時 鵬,張彥民,包世龍,胡繼衛(wèi),李銀嶺
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
乙二醇又名“甘醇”,作為有機化工領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)原料,乙二醇常被廣泛應(yīng)用于聚酯纖維、聚酯塑料、防凍劑、潤滑劑、油漆、膠粘劑、表面活性劑、炸藥等工業(yè)領(lǐng)域[1]。目前,我國國內(nèi)市場對乙二醇進口量較大、進口依賴度較高,而且國內(nèi)市場需求量逐年增長。乙二醇的生產(chǎn)主要有兩大工藝路線,即合成氣制乙二醇工藝和石油制乙二醇工藝[2]。由于我國石油資源短缺、煤炭資源豐富的現(xiàn)狀,乙二醇無法通過石油工藝路線大量生產(chǎn),而合成氣制乙二醇工藝因其具有投資少、消耗低和技術(shù)發(fā)展成熟等優(yōu)點,近年來深受煤化工行業(yè)的青睞。
合成氣制乙二醇工藝主要以煤為原料,經(jīng)過氣化、變換、凈化、提純后得到合成氣CO和H2,CO在Pd/Al2O3催化劑作用下,與亞硝酸甲酯(MN)發(fā)生耦聯(lián)反應(yīng)生成草酸二甲酯(DMO),提純后的DMO再與H2在Cu/SiO2催化劑催化作用下反應(yīng)生成粗乙二醇,粗乙二醇通過精制后得到聚酯級乙二醇[3-7]。
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)兩套20萬t/a合成氣制乙二醇裝置均采用羰化合成-草酸二甲酯加氫兩步間接合成法制乙二醇工藝技術(shù)路線。其中,一期乙二醇裝置于2016年11月實現(xiàn)原始試車成功,產(chǎn)出優(yōu)等品乙二醇,并通過近兩年的生產(chǎn)運行和多次技術(shù)改造,于2018年9月30日實現(xiàn)裝置100%負(fù)荷運行;二期乙二醇裝置于2020年10月31日實現(xiàn)原始試車成功,產(chǎn)出優(yōu)等品乙二醇,于2020年11月30日實現(xiàn)裝置100%負(fù)荷運行,最高日產(chǎn)乙二醇638t。
本文以河南龍宇煤化工兩套20萬t/a合成氣制乙二醇裝置為例,結(jié)合近幾年裝置運行的實踐經(jīng)驗,總結(jié)了煤制乙二醇裝置在開停車期間經(jīng)常出現(xiàn)的問題,并提出改進措施。
龍宇煤化工一期乙二醇裝置DMO/DMC分離塔塔釜DMO輸送泵為屏蔽泵,蝸殼及泵體夾套采用57 ℃熱水伴熱,防止DMO結(jié)晶,泵體尾端屬于伴熱盲區(qū)。在裝置短停后的復(fù)開車期間,由于暖泵不徹底導(dǎo)致DMO結(jié)晶殘留在泵體尾部,長時間運行造成屏蔽套磨透、軸承損壞,不僅影響裝置的安全、穩(wěn)定運行,而且檢修費用較高。
為了防止DMO在屏蔽泵內(nèi)結(jié)晶殘留造成屏蔽泵磨損,在泵進口閥后增加沖洗甲醇管線,停泵后及啟泵前使用甲醇管線對屏蔽泵進行甲醇沖洗。由于屏蔽泵無法通過盤車來確認(rèn)泵體內(nèi)是否有DMO結(jié)晶物而導(dǎo)致泵轉(zhuǎn)動卡澀,因此,在啟動前通過打開屏蔽泵尾部后軸承蓋的方式對泵體內(nèi)進行檢查,確認(rèn)泵體內(nèi)無DMO結(jié)晶后再啟動屏蔽泵。此外,龍宇煤化工二期乙二醇裝置在設(shè)計選型階段,有意將DMO輸送泵由原來的屏蔽泵更換為離心泵,可有效避免一期乙二醇裝置DMO輸送泵屏蔽套磨損的問題。
在水聯(lián)運期間,由于DMO精餾裝置塔內(nèi)塔盤和填料、管道及罐內(nèi)殘留少量的水無法排凈,且DMO合成催化劑在氫氣環(huán)境下升溫還原結(jié)束后,還原產(chǎn)生的水分也會被循環(huán)氣帶至DMO精餾裝置,導(dǎo)致其開車后,DMO產(chǎn)品中水含量超標(biāo),水含量最高可達到5%。水含量超標(biāo)后,DMO在塔釜高溫下會發(fā)生水解,產(chǎn)生草酸,不僅會腐蝕設(shè)備,而且水和草酸進入加氫反應(yīng)器后,會造成加氫催化劑活性下降,加劇催化劑粉化。
為了降低DMO精餾裝置原始開車期間DMO產(chǎn)品中的水含量,在水聯(lián)運結(jié)束后、可采用打開低點導(dǎo)淋排水和氮氣吹掃相結(jié)合的方式,盡可能降低DMO精餾裝置殘留的水分。在水聯(lián)運結(jié)束后、裝置投料試車前,DMO/DMC分離塔和真空分離塔可提前采用甲醇進料建立全回流,通過甲醇聯(lián)運帶走系統(tǒng)內(nèi)水聯(lián)運期間殘留的水分,含水量較高的甲醇送至甲醇精餾裝置,直至水含量降低至0.1%以下。在DMO合成催化劑升溫還原結(jié)束后,DMO吸收塔和DMO精餾塔應(yīng)立即進行甲醇聯(lián)運,通過甲醇聯(lián)運帶走系統(tǒng)內(nèi)催化劑還原產(chǎn)生的水分。
