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東露天原煤提運(yùn)系統(tǒng)提升產(chǎn)能的探索與實(shí)踐

2021-12-06 09:06張國(guó)強(qiáng)
煤炭加工與綜合利用 2021年4期
關(guān)鍵詞:刮板原煤露天礦

張國(guó)強(qiáng),孫 浩

(中煤平朔集團(tuán)公司 東露天煤礦,山西 朔州 036000)

1 東露天原煤提運(yùn)系統(tǒng)概述

東露天礦是特大型露天煤礦,隸屬于中煤平朔集團(tuán),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20.00 Mt/a 。原煤提運(yùn)系統(tǒng)是東露天礦的最后一個(gè)環(huán)節(jié),主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸露天煤礦原煤。

露天礦原煤經(jīng)破碎后由刮板機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到膠帶輸送機(jī),再由膠帶輸送機(jī)從礦坑運(yùn)出。原煤提運(yùn)系統(tǒng)由2個(gè)系統(tǒng)構(gòu)成,分別運(yùn)輸?shù)V坑生產(chǎn)的4號(hào)煤和9號(hào)、11號(hào)煤,總提運(yùn)能力為20.00 Mt/a,主要包括刮板運(yùn)輸機(jī)、破碎機(jī)、膠帶輸送機(jī)等大型設(shè)備。原煤經(jīng)坑下刮板運(yùn)輸至半移動(dòng)式破碎站破碎后,再由巷道內(nèi)主運(yùn)膠帶機(jī)運(yùn)輸至原煤筒倉(cāng),筒倉(cāng)頂部每套系統(tǒng)配置有3臺(tái)SGB1600/355B型刮板輸送機(jī),單臺(tái)輸送能力為2 000 t/h。

隨著東露天礦開(kāi)采的加速推進(jìn),原煤提運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)輸量逐年增加,東露天礦方對(duì)原煤提運(yùn)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力提出了很高的標(biāo)準(zhǔn),既包括保障生產(chǎn)連續(xù)性的要求,又包括提升小時(shí)處理能力的要求,而這些要求難以通過(guò)常規(guī)的組織生產(chǎn)、人員培訓(xùn)加以解決,迫切需要開(kāi)展技術(shù)改造,研究完善更高水平的生產(chǎn)工藝。

2 存在問(wèn)題及制約因素

2.1 端幫刮板機(jī)斷鏈制約生產(chǎn)能力

東露天礦端幫刮板機(jī)(401/901)原使用邊雙鏈型鏈條布置方式,由于采用礦車(chē)卸料,2條鏈子極易受力不均,刮杠易歪斜且中間受力較大易彎曲;而且由于鏈環(huán)與連接環(huán)在槽幫內(nèi)運(yùn)行,空間受限,只能選取強(qiáng)度較低的圓環(huán)鏈(直徑38 mm),導(dǎo)致鏈條整體強(qiáng)度欠缺,斷鏈時(shí)有發(fā)生,致使故障率高,生產(chǎn)能力不能滿(mǎn)足需要。

2.2 端幫刮板機(jī)鏈條拉緊設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致檢修時(shí)間增長(zhǎng)

通過(guò)對(duì)幾次設(shè)備檢修分析發(fā)現(xiàn),刮板機(jī)檢修時(shí)間主要集中在處理鏈條拉緊這一環(huán)節(jié)上。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),造成這一現(xiàn)象的主要原因是刮板機(jī)拉緊設(shè)計(jì)不合理,具體表現(xiàn)在:一是刮板機(jī)原設(shè)計(jì)為井工礦使用型,必須采用重型機(jī)械來(lái)輔助人工拉緊;二是東露天礦為巨型露天礦,采用礦車(chē)卸料,機(jī)尾積煤嚴(yán)重,而該拉緊必須先清理積煤后,方可調(diào)整;三是其重要部件絲杠極易生銹,生銹后拆卸維修極為困難。

2.3 原煤倉(cāng)利用刮板機(jī)配倉(cāng),故障率高

原煤倉(cāng)上設(shè)計(jì)4臺(tái)刮板輸送機(jī),分別為4煤系統(tǒng)和9煤系統(tǒng),單套系統(tǒng)帶量為3 000 t/h。由于運(yùn)量較大,加之刮板輸送機(jī)易發(fā)生跳鏈、斷鏈?zhǔn)鹿?,維護(hù)工作繁重,嚴(yán)重制約原煤生產(chǎn)。

