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煤制乙二醇裝置系統(tǒng)節(jié)能降耗的挖潛改造

2021-12-07 09:38劉鵬飛
煤化工 2021年4期
關(guān)鍵詞:乙二醇液氮冷凝

宋 毅,劉鵬飛

(陽煤集團壽陽化工有限責任公司,山西 壽陽 045400)

乙二醇是一種重要的有機化工材料,工業(yè)中主要通過石油來生產(chǎn)乙二醇,雖然技術(shù)路線成熟,但不符合我國資源現(xiàn)狀,從而導致石油制乙二醇產(chǎn)能不足,無法完全滿足市場的需要。我國煤炭資源較為豐富,使用煤制乙二醇存在一定的資源優(yōu)勢。但近年來,一方面,國際油價維持在較低位運行;另一方面,國家對煤礦企業(yè)進行改革整合及去產(chǎn)能化,煤價上漲,噸乙二醇成本大幅上漲,煤基乙二醇與石油路線乙二醇競爭力下降,為國內(nèi)煤制乙二醇生產(chǎn)企業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

陽煤集團壽陽化工有限責任公司(簡稱壽陽化工)乙二醇項目建設(shè)年產(chǎn)20 萬t,總投資約37 億元,于2013 年10 月正式開工,2015 年末試車投運,2016 年11 月16 日產(chǎn)出聚酯級乙二醇,2017 年9 月1 日順利通過滿負荷量72 h 性能考核驗收,實現(xiàn)單日乙二醇產(chǎn)量675.89 t,其中優(yōu)等品619.76 t,超出項目設(shè)計產(chǎn)量近20 t。本文介紹了乙二醇項目自開車投運以來,為全面節(jié)能降耗,實施的空分液氮電加熱器改造、汽輪機組廢熱回收改造、冷箱粗甲烷廢氣回收改造、0.7 MPa 氮氣管網(wǎng)改造、排污膨脹罐污水回收等挖潛改造,助力企業(yè)節(jié)能降耗。

1 空分液氮電加熱器改造

壽陽化工氮氣的供應(yīng)是利用蒸汽加熱水浴式汽化器產(chǎn)生的蒸汽對液氮進行加熱,之后外送至各所需裝置,但是在全廠停車(即鍋爐停車)的情況下,因無蒸汽供應(yīng),所以無法提供系統(tǒng)置換氮氣、保壓氮氣、筒倉降溫氮氣和儲罐安保氮氣,需要外購瓶裝氮氣,成本較高。

為解決以上問題,壽陽化工對空分水浴式汽化器進行了改造,新增電加熱器和循環(huán)泵,在全廠停車期間,利用電加熱器和循環(huán)泵對水浴式汽化器中的脫鹽水進行加熱和循環(huán),從而達到將液氮汽化的目的。2018 年4 月3 日,空分水浴式汽化器電加熱器技改完成,2018 年4 月11 日調(diào)試完成,在大修期間即可投入使用。以2018 年大修期間為例,運行400 h,汽化氮氣共計479 067 m3,其中0.7 MPa 氮氣249 842 m3、4.5 MPa 氮氣229 225 m3,如果使用瓶裝氮氣,需消耗約106 459 瓶(每瓶按40 L、13.5 MPa,釋放4.5 m3氮氣計算),合計費用1 597 萬元(按瓶裝氮氣的價格為150 元/瓶計算)。

此舉保證了大修期間全廠安保氮氣、后工序置換氮氣和合成催化劑更換保護氮氣的供給。

2 汽輪機組廢熱回收改造

壽陽化工乙二醇項目CO 壓縮機汽輪機組汽封蒸汽原設(shè)計排至0.5 MPa 低壓蒸汽管網(wǎng)或?qū)张欧?,在實際運行過程中發(fā)現(xiàn)汽封漏氣嚴重,放空壓力為0.25 MPa,無法順利并入低壓蒸汽管網(wǎng),只能從放空消音器處排空,造成了資源和能源的浪費,增加了污水處理的負荷。為了回收這部分蒸汽及蒸汽冷凝液,壽陽化工經(jīng)過充分論證,進行了以下整改:一是CO 壓縮機汽輪機組汽封漏氣壓力0.25 MPa、溫度300 ℃、流量約10 t/h,在汽封管線處增加管線,將汽封漏氣引至氣化除氧站(除氧站壓力50 kPa,溫度103 ℃),作為除氧站蒸汽使用;二是在CO 循環(huán)氣壓縮機和CO壓縮機汽輪機組汽封冷凝器冷凝液出口增加冷凝液回收裝置,將回收的冷凝液送回凝液回收管網(wǎng),至脫鹽水站回收利用。

該項目于2018 年4 月全部完工并投入使用。將CO 壓縮機汽輪機組汽封漏氣全部回收至氣化除氧站作為蒸汽來源,減少了蒸汽直排,且冬季管廊結(jié)冰情況有所改善,消除了安全隱患,降低了冬季防凍工作難度;在CO 循環(huán)氣壓縮機和CO 壓縮機汽輪機組汽封冷凝器冷凝液出口安裝冷凝液回收裝置后,將就地排放的冷凝液回收至凝液管網(wǎng),不僅減少了冷凝液外排造成的水資源浪費,還降低了污水處理壓力。此項目回收外排蒸汽約10 t/h、冷凝液約8 t/h,按照蒸汽90元/t、凝液9 元/t、污水處理成本5.6 元/t 計算,全年(按照7 200 h 計算)可創(chuàng)造經(jīng)濟效益約732 萬元。

