高忠敏,楊 波,陳偉東
(中國石油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124109)
在超稠油井放噴過程中一般通過更換不同孔徑的油嘴控制產(chǎn)液量,隨著油井壓力逐漸下降,油嘴孔徑依次由2、4、6、8、10 mm逐級增大。為了防止放噴過程中生產(chǎn)壓差過大,導(dǎo)致油井出砂,規(guī)定放噴液量控制在25~35 t/d,井口放噴溫度不得超過110 ℃。由于油嘴孔徑變化為梯級變化,每更換一級油嘴,放噴液量會大幅波動,影響超稠油井放噴效率[1-7]。在放噴末期,含水大幅下降,油液黏度增加,稠油凝結(jié)在油嘴孔處,造成油嘴孔堵死,頻繁出現(xiàn)放噴“假死”狀態(tài),延長了油井放噴時間,影響油井放噴轉(zhuǎn)下泵的時機。針對上述問題,研制了組合油嘴放噴技術(shù),通過優(yōu)化設(shè)計異形過流口形狀和位置,穩(wěn)定放噴階段產(chǎn)液量,縮短放噴時間,提高生產(chǎn)時效。
組合油嘴放噴裝置主要由過流閥套、柱形閥芯、外殼、渦街流量計、驅(qū)動手輪、絲杠、O型密封圈、推力軸承等組成(圖1)。
圖1 組合油嘴結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 The schematic diagram of the combined nozzle structure
安裝組合油嘴放噴裝置時,利用卡箍將過流閥套與放噴井井口閥門連接,通過高壓膠皮軟管將渦街流量計出口與油井回油流程連接。放噴時,先打開油井生產(chǎn)閥門,然后根據(jù)設(shè)定的油井放噴產(chǎn)量,逆時針轉(zhuǎn)動驅(qū)動手輪,在推力軸承的作用下,柱形閥芯可以精確調(diào)整位移,向遠離過流閥套方向移動,井液通過過流閥套內(nèi)壁的異形過流口進入弧形過流道(圖2),然后流入后端的外殼腔體內(nèi)。由于雙層O型密封圈的密封作用,井液不會進入到絲杠的驅(qū)動部分,而是通過外殼側(cè)壁焊接的出口管線經(jīng)渦街流量計初步計量后,通過回油管線,匯集到計量間,進行準確計量。
圖2 過流閥套結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 The schematic diagram ofthe structure of the overflow valve pocket
過流閥套的內(nèi)徑為40 mm,閥套外螺紋型號為M70×1.5,軸向長度為60 mm;異形過流口最大長度為33 mm,最大寬度為10 mm;弧形過流道開孔角度為135 °,開孔寬度為6 mm;柱形閥芯外徑為40 mm,前端倒角為45 °;最大放噴流量為150 m3/d,耐壓為15 MPa,耐溫為320 ℃。
超稠油井放噴時,井口壓力與時間為非直線關(guān)系(圖3)。按井口壓力變化趨勢,可分為平穩(wěn)期、急速期、緩速期3個階段[8-12]。
圖3 放噴階段井口壓力變化關(guān)系曲線Fig.3 The relationship curve ofwellhead pressure change during blowoff
由于各井放噴液量之間的差異,平穩(wěn)期最長可達20 d以上。急速期最短時間為1.5~2.0 h,最長可達100.0~150.0 h。由于油水混合不均勻,此階段是油井放噴“假死”現(xiàn)象的常發(fā)階段。當(dāng)油井井口壓力降至0.5 MPa時,需要調(diào)換油嘴,啟動接力泵輔助抽吸生產(chǎn),即進入了緩速期。此時由于井底壓力降低,原油中的氣組分大量析出,出現(xiàn)井口高溫但無液量產(chǎn)出現(xiàn)象,嚴重影響地面設(shè)備安全生產(chǎn),需要重新控制井口閥門開度,以控制井底氣組分的析出[13]。
結(jié)合放噴過程中3個階段的壓力、溫度、含水及放噴階段過流面積與產(chǎn)出量的關(guān)系,將異形過流口的形狀按照各階段特點設(shè)置為不同曲率,保證放噴產(chǎn)量的平穩(wěn)(圖4)。
圖4 異形過流口截面結(jié)構(gòu)Fig.4 The cross-section structure of special shaped overflow outlet
異形過流口前段與油井放噴平穩(wěn)期對應(yīng),中段與急速期對應(yīng),末段與緩速期對應(yīng)。在放噴過程中,平穩(wěn)期生產(chǎn)時間長,井口壓力下降較緩,含水在90%以上,井口溫度高,此時異形過流口截面形狀為等腰三角形,隨著柱形閥芯的后移,過流截面面積以固定比例增加,與油井平穩(wěn)期壓力下降曲線斜率相對應(yīng)。