2.4 露天礦搬家倒面時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn)時(shí)間

東露天礦搬家倒面(即開(kāi)采工作面安裝和前伸)是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程,隨著開(kāi)采的加速推進(jìn),東露天原煤提運(yùn)系統(tǒng)運(yùn)輸量逐年增加,工作面變化加快,搬家倒面周期顯著縮短,相應(yīng)地每年搬家倒面頻次也由開(kāi)采初期的2次增加至4次以上,按照原有工藝每次搬家倒面耗時(shí)7 d,嚴(yán)重制約原煤提運(yùn)系統(tǒng)生產(chǎn)能力。因此,快速、高標(biāo)準(zhǔn)地完成搬家倒面是創(chuàng)建高產(chǎn)高效原煤提運(yùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

3 主要技改措施和方案

3.1 端幫刮板機(jī)鏈條改造

為解決端幫刮板機(jī)斷鏈的問(wèn)題,引入了一種中雙鏈型鏈條布置方式,將2條圓環(huán)鏈在刮板中部采用E型螺栓固定,鏈條中心距小于20 cm,由于鏈條不在槽幫內(nèi)運(yùn)行,連環(huán)直徑不受限,可以選用48 mm的圓環(huán)鏈,從而加強(qiáng)鏈條強(qiáng)度;同時(shí),該布置具有鏈條受力均勻、彎曲性能較好、處理更換方便的特點(diǎn),使用該布置方式后,鏈條斷裂帶來(lái)的延誤明顯降低。

3.2 重新設(shè)計(jì)安裝端幫刮板機(jī)鏈條拉緊裝置

自主研發(fā)了一種新型刮板機(jī)拉緊裝置,因地制宜地將刮板機(jī)拉緊裝置從原位置(中部)改至刮板機(jī)機(jī)尾,減少了拉緊主體質(zhì)量,并通過(guò)機(jī)尾液壓桿與鏈輪組連接且與機(jī)尾分開(kāi),通過(guò)箱體兩側(cè)液壓桿調(diào)整后,用頂絲對(duì)鏈輪組加以固定;改變?cè)厝℃湕l的方式(因截取鏈條為單節(jié)鏈節(jié)的整數(shù)倍,因而不可能松緊非常適宜)為抽插式調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)“無(wú)極”調(diào)節(jié)。

當(dāng)需要時(shí),僅需利用液壓拉緊裝置即可調(diào)節(jié),而不需要因銹蝕、堆積物料等再借助大功率輔助設(shè)備調(diào)節(jié),拉緊作業(yè)也僅需開(kāi)啟液壓閥和拔插定位銷(xiāo),可在設(shè)備運(yùn)行中調(diào)節(jié),省去停車(chē)、清煤等環(huán)節(jié)造成的生產(chǎn)延誤。

3.3 將原煤倉(cāng)配倉(cāng)的刮板機(jī)改造為膠帶輸送機(jī)

通過(guò)利用機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)以及力學(xué)、材料學(xué)等學(xué)科的知識(shí)應(yīng)用,研究最終決定將4煤系統(tǒng)201B、9煤系統(tǒng)202B號(hào)刮板輸送機(jī)拆除,改造為膠帶輸送機(jī)+筒倉(cāng)中心卸料溜槽,以解決目前存在的問(wèn)題。膠帶輸送機(jī)布置在原刮板的位置,卸料溜槽布置在原刮板機(jī)2號(hào)卸料點(diǎn)(同時(shí)也是筒倉(cāng)中心卸料點(diǎn)),土建工程量小,且不易偏倉(cāng);利用原有刮板機(jī)線(xiàn)纜加以拉伸后重新鋪設(shè)成膠帶輸送機(jī)電氣系統(tǒng),新膠帶輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng)裝置利用原刮板機(jī)的電機(jī)、減速機(jī)、聯(lián)軸器,減少了工程投入;為保證輸送能力達(dá)到3 000 t/h,選用帶寬為1 600 mm的膠帶,并配套設(shè)計(jì)安裝了膠帶輸送機(jī)絲杠拉緊系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)滾筒、機(jī)架、溜槽、閘板等裝置。

3.4 設(shè)計(jì)并制作“移動(dòng)式端幫膠帶機(jī)架”