3 冷箱粗甲烷廢氣回收改造

壽陽化工深冷分離裝置冷箱出口粗甲烷氣(甲烷體積分數(shù)約16%,其余部分為CO)排放量約700 m3/h,原設(shè)計直接排放至燃料氣管網(wǎng)或火炬,但在實際運行中,燃料氣管網(wǎng)長期處于“過剩狀態(tài)”,粗甲烷氣直接排至火炬,造成了有效氣浪費。

為合理利用現(xiàn)有資源、節(jié)能降耗,經(jīng)過論證,決定在粗甲烷氣出冷箱管線手閥后增加管線,將部分粗甲烷氣送至天然氣管網(wǎng)供所需工序使用,除2 臺氣化爐停車及點爐時需用天然氣外,天然氣管網(wǎng)均使用粗甲烷氣作為氣源,減少了天然氣的使用。

該項目在2018 年5 月11 日投用后,天然氣出口閥全部關(guān)閉,將粗甲烷氣至天然氣管線閥門全開,粗甲烷氣替代天然氣供硫回收制硫爐、尾氣焚燒爐及放空火炬長明燈使用。2018 年天然氣消耗量較2017 年降低約900 000 m3,按現(xiàn)行天然氣價格2.97 元/m3計算,節(jié)約天然氣費用267.3 萬元;改造投資成本1.36 萬元,在5 月11 日投用后,至5 月18 日投資成本已經(jīng)收回,回收期僅8 d,節(jié)能效果顯著。

4 0.7 MPa 氮氣管網(wǎng)改造

壽陽化工0.7 MPa 液氮泵在運行中因頻繁出現(xiàn)泵氣縛而無法輸送氮氣,嚴重影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,通過多方研判,壽陽化工在深冷分離裝置氮壓機放空調(diào)節(jié)閥與前手閥之間增設(shè)管道,將氮壓機的氮氣通過管道并至0.7 MPa 氮氣管網(wǎng),氮壓機工況如下:設(shè)計循環(huán)量19 000 m3/h(實際循環(huán)量14 000 m3/h),出口壓力0.8 MPa,系統(tǒng)循環(huán)補充氮氣主要來源為液氮蒸發(fā)和0.42 MPa 氮氣。氮壓機組的作用主要為深冷分離裝置進行冷、熱量二次分配,同時靠節(jié)流作用為冷箱提供部分冷量,系統(tǒng)長期放空量約800 m3/h~1 000 m3/h(0.7 MPa 氮氣管網(wǎng)在非停車狀態(tài)下用量為400 m3/h~700 m3/h)。

該項目改造于2020 年8 月施工完成后,保證了0.7 MPa 氮氣系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定,減少了液氮泵的使用頻次以及檢維修頻次,0.7 MPa 液氮泵在非停車期間停用,年節(jié)省電費4.22 萬元,節(jié)省蒸汽19.00 萬元,節(jié)省氮氣172.13 萬元,總收益為195.35 萬元。

5 變換排污膨脹罐排水接入循環(huán)水回水管網(wǎng)改造

變換排污膨脹罐(V-21010)主要收集變換汽包、廢鍋一、廢鍋二排污水,溫度50 ℃~55 ℃,流量5 m3/h~15 m3/h,壓力0.5 MPa,原設(shè)計通過生產(chǎn)污水管網(wǎng)送至污水處理裝置,但污水處理費用高(6.16 元/m3)、處理難度大,處理難度大的原因在于溫度高。對廢水進行分析,發(fā)現(xiàn)其水質(zhì)較好(其中硬度、電導率等指標均遠高于一次水指標),可回收。

通過多方研判,壽陽化工決定將此部分水就近接至循環(huán)水回水管網(wǎng)進行回收。該項目自2019 年5 月實施完成后運行穩(wěn)定。按污水處理費用6.16 元/m3、一次水成本4.00 元/m3、流量8 m3/h 考慮,全年收益:(6.16+4.00)×7 200×8=58.52 萬元。

6 結(jié) 語

壽陽化工針對煤制乙二醇裝置生產(chǎn)運行中存在的不同問題,對癥下藥,選擇合適的解決措施,不斷挖掘裝置潛能,使生產(chǎn)裝置更節(jié)能、環(huán)保、高效地運行,并實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益。通過實施空分液氮電加熱器改造,在保證大修期間全廠安保氮氣、后工序置換氮氣和合成催化劑更換保護氮氣供給的同時,實現(xiàn)節(jié)省瓶裝氮氣費用約1 597 萬元/a;汽輪機組廢熱回收改造不僅減少了冷凝液外排造成的水資源浪費,還降低了污水處理壓力,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益約732 萬元/a;冷箱粗甲烷廢氣回收改造在減少外購天然氣使用的同時,可將直排的粗甲烷加以回收利用,節(jié)約天然氣費用約267 萬元/a;0.7 MPa 氮氣管網(wǎng)改造保證了0.7 MPa 氮氣系統(tǒng)的壓力穩(wěn)定,減少了液氮泵的使用頻次以及檢維修頻次,改造后的總收益約195 萬元/a;排污膨脹罐改造通過回收指標較好的部分污水,可減輕污水處理壓力,收益約59 萬元/a。

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