在原始投料試車階段,DMO合成催化劑升溫還原后期,當(dāng)溫度升至145 ℃時,因熱脹冷縮原理,部分法蘭密封面及螺栓的應(yīng)力發(fā)生改變,導(dǎo)致DMO合成反應(yīng)器氣相進口加熱器及氣相出口換熱器封頭法蘭密封面出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
目前,針對上述問題所采取的措施主要包括兩方面:第一,在開車期間,對于介質(zhì)溫度超過100 ℃的法蘭進行熱態(tài)緊固;第二,重點對在開停車階段溫度變化較大的法蘭面進行氣密查漏。
尾氣吸收裝置是利用甲醇吸收的原理將DMO合成系統(tǒng)氣相中惰性組分(N2、CO2和CH4)排放出去,同時回收氣相中有效組分(NO和CH3ONO)。在裝置開車初期,常常因操作方法不合理導(dǎo)致尾氣吸收裝置弛放氣中NO和CH3ONO超標(biāo),造成DMO合成系統(tǒng)氮氧化物損失大,污染大氣環(huán)境。
在尾氣吸收裝置開車時,首先,用N2啟動尾氣吸收進氣壓縮機,向尾氣吸收塔進N2升壓至0.8 MPa,通過塔頂弛放氣放空維持塔壓穩(wěn)定;然后,從塔上部補入甲醇建立液位至50%,通過塔釜液相外送閥維持液位穩(wěn)定;最后,緩慢打開尾氣吸收壓縮機工藝氣進口閥,同時打開高壓空氣進料閥配入相應(yīng)量的高壓空氣。根據(jù)弛放氣分析,適當(dāng)調(diào)整高壓空氣補入量,維持弛放氣中O2含量在0.3%~1.9%,NO含量小于0.1%,通過調(diào)整塔頂噴淋甲醇流量、塔頂壓力和溫度,從而控制弛放氣中CH3ONO含量小于0.5%。
由于DMO在低于54 ℃時易結(jié)晶,因此,在裝置停車后,尤其是在裝置緊急停車或長時間停車后,DMO管線的處理應(yīng)引起高度重視。龍宇煤化工一期乙二醇裝置在停車后,由于DMO管道沖洗時間短,部分電伴熱失效,導(dǎo)致DMO堵塞管道,影響裝置復(fù)開車進度。
因此,工藝人員要定期對DMO管道保溫和電伴熱運行情況進行排查,對保溫缺失和電伴熱運行異常等問題要及時整改,確保不會因為管道保溫及電伴熱問題導(dǎo)致DMO結(jié)晶堵塞管道。其次,裝置停車后,要根據(jù)裝置實際情況,用甲醇對DMO管道進行沖洗,根據(jù)管道長度和管徑,沖洗時間一般不低于15 min。對于停電后長期停車或無法進行甲醇沖洗的DMO管道,要及時打開DMO管道低點導(dǎo)淋,排凈管道內(nèi)殘留的DMO。
DMO合成系統(tǒng)大幅度減負(fù)荷或者停車后,循環(huán)氣中CH3ONO含量降低,NO含量增加,若尾氣吸收負(fù)荷或高壓空氣補入量調(diào)整不及時,會導(dǎo)致弛放氣中NO含量超標(biāo),造成大氣環(huán)境污染。
為了避免DMO合成系統(tǒng)大幅度減負(fù)荷或者停車后尾氣吸收裝置弛放氣中NO含量超標(biāo),在工藝操作方面應(yīng)及時降低尾氣吸收裝置負(fù)荷,根據(jù)循環(huán)氣相中NO含量適當(dāng)增加尾氣吸收塔高壓空氣補入量。
DMO合成系統(tǒng)大幅度減負(fù)荷或者停車后,DMO合成反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)減少,反應(yīng)熱降低,導(dǎo)致催化劑床層溫度和熱水系統(tǒng)溫度降低,DMO合成反應(yīng)器出口氣相換熱后溫度降低至54 ℃以下,造成少量DMO結(jié)晶堵塞換熱器列管,合成循環(huán)氣流量降低,若熱水溫度下降過低,嚴(yán)重時會造成合成氣循環(huán)量低于聯(lián)鎖值導(dǎo)致裝置聯(lián)鎖停車。
因此,在DMO合成裝置大幅度減負(fù)荷或者停車時,DCS操作人員要注意熱水系統(tǒng)溫度的變化,及時調(diào)整循環(huán)水閥門開度,維持熱水溫度穩(wěn)定在57±3 ℃,確保DMO合成反應(yīng)器出口氣相換熱后的溫度不低于54 ℃,防止因溫度過低而導(dǎo)致DMO結(jié)晶堵塞換熱器,造成裝置聯(lián)鎖停車的現(xiàn)象發(fā)生。
通過對龍宇煤化工兩套20萬t/a合成氣制乙二醇裝置開停車期間出現(xiàn)的問題進行分析,發(fā)現(xiàn)在合成氣制乙二醇裝置開車期間易出現(xiàn)DMO輸送泵屏蔽泵磨損、DMO精餾產(chǎn)品水含量高、部分法蘭密封泄漏及尾氣吸收裝置弛放氣超標(biāo)等問題,DMO結(jié)晶堵塞換熱器及管道、尾氣吸收裝置弛放氣指標(biāo)超標(biāo)和熱水系統(tǒng)溫度降低易發(fā)生在裝置停車階段,并針對以上問題提出了改進措施,為合成氣制乙二醇裝置開停車期間的操作提供了指導(dǎo)性建議。