統(tǒng)漏風(fēng),穩(wěn)定礦渣立磨料層,提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,有效減低能源消耗。并且改造項(xiàng)目在原有水渣倉、皮帶秤平臺(tái)、雙翻板鎖風(fēng)閥平臺(tái)基礎(chǔ)上改造,不需征地、環(huán)保、規(guī)劃等手續(xù),施工難度低,施工周期短,投資回報(bào)高,希望對(duì)有相似情況的礦渣粉磨企業(yè)提供借鑒參考。

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