通過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)考察和探討,從增加搬家倒面便攜性角度出發(fā),決定自行研究一種輕型堅(jiān)固、模塊化的新型膠帶輸送機(jī)架。為實(shí)現(xiàn)該效果,設(shè)計(jì)將膠帶機(jī)架由原先分節(jié)拼接構(gòu)成改為驅(qū)動(dòng)裝置平臺(tái)兩側(cè)各延伸出12 m角鋼桁架的整模塊式機(jī)架,托輥架固定在桁架上,該裝置可作為一段膠帶輸送機(jī)模塊,整體向新工作面延伸,省去將膠帶架和托輥架拆卸和至新工作面重新組裝流程;主機(jī)架由原先必須由膨脹螺絲固定地面改為可移動(dòng)模塊式膠帶機(jī)架,驅(qū)動(dòng)固定方式由耗時(shí)長(zhǎng)的混凝土表面連接固定改為安裝固定在膠帶輸送機(jī)架中心角鋼架平臺(tái)內(nèi),成為移動(dòng)式膠帶輸送機(jī)架設(shè)備的一部分,省去機(jī)架和地表驅(qū)動(dòng)裝置固定流程;膠帶機(jī)架由原先必須每隔2.4 m鋪設(shè)1組下斜托輥用于調(diào)偏改為通過(guò)設(shè)計(jì)角鋼桁架自身角度調(diào)偏,省去下斜托輥。此改造使平均每次搬家倒面工程用時(shí)顯著減少,在平均延伸300 m端幫膠帶近乎不變的情況下,工程用時(shí)由7 d壓縮至5 d。

4 效果評(píng)估

4.1 端幫刮板機(jī)鏈條和液壓拉緊裝置改造

自主研發(fā)的機(jī)尾液壓拉緊系統(tǒng),并將原鏈條直徑為38 mm的邊雙鏈布置改為鏈條直徑48 mm的中雙鏈布置,使刮板機(jī)故障率大幅降低,原煤提運(yùn)故障率總體平穩(wěn)降低了3%。設(shè)備經(jīng)過(guò)改造投入后,系統(tǒng)故障率大大降低,獲得集團(tuán)公司的一致認(rèn)可,不僅降低了工作難度,生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)輸能力也得到了提升,經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,端幫刮板機(jī)平均運(yùn)量由改造以前的2 040 t/h提升至2 510 t/h。同時(shí)該裝置已在張家口煤機(jī)廠推廣投入生產(chǎn)。

4.2 原煤倉(cāng)配倉(cāng)改為膠帶輸送機(jī)

該技術(shù)改造在東露天原煤提運(yùn)系統(tǒng)原煤倉(cāng)上應(yīng)用后,效果明顯,減少人工巡視及檢修工崗位3個(gè),一年可節(jié)約費(fèi)用27.225萬(wàn)元;改造后減少更換刮杠、地板、鏈條、馬蹄環(huán)、油脂等備件費(fèi)用121.74萬(wàn)元;能耗由改造前啟動(dòng)2臺(tái)刮板機(jī)改為用僅1臺(tái)膠帶輸送機(jī),每年可降低成本270萬(wàn)元。綜上所述,該項(xiàng)目每年可節(jié)約費(fèi)用419萬(wàn)余元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

同時(shí),減少了機(jī)械維修量,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),原煤倉(cāng)配倉(cāng)設(shè)備每月停機(jī)故障延誤時(shí)間由以前16 h降低至2 h,有效提升了生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)輸效率。

4.3 “移動(dòng)式端幫膠帶機(jī)架”的應(yīng)用

該技術(shù)改造在東露天原煤提運(yùn)系統(tǒng)所有搬家倒面工程中運(yùn)用后,效果明顯,東露天端幫膠帶機(jī)每次搬家倒面可節(jié)約2 d時(shí)間。預(yù)計(jì)平均每年4次計(jì)算,一年可節(jié)約8 d,按照每天生產(chǎn)16 h,膠帶輸送機(jī)運(yùn)量為2 500 t/h計(jì)算,每年可多生產(chǎn)32 萬(wàn)t原煤。

5 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)以上技術(shù)改造后,極大地提升了東露天礦原煤提運(yùn)系統(tǒng)生產(chǎn)能力,并且有效降低了設(shè)備故障率和生產(chǎn)成本。改造方式簡(jiǎn)單且容易實(shí)施,效果明顯,切實(shí)解決了生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題,達(dá)到了預(yù)期的效果。

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