當(dāng)油井放噴進入急速期,放噴產(chǎn)出物成分復(fù)雜,含水迅速下降至30%~50%,產(chǎn)出物黏度大幅增加,井口壓力也快速下降,同時會伴有一定脫氣現(xiàn)象,在井口產(chǎn)出物中會含有約20%~30%的油蒸汽,極易出現(xiàn)段塞式放噴,即井口只出氣不出液。當(dāng)氣體排出完畢后,前端的油液由于黏度高,會造成放噴油嘴堵塞,導(dǎo)致井口不出液也不出氣,出現(xiàn)放噴“假死”狀態(tài)。針對急速期的特點,將異形過流口中段設(shè)置為變曲率結(jié)構(gòu),前端曲率大,后端曲率小。隨著柱形閥芯的后移,在前段等腰三角形結(jié)構(gòu)過流截面的基礎(chǔ)上快速增加過流截面,以彌補由于油液黏度升高造成的過流口堵塞。當(dāng)進入中段后期,井底壓力低,為防止過流截面增加過快造成的井底脫氣,在增加過流面積的同時,相應(yīng)減少了曲率,在保證過流能力的同時,防止井底壓力下降過快,造成井底脫氣。
當(dāng)油井進入放噴末期,即緩速期,井口壓力降至0.5 MPa時,需要啟動接力泵輔助抽吸放噴,按照工作制度要求,需要拆除油嘴,在無控制的情況下啟泵抽吸放噴。若在無控制情況下利用接力泵輔助抽吸放噴,由于出口壓力由0.5 MPa迅速下降為負壓,生產(chǎn)壓差會大幅增加,此時井底脫氣現(xiàn)象更加嚴重,造成井底高溫油蒸汽及水蒸汽快速上竄至井口,出現(xiàn)只出氣不出液且高溫的情況,對機泵及后續(xù)的生產(chǎn)管理帶來隱患。異形過流口末段將過流截面積增加量設(shè)計為逐漸減小的趨勢,防止生產(chǎn)壓差迅速增大導(dǎo)致井底脫氣,避免井口出現(xiàn)只出氣不出液且高溫的情況。
根據(jù)油井常見放噴初始壓力,利用Solidworks Flow Simulation進行流速模擬[14-17],生成不同放噴初始壓力下異形過流口截面數(shù)據(jù)(圖4、表1,R為過渡圓的半徑)。
表1 異形過流口尺寸數(shù)據(jù)Table 1 The dimensional data of special shaped overflow outlet
按照表1尺寸制備3套組合油嘴放噴裝置,在不同初始放噴壓力的井試用10井次,驗證異形過流口截面設(shè)計的合理性(表2)。
由表2可知:變曲率過流截面對油井井底能量的釋放起到了很好的緩沖作用,在保證放噴連續(xù)性的同時,有效控制井底脫氣引起的放噴“假死”現(xiàn)象,同時對放噴壓力、溫度也有很好的調(diào)控作用,對油井平穩(wěn)放噴、減少油井放噴壓力激動作用明顯。
表2 異形過流口試用井生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 2 The production data of trial wells with special shaped overflow outlets
放噴出現(xiàn)“假死”現(xiàn)象的另一原因,是油液流動壓力在井口的無用損耗造成的,由于溫度下降,黏度增加,稠油凝結(jié)在閥口,造成流通截面逐漸變小。為減小油液流動壓力的損耗,考慮調(diào)整異形過流口位置。將異形過流口設(shè)置于出口管線一側(cè)和設(shè)置于出口管線對側(cè)(圖5),利用Solidworks Flow Simulation軟件分析過流口開度(K)為30%、60%、90% 時的流線分布情況[18](圖6)。
圖5 異形過流口設(shè)置方位示意圖Fig.5 The schematic diagram of the setting position of the special shaped overflow outlet
由圖6可知:隨著開度增加,經(jīng)過異形過流口的壓力損失明顯減小,異形過流口開度為30%、60%、90%時的壓力損失分別為0.012~0.018 MPa、0.004~0.006 MPa、0.002~0.003 MPa。異形過流口位置對流線分布影響明顯,當(dāng)異形過流口設(shè)置于出口管線一側(cè)時,隨著過流口開度增加,流線更加集中,在外殼腔內(nèi)的存留越少;當(dāng)異形過流口設(shè)置于出口管線對側(cè)時,隨著開度增加,流線更加紊亂,液體在外殼腔內(nèi)存留越多,對后續(xù)液體進入出口管線會形成較大的阻力。
圖6 不同異形過流口位置時的流線分布Fig.6 The streamline distribution at different positions of special-shaped overflow outlet
基于上述壓力及流線分布特點分析,在過流閥套安裝時,異形過流口應(yīng)設(shè)置于出口管線一側(cè),以減少油液流經(jīng)異形過流口后在外殼腔的留存時間及流經(jīng)路徑長度,提高能量利用率。
放噴初期井口壓力高、流體溫度高,對異形過流口的抗沖蝕性要求高,材料表面要求具有較高的硬度,以提高抗沖蝕能力[19-20]??紤]到加工便利性和成本,柱形閥芯和過流閥套所用材質(zhì)為45鋼,表面硬度稍低。為提高其表面硬度,采用了滲碳處理措施,在功率為10 kW的滲碳爐中進行CO2滲碳處理。檢測表明:柱形閥芯和過流閥套鋼材表面含碳量可達1.2%;表面硬度由35 HRC升至69 HRC,提升幅度高達1倍。滲碳處理措施大幅改善了45鋼的表面耐磨性及抗沖蝕性,可滿足異形過流口區(qū)域高強度沖刷的使用要求。通過對柱形閥芯與過流閥套使用情況跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),經(jīng)過表面硬度強化處理,單套柱形閥芯與過流閥套應(yīng)用10井次后,累計應(yīng)用時長為3 022.0 h,柱形閥芯與異形過流口無明顯沖蝕溝槽(圖7)。
圖7 柱形閥芯與過流閥套實物圖Fig.7 The physical photo of cylindrical spool and overflow valve sleeve
截至目前,在遼河油田杜813興隆臺南、杜84、曙127454興隆臺南3個區(qū)塊113口超稠油井應(yīng)用了組合油嘴放噴技術(shù)。經(jīng)過統(tǒng)計分析可知,井口放噴壓力可控性增強,產(chǎn)液量變化穩(wěn)定,采油站外輸液量穩(wěn)定問題得到明顯控制。與上一注汽周期相比,累計縮短放噴時間4 123.0 h,平均單井縮短放噴時間36.5 h,作業(yè)下泵后的復(fù)噴率由67.5%降至13.2%,提高了對放噴井產(chǎn)液量的控制能力。
杜813-39-K46井開發(fā)層位為興隆臺油層,射孔段為838.0~863.7 m,射開15.5 m、4層,2017年1月開始采用組合油嘴放噴技術(shù)控制放噴,累計應(yīng)用8個周期。2017年12月,杜813-39-K46井進行第13周期熱采注汽,周期注汽量為2 029 m3,于2018年1月12日進行放噴生產(chǎn),通過組合油嘴放噴技術(shù)進行控制放噴。井口初始放噴壓力為7.8 MPa,異形過流口采用表1中放噴初始壓力為7.0~10.0 MPa對應(yīng)的尺寸數(shù)據(jù),啟泵輔助抽吸前最高產(chǎn)液量為27.9 t/d,最低產(chǎn)液量為24.2 t/d,放噴產(chǎn)液量符合率為100%,放噴時間較上周期縮短62.0 h。下泵作業(yè)施工期間未出現(xiàn)復(fù)噴情況,熱采轉(zhuǎn)下泵一次成功,縮短了油井作業(yè)工期,較上階段增油65.7 t。放噴階段產(chǎn)液量及井口壓力曲線見圖8。
圖8 杜813-39-K46放噴階段產(chǎn)量變化情況
由圖8可知:在放噴期前段,產(chǎn)液量保持穩(wěn)中有降,井口壓力呈固定速率下降。進入中段,當(dāng)壓力降至0.5~1.5 MPa,井口壓力下降速度明顯減緩,產(chǎn)液量小幅下降,井口無脫氣現(xiàn)象,有效控制了井底脫氣,杜絕了井口放噴“假死”現(xiàn)象的產(chǎn)生。啟泵后,井口壓力保持在0.5 MPa以下并平緩降低,產(chǎn)液量與井口壓力下降呈對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)井口壓力降至0.1 MPa后,放噴能量接近枯竭,油井在低產(chǎn)液量運行,產(chǎn)液量保持相對平穩(wěn),直至井口壓力趨零,放噴產(chǎn)液量為零,結(jié)束此輪放噴生產(chǎn)。
利用組合油嘴放噴技術(shù)可有效控制放噴過程中的井口壓力下降速率,杜絕因井口壓力下降過快,生產(chǎn)壓差過大,井底原油脫氣形成的井口放噴“假死”現(xiàn)象。對超稠油井放噴過程中的產(chǎn)液量調(diào)整具有很好的調(diào)控能力。
(1) 組合油嘴放噴技術(shù)通過異形過流口和柱形閥芯的配合,實現(xiàn)了油井放噴期井口壓降與過流口截面積的有效匹配,可更加準確地調(diào)控放噴井產(chǎn)液量。
(2) 根據(jù)放噴壓力,制訂了異形過流口外形尺寸設(shè)計表,可針對不同油井、不同生產(chǎn)階段定制不同過流口形狀,為油井精細化管理提供技術(shù)支持。
(3) 由于超稠油水平井生產(chǎn)井段長,放噴周期長,急速期更長,井口放噴參數(shù)變化更加復(fù)雜,后續(xù)需要結(jié)合超稠油水平井放噴壓力、產(chǎn)出物含水變化情況進行深化